制程异常改善对策报告
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制程异常分析改善汇总
防焊前五项制程问题分析: 一、防焊空泡:
造成原因:1、前处理不良。(H
2SO
4
浓度、水质、吹干段角度及风量,吸水海棉清洁度、
烘干温度)。
2、磨刷后放置时间过长,室内湿度偏低。
3、印刷台面沾有油墨及其它有机溶剂,反沾板面,油墨搅拌不均。
4、预烤不足。
5、曝光能量太低或太高。
6、显影侧蚀太多。
7、HAL浸助焊剂时间太长,锡槽温度太高,浸锡时间太长。
预防措施:1、前处理作业必须按SOP要求生产。
2、磨刷后放置时间不得超过2H ,室内湿度控制在50-60%之间。
3、印刷台面保持清洁,印第一面时台面上垫一张白纸,以保证板面清洁
度。
4、预烤温度保持70±2℃,烤后之板保证不粘棕片。
5、曝光能量保持在9-13格。
6、显影点控制在50-60%,避免过多侧蚀。
7、后烤通风保持良好,塞孔板必须分段烘烤。
8、HAL作业须完全按照SOP操作,不可有违规作为。
二、L/Q内圈阴影:
原因分析:1、油墨过期。
2、预烤时间过长,温度过高。
3、挡点印刷时,孔环处积墨过多,印刷房湿度不够。
4、曝光前,静置时间过长。
5、显影速度过快,压力过小。
6、棕片遮光度不够。
7、曝光时吸真空压力未能达到要求。
改善对策:1、油墨按照先进先出的方式使用,保证在油墨保质期内使用。
2、预烤时间和温度按
制程异常分析改善汇总
防焊前五项制程问题分析: 一、防焊空泡:
造成原因:1、前处理不良。(H
2SO
4
浓度、水质、吹干段角度及风量,吸水海棉清洁度、
烘干温度)。
2、磨刷后放置时间过长,室内湿度偏低。
3、印刷台面沾有油墨及其它有机溶剂,反沾板面,油墨搅拌不均。
4、预烤不足。
5、曝光能量太低或太高。
6、显影侧蚀太多。
7、HAL浸助焊剂时间太长,锡槽温度太高,浸锡时间太长。
预防措施:1、前处理作业必须按SOP要求生产。
2、磨刷后放置时间不得超过2H ,室内湿度控制在50-60%之间。
3、印刷台面保持清洁,印第一面时台面上垫一张白纸,以保证板面清洁
度。
4、预烤温度保持70±2℃,烤后之板保证不粘棕片。
5、曝光能量保持在9-13格。
6、显影点控制在50-60%,避免过多侧蚀。
7、后烤通风保持良好,塞孔板必须分段烘烤。
8、HAL作业须完全按照SOP操作,不可有违规作为。
二、L/Q内圈阴影:
原因分析:1、油墨过期。
2、预烤时间过长,温度过高。
3、挡点印刷时,孔环处积墨过多,印刷房湿度不够。
4、曝光前,静置时间过长。
5、显影速度过快,压力过小。
6、棕片遮光度不够。
7、曝光时吸真空压力未能达到要求。
改善对策:1、油墨按照先进先出的方式使用,保证在油墨保质期内使用。
2、预烤时间和温度按
SMT制程常见异常分析 - 图文
SMT制程常见异常分析
目 录
一 锡珠的产生及处理 二 立碑问题的分析及处理 三 桥接问题
四 常见印刷不良的诊断及处理 五 不良原因的鱼骨图
六 來料拒焊的不良现象认识
一 焊锡珠产生的原因及处理
焊锡珠( SOLDER BALL )现象是表面贴装(SMT)过程中的主要缺陷,主要发生在片式阻容元件(CHIP)的周围,由诸多因素引起。
Solder Ball
因素一:焊膏的选用直接影响到焊接质量
焊膏中金属的含量、焊膏的氧化度,焊膏中合金焊料粉的粒度度都能影响焊珠的产生。 a. 焊膏的金属含量
焊膏中金属含量其质量比约为88%~92%,体积比约为50%。当金属含量增加时,焊膏的黏度增加,就能有效地抵抗预热过程中汽化产生的力。另外,金属含量的增加,使金属粉末排列紧密,使其在熔化时更容结合而不被吹散。此外,金属含量的增加也可能减小焊膏印刷后的“塌落”,因此,不易产生焊锡珠。 b. 焊膏的金属氧化度
在焊膏中,金属氧化度越高在焊接时金属粉末结合阻力越大,焊膏与焊盘及元件之间就越不浸润,从而导致可焊性降低。实验表明:焊锡珠的发生率与金属粉末的氧化度成正比。一般的,焊膏中的焊料氧化度应控制在0.05%以下,最大极限为0.15%。
化金常见异常及改善 - 图文
常见问题的原因及处理方案
1.漏镀产生原因及解决方案 A、镍缸方面
①.镍缸拖缸效果差,未能很好激发其活性:重新拖缸,拖缸时镍缸温度提升至
82-85℃之间或负载加大或时间延长则可解决。
②.镍缸温度低于75℃或PH值低于4.0:检查温度和PH值,使其不脱离控制范围。 ③.镍缸D剂含量过高:正确使用D剂,停产1天以上则额外补加1ml/L,平时按正
常比例补加。
④.镍缸打气过强:适当调整其打气流量。
⑤.镍缸空载时间过长或负载不够:保证生产连续性,负载不足加挂拖缸板共镀。
⑥.镍缸加热管漏电:将漏电加热管换掉; B、活化方面
①.活化Pd浓度低:添加钯水提高Pd浓度;
②.活化温度太低(低於20℃):加强检测频率,留意温控效果。 ③.活化CU2+高,已到后期:更换新活化。
④.活化处理时间过短:正确掌握活化处理时间。 C、板子方面
①.线路图形设计不合理,存在电位差,生产时产生化学电池效应出现漏镀:前处理
磨板时仅磨板不过微蚀,适当延长活化时间并提高镍缸的活性。
②.阻焊油塞孔未塞满填平,生产中水洗不足,造成药水污染铜面:加大水洗流量。 ③.板面铜层显影不净或毒钯处理时遭硫化物污染:检查前工序,毒钯处理应当在蚀
刻后退锡前进行,生产此种板需加强磨刷和
化金常见异常及改善 - 图文
常见问题的原因及处理方案
1.漏镀产生原因及解决方案 A、镍缸方面
①.镍缸拖缸效果差,未能很好激发其活性:重新拖缸,拖缸时镍缸温度提升至
82-85℃之间或负载加大或时间延长则可解决。
②.镍缸温度低于75℃或PH值低于4.0:检查温度和PH值,使其不脱离控制范围。 ③.镍缸D剂含量过高:正确使用D剂,停产1天以上则额外补加1ml/L,平时按正
常比例补加。
④.镍缸打气过强:适当调整其打气流量。
⑤.镍缸空载时间过长或负载不够:保证生产连续性,负载不足加挂拖缸板共镀。
⑥.镍缸加热管漏电:将漏电加热管换掉; B、活化方面
①.活化Pd浓度低:添加钯水提高Pd浓度;
②.活化温度太低(低於20℃):加强检测频率,留意温控效果。 ③.活化CU2+高,已到后期:更换新活化。
④.活化处理时间过短:正确掌握活化处理时间。 C、板子方面
①.线路图形设计不合理,存在电位差,生产时产生化学电池效应出现漏镀:前处理
磨板时仅磨板不过微蚀,适当延长活化时间并提高镍缸的活性。
②.阻焊油塞孔未塞满填平,生产中水洗不足,造成药水污染铜面:加大水洗流量。 ③.板面铜层显影不净或毒钯处理时遭硫化物污染:检查前工序,毒钯处理应当在蚀
刻后退锡前进行,生产此种板需加强磨刷和
电池制程中异常质量问题分析解答
电池制程中异常质量问题分析解答
制造技术培训-生产中常见问题与解答 1、 什么是锂离子电池制造过程?
(1) 配膏:用专门的溶液和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质。
(2) 涂布:将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正负极极片。 (3)制片:将涂好的布裁成工艺要求的大小,压片,再焊极耳
(4) 装配:将正极片、隔膜、负极片顺序放好,经卷绕制成电池极芯,装入包装膜,再注入电解液、封口等工艺过程,即完成电池装配过程。
(5) 化成 :用专用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试,对每一只电池都进行检测。筛选出合格的成品电池,待出厂。
(6)包装: 按客户的要求,将电池组合出货
2、 锂电池在生产中最为严格控制的因素之一是水,为什么?
答:只要电池里有微量的水就会使电池产生气体,使电池容量下降,放电效果差,因此,生产过程要严格控制水分。
3、在生产过程中哪些环节可能引入水份?如何有效控制?
答: 在电池注液封口前,要求电芯非常干燥,真空干燥箱烘干后的电芯水分含量小于空气相对湿度5%的水分含量,由于空气湿度一般在60%~90%,所以,只要接触空气电芯就会吸水。注液室经过特殊处理,空气湿度
压铸件铸造缺陷不良改善对策
压铸件铸造缺陷不良改善对策
缺陷名称 特 征 产 生 原 因 防 止 方 法 拉 伤 沿开模方向铸件表面呈现条状的拉伤痕迹,有一定深度,严重时为一面状伤痕。 另一种是金属液与模具产生焊合、粘附而拉伤,以致铸件表面多肉或缺肉。 1、 型腔表面有损伤
2、 出模方向斜度太小或倒斜
3、 顶出时偏斜
4、 浇注温度过高或过低,模温过高导致合金液产生粘附 5、 脱模剂使用效果不好 6、 铝合金成分含铁量低于0.6% 7、 冷却时间过长或过短
1、 修理模具表面损伤处,修正斜度,600细油石顺磨提高光洁度 2、 调整或更换顶杆,使顶出力平衡 3、 更换离型剂
4、 调整合金含铁量
5、 控制合适的浇注温度,控制模具温度
6、 修改内浇口,避免直冲型芯型壁或对型芯表面进行特殊处理 气 泡 铸件表面有米粒大小的隆起表皮下形成的空洞 1、 合金
品质部品质异常检讨报告
品质部品质异常检讨报告
事件问题描述如下:
在6-1至6-3号生产的T8椭圆1/2平钩26*29.5和T8 1/2斜钩V字型直径26的产品,现这两款产品在生产至出货过程中混料包装出货到客户那里,导致影响客户的出货交期,有损客户对我司的印象,并造成公司物力资源的重大损失。
产品工序责任人如下:
开机技术员:蔡灿军、赖虔洲
品质IPQC:廖仲坤、赖惠兰
点数贴标签:廖凤凤、罗贞凤、吕明
裁管:廖国林
出货检验:易浩
品质部经查证对此事做原因分析如下:
1、 商务部的制令单上的图纸没更新只是文字描述。
2、 针对产品规格和形状差不多的产品,且在同一台机器上生产,生产一款产品订单时更换模具生产下一款时,技术员未跟品质或点数工序沟通说下。
3、 产品点数贴标签的时候标签贴错了,但当班的IPQC盖章时没检查到位发现问题。
4、 裁管工序裁切时也没核对制令单来做,裁管员在裁管时没主动把首件拿给OQC检验确认。
5、 生产出来的产品没有明确区分标识并分开放置,导致裁切、包装容易出错。
6、 出货检查时OQC检验没及时发现问题杜绝流入客户那里。
7、 新来员工及临时工未做相关岗前作业培训,容易放错误。
永久改善纠正措施如下:
1、通知此事件相关负责人,然后召开品质异常检讨会。
2、商务部发出的制令
工程专案改善报告
这是一个电子行业的生产线的一个专案改善报告
工程部2010年五月份專案改善報告 工程部2010年五月份專案改善報告 2010
審覈: 審覈:
制作: 制作:
这是一个电子行业的生产线的一个专案改善报告
一:不良描述產線在5 29日生產法規機種1NP-000097-00G、 日生產法規機種1NP-000097-00G 產線在 5月 29日生產法規機種 1NP-000097-00G、 1NP-0000098-00G 1NP-0000099-00G 發現電源線零火線來料100% 反向。 和 1NP-0000099-00G後 , 發現電源線零火線來料 100% 反向 。
这是一个电子行业的生产线的一个专案改善报告
二. 專專專專專專專專專專案小組成員:張仁華、 專案小組成員 : 張仁華 、 蔣叔華 專案改善項目: 專案改善項目 : 處理此批法規電源線來料零火線反向事宜
这是一个电子行业的生产线的一个专案改善报告
三:原因分析1.查 的簽樣標准樣品錯誤, 樣品與來料相符合; 1. 查 IQC 的簽樣標准樣品錯誤 , 樣品與來料相符合 ; 查工程發行的承認書發現承認書圖紙承認錯誤, 2. 查工程發行的承認書發現承認書圖紙承認錯誤 , 法規的電源線極性 的通用標准為: 左火
工业涂料产品常见涂装问题与改善对策
涂料产品常见涂装问题与改善对策
现象 成因 改善对策 (1)漆料太稀,施工道数太多,湿(1)控制适宜的施工粘度,最好在漆膜太厚; 14-18s之间(夏季可适当偏低些 (2)涂料干燥固化较快,而涂料中14-16s,冬季可适当偏高些的溶剂挥发的又太慢; 16-18s); (3)施工环境温度太低,不利于涂(2)调整涂料中的溶剂挥发速度; 流 挂 料的干燥固化和溶剂的挥发; (3)尽可能使施工环境温度控制在(4)喷涂时喷嘴口径太大,喷枪压20-30℃的范围内; 力不均匀,喷枪与施工工件距离太(4)控制适宜的走枪速度,一般不近, 喷涂施工时走枪速度太慢; 要低于20cm/s;喷枪与工件距离 (5)施工方式不当,被涂物件表面在20-30cm范围,喷枪压力控制在凸凹不平,几何形状复杂; (0.3-0.4)×105Pa为宜; (5)改变施工方式。 (1)底层涂料采用气干性的底漆(如(1)对于气干性不耐强溶剂的底硝基底漆、丙烯酸酯改性硝基底漆),漆,在其上喷涂含强溶剂的面漆时, 或采用了不耐溶剂的底漆(如铁红酚第一道一定要薄涂,表干后,再施咬 底 醛底漆、红灰酚醛底漆等),当在其工第二、三道面漆; 上与聚氨酯漆配套时,聚氨酯漆的强(2)涂料应完全干透,按照最佳