某电厂烟气脱硫FGD系统除雾器改进方案及效果

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某电厂脱硫系统除雾器在运行中出现严重堵塞,虽然经过多次冲洗,但是由于堵塞时间长,除雾器变形严重,最终导致除雾器部分垮塌,影响整个脱硫系统的正常运行。本次研究的主要目的是找出除雾器堵塞及垮塌原因,并对除雾器设计提出改进意见。主要改进除雾器的使用材料、叶片形状、叶片间距及除雾器形式。同时对除雾器本体的结构进行加强,对冲洗水管和喷头的布置进行测算,找出最

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某电厂烟气脱硫 F GD系统除雾器改进方案及效果刘杰(内蒙古科技大学能源与环境学院,内蒙古摘包头 043) 10 0

要:某电厂脱硫系统除雾器在运行中出现严重堵塞,虽然经过多次冲洗,是由于但

堵塞时间长,雾器变形严重,终导致除雾器部分垮塌,响整个脱硫系统的正常运行。除最影 本次研究的主要目的是找出除雾器堵塞及垮塌原因,对除雾器设计提出改进意见。并主要 改进除雾器的使用材料、叶片形状、叶片间距及除雾器形式。同时对除雾器本体的结构进

行加强,对冲洗水管和喷头的布置进行测算,出最佳布置方式。找最后,出保证除雾器可找靠运行的方案。改进后,除雾器能够可靠运行,不再有堵塞现象。 关键词:火力发电厂;灰石一石膏湿法脱硫 (GD)石 F系统;雾器;塞;塌;除堵垮改进中图分类号:T 7 4 文献标识码:A F0. 3 文章编号:00 8 3 (0 2 2— 0 8 0 10— 16 2 1 )2 0 5— 2

1研究背景及改进目的截止 2 0 0 3年,国内大部分运行中的电厂都未采用脱硫系统,0 3年 1 20 2月 2 t国家环保总局颁布了《电厂大气污染 4E,火物排放标准》 G 12 3 2 0 ) ( B 3 2 - 0 3,对火力发电厂的 s 0的排放浓度和排放总量明确提出了要求,要求火力发电厂烟气中 s 0的浓度不能超过 40mg 0 2年 1 1日颁布了《电厂大气污 0 /。2 1 m月火染物排放标准》 G 12 3 2 1 ) ( B 3 2 - 0,新标准更是要求火力发电厂 1烟气中 s 0的浓度不能超过 10mg, 0/。 m 自 2 1年开始, 01地方环保部门对火力发电厂脱硫设施提出 了新的要求,对脱硫设施的可靠性也提出了更高要求,要求综合效率在 9%以上,就意味着脱硫效率要达到 9%以上, 0这 5同时脱硫投运率也要达到 9%以上。 5 综合效率=脱硫效率×脱硫投运率如达不到上述要求,则会对超标排放单位征收双倍排污费。 以 2 1年为例, 01某电厂的 S: O排污费一年为 2 0 9万元,且地方政府还追究了超标排放相关单位负责人的责任。 通过对脱硫系

统除雾器的研究,我们找到了影响除雾器寿命和可靠性的主要原因,过改进可以延长除雾器的寿命,高通提除雾器的除雾效率和可靠性,同时还可以提高脱硫系统的效率和可靠性,减少 S O排放,保护环境,达到国家对减排的要求。

图1 F GD系统图

不可低于 9%。 5湿式石灰石一石膏法烟气脱硫系统 ( G除雾器 F D)布置在吸收塔上层。23 F . GD除雾器结构与运行

2脱硫系统 F GD结构与运行21石灰石一石膏湿法脱硫 l GD) . F系统火力发电厂脱硫系统是电厂的一个重要系统,大部分火力发电厂采用石灰石一石膏湿法脱硫工艺。电厂娴气脱硫采用一炉一塔方案,锅炉来的原烟气由主烟道引出,经过各自的增压风机 (调轴流风机)静升压后,进入烟气换热器 (回转再生式气换热器,简称 G H)吸收塔进行脱硫, G、脱硫后的净烟气经塔顶除雾器除雾,返回至 G H进行加热, G最后,烟气通过烟囱排人大气。石灰石一石膏湿法脱硫系统见图 1。 22电厂烟气脱硫采用传统的单回路喷淋空塔工艺 . 单回路喷淋空塔将分布有氧化空气管道的石灰石浆液池直接布置在吸收塔底部,塔体上部设置喷淋层 (每座吸收塔 3层喷淋层 )从锅炉来的原烟气在吸收塔内进行脱硫反应,硫效率,脱一

F D除雾器布置在吸收塔上层, G含硫烟气经过反应区时,与浆液进行中和反应后形成雾滴,雾滴随烟气上升到除雾器区域, 被除雾器除去,防止下游回转再生式气换热器 ( G和烟道被烟 G H)气中携带的石灰石、石膏微粒造成结垢、堵塞及腐蚀。除雾器性能直接关系到烟气脱硫系统能否正常运行。除雾器的主要性能参数有:①除雾性能。除雾性能可用除雾效率来表示。②除雾效率是指除雾器在单位时间内捕集到的液滴质量与进入除雾器液滴质量的比值,除雾效率是考核除雾器性能的关键指标。影响除雾效率的因素很多,主要包括:烟气流速、通过除雾器断面气流分布的均匀性、叶片结构、叶片之问的距离及除雾器布置形式等。脱硫工程用于衡量除雾性能的参数主要是除雾后烟气中的雾滴含量。一般要求,通过除雾器后,雾滴含量在—个冲冼周期内的平均值<7 m/m。 . gN 5 该处的雾滴指雾滴粒径>1/烟气为标准干烟气。 5 m, x

其取样距离为离除雾器 1 2~ m的范围内。目前,国内尚无脱硫系统除雾器性能测试标准,电厂主要检测手段为检测压力降。压力降指烟气通过除雾器通道时所产生的压力损失,系统压力降越大,能耗就越高。除雾系统压降的大小主要与烟气流速、叶片结构、叶片间距及烟气带水负荷等因素有关。当除雾器叶片结垢严重时,系统压力降会明显提高,以通过监测压力降的变化有助于把握系统的运所行状态,时发现问题并进行处理。湿法脱硫系统除雾器的压力及降一般要求<20P。 0 a

58一

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/wh84.html

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