9.2珠海格力电器股份有限公司北斗QC小组
更新时间:2023-07-25 13:03:01 阅读量: 实用文档 文档下载
2013年度全国优秀质量管理小组成果申报材料
QC小组活动成果报告
课题名称: 课题类型: 小组名称:
降低SMT线体产品切换时间
现场型 北斗QC小组
二○一三年七月
降低SMT线体产品切换时间
小组全称:珠海格力电器股份有限公司 北斗QC小组
一、 小组概述
小组分别由8名工艺员、质管员以及班组长组成,并由技术经验丰富的中级工程师作为技术指导。同时小组成员均参加公司组织的质量管理系列培训,对质量工具的应用均有一定的实操经验。小组成员秉承格力人的传统品质,少说空话,多干实事。致力于打造全国领先的SMT线体生产工艺。
二、 选择课题
选题背景:分厂反馈,控制器厂SMT线体产品切换时间长,极大影响了生产效率。为帮助分厂解决这个问题,小组随即统计了11月份的数据,从折线图可以看到,切换时间最少有24分钟,最多长达31分钟,均超过了分厂小于20分钟的目标。小组立刻达成一致,决定选择课题为降低SMT线体产品切换时间,以解决控制器生产产能不足问题。
三、 制定计划
为保证QC活动的顺利进行,小组成员按照PDCA原则制定了详细活动计划表。
四、 现状调查
小组随即展开调查,并根据换线流程绘制了示意图。从图中可以看出,在接到换线通知后,印刷、贴片、回流、AOI四个工序同时进行并行切换,彼此互不影响。因此,SMT线体的切换时间,就等于四个工序中切换最长的时间。
根据以上结论,小组对各工序的切换时间进行了统计,结合调查表和柱状图,发现贴片工序的切换时间最长,平均为28分钟,显然它就是切换瓶颈,也是问题的症结所在。
五、 设定目标
通过了解,目前SMT行业领先水平在20分钟左右,我司为28分钟尚有很大的改善空间。通过理论计算,只要降低贴片工序29%的切换时间,即可达成分厂的目标,同时也达到行业的领先水平。
六、 原因分析
小组成员通过头脑风暴法,就影响贴片工序切换因素,从人、机、料、法、环5个方面,纷纷提出自己的见解与看法,最终确定以下7条末端因素:
七、 要因确认
为了更好的确定要因,小组制定了要因确认表,明确了调查内容及完成时间。
7.1要因确认一:物料员换料技能不达标
根据公司员工培训规定,SMT物料员须理论培训10小时,实操设备70小时,并通过工艺验收合格颁发上岗证方可独立上岗,小组对物料员进行随机抽查。
数据显示,抽查人员理论培训及实操验收成绩均在85分以上,并持证上岗,现场实操结果均合格,验证结果显示,物料员换料技能不达标为非要因。 7.2要因确认二:补料与换料作业冲突
通过调查了解,目前物料员的工作包括两部分,即线体切换时的换料工作与生产中的补料工作。进一步调查发现,贴片工序切换时存在停机等待换料的情况。
其原因就在于,现有物料员配置为1人同时负责两条线。当物料员在B线切换时,这时A线由于缺料即将停机,为避免停机,物料员只好暂停B线切换,去给A线补料,进而导致B线停机等待,造成不必要的时间浪费。
小组成员随即对这样的状态进行跟踪统计,发现平均每次切换累计浪费4分钟,占总换线时间的14%,因此,换料与补料作业冲突为要因。 7.3要因确认三:开线安全点检项目多
根据公司要求,开线前需要对贴片机进行安全项目点检,以确保设备正常运行。 小组成员通过核查《设备安全点检表》和《设备使用说明书》,明确所有检查项目均为必检项。
为进一步确认,小组通过单样本 t 检验,与公司设备管理文件要求的2分钟点检时间做对比,P值等于0.31大于0.05,无法拒绝原假设。因此,开线安全点检项目多是非要因。
7.4要因确认四:换料占用停机时间
通过调查发现,换料作业共包括对接物料、整理料带、扫描条码3个动作,且这些动作均是停机状态下在线完成,占用了宝贵的停机时间。
根据SMED快速换模原则,在线调整物料的时间占总切换时间的比例要小于5%。 小组随即对数据进行统计,在线调整换料时间平均为7分钟,占整体切换的25%,大于5%。因此,换料占用停机时间为要因。
7.5要因确认五:Mark点设计制作不合格
Mark点也叫基准点,在PCB板的贴片工序中起定位作用。线体切换时,如Mark点的设计与制作不符合工艺要求,定位将出现异常,影响线体切换。
小组成员随机抽查10款PCB板,通过外观检验及尺寸测量,均未发现设计不符与制造不良。因此,Mark点设计制作不合格为非要因。 7.6要因确认六:吸嘴管理混乱
吸嘴是贴片机吸取物料的工具。切换时需要根据物料规格更换相应的吸嘴。
而在实际调查中发现,备用吸嘴随意放置,管理混乱,给寻找相应吸嘴带来不便。
根据公司生产管理要求,生产辅助工具必须要5S管理,且满足定置率≥90%。
小组调查现有吸嘴的定置率,平均为42.2%< 90%,因此,吸嘴管理混乱为要因。 7.7要因确认七:线体间距不足
根据公司生产线规划管理办法中的要求,为保证物流畅通,生产线体最小间距要大于1.2m。小组通过对SMT车间各相邻线体的间距进行实测。
小组通过对SMT线体进行实测,最小的间距为2.14m,远远大于公司标准要求的1.2m间距,能够确保生产线间物流畅通。因此,线体间距不足为非要因。 通过以上分析,小组最终确定了以下影响贴片工序切换时间的3条要因:
八、 制订对策
针对以上要因,小组根据5W1H原则制定了对策实施表,明确责任人及完成时间。
8.1对策实施一:优化人员配置分工
针对换料与补料作业冲突,小组成员通过讨论,决定将补料工作交给操作工去做,保证物料员切换作业不受影响。同时为了保证物料员的工作量饱和,决定由物料员组建切换作业小组,彼此协助各线体完成快速切换工作。
对策实施后,物料员由原单班8人减少为单班6人,提升产能,优化了人员配置。
通过改善,换料与补料不再冲突,直接消除设备停机时间4min,对策实施有效
.
8.2对策实施二:实行线外提前换料
通过调查发现,目前在线换料需要借助贴片机相关部件来完成
结合SMED快速换模原则中关于将在线操作转移到线外操作的思路,小组成员展开讨论,明确了通过设计工装、制备适配电源的方法,在线外搭建换料所需要的环境,进而实现线外提前换料的目的。
方案确定后,小组设计制作了换料工装和条码尺,并采购了原厂电源。
搭建完成后,通过实际操作验证,换料工装完全可以实现线外提前换料的目的。
全面推广后,在线换料时间平均1分钟,占总切时间的4.5%<5%。对策实施有效。
8.3对策实施三:完善吸嘴定置管理
通过调查发现,现有吸嘴定置率低的原因是没有规范的吸嘴盒。对此小组成员提出了“所拿即所用”的思路,随即统计了现有吸嘴的型号与数量,设计制作了专用吸嘴盒,明确规划了不同规格吸嘴的定置区域,方便快速寻找需要的吸嘴。
经过改善,吸嘴定置率达到了95.65%,满足了大于90%的要求,每次切换更换吸嘴平均节省2分钟,对策实施有效。
九、 效果检查
经过以上改善,小组成员对13年3月份SMT线体的切换时间进行了统计,发现平均切换时间为18分钟,超额完成了20分钟的目标。
同时贴片工序由改善前的28分钟已下降为16分钟,切换瓶颈也得到了消除。
十、 巩固措施
为了保证改善效果的持续,小组针对每条对策均建立了相应的巩固措施,并完善了培训材料与作业指导书。
为了验证巩固措施是否有效,小组成员随即统计了SMT线体的切换时间,绘制折线如下,巩固期内的平均切换时间为17.4min,巩固措施有效。
十一、 总结与下一步打算
经过改善,每次切换节省13分钟,每条线每年节约工时1440H,直接节约成本14400元。同时,小组成员的质量意识与工具的运用能力均得到了显著的提升。
项目完成后,小组又紧锣密鼓的继续挖掘改善项目。目前贴片工艺芯片引脚变形不良已成为SMT生产的顽疾,解决此问题已迫在眉睫,小组决定将下一课题定为:降低贴片工艺芯片引脚变形不良率。
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