热化学工艺安全 - 2

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大连理工大学精细化工国家重点实验室

State

Key Laboratory of Fine Chemicals, Dalian University of Technology

化学品安全与法则

授课教师:授课教师:包明,包明,冯秀娟联系方式:联系方式:0411-84986181E-mail: mingbao@

fengxiujuan@

化学品的危险性

热化学工艺安全

简介

目录

化学品的危险性

Thermal chemistry Hazards / 热化学危害 Toxicity / 毒性 Electrostatic / 静电 Flammability / 易燃性 Explosive / 爆炸性 ……

美国T2公司热失控爆炸事故

(4 死, 32 伤)

事故过程简介

T2生产甲基环戊二烯三羰基锰(MCMT),一种非铅汽油添加剂; 2007年12月19日下午1:23,生产冷却系统突然发生故障; 仅10分钟过后,反应系统发生热失控,并导致爆炸事故发生; 爆炸当量相当于1,400磅TNT;

4人当场死亡,包括一名公司雇主和3名操作人员; 28名公众人员因此受到损伤。

反应方程式

爆炸事故发生前

爆炸事故模拟录像

爆炸事故发生后

Control room Firefighting

爆炸事故发生后

事故后绝热量热评估

事故后,按照T2 的工艺配方,使用绝热量热仪进行工艺安全测试; 评估结果表明,如果在没有热量移走的情况下,反应会发生热失控,短

时间产生大量热及不凝气。

测试前 测试后

事故原因简析

该金属化反应在高温下,会发生聚合反应而导致热失控,但T2 公司在

进行MCMT生产前,对此并未有所意识;

冷却系统设计存在缺陷,只使用循环水作为冷却介质,缺少应急备用

冷却系统;

对在反应失控情况下,釜内压力升高速率没有了解,导致紧急泄压管

路和爆破片的气体通量设计过小;

缺少其它安全工程控制措施。

事故引申思考

工艺开发人员应从中汲取什么教训?

工艺开发过程中,必须对整个化学工艺过程进行安全评估(反应量

热,绝热量热,以及物料、中间体的热稳定性评估);

避免All-in的投料工艺,最大程度上降低未反应物料在反应体系内的累

积程度;

根据工艺危害评估结果,增设应急冷却系统、安全联锁系统、

“Quench”系统等;

根据绝热量热仪所测得压力数据,对紧急泄压管道的安全阀及防爆片

通量进行正确设计。

浙江省瑞安化工厂配酸爆炸事故

(3 死, 14 伤)

(高校科研成果产业化相关)高校科研成果产业化相关)

事故过程简介

1993年,瑞安化工厂为解决染料中间体生产中产生废硫酸问题,与复

旦大学退管会签订《改进三甲基苯中硝化技术合同》。

同年4月,复旦大学化学系,1名退休教授和1名退休副教授完成实验

室小试工艺开发任务。

同年6月初,两人偕同1名退休高工抵厂,对生产设备进行了改装。该

退休教授确认改装符合要求,并决定在生产装置上直接进行投料试验。

6月14日,8:15开始投料试生产,8:35反应釜发生爆炸。釜体从二楼

震落到底楼,釜盖飞出11米、搅拌器电机炸至22米之外、厂房倒塌。

1名退休教授和1名操作工当场死亡;现场有6人严重化学灼伤,其中1

名副教授经抢救无效后死亡;另有9人遭受外伤或灼伤。

事故原因简析

违反科研开发的基本程序

将未经小试鉴定及中试验证的不成熟技术,直接应用于企业的工艺改造; 仅通过60g 小试的“实验室成果”,被直接放大至1100kg的规模,来进行工业化生产试验。

所用设备未进行有效验证

釜大而投料少,物料仅浸入搅拌底部75mm,搅拌效果降低;

测温元件底部距液面400mm,操作人员误将釜内气相温度当作液相反应温度,并据此来进行工艺操作控制。

对工艺路线危险性认识不足

技术路线采用,“以醋酐取代硫酸与硝酸配酸进行硝化反应”;

醋酐与硝酸混合后可生成硝酸乙酸和四硝基甲烷,两者极不稳定,反应温度应< 10℃,但实际上却错误地制订为控制温度< 30℃; 试生产前,相关人员对本工艺爆炸的危险性毫无认识。

热化学工艺安全

化工事故& 行业

(1962~1987)

化工事故& 反应类型

(1962~1987)

Danger, Hazard, Risk 定义

Danger

Hazard

Risk=Likelihood×Consequences

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/vpp1.html

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