高突煤层超大综采工作面瓦斯治理研究与实施

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高突煤层超大综采工作面瓦斯治理研究与实施

中国西部科技2009年4月(中旬)第08卷第11期 总 第172期高突煤层超大综采工作面瓦斯治理研究与实施张海生 张建军 李 强(河南省平顶山平煤集团六矿,河南 平顶山 467091) 摘 要:本文通过对平煤集团六矿丁5、6-22180综采工作面的瓦斯涌出量和特性进行了详细的分析,并提出了具有针对性的瓦斯治理措施,取得了良好的效果,值得具有相同生产条件的综采工作面治理瓦斯进行借鉴。 关键词:高突煤层;综采工作面;瓦斯治理 The Research and Implementation of gas Governs of High Thick Large Fully Mechanized Face ZHANG Hai-sheng,ZHANG Jian-jun, LI Qiang (Sixth Coalmine of Pingdingshan Coal Group in Henan,Pingdingshan Henan 467091) Abstract: Through the detailed analysis of gas discharge and character of fully mechanized face which on sixth coalmine,Ding-22180 of Pingdingshan Coal Group,the pointed gas treatment policies have come out and get gorgeous effects.These policies also fit the gas treatment of similar production conditions on fully mechanized face. Key words: High thick coal seam;Fully mechanized face;Gas treatment1工作面概况 丁 5、6-22180综采工作面位于平煤集团六矿的二水平丁二采区,地面标高为330~270m,工作为面标高为-561~- 496m,走向长为3400m,倾斜长度里段为268m(走向长为 940m) , 外 段 为 180m(走 向 长 为 2460m)。 上 部 为 丁 5、 6- 22160采面采空区,下部为丁5、 6 -22200采面采空区,东部 为丁二下山保护煤柱,西部为五矿和六矿的边界。煤层走 向为NE108°,倾向为N18°E,倾角为6°~19°/11°。工 作面掘进时打钻有夹钻现象,不时有煤炮声;瓦斯涌出量 较大,有突出征兆。工作面通风方式为U型通风,瓦斯相对 涌出量4.01m /t,绝对瓦斯涌出量11~14m /min,地温为 30~34℃,自然发火期为3~6个月,属高温、高瓦斯突出 工作面。 2 瓦斯来源分析 该工作面的上下方均为已回采的工作面,掘进时没有邻 近层瓦斯涌出现象,瓦斯来源主要为本煤层瓦斯,可分为: ①煤壁瓦斯涌出;②落煤瓦斯涌出;③采空区(表现在上隅 角)瓦斯涌出。对瓦斯来源分析,有助于分源治理。 3 瓦斯涌出量和特性 根据对生产过程中瓦斯涌出量的实测,煤壁为4~ 6m /min,落煤时为2~3m /min,上隅角为5~6m /min,其它 为1~2m /min,涌出总量为12~18m /min。从实测的涌出量 可以看出,煤壁和上隅角的瓦斯涌出量较大,分别占总涌 出量的33.3%和41.7%,而落煤占16.7%,其它占8.3%。 (1)煤壁瓦斯涌出。煤壁瓦斯涌出:由于丁组煤层透 气性较差,煤壁瓦斯涌出量较为稳定,波动不大,受外界 影响不大。测定结果表明:煤壁瓦斯涌出量基本是收稿日期: 2009-03-07 修回日期:2009-04-063 3 3 3 3 3 35m /min左右。 (2)落煤瓦斯涌出。以现场实测割煤时瓦斯涌出数据 的平均值减去煤壁瓦斯,得落煤时瓦斯。计算得瓦斯浓度 增加0.16%,瓦斯涌出量为1.54m3 /min。考虑割煤时瓦斯涌 出的不均衡性,按多次遥测资料计算,集中系数为1.3~ 1.5, 采 用 1.5计 算 。 按 统 计 资 料 计 算 落 煤 瓦 斯 为 4.4m /min。 (3)采空区瓦斯涌出。测试结果表明,采空区瓦斯浓 度分布和采空区瓦斯运移具有以下规律:①采空区瓦斯在 距工作面切眼1~12m范围内浓度变化较小,一般在3%~ 8%之间;在12~20m范围内瓦斯浓度变化幅度较大,一般在 10%~18%;在20~40m范围内瓦斯浓度升高较快,一般在 20%~35%;在40~60m范围内瓦斯浓度变化较小,一般在 35%~50%之间。②采空区瓦斯流动大体可划分为三个带, 图1所示。33图1采空区瓦斯涌出三带划分作者简介: 张海生(1979-),男,本科,现任平煤集团公司六矿综采一队副队长。24

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开 发 应 用Ⅰ涌出带(距切眼0~20m范围内)、Ⅱ过渡带(距切 眼20~40m范围内)和Ⅲ滞留带(距切眼40m以外)。在涌出 带内,采空区丢煤瓦斯向工作面和采空区排放,进入涌出带 的瓦斯流动较快,多以层流形式存在,且这部分瓦斯几乎全 部被工作面风流和采空区的漏风流携带到回风道内;随着工 作面推进,采空区进入过渡带,过渡带的瓦斯在工作面和采 空区压差作用下,一部分进入工作面,另一部分暂时或滞留 在采空区内,该区域瓦斯流动速度也明显下降,流动呈现出 不均衡性,处于层、紊交错阶段;而进入滞留带时,释放采 空区的瓦斯一般滞留在采空区的深部,流动速度较低。上述 三个带不是固定不变的,随着工作面的推进向前移动,采空 区瓦斯涌出三带出现“浪涌”现象。上隅角瓦斯来自于采空 区:即采空区内残存煤量继续涌出的瓦斯。工作面风流通过 机巷正前方和下部支架间漏入到采空区,回风侧由于工作面 风巷的负压作用,采空区风流从工作面上隅角往外流出,工 作面上下沿切顶线附近风流产生由下而上的流动,进而形成 采空区风流流动,这种流动使采空区瓦斯不断渗入到切顶线 附近这个风流中,并形成高浓度瓦斯风流,到上隅角积聚, 同时往外涌出。 实测上隅角最大瓦斯涌出量8.65m3 /min (短时间),最 小0.3m /min,便携式瓦斯检测仪量得最大值5.4%,最小值 2.7%、经常超过1% 。而该处又是做机尾的主要工作地点, 而且是机械运转部位(运输机尾传动位置),直接威胁着 安全生产。 4 工作面瓦斯涌出总量 根据煤壁、落煤及采空区瓦斯涌出量大小,综合计算工 作面瓦斯涌出量为12 。各部分瓦斯涌出量变化如图2所示。3因此在此区域内实施瓦斯抽放,可显著提高抽放效率,降 低开采时瓦斯涌出量,防止发生煤与瓦斯突出。 (2)立体抽放布置。鉴于以上分析,拟采用立体抽 放,解决煤层瓦斯和上隅角瓦斯。所谓的立体抽放即是: 本煤层超前预抽、采面浅孔抽放、上隅角抽放,抽放在不 同空间位置同时进行抽放。 ①立体抽放管路布置:风巷下帮布置两趟(分别为本煤 层采前预抽和采面浅孔抽放)、机巷上帮布置一趟(本煤层 采前预抽)专用瓦斯抽放管路,管径Φ300mm。上隅角两趟 抽放管路为6寸脉吸管,通过三通与采面浅孔抽放主管路相 连;采面浅孔抽放通过封孔器、1寸软管、三通与采面浅孔 抽放主管路相连;风机两巷本煤层预抽通过1寸软管与主管 道相连。利用丁二抽放站2BEC-42型抽放泵进行瓦斯抽放, 1#泵抽放上隅角和本煤层,2#泵抽放浅孔,3#泵备用。 ②钻孔施工:据测定,丁组煤层的瓦斯释放半径为 0.9m,因此钻孔布置间距不超过2m。在机巷上帮、风巷下 帮每隔2m布置一个孔径89mm、孔深60m钻孔;采面浅孔抽放 是在采动压力影响区内进行的瓦斯抽放,应力的高峰值一 般与采面的距离是5~10m,采动压力使煤壁形成裂隙,这 些裂隙既是瓦斯解析释放的前提,也是瓦斯流动的通道。 这个区内瓦斯流动条件好、解析量大,所以抽出瓦斯量 大,可以较好地解决丁组煤层透气性差的问题。除机头、 机尾各留20架外(本煤层已预抽),沿煤壁每隔1.5m布置 一个孔径89mm、深25m钻孔,采用CF-2型封孔器快速封孔连 管抽放。效检孔孔径42mm、深7m,执行措施为“四位一体 防突措施”;上隅角抽放有两路:密闭墙以里(脉吸管伸 进200mm)抽放解决了采空区高浓度瓦斯,密闭墙以外抽放 (管口离风巷上帮、密闭墙外留适当距离100~200mm), 再配合滑移导风帘、挡风帘的使用,这样可以有效解决上 隅角瓦斯积聚问题。立体抽放布置如图3。图2 工 作 面 瓦 斯 涌 出 量分布图 图例:□落煤 ○采空区 △煤壁综合分析本工作面实测瓦斯涌出量数据,得出的结论 是:本工作面煤层瓦斯含量较大,突出危险性较高。因 此,本工作面瓦斯治理的重点是防治煤与瓦斯突出,解决 上隅角瓦斯问题。 5 瓦斯治理措施 (1)卸压区抽放原理。在工作面开采过程中,沿工作 面推进方向的支承压力可分为三个区,即煤层原始应力 区、应力集中区和卸压区。原始应力区处于三向应力平衡 状态。应力集中区处于煤壁前方6~20m左右,峰值在煤壁 前方6~10m。卸压区处于煤壁前2~6m,受超前动压作用 后,该区煤体结构受到破坏,煤层卸压充分,应力明显降 低,煤层透气性明显提高,大量吸附瓦斯转为游离瓦斯,图3 立体抽放示意图(3)抽采工艺优化。由于本采面瓦斯治理工作采取采 面浅孔动压抽放技术,瓦斯治理工作占用采面空间及采面 生产时间,导致瓦斯治理工作由辅助工序转化为主要工 序。只有合理确定采抽正规循环方式,才能从根本上解决 问题。正常的综采工艺为“割煤→推溜→拉架→其它工序 (清煤、超前支护准备等)”。由于首先需要进行瓦斯治 理工作,而且为了瓦斯缓释实行单刀割煤,从而改变了综 采工艺,而形成了“瓦斯治理→上(下)割煤→推溜(拉 架)→其它工序(清煤、超前支护准备等)→下一循环瓦 (下转第38页)25

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中国西部科技2009年4月(中旬)第08卷第11期 总 第172期结合以往工程的经验并根据本工程软土地基的实际情 况,在本次扩建中,CFG桩复合地基的主要设计参数如下: 桩径40cm,褥垫层为0.6m厚的碎石垫层,褥垫层中铺2层双 向拉伸土工格栅,桩身混凝土强度等级为C15, 单桩设计承 载力为240kN,桩间距主要按等边三角形布置(详见图2)。 5.3 CFG桩复合地基的施工工艺 本次扩建工程的CFG桩采用“长螺旋钻法”进行施工, 即由动力头带动中空长螺旋钻杆旋转钻进排土成孔,再往 孔内灌料成桩,施工工艺具体如下:桩位放样→桩机就 位、调平→钻孔至设计高程→泵送混合料→拔管、灌注混 合料至设计高程→关闭机械→施工下一根桩。 桩体经检验合格后,人工平整场地,开始施工桩顶褥 垫层。 5.4 CFG桩复合地基的质量检验 CFG桩施工质量检测主要包含桩顶标高、桩位、桩体强 度及完整性、复合地基承载力等检测内容(较水泥搅拌桩 更为注重桩体的完整性)。本扩建工程的CFG桩质量检测主 要采取了以下三种方法进行检测:①按0.5%的频率进行钻 孔抽芯检测,②按5%的频率进行低应变无损检测,③按 0.2%的频率进行承载力试验检测。 经上述检测,本次扩建施工的CFG桩 28d钻孔抽芯检 测,桩身混凝土强度全部满足C15的要求;低应变无损检测 结果均属于完好桩或基本完好桩;单桩极限承载力均在 480kN以上,所有检测的结果均满足设计要求。 6 结束语 采用水泥搅拌桩和CFG桩处理软土地基,对其新老路基 的差异沉降的治理非常有效,既加快了地基的固结稳定, 提高了路基的整体稳定性,同时又具有施工进度快、质量 稳定、造价节约等优点,很适合高速公路特别是扩建工程 的软基处理,得到了越来越广泛的应用。参考文献: [1] 公路路基施工技术规范(JTG F10-2006).北京:人民交通出版 社,2006. [2] 广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程施工图设计.广州:广东省 公路勘察规划设计院,2006.根桩。 桩体经检验合格后,人工平整场地,开始施工桩顶褥 垫层。 4.4 水泥搅拌桩复合地基的质量检验 水泥搅拌桩处理软土地基,其最终的质量控制参数是 保证复合地基的整体承载力,施工质量检测主要包含桩顶 标高、桩位、搅拌均匀性、桩体强度及完整性、复合地基 承载力等检测内容。本扩建工程的水泥搅拌桩质量检测主 要采取了以下两种方法进行检测:①按2%的频率进行钻孔 抽芯检测,②按0.5%的频率进行承载力试验检测。 经过上述检测,本次扩建施工的水泥搅拌桩 28d钻孔 抽芯检测,极大部份桩的平均强度≥1.0MPa,少部份桩的 平 均 强 度 在 0.7~ 1.0MPa之 间 ; 单 桩 极 限 承 载 力 均 在 220kN以上,所有检测的结果均满足设计要求。 5 CFG桩复合地基法 5.1 CFG桩复合地基的加固机理 CFG桩(cement flyash gravel pile的缩写),即水泥 粉煤灰碎石桩,是在素混凝土桩基工艺上发展起来的,主 要由碎石、石屑、粉煤灰并掺适量的水泥和水拌和,用各 种成桩机制成的具有一定黏结强度的桩。CFG桩和桩间土一 起,通过碎石和土工格栅垫层形成CFG桩复合地基,从而提 高承载力,减少沉降。5.2 CFG桩复合地基的设计参数[3] 陈冠雄,黄国宣,洪宝宁等.广东省高速公路软土路基处理实用 技术[M].北京:人民交通出版社,2005.(上接第25页) 斯治理”新的抽采工艺。 实行抽采结合,把浅孔动压抽放工作纳入到回采工艺 中,实现正规循环作业,即打钻→封孔抽放→效检→注水 →深孔爆破→二次校检→下一循环打钻。超大综采工作面 采长大、采高大,其割煤时间相对较长,从而相应增加了 煤壁的暴露面积、时间,使煤层瓦斯释放时间增加,而且 采面采长大,空间足够,为抽采平衡作业创造了有利条 件。利用采面浅孔动压抽放技术防治煤与瓦斯突出,使采 面的回采工艺发生了变化。每天四点班打措施孔、抽放、 效检注水后进行深孔爆破,设备检修也放在四点班,零点 班和八点班组织生产。措施钻孔孔深25m,孔间距1.5m,孔 径¢89mm,允许进尺2.4m,二次校检后在推进2.4m,措施 孔超前距离为20m;效检孔深8m,每隔10m一个,孔径¢3842,保留不低于2m效检孔超前距,允许进尺4.8m;深孔爆 破孔深10m,孔径89mm,孔间距10m,超前距不少于3m,每 孔装药量12卷(330g/卷)。零点班3个循环,八点3个循 环,每循环进度0.8m,每天进度4.8m。 6 效果评价 本煤层抽放后,实测煤层瓦斯含量由22.4m3/min下降到 14m /min,瓦斯压力由1.80MPa下降到0.6MPa,瓦斯抽放瓦 斯浓度一般15%以上;浅孔抽放后,经取样分析化验,瓦斯 含量由22.4m /min下降到5m /min,瓦斯压力由1.80MPa下降 到0.56MPa,瓦斯抽放瓦斯浓度一般在55%以上。上隅角瓦 斯控制在0.6%以下。试验期内,没发生过瓦斯超限和突出 事故。参考文献:(略)3 3 3

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