机组检修验收报告

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#1机组扩大性b级检修竣工报告 一、检修项目完成情况 本次#1机组扩大性b级检修电气一次专业所列标准项目25条,完成25条;非标项目13条,完成13条;技术监督项目0条,完成0条;节能项目0条,完成0条;技改项目2条,完成2条;待修缺陷0条,完成0条;发电部提出需处理问题10条,完成8条。新增项目1条,完成1条。

未完成项目统计如下: 新增加的项目: 二、修前修后主要技术指标比较 三、解体发现的重大问题及处理情况 (一)解体发现问题一: 1、问题描述:#1发电机端部挡风板固定螺丝拆卸时断裂22条。 2、原因分析:端部挡风板固定螺丝涂有环氧树脂胶,拆卸时无专用工具且用力过猛。 3、处理情况:已全部取出,购买备件,重新制定安装工艺,用沾环氧树脂胶的涤玻绳固

定,下次拆卸时制作专用工具。 4、下一步措施:今后检修时,应先加热,去除环氧树脂。 (二)解体发现问题二: 1、问题描述: #1发电机转子与滑环连接断面铜板有过热现象。 2、原因分析:断面镀银不均匀。 3、处理情况:断面铜板重新镀银,连接后要测量转子线圈直流电阻合格,并与上一次相比无大的差异。 4、下一步措施:今后检修时,要检查镀银面的氧化现象,并结合转子直流电阻进行比较。 (三)解体发现问题三: 1、问题描述:#1发电机冷却器水室结垢较多,冷却水管腐蚀严重。 2、原因分析:冷

却水质差,水室结垢较多,腐蚀严重 3、处理情况:进行除锈,防腐处理,更换冷却水管、密封垫。水压合格回装。 4、下一

步措施:结合工业水水质情况,适时进行冷却器检修。 (四)解体发现问题四: 1、问题描述:#12磨煤机电机交流耐压试验时一根线棒打穿(13000v,标准15000v),故

障部位在线棒槽口处。 2、原因分析:制造工艺不良存在局部绝缘薄弱点,且经常带载启动,电动冲出力造成电机绝缘磨损下降。 3、处理情况:委托专业厂家进行单根线棒更换,耐压合格,投入运行。 4、下一步措施:由于运行环境较差,并且起停频繁,随着磨煤机电机的运行时间增加,今后检修中重点检查

磨煤机电机绝缘状况。 (五)解体发现问题五: 1、问题描述: 12#、13#及14#磨电机轴套松(共5个)。 2、原因分析:制造工艺不良,

运行中电机振动大造成磨损。 3、处理情况:外委修理。 4、下一步措施:加强运行中的振动监测。 (六)解体发现问题六: 1、问题描述:12#、13#及14#磨电机轴承保持架磨损,轴承游隙超过0.30mm(0.38mm、0.50mm、0.41mm),轴套磨损较大,间隙超标(0.35 mm、0.14 mm、0.15 mm)。详细数据见不合格项表。

2、原因分析:电机轴套松,运行中电机振动大造成磨损。 3、处理情况:更换轴承,轴

套修理。 4、下一步措施:加强运行中的振动监测。 (七)解体发现问题七: 1、问题描述:#13磨电机前后风轮开裂。:#14磨电机后风轮开裂。 2、原因分析:制造工艺不良,沈阳电机厂生产的磨煤机电机缺陷较多,已发现23#磨电机前风轮在运行中断裂。运行中振动较大。 3、处理情况:更换电机风轮。更换轴承,轴套

修理。 4、下一步措施:运行中加强风扇叶片检查。 (八)解体发现问题八: 1、问题描述:#1炉磨煤机电机风轮螺丝强度不够,经常出现剪断现象。 2、原因分析:制造工艺不良,沈阳电机厂生产的磨煤机电机缺陷较多,已发现23#磨电机前风轮在运行中

断裂。运行中振动较大。 3、处理情况:更换为高强度螺丝。 4、下一步措施:运行中加强风扇螺栓检查。 (九)解体发现问题九: 1、问题描述:#11送风机电机、#12送风机电机、#12磨煤机电机端部线棒有多处放电痕迹

2、原因分析:制造工艺不良,电机绝缘强度不够或电机引线焊接不牢。 3、处理情况:

联系电机修理厂家现场处理,并对其它电机引线及端部线棒进行检查,消除隐患。 4、下一步措施:检修时,加强端部检查。 (十)解体发现问题十: 1、问题描述:#11给水泵电机端部过线有一根绑绳断裂6处;电机内部定子及冷却器进油多

2、原因分析:制造工艺不良,绑扎不牢固;电机轴瓦油档调整不当。 3、处理情况:重新用涤玻绳绑扎固定,并涂环氧树脂胶;用机电设备清洗液清理线棒及冷却器内的油污,调整电机轴瓦油档。 4、下一步措施:今后检修重点检查端部绑绳是否牢固,定子线圈油污清理。 四、#1机

b检遗留的重大问题 (一)遗留问题一: 1、问题描述: 2、原因分析: 3、采取的措施: 五、本次b修管理中存在的问题和不足、改进措施 1、发电机检修: 风压试验准备不充分,阀门的内漏检查不仔细,轴瓦及端盖的安装工艺不合理。风压开

始时间较晚,应提前协调汽机专业,进行密封油试运,保证充足的风压试验时间。 今后检修中,要加强风压前的准备及协调,加强对安装工艺的检查监督。 2、磨煤机电机检修:

磨煤机电机由于运行中,长期振动较大,轴承、轴套磨损严重。检修中重点检查轴承、

轴套磨损情况。 3、给水泵电机检修: 给水泵电机检修,根据#11给水泵电机检修情况,重点检查冷却器水垢清理,定子绕组

端部绝缘检查,油污清理。 六、重大技改项目评价篇二:2015年#1机组d级检修竣工报告 广水桃江水电开发有限公司 #1发电机组d级检修竣工报告 批准: 审核: 编写: 2015年11月9日 #1水轮发电机组d级检修竣工报告 一、运行情况

#2机a级检修,#3机、#4机、#5机运行。 二、检修方案 (一) 机械部分: 1、流道检查,导叶桨叶间隙测量。 2、导水机构检查 3、轴承油过滤器更换。 4、发电机高顶油管法兰结合面装石棉垫。 5、#1机调速器压油槽安全阀校验。 6、润

滑油管改造。 (二) 电气部分: 1、发电机常规性检查:发电机气隙检查、卫生清扫、异物排查;加热器绝缘测量及修理;

发电机定、转子绝缘遥测。

2、发电机各屏柜常规检查:端子紧固、电机绝缘检查、继电器测量、卫生清扫。 3、轴承回油箱、漏油箱、轴承高位油箱、轮毂高位油箱加热器接线方式更改为并联。 4、对故障加热器进行检查处理。 5、发电机零起升压试验。

三、检修组织机构及工期 (一)检修组织机构

实施人员:薛宋宜、李靖、申腾飞、朱彪、昌庆冯、赵孝亲、吴伟、姚佳兴、蒲武 桥机操作员:朱彪、申腾飞、赵孝亲 (二)检修工期 本次检修自2015年10月31日开始,于2015年11月4日竣工,工期5天。 四、故障处理

(一)机械部分检修过程 1、流道检查 1.1 检查发现尾水检修门底部密封漏水较大。 1.2 转轮室密封完好,无漏油现象; 1.3

桨叶完整无变形、桨叶密封完好; 1.4 导叶无变形,运转灵活,无刮擦; 1.5 导叶间隙测量,测量时发现#9与#10导叶之间有异物卡住,所以两导叶之间的间隙

偏大;桨叶间隙测量,并记数据。 2、导水机构检查 2.1 拐臂长度测量,记数据。通过数据对比发现拐臂拉伸长度正常; 2.2 检查发现#13拐臂小头端盖螺栓断裂一根,现已将其更换; 2.3 控制环加注黄油; 2.4 转轮室螺栓检查无松动; 2.5 导水机构卫生清扫,拐臂上不清晰的数字补漆。 2.6 处理锁定无法投入的问题。 3、轴承油过滤器更换。 4、发电机高顶油管法兰结合面装石棉垫。检查发现发电机高顶油管法兰结合面漏油,原

因是结合面无石棉垫,加装石棉垫后恢复正常。 5、#1机调速器压油槽安全阀校验。将压油槽泄压,拆下安全阀到益阳去校验。 6、对

轴承润滑油管路进行改造。

7、18.5米层卫生清扫,#1机进水流道排水管刷漆。 (二)电气部分检修过程 1、进入发电机风洞检查,发电机内有较多积油,查找漏油点尾高顶进油管法兰处渗油,原法兰处无密封垫,加装石棉垫后试运行,无渗油;对发电机间隙进行测量、风闸间隙及厚度进行抽查,将发电机风洞内卫生进行清扫。在#1机检修完工前对定、转子绝缘进行了摇测,转子绝缘合格,但定子绝缘不合格,后对发电机进行短路干燥试验(具体步骤见发电机短路试验方案),绝缘达到要求。 2、将#1机机旁屏各屏柜内卫生清扫,端子紧固,对所有电机

和加热器绝缘检查, 均合格,对所有屏柜内继电器进行了测量检查。 3、轴承回油箱、漏油箱、轴承高位油箱、轮毂高位油箱加热器接线方式由串联更改为并联。

4、#1机组停机加热器在运行时存在跳空开现象,检查发现发电机5点钟、7点钟方向停机加热器烧坏,更换了烧坏加热器的加热管及进线。 5、对#1机调速器系统进行了零起升压试验。

五、调试及测量数据 1、导叶全关,测量导叶立面间隙:(#9与#10导叶之间有异物卡住) 单位:mm 2、导叶端面间隙 3、轮叶间隙测量数据 篇三:8号机组c级检修冷态验收报告 冷 态 验 收 报 告 工程编号:ghtc-8c-2006-01 篇四:水电站机组检修报告 *****水电站 水轮发电机组检修报告

***水电建筑安装工程公司 2014年3月 ***水电站 2# 发电机组c级检修报告 设备所属单位:***水电开发有限责任公司 设备检修单位:***水电建筑安装工程公司 检修负责人: 魏 君 检修 人员:姚爱东 张 伟 王 伟 王志伟 陈 敏 胡丽丽 谌江华 梁建勋

于学贵 王金枝 阳乾海 陈文金 张寿银 魏 晗 刘建伟 2014年 3月 2# 发电机组c级检修总结报告 一、工程概述 (一)设备参数

叶塘水电站2# 发电机

制造公司:广东韶关众力发电设备有限公司, 型 号:sf12-18/3300, 额定励磁电压:231v,额定励磁电流422a 额定容量 15000kva,额定电压10500v,额定电流824.8a 冷却方式:循环风冷 叶塘水电站 2#水轮机

制造厂:广东韶关众力发电设备有限公司 型 号:hlsgd267-lj-186, 额定功率:12500kw,额定水头:55m,最大水头60.5m 额定流量:24.37m3,,额定转速

333.3r/min。 叶塘2#调速器:

制造厂:武汉恒锐电气有限公司 型 号:bwt-80-4.0-hr 励磁系统: 制造厂:武汉联华电气有限责任公司 型 号:lh-wlt02 (二)检修概况 1、停用日数: 计划: 2013年 11月 15 日到1013 年11 月25 日,共计 11 d。 实际: 2013

年11 月 14 日到2013 年11 月24 日,共计 11 d。 二、简要文字总结 (一)施工组织及安全管理(修前准备及检修过程、设备定置管理情况说明) 本次机组

c级检修所列项目参照检修导则所规定的机组c级检修标准项目, 结合电站设备实际运行情况制定。本次检修分7个分部工程,25个单元工程,共计117项;施工过程中按照计划工期进行控制,实行检修现场质量、安全分级负责,在施工过程中严格按照“个人无差错,班组无异常,电站无障碍”目标进行控制,检修工作中严格执行电业安全操作规程、检修规程、工作票、操作票制度和其它相关规程和制度,检修过程中未发

生不安全事件。 (二)检修质量管理 本次检修成立由电站组成的检修组织机构,对施工管理、质量控制和监督、安全实行全面跟踪管理。 机组检修质量管理实行班组、电站二级验收和质量评定管理,重大项目及改造项目按照三级验收要求进行,对机组检修质量进行评定,依据gb/t8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》、《水轮发电机组启动试验规程》和生产厂家技术说明书要求及相关技术标准;此次

检修项目质量验收评定全部为合格。 (三)主要检修项目及缺陷处理 1、本次检修主要进行了水轮机部分、发电机部分、调速器部分、电气一次部分及电气二次部分进行了清扫、检查及消缺处理。按照计划项目全面完成,其间共完成计划检修项目86项。

2、检修项目及缺陷处理。

1)机组上导、下导、水导轴承导轴瓦进行了间隙检查和调整、轴瓦刮削。 2)空气冷却

器、轴承冷却器进行了检查。 3)水轮机转轮检查中发现转轮叶片中卡二段木头,已取出,消除了隐患; 4)尾水进人

门更换了部分非不锈钢螺栓,消除了隐患。 5)导水机构严密性调整、更换加长的导叶连扳连接套二处,补焊二处导叶限位块,消除了安全隐患。

6)更换主轴端面密封抗磨环。 7)上导、下导、水导油池全部更换新油,调速器系统用油过滤处理 8)更换集电环碳刷

3只、刷握2只,转子接地碳刷二只。 9)调速器滤网清洗,更换o型密封圈。 10)机组及调速器系统所有压力表、安全阀进行了校验。 (四)遗留问题及整改措施 无

三、检修项目 (一)水轮机部分 主要对导水机构检查,对导叶端立面间隙调整(立面间隙调整采用捆绑法)、上下止漏环间隙测量,经检查上、下止漏环总间隙均大于去年初始安装值(系由于机组运行中泥沙磨损而导致间隙增大),导叶轴颈在圆周上扭转角度最大达13°,导叶端立面间隙符合规范要求;

对导叶汽蚀、转轮叶片汽蚀进行了检查,未见汽蚀情况、有轻微磨损。 (二)发电机部分 主要对定转子空气间隙测量检查,上部间隙最小值12.50mm,最大间隙13.0mm,平均间隙12.73mm;对发电机定、转子进行清扫并进行绝缘检查,测量转子绝缘电阻1gω,定子整

体吸收比为3.04,试验数据均符合规范要求。 (三)调速器部分。 调速器部分主要对调速器滤油器、紧急停机电磁阀进行解体清洗,各部件动作灵活,实验正确;油压装置主要对组合阀进行检查,对组合阀充压后进行参数校核、符合定值要求;

对集油槽管路及阀门进行整体检查,对渗漏点进行了处理; (四)电气一次部分 电气一次部分主要对2#机组出口断路器及开关柜、pt柜、出口母线进行清扫检查,并进

行电气预防性试验,均符合规定。 对2#机组励磁变进行清扫检查,螺丝端子紧固,并进行电气预防性试验,均符合规定。 (五)电气二次部分 1、主要对发电机主保护及后备保护动作逻辑校验及保护定值进行核对,定值正确无误;

并对继电器进行校验,均动作正确。 2、对机组lcu 进行清扫检查,检查各插件正常,各装置均动作正常。 3、对测温制动

屏进行清扫检查,测温表计均显示可靠。 4、对励磁调节屏、灭磁功率屏、进行清扫检查,对调节器参数进行核对检篇五:汽机大

修竣工报告(交) 大唐信阳发电 #1机组a修技术总结 (汽机专业) 批 准: 审 核: 编 制:

河南第一火电建设检修公司

2013年12月 #1机组汽轮机a级检修总结报告 发电企业:大唐信阳发电有限责任公司,#1号汽轮机制造厂东方汽轮机厂,型号

n300-16.7/537/537-8型(合缸),容量300mw,进汽压力16.7mpa(表压力),进汽温度537℃

一、概况 (一)停用日数 计划: 2013 年 10 月 2 0日至 2013 年 12 月 15 日,进行第 2 次a级检修,共计 56 日

实际:2013年10月 20日至 2013年12月14日报竣工,共计 56 日 (二)人工 计划:___________工时,实际:__________工时。 (三)检修费用: 计划:____________万元,实际:__________万元。 (四)上次检修结束至本次检修开始运行小时数 ,备用小时数 (五)检

修项目完成情况 (六)质量验收情况 注:表中2、3、4应为额定负荷或可能最大负荷的试验数字。检修前后的试验应在同一负荷下进行。 (八)检修工作评语 按要求完成了检修任务,保证了机组检修按期实现真空查漏、油循

环、投盘车、启动并网等检修节点,冲转并网一次成功。 二、#1机组a级检修进度里程碑 三、施工组织与安全情况

1、本次汽机侧大修设立了完整的管理机构,合理分工,责任到人,保证事事有人管。 根据大修一级工期网络进度,汽机检修专业编制了二级网络进度,要求各个施工班组根据自己的工作量,制定了三级进度计划,每天下班前开展班后会落实当天计划完成情况,安

排第二天工作计划,协调解决影响工期进展的各种问题,保证了各项施工任务顺利进展。 2、本次大修设立了专职安全员,班组设立兼职安全员。严格执行甲方的有关管理规定,所有施工人员进入施工现场前,进行岗前安全培训及安全考试,考试合格后,发放上岗胸卡,方可进入现场。施工前进行安全技术交底,严格执行工作票制度。检修中,始终坚持“安全第一”的思想,扎扎实实把安全工作落到实处,做到勤检查,勤督促,发现不安全现象及时

制止,整个大修期间火一汽机检修未出现人身轻伤及设备损坏事故。 四、作业指导书及工序卡应用情况 检修前,熟悉作业指导书及工序卡的详细内容,检修时严格按作业指导书及工序卡的 要求进行设备的解体检修工作,严格按监控点要求进行每个监控点的监督及验收工作,并及时进行相关验收签字手续。本次#1机组汽机专业a修执行文件包120份,质量验收卡413

份,质量见证w点703个,h点469个。 五、检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施 解体过程中发现的问题 1、中压缸中分面有一条螺栓咬死。处理方法:对螺母进行了切割处理,更换新的螺栓; 3、高中压转子中压第一级动叶片发现有多处碰伤。原因分析:高压内缸特制螺母用挂重

螺钉和止动块掉入缸内,将叶片碰伤。处理方法:建议联系厂家处理; 4、中压第一级隔板静叶片发现有多处碰伤。原因分析:高压内缸特制螺母用挂重螺钉和

止动块掉入缸内,将叶片碰伤。处理方法:建议联系厂家处理; 5、导汽管螺栓有5条咬死,进行了切割处理,需要更换新的螺栓及配套螺母; 6、发电

机转子密封瓦轴颈处发现有两道沟痕; 7、过桥汽封缺少部分弹簧。原因分析:上次大修回装时漏装。

一、概况 (一)停用日数 计划: 2013 年 10 月 2 0日至 2013 年 12 月 15 日,进行第 2 次a级检修,共计 56 日

实际:2013年10月 20日至 2013年12月14日报竣工,共计 56 日 (二)人工 计划:___________工时,实际:__________工时。 (三)检修费用: 计划:____________万元,实际:__________万元。 (四)上次检修结束至本次检修开始运行小时数 ,备用小时数 (五)检

修项目完成情况 (六)质量验收情况 注:表中2、3、4应为额定负荷或可能最大负荷的试验数字。检修前后的试验应在同一负荷下进行。 (八)检修工作评语 按要求完成了检修任务,保证了机组检修按期实现真空查漏、油循

环、投盘车、启动并网等检修节点,冲转并网一次成功。 二、#1机组a级检修进度里程碑 三、施工组织与安全情况

1、本次汽机侧大修设立了完整的管理机构,合理分工,责任到人,保证事事有人管。 根据大修一级工期网络进度,汽机检修专业编制了二级网络进度,要求各个施工班组根据自己的工作量,制定了三级进度计划,每天下班前开展班后会落实当天计划完成情况,安

排第二天工作计划,协调解决影响工期进展的各种问题,保证了各项施工任务顺利进展。 2、本次大修设立了专职安全员,班组设立兼职安全员。严格执行甲方的有关管理规定,所有施工人员进入施工现场前,进行岗前安全培训及安全考试,考试合格后,发放上岗胸卡,方可进入现场。施工前进行安全技术交底,严格执行工作票制度。检修中,始终坚持“安全第一”的思想,扎扎实实把安全工作落到实处,做到勤检查,勤督促,发现不安全现象及时

制止,整个大修期间火一汽机检修未出现人身轻伤及设备损坏事故。 四、作业指导书及工序卡应用情况 检修前,熟悉作业指导书及工序卡的详细内容,检修时严格按作业指导书及工序卡的 要求进行设备的解体检修工作,严格按监控点要求进行每个监控点的监督及验收工作,并及时进行相关验收签字手续。本次#1机组汽机专业a修执行文件包120份,质量验收卡413

份,质量见证w点703个,h点469个。 五、检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施 解体过程中发现的问题 1、中压缸中分面有一条螺栓咬死。处理方法:对螺母进行了切割处理,更换新的螺栓; 3、高中压转子中压第一级动叶片发现有多处碰伤。原因分析:高压内缸特制螺母用挂重

螺钉和止动块掉入缸内,将叶片碰伤。处理方法:建议联系厂家处理; 4、中压第一级隔板静叶片发现有多处碰伤。原因分析:高压内缸特制螺母用挂重螺钉和

止动块掉入缸内,将叶片碰伤。处理方法:建议联系厂家处理; 5、导汽管螺栓有5条咬死,进行了切割处理,需要更换新的螺栓及配套螺母; 6、发电

机转子密封瓦轴颈处发现有两道沟痕; 7、过桥汽封缺少部分弹簧。原因分析:上次大修回装时漏装。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/vphg.html

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