某电厂2002年投产
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某电厂物理隔离方案
天御6000网络物理隔离装置
XX电厂DCS系统网络物理隔离解决方案
北京和信网安科技发展有限公司
二OO五年二月
一、概述
随着Internet的迅速发展,信息安全问题面临新的挑战。电力系统信息安全问题已威胁到电力系统的安全、稳定、经济、优质运行,影响着“数字电力系统”的实现进程。研究电力系统信息安全问题、开发相应的应用系统、制定电力系统信息遭受外部攻击时的防范与系统恢复措施等信息安全战略是当前信息化工作的重要内容。电力系统信息安全已经成为电力企业生产、经营和管理的重要组成部分。
尤其是在二次系统安全防护工作中,安全区隔离最为突出,具体措施如下,采用不同强度的安全隔离设备使各安全区中的业务系统得到有效保护,关键是将数据调度系统与综合业务系统、综合业务系统与互联网等实行有效安全隔离,隔离强度应接近或达到安全隔离。
北京和信网安科技有限公司,注册在北京市高新技术产业开发区科技创业园内。公司以信息安全系统和软件应用开发为核心,主要面向网络安全、通信等相关的IT领域,进行项目投资和产品开发。公司确立以网络安全隔离器、防火墙、网络电子钥匙、VPN路由器和防病毒网关等信息安全技术为公司的研究和发展方向。目前,这些安全产品都已广泛应用于电力、金融、电信、
某电厂保护整定值计算
某电厂保护整定值计算
#1发变组保护整定过程 1.CPU3保护整定 (1)发电机差动保护:
发电机额定电流:4125A,CT:5000/5,故二次额定电流Ie=4.12A。额定电压10.5KV,PT:10500/100。
a.比例制动系数Kz=0.4,依据:装置技术说明书。
b.启动电流Iq=2.06A,取2A。依据:取0.5Ie。
c.差动速断倍数Ic.s=6。
d.负序电压定值U2.dz=0.08×100=8V。
依据:按躲过可能出现的最大不平衡负序电压整定。
e.TA断线延时发信Tct=0.5S;依据:见技术说明书。
(2)3Uo发电机定子接地保护:
a.零序电压保护定值3Uo.dz=8V。
依据:公式3Uo.dz=Krel×Uunb.max,躲过正常运行时中性点单相压互或机端三相压互开口三角的最大不平衡电压。
b.动作时间t=3S。
(3)3w发电机定子接地保护:
a. 动作电压调整K1、K2,制动电压调整K3,装置自动整定,见装置技术说明书。
b. 动作时间t1=6.0S。
(4)发电机转子两点接地保护:
a. 二次谐波电压定值Uld=Kk×Ubpn=2.8×Ubpn
b. 延时t1=1S。
(5)发电机转子一点接地保护
某电厂保护整定值计算
某电厂保护整定值计算
#1发变组保护整定过程 1.CPU3保护整定 (1)发电机差动保护:
发电机额定电流:4125A,CT:5000/5,故二次额定电流Ie=4.12A。额定电压10.5KV,PT:10500/100。
a.比例制动系数Kz=0.4,依据:装置技术说明书。
b.启动电流Iq=2.06A,取2A。依据:取0.5Ie。
c.差动速断倍数Ic.s=6。
d.负序电压定值U2.dz=0.08×100=8V。
依据:按躲过可能出现的最大不平衡负序电压整定。
e.TA断线延时发信Tct=0.5S;依据:见技术说明书。
(2)3Uo发电机定子接地保护:
a.零序电压保护定值3Uo.dz=8V。
依据:公式3Uo.dz=Krel×Uunb.max,躲过正常运行时中性点单相压互或机端三相压互开口三角的最大不平衡电压。
b.动作时间t=3S。
(3)3w发电机定子接地保护:
a. 动作电压调整K1、K2,制动电压调整K3,装置自动整定,见装置技术说明书。
b. 动作时间t1=6.0S。
(4)发电机转子两点接地保护:
a. 二次谐波电压定值Uld=Kk×Ubpn=2.8×Ubpn
b. 延时t1=1S。
(5)发电机转子一点接地保护
某电厂启动锅炉技术规范书
招标编号:
某电厂2×350MW低热值煤发电工程
建设总承包(EPC) 设备招标文件
启动锅炉设备 第三卷 技术规范书
2016年5月
某电厂2×350MW低热值煤发电工程 启动锅炉设备招标文件 技术规范书
目录
附件1 技术规范 .......................................................................................................................................... 1 附件2 供货范围 ........................................................................................................................................ 43 附件3 技术资料和交付进度 .....................................................................................
某电厂2#机跳闸原因分析
2#机跳闸原因分析
一、 事件经过
2010年6月29日14:53机组运行工况:#2机组负荷474.87MW,锅炉主蒸汽压力16.59MPa,汽包水位+5.37mm ,主蒸汽温度538.19℃。
14点53分18秒930ms,2#主变高压侧A相接地,2#发电机全停,10KVIIA、IIB段厂用快切动作,5021开关、5023开关跳闸,5022开关在合位,相关保护装置动作情况及开关动作情况如下: 1、RCS-931A及RCS-925A保护动作情况: 11ms:工频变化量阻抗动作 14ms:电流差动保护动作 30ms:距离I段保护动作 163ms:单跳失败三跳动作
“TV断线”“TA” “TB” “TC”指示灯亮 2、L90保护动作情况: 24.6ms:电流差动保护动作
“TRIP”“CURRENT” “PHASE A” “差动保护A相跳闸” “差动保护B相跳闸” “差动保护C相跳闸” “启动重合闸”“闭锁重合闸”“PT断线”“发出远方跳闸信号”指示灯亮 3、PSL602GA保护动作情况:
24ms:接地距离I段保护动作,保护A跳出口
290ms:保护单跳失败(5022开关未跳开,SF6压力低闭锁) 291ms:保护三跳出口
551ms:保护三跳
某电厂引风机出力自然降低原因分析
某电厂引风机出力自然降低原因分析
【摘 要】本文分析了某电厂440T/H循环流化床锅炉引风机出现在夏季出力明显比冬季出力小的问题。提出了在日常运行及维护中应该注意的问题。
【关键词】引风机出力;环境温度;影响
某电厂440T/H循环流化床锅炉型号为HG-440/13.7-L.YM22;采用超高压参数中间再热机组设计,与135MW等级汽轮发电机相匹配,锅炉采用引进Alstom公司循环流化床技术。每台锅炉配备有两台一次风机、两台二次风机、三台高压硫化风机和两台引风机。引风机为上海鼓风机厂生产的双吸离心式引风机,型号为1854Z/1150。
1 出现的现象 机组自投运以来,锅炉运行中出现夏季锅炉出力明显不足,而冬季及其他季节锅炉均能基本达到额定出力。因此,对锅炉运行及设备的各个环节系统进行原因分析及综合比较后发现引风机在运行中出现到夏季后出力严重不足的问题,其在某种程度上严重影响到了锅炉的安全稳定运行。
2 原因分析
2.1 锅炉尾部烟道积灰烟气阻力影响 随着运行时间的增加,当带灰的烟气流经各个受热面时,部分灰粒会沉积到受热面上形成积灰。积灰使烟道堵塞,增加烟道的流动阻力,阻碍烟气的正常流动。然而在近几年的检修及运行过程中,并未发现烟气大量积灰现象
某电厂引风机出力自然降低原因分析
某电厂引风机出力自然降低原因分析
【摘 要】本文分析了某电厂440T/H循环流化床锅炉引风机出现在夏季出力明显比冬季出力小的问题。提出了在日常运行及维护中应该注意的问题。
【关键词】引风机出力;环境温度;影响
某电厂440T/H循环流化床锅炉型号为HG-440/13.7-L.YM22;采用超高压参数中间再热机组设计,与135MW等级汽轮发电机相匹配,锅炉采用引进Alstom公司循环流化床技术。每台锅炉配备有两台一次风机、两台二次风机、三台高压硫化风机和两台引风机。引风机为上海鼓风机厂生产的双吸离心式引风机,型号为1854Z/1150。
1 出现的现象 机组自投运以来,锅炉运行中出现夏季锅炉出力明显不足,而冬季及其他季节锅炉均能基本达到额定出力。因此,对锅炉运行及设备的各个环节系统进行原因分析及综合比较后发现引风机在运行中出现到夏季后出力严重不足的问题,其在某种程度上严重影响到了锅炉的安全稳定运行。
2 原因分析
2.1 锅炉尾部烟道积灰烟气阻力影响 随着运行时间的增加,当带灰的烟气流经各个受热面时,部分灰粒会沉积到受热面上形成积灰。积灰使烟道堵塞,增加烟道的流动阻力,阻碍烟气的正常流动。然而在近几年的检修及运行过程中,并未发现烟气大量积灰现象
机组投产试验措施
机组投产试验措施
3 水轮发电机组充水试验
3.0.1 水轮发电机组充水试验的开始,就应认为是电站机组起动试运行的正式开始,应 确认前项的检查试验已全部完成。
3.0.2 对于引水式水电站则引水隧洞至调压井段已充水。对于坝后式或河床式水电站则 坝前水位已蓄至最低发电水位。
3.0.3 充水前应确认进水口检修闸门和工作闸门处于关闭状态。确认蝴蝶阀(球阀或筒 形阀)处于关闭状态。确认调速器,导水机构处于关闭状态,接力器锁锭已锁好。
3.1 充水操作及检查
尾水管充水
3.1.1 利用尾水倒灌或机组技术供水排水管等方式向尾水管充水,在充水过程中随时检 查水轮机顶盖的漏水情况,导水机构及空气围带,测压系统管路,尾水管进人门的漏水情 况及测压表计的读数。
3.1.2 上述检查发现异常情况时,则立即停止充水并将尾水管排空进行处理。
3.1.3 待充水至与尾水位平压后,提起尾水闸门,并锁锭在门槽口上。
压力钢管充水
3.1.4 充水前应在进水口闸门下游侧检查闸门的渗漏情况。确认无问题后开始充水。
3.1.5 打开检修闸门充水阀,观察检修闸门与工作闸门间水位上升情况,平压后用门式 起重机提起检修闸门,置于闸门库中。观察工作闸门下游侧的漏水情况。
3.1.6 缓慢地打开工作闸门充水阀,
机组投产试验措施
机组投产试验措施
3 水轮发电机组充水试验
3.0.1 水轮发电机组充水试验的开始,就应认为是电站机组起动试运行的正式开始,应 确认前项的检查试验已全部完成。
3.0.2 对于引水式水电站则引水隧洞至调压井段已充水。对于坝后式或河床式水电站则 坝前水位已蓄至最低发电水位。
3.0.3 充水前应确认进水口检修闸门和工作闸门处于关闭状态。确认蝴蝶阀(球阀或筒 形阀)处于关闭状态。确认调速器,导水机构处于关闭状态,接力器锁锭已锁好。
3.1 充水操作及检查
尾水管充水
3.1.1 利用尾水倒灌或机组技术供水排水管等方式向尾水管充水,在充水过程中随时检 查水轮机顶盖的漏水情况,导水机构及空气围带,测压系统管路,尾水管进人门的漏水情 况及测压表计的读数。
3.1.2 上述检查发现异常情况时,则立即停止充水并将尾水管排空进行处理。
3.1.3 待充水至与尾水位平压后,提起尾水闸门,并锁锭在门槽口上。
压力钢管充水
3.1.4 充水前应在进水口闸门下游侧检查闸门的渗漏情况。确认无问题后开始充水。
3.1.5 打开检修闸门充水阀,观察检修闸门与工作闸门间水位上升情况,平压后用门式 起重机提起检修闸门,置于闸门库中。观察工作闸门下游侧的漏水情况。
3.1.6 缓慢地打开工作闸门充水阀,
某电厂锅炉清洗调试技术方案(不点火)
YDSY.ZY.TS(YZH3-HH)-004-2007
国电阳宗海电厂三期工程2×300MW机组
锅炉本体化学清洗调试技术方案
2007-01-10 发布 2007-01-20实施
云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院 发 布
YDSY.ZY.TS(YZH3-HH)-004-2007
编制: 年 月 日
调总审核: 年 月 日
监理审核: 年 月 日
会审:
建设单位 年 月 日
生产单位 年 月 日
施工单位