动作分析
“动作分析”相关的资料有哪些?“动作分析”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“动作分析”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。
立定跳远动作分析
一、立定跳远动作分析:
1、功能:发展下肢爆发力和弹跳力;培养快速果断的精神。 2、动作组成部分与动作方法:
预备姿势——预摆——起跳——腾空——落地五个动作环节组成的。
预备姿势:在练习前,练习者两腿平行站立稍宽于肩,找好两脚的支撑点,目视落地的前方,两臂自然位于体侧;
预摆:然后两臂由前向上向后做1——2次预摆,两腿随着臂的摆动,随之做伸屈动作。上摆时两臂以臂带肩从后向前上方摆动,同时两腿蹬伸,重心上提,脚跟提起(脚前掌撑地),以提高起跳前的身体重心的高度,然后开始后摆,完成后摆时两腿随之弯曲,上体稍前倾,目视落地方向;
起跳:在完成最后一次预摆的后摆动作时,两脚用前脚掌快速用力蹬地,向前上方跳起,同时两臂向前上方做快速有力的制动摆动,此时膝关节充分蹬伸(直?),髋关节展开,身体充分向前上方腾起,在蹬伸的一瞬间,身体在空中成一斜线;
腾空(团身或挺身动作)):当身体腾起接近最高点时,立即做收腹屈膝举腿的团身动作,此时脚尖勾起,目视前方,两臂屈肘继续上拉;
落地:然后当身体重心开始下降时,小腿积极前伸,脚尖勾起,同时两臂由上向后随着伸腿动作的完成,向后方摆动,完成落地动作。在落地时脚跟先着地,屈膝前跪缓冲,在完成缓冲动作时身体随之挺身,重心
动作分析与步态分析 - 图文
动作分析
一、动作分析总论
1、运动描记(Motoscopy):就观察到的身体运动状态予以记录的方法。记录一定条件下的运动模式,分别从各自的角度予以解释。以定性差异为指标予以标准化即可在临床应用。 2、运动记测(Motometry):就某一运动课题所需要的时间予以测量、测定一定时间内或一次性课题完成的量。即相当于测定完成情形,有标准化检查。能反映出运动机能障碍及能力障碍,在临床上应用广。
3、运动记录(Motography):利用电影及录像(VTR)来测量。将运动通过特定的影屏形成图表化。近来已使用二维空间及三维空间的动作分析装置。但对电影及VTR所记录的内容进行主观性判断、只不过是Motoscopy的一种。运动疗法评定中,所进行的动作分析是通过肉眼观察来进行的。观察者要忠实记录对象动作,有时需观察者自己再现动作。描叙中所使用的表现方式及用词应使别人(至少同行)明白。
4、基于观察的动作分析:以目测观察身体运动模式,推测关节运动、肌肉运动模式。
表1 基于观察的动作分析优缺点
优 点
- 一次可得到许多信息 - 可掌握问题的具体所在 - 不需特殊器具,随时进行 - 可多次重复,当时可确认
缺 点
- 记录困难,不易让
变压器差动误动作原因分析
变压器差动保护误动原因分析
刘卓
摘要:分析了变压器励磁涌流,CT二次回路断线以及切除区外故障的瞬间引起变压器差动保护误动现象,并提出了防止差动保护误动的技术措施。 关键词 变压器差动保护 不平衡电流 误动原因 分析
1 引言
差动保护是用某种通信通道将电气设备两端的保护装置纵向联接起来,并将两端的电气量进行比较,从而判断保护是否动作。根据基尔霍夫定律,保护范围内流入与流出的电流应该相等(变压器应该归算到同侧)。当保护范围内发生故障时,其流入与流出的电流就不相等了。差动保护就是根据这个不平衡电流动作的。因此,这种保护方法有很高的动作选择性和灵敏度,适用于保护大容量、强电流、高电压及对灵敏度要求高的电气设备。所以,这种方法广泛用于保护大容量、高电压的变压器,并以其优越的保护性能成为大容量、高电压变压器的主要保护方法。然而值得注意的是,由于变压器在结构和运行上具有一些特点,因此在实际运行中保护范围内无故障时,差动保护装置也具有较大的不平衡电流,这种不平衡电流可能引起差动保护装置的误动作。另外,即使考虑了变压器差动保护的这些特点并加以修正,由于这种保护装置的复杂性在有些情况下也常出现一些误动作现象。本文将就变压器差动保护两种误动作的原因加以简单的
_电力系统继电保护动作实例分析_
·研制与开发· 翟明玉,等 电网调度广域分布式实时数据库系统体系架构和关键技术
androsectsofintellientdisatchwithChinesecharacteristics ppgp[],,():J.AutomationofElectricPowerSstems200933171620. -y[]特高压“十二五”规划上报电力“高速公路”启动[/3EBOL].
[://////2012428].httwww.s.com.cndlwndlw201204--ppygy_t20120428188278.htm.
[]陆杏全.能量管理系统的实时数据库技术[]电力系统自动化,4J.
():2003,2762124.-
inuan.RealimeatabaseechniuennerLU X t d t i egqqgy]manaementstem[J.Automationflectricower s o E Pyg
,():Sstems2003,2762124.-y
[]张慎明,卜凡强,姚建国,等.遵循I5EC61970标准的实时数据库
]电力系统自动化,():管理系统[J.2002,26242630.-
,B,YA
武术必备基本功动作图解分析
武术必备基本功动作图解分析
[动作方法]并步站立。两手成掌,同时从右、向上,经头向左侧平举成立掌,右臂屈时,右掌附于左臂时内侧,上体微向左转,眼
看左掌。
[教材要点]两臂划圆,至左侧时坐腕立掌,摆臂时两肩放松,身体随之微转。
[动作方法]预备势:弓步双分掌,右腿弯曲,左腿蹬直。右腿蹬直,左腿弯曲上体左转成左弓步;左掌变勾向左、向后、直臂划平弧
成反勾置于体后;右臂内旋,由后向下,沿右腿向左腿前上方撩起,
掌心斜向前上方,高与腰平;眼看前方。
[教材要点]双手摆动协调,与头和躯干动作协调一致。
[动作方法]预备势:开步站立,成双摆掌。右手成掌,自左向右、向上,经头向右划弧劈掌,使掌指向上,小指侧向右,与眉同高;左
手变掌收于左腰间;上体右转45度,右手收至腰间,掌心朝上,左
手自腰间向下、向后、向上,经头向右下盖按,屈腕横掌于右肩内侧,手心斜向前下;右手自腰间向左手背上穿出,手心朝上,同时提
左膝,上体左转45度,目视右手。
[教材要点]一劈、二按、三穿、节奏明显、上体随之转动。
[动作方法]预备势:并步站立。左脚向左钱方迈出一步成左弓步;左臂屈时使小臂内旋,掌心向上、屈时置于左上方架掌,同时前冲
右拳,上体向左扭转,目视右拳。
[教材要点]上架时拧臂(内旋)屈肘,上体尽
主变差动保护误动作原因分析热
主变差动保护误动作原因分析热
[ 作者:李继刚 | 转贴自:本站原创 | 点击数:137 | 更新时间:2009-8-17 | 文章录入:imste
2009年 第 4 期 ] (包头供电局 修试所,内蒙古 包头 014030)
摘 要:文章分析了 包头供电局110kV和平变电站2号主变空投时差动保护装置动作的主要原因,提出了整改措施 及应吸取的教训,避免同类事故的发生。 关键词:变压器;差动保护;励磁涌流;误动
中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2009)04—0069—01 差动保护是变压器的主保护。大型变压器差动保护的拒动或误动,均会造成很大的经济损失 ,影响变压器差动保护动作可靠性的因素很多,空投变压器时的励磁涌流就是造成差动保护 误动作的原因之一。 2007年4月6日和平变2号主变系列设备预试,工作完毕。运行人员于19:45和平变2#主变 送电,空载合152断路器时,差动保护装置动作跳闸。 1 和平变电站的运行方式 和平变进线电源由昆河变送出T接至和平变111断路器,111断路器上110kV I母,通过110 断路器送到110kV II母带2#主变运行。电气一次设备联络如图1
主变差动保护误动作原因分析热
主变差动保护误动作原因分析热
[ 作者:李继刚 | 转贴自:本站原创 | 点击数:137 | 更新时间:2009-8-17 | 文章录入:imste
2009年 第 4 期 ] (包头供电局 修试所,内蒙古 包头 014030)
摘 要:文章分析了 包头供电局110kV和平变电站2号主变空投时差动保护装置动作的主要原因,提出了整改措施 及应吸取的教训,避免同类事故的发生。 关键词:变压器;差动保护;励磁涌流;误动
中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2009)04—0069—01 差动保护是变压器的主保护。大型变压器差动保护的拒动或误动,均会造成很大的经济损失 ,影响变压器差动保护动作可靠性的因素很多,空投变压器时的励磁涌流就是造成差动保护 误动作的原因之一。 2007年4月6日和平变2号主变系列设备预试,工作完毕。运行人员于19:45和平变2#主变 送电,空载合152断路器时,差动保护装置动作跳闸。 1 和平变电站的运行方式 和平变进线电源由昆河变送出T接至和平变111断路器,111断路器上110kV I母,通过110 断路器送到110kV II母带2#主变运行。电气一次设备联络如图1
微机监测道岔动作电流曲线分析(1)
微机监测道岔动作电流曲线分析
摘 要:微机监测系统中道岔动作电流曲线是牵引点转辙机电流电流变化情况的直观图形表示,本文详细分析了ZD6单机牵引道岔动作电流曲线特性,由此判断道岔转换设备运用状态的方法。
关键词:道岔动作电流 曲线 分析
道岔动作电流监测是微机监测系统的一项重要功能,微机监测系统以曲线的形式描述出动作电流的变化。道岔动作电流曲线是一条以电流为纵轴、时间为横,以一定测量时间间隔的各电流值逐点连接绘制而成的曲线,蕴涵了道岔转换过程中的电气特性和机械特性。 一、道岔动作电流正常曲线特性分析
结合四线制道岔控制电路及ZD6电动转辙机动作过程,参考如图一所示的道岔动作电流曲线,详细分析了道岔动作电流曲线的时间特性和各曲线段的含义。
(一)道岔动作电流曲线的时间特性
1. T2-T1=1DQJ吸起时间+2DQJ转极时间≤0.3s。 2. T3-T2≤0.05s ZD6电机上电时间。
3. T4-T1≤0.6s 其中T3~T4段为道岔解锁,密贴尖轨开始动作时间。
4. T7-T4=道岔尖轨移动时间,时间的长短视转换阻力而变,一般取T4~T7间的平均
电流作为道岔动作电流。
5. T8-T7≤0.25s 尖轨密贴至道岔锁
热工保护误动作原因分析及改进措施
报告题目:火力发电厂典型热工保护误动的原因分析与改进措施
报告内容:从热工保护的冗余设计、配置、保护逻辑、设备因素、人为因素、系统影响等几个方面对火力发电厂典型热工保护误动的原因进行了分析并提出改进措施,为确保发电厂安全经济稳定运行提供了基础。
1.冗余设计、配置不完善 1.1 原因分析
Dcs系统用于控制器的CPU处理器或用于数据交换的系统网络不是冗余配置,当处理器或网络故障时,由于没有备用导致系统停运,引起事故。 改进措施
DCS系统用于控制的CPU处理器、网络设备配置,在新建机组中已经完全是冗余配置,但少部分的老机组没有实现,需要改进。需要指出的是,即使是双CPU配置机组,很多电厂也出现双CPU同时停运现象,这种情况一般是因为CPU负荷太高、程序代码错误较多,厂家设计原因造成。所以定期检查CPU负荷,联系设备制造商进行系统升级、打补丁,减少错误代码的生成是一项长期的、必须的工作。
1.2 原因分析
DCS系统带保护的输入、输出信号为单通道、单模件或TSI的振动、转速、差胀为单一模件,一旦通道或模件坏掉就会造成保护误动。
改进措施
测量和控制设备、通道、模件的故障可能是质量的问题,电子元件寿命到达等原因,是不可预
热工保护误动作原因分析及改进措施
报告题目:火力发电厂典型热工保护误动的原因分析与改进措施
报告内容:从热工保护的冗余设计、配置、保护逻辑、设备因素、人为因素、系统影响等几个方面对火力发电厂典型热工保护误动的原因进行了分析并提出改进措施,为确保发电厂安全经济稳定运行提供了基础。
1.冗余设计、配置不完善 1.1 原因分析
Dcs系统用于控制器的CPU处理器或用于数据交换的系统网络不是冗余配置,当处理器或网络故障时,由于没有备用导致系统停运,引起事故。 改进措施
DCS系统用于控制的CPU处理器、网络设备配置,在新建机组中已经完全是冗余配置,但少部分的老机组没有实现,需要改进。需要指出的是,即使是双CPU配置机组,很多电厂也出现双CPU同时停运现象,这种情况一般是因为CPU负荷太高、程序代码错误较多,厂家设计原因造成。所以定期检查CPU负荷,联系设备制造商进行系统升级、打补丁,减少错误代码的生成是一项长期的、必须的工作。
1.2 原因分析
DCS系统带保护的输入、输出信号为单通道、单模件或TSI的振动、转速、差胀为单一模件,一旦通道或模件坏掉就会造成保护误动。
改进措施
测量和控制设备、通道、模件的故障可能是质量的问题,电子元件寿命到达等原因,是不可预