龙钢提高烟煤配比实践

更新时间:2023-04-15 05:48:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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龙钢提高烟煤配比实践

李斌宜

(陕西龙钢集团有限公司炼铁厂)

摘要:龙钢公司05年开始实施烟煤混喷,06年烟煤比例为65%,07年经过努力,烟煤配比提高到80.85%,07年11月份最高达到9l%,年增加效益1000万元。关键词:烟煤配比实践

1 前言

高炉喷吹煤粉是炼铁系统结构优化的中心环节,是国内外高炉炼铁技术发展的大趋势。用烟煤部分代替价格昂贵且日趋匮乏的冶金焦炭和无烟煤,既缓解了焦煤的供需矛盾,降低了焦比和生铁成本,又为高炉使用高风温和富氧鼓风创造了条件,同时还可以降低炼焦生产对环境造成的污染。正因为前景可观,近年来烟煤混喷发展很快,被积极推广应用。

陕西龙钢(集团)公司现有8座高炉,生铁年生产能力达210万吨。随着07年焦炭价格的大幅度攀升,生铁成本增加。面对严峻现实,龙钢依靠科技进步,充分发挥现有设备的节能降耗潜能和地域优势,实施提高烟煤配比攻关,将煤烟配比由06年平均的65%提高至85.90%,缓解焦炭和无烟煤价格偏高、供应紧张的压力,为进一步降低生产成本创造了条件。烟煤混喷实施情况见表1。

2龙钢喷煤工艺特点

2.1喷煤主要工艺流程

原煤场→原煤仓→给煤机→中速磨→次布→袋收粉→煤粉仓→喷吹罐→煤粉分配器→喷煤枪。

2.2喷煤特点

按喷吹烟煤设计,煤比150kg/t.Fe,主要采用的新技术有:(1)采用直接喷吹工艺,喷吹系统和制糟系统设在同一厂房内;结构紧凑,占地少,投资省;(2)采用中速磨进行煤粉制备,大幅度降低电耗和噪音污染;(3)采用热风炉烟气做载气和干燥气,既降低了能耗又起到了防爆作用;(4)采用布袋一次收粉,取消了一级、二级旋风收粉装置,流程短,设备少,投资省;(5)采用一级风机,实现全负压操作:(6)喷吹罐采用双罐并联(六系列)可同时向8座高炉喷煤;(7)采用流化罐上出料及浓相输送技术,煤粉流速低,固气比高,出煤均匀,可防止脉动和减少对输煤管道的磨损;(8)采用总管加分配器工艺将煤粉送至各个风口;(9)制粉和喷吹系统采用计算机监测及自动控制,安全可靠,控制精度高。

3 喷煤系统提高烟煤配比措施

3.1加强喷煤工培训。提高操作工技能

为适应大喷吹烟煤,确保操作时安全无失误,07年初专门制定喷煤作业区标准化作业程序操作规程,并要求员工加大对三大规程的理解和掌握,逐人过关后,

再以班组为单位进行针对性的培训,培训后进行资格考试,考试合格方可上岗。通过理论学习和实践操作培训,员工的现场故障处理、应急应变及预案执行等大大加强。

3.2严把原煤质量关

为保证磨机正常工作,减少管道及煤枪堵塞,专门成立料管组,严把原煤进购关,对不合格的原煤坚决拒收;在上料系统增装1层过滤网,以清除树枝、木屑、塑料袋等杂物;同时在1#皮带增装1处除铁器,以除去原煤中的含铁成份,以上措施都取得了很好的效果。

3.3逐步摸索,寻找合理的工艺参数

要使系统处于一个最佳运行状态,工艺参数的选择必须合理。07年以前无烟煤比例低,工艺参数控制不严格,废气氧含量、磨机入口温度、布袋压差、磨机出口温度、布袋出口温度、风速、风量等不稳定、波动大。实施烟煤攻关后,根据我公司设备的性能,结合其它厂家所提供的参数,我们对系统工艺参数重新进行设定,系统的氧含量控制均<6%,煤粉仓<12%,布袋压差<2000Pa,磨机出口温度控制在80~85℃,布袋出口温度控制在65~75℃,风量<4500m3/h,通过3个月的摸索实践,各参数均实现了目标值,达到了工艺安全的要求。

3.4加强管理。确保生产安全、稳定

3.4.1加强巡检,杜绝漏风点

采取勤点检、勤巡查的方式,排查系统的漏风点,发现问题迅速处理。并对3#、4#称重给煤机的偏盖加石棉垫、涂密封胶,布袋箱体的顶盖也采取涂密封胶、加皮垫等措施,确保系统无漏风点。

3.4.2安装自动化仪器、仪表

针对制粉生产与喷吹生产过程中氮气源波动大的问题,加装了自力式调节阀,并保证压力稳定在710~750KPa之间,加强与调度室及制气厂的沟通,以保证氮气压力和流量稳定。还定期校验气体分析仪,保证检测结果的真实性和准确性,同时利用便携式CO和O2浓度测试仪,随时监测系统CO和O2含量。

针对夏季温度偏高,系统温度不好控制的情况,在系统加装自循环系统,这样大大降低了加热炉出口与磨机进口温度,有效控制了系统温度过高带来的安全隐患。

3.4.3严格执行标准化操作

为确保系统安全,要求各岗位严格执行标准化操作。在加热炉工作时,严禁过剩空气燃烧和CO过剩燃烧。在高炉换炉前,烟道废气压力降低,立即在制粉系统充氮气,降低氧含量,如果在一个循环中还不能解决问题,立即停机。在无氮气的情况下严禁混煤生产,同时当氮气压力过小或无氮气时,采用全无烟煤生产,并执行喷煤预案。将l#、2#给煤机改造成联锁,当烟煤停煤后,无烟煤也自动停止,为进一步确保系统安全提供了保障。

3.4.4制定应急预案,进行预防事故演练

实施烟煤混喷后,煤粉安全成为重中之重,针对生产中可能发生的22种意外事故,分别制定应急预案,并且每月进行2次事故演练,通过培训和开展事故演练,提高了喷煤工处理紧急事故的能力。

4 结语

07年龙钢烟煤混喷比例提高到了80.85%左右,生产基本稳定,每年可节约无烟煤6万吨。继续优化参数、稳定烟煤比例,解决生产中出现的各种新问题,是我们永远探索的课题。因此,我们将继续努力,为公司进一步实施低成本战略摸索出一条新路。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ug9q.html

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