上锡不良分析改善报告
更新时间:2023-08-15 12:50:01 阅读量: 人文社科 文档下载
胜宏科技(惠州)股份有限公司 宏科技(惠州)股份有限公司
DESAY SV上锡不良分析改善报告 上锡不良分析改善报告胜宏科技 品质保证部2012年 04月14日 年 月 日Page 1
Contents一、分析小组成员 二、异常描述
三、原因分析
四、临时措施
五、总结改善
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一、分析小组成员分配表: 分析小组成员分配表: 主导者: 主导者:杨辉 成 员:OQC 化金 品管 客服 客服Page 3
郭
敏
杨国勇 何国成 童启高 张华龙
二、异常信息描述: 异常信息描述:客诉异常信息: DESAY SV 终端客户0-KM 退机功能性不良1台,退回后经初步分析发现 为PCB 焊盘上锡不良导致(具体现象如下图),从不良现象来确认,该 Pad 没有锡,而Pad 上面的元件脚确认上锡良好,不良品退回胜宏进行 分析.
确认异常信息: 投诉型号: 3140 163 38611 胜宏型号: S20702GN005A2 异常周期: 1144 不良数量:1pcs 异常现象:PAD上锡不良;Page 4
改善对策(原因分析 二、原因分析&改善对策 原因分析) 原因分析 改善对策 原因分析)1. 从异常的分布情况来看,异常发生在板边的位置,且只有相邻的2个Pad有异 常; 2. 从异常Pad的上锡情况来看,此Pad完全没有上锡,其锡膏全部在零件脚上, 金面没有和锡膏融合。如下图片:
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改善对策(原因分析 二、原因分析&改善对策 原因分析) 原因分析 改善对策 原因分析)1. 对其异常位置进行金厚和镍厚,金厚度测试(以1.5*1.5PAD测量)MI要求金厚 1-3u“镍厚100-300U”.结果如下:序号 1 2 3 4 5 6 7 8 AU 2.05 2.13 2.13 2.34 2.05 2.14 1.31 1.26 NI 132.6 129.0 144.7 148.6 140.4 141.8 247.6 262.6
注:在不良板上取8个点测量 结果:镀层厚度正常。金厚度在控制范围内。排除镍金厚度不良影响。
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改善对策(原因分析 二、原因分析&改善对策 原因分析) 原因分析 改善对策 原因分析)1. 对焊锡不良PCB进行剥金检查,结果如下:
剥金后镍面
剥金后镍面
镍面放大400X
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结果:剥金后确认镍面无钝化、发黑情形,排除镍金镀层不良。
改善对策(原因分析 二、原因分析&改善对策 原因分析) 原因分析 改善对策 原因分析)1. 对焊锡不良Pcb焊锡实验,将板子上裸露的焊盘进行全白橡皮擦拭后,结果如 下:
结果:焊锡正常,上锡饱满,排除镍金镀层不良。Page 8
改善对策(原因分析 二、原因分析&改善对策 原因分析) 原因分析 改善对策 原因分析)4. 对其异常位置进行SEM&EDX分析
从SEM的结果来看,表面看不到明显的异常结晶,而EDX的结果显示,在异常位 置发现有异常元素C,O,Al和Na, 说明其金面Pad有被氧化,或者清洗药水残留。Page 9
改善对策(原因分析 二、原因分析&改善对
策 原因分析) 原因分析 改善对策 原因分析)4. 观察整板面金面PAD。
结果:其上锡不良拒焊主要在金表面,金层未融溶,同时金表面可目视可见水迹 印,在焊盘小孔边缘可见金面异色发红情形。Page 10
改善对策(原因分析 二、原因分析&改善对策 原因分析) 原因分析 改善对策 原因分析)5.现场跟进客户端SMT生产,SMT IR炉温设置高温断为275℃,设置温度与实际 炉温差异在1℃以内,实际温度曲线与标准温度曲线相符,过程无掉温的异常情 形,可排除为SMT温度不足导致的上锡不良情形;
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二、原因分析&改善对策(原因分析) 原因分析 改善对策 原因分析)
上锡不良真因: 为金面氧化异色发红,金表面有水迹未 上锡不良真因:综合以上分析初步可确认为金面氧化异色发红 为金面氧化异色发红 完全吸干残留所致。
上锡不良影响因素: 1.设备因素:设备清洗能力不佳,金面有清洗不净,残留药水。 2.环境因素:化金板包装前存放时间环境不佳,导致金面氧化。 3.人员因素:作业员手指存在未戴手套和手套脏的情况,其汗渍有可能污染到金 面,导致金面氧化; 4.作业方法:化金板维修后未经过OQC确认检查,部分未清洗干净的PCB流出。
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三、临时措施: 临时措施: 1.DESAY SV WIP \库存\在途 请客户协助确认是否有存量;从 我司分析结果来评估,此不良为偶发性不良,且目视检查可以捡 出,故此板请客户端继续上线使用,我司跟进上线结果。 2.VGT WIP\库存 此料号无存量; 3.由业务查询此料号无在途品;
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四、改善对策1.设备因素 设备因素 ①针对后续S207系列板在成型指定FQC检板清洗线,规定只能在成型后2#清洗线 清洗S207系列之化金板,针对此清洗线药水浓度要做到按要求定时化验监控(原 每日化验一次,现更改为每班化验一次)保障清洗效果,防止设备清洗金面不佳。
S207客户化金板专用线
温湿度回归正常
②化金线的吸水海棉轮定义4H清洗一次,清洁度由组长进行确认,清洗后检验工序 如发现有金面清洗效果差、脏污、异色问题及时反馈清洗线改善,确保清洗效果。
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四、改善对策2.环境因素 环境因素 ①通知维护部对包装、FQC车间的空调系统进行重新安装,更换当前空调系统,防 止出现温湿度异常。 ②清洗OK板在成品清洗后放置时间严格按照目前管控时间控制在12H内,规定时 间内真空包装,防止金面在空气中与水份、C、O、CL、S等元素接触时间过长产 生脏污异色不良。QE工程师不定时做稽核确认,检查时间标示卡,防止违规发生。 3.人员因素 人员因素 ①化金后站检验单位与包装作业人员手套更换保持
手套洁净度及保证检验台面清洁, 务必戴无硫手套进行拿板作业,并杜绝裸手拿板现象。
固定专人、戴无硫手套检板
保持做桌面清洁干净
全流程戴手套作业
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四、改善对策②每日当班早会宣导教育《基板十禁止》提升作业员品质意识,并由当站主管做监 督。 十禁止规范
4.作业方法 作业方法 ①维修刷镀后之板100%进行清洗干净后,增加由OQC抽检OK才可入包装,保障 清洗效果可监控。 清洗后OQC抽检Page 16
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