选煤厂煤质管理工作经验材料

更新时间:2023-09-19 17:42:01 阅读量: 小学教育 文档下载

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朔中选煤厂煤质管理工作经验材料

朔中选煤厂隶属于中煤能源股份有限公司,由中煤进出口公司托管,是中心型动力煤选煤厂,成立于2004年,2010年进行了扩建。扩建后,选煤厂年入洗能力达11.00 Mt。工艺流程为:80-13mm重介浅槽主再洗、13~1.5mm两产品重介旋流器主再选、1.5~0.15mm粗煤泥螺旋分选、-0.15mm煤泥浓缩压滤回收的联合工艺流程。公司一直致力于提高煤质管理工作,确保商品煤质量,深得用户信赖。现将有关煤质管理工作总结如下:

煤炭产品质量是生产出来的,而不是检验出来的。因此,最优的质量控制,要有超前性、主动性、系统性和协调性。所以、应当建立从煤炭洗选加工、运输、营销、检测在内的一体化高度协调的质量控制体系,以强化其全过程、全环节的动态控制。

1 入厂原煤质量控制

1.1 加强入厂原煤配给,保证入洗原煤质量稳定

朔中选煤厂入洗的原煤会来自多个煤层,不同煤层的原煤可选性、灰分、水分等指标均不相同。若不采取一定的措施,就会造成入选原煤煤质波动大。而现有的生产系统调节会有滞后性,致使精煤产品质量波动大, 精煤产率降低, 严重影响选煤厂的经济效益。公司通过不同煤层原煤分堆堆放,按比例进行均质化配煤等选前储煤、配煤措施对不同原煤进行合理配煤来稳定煤质,改善洗选条件,使原煤可选性、灰分、水分等指标稳定,实现入洗原煤煤质均匀稳定、波动小, 有效改善分选条件, 提高了生产

效率、精煤产率,保证了产品质量的稳定。

1.2 加强选前拣矸除杂工作

入厂原煤经选前筛分,大于80mm的经手选皮带,人工拣出大块矸石,提高入选原煤质量,减轻破碎设备、分选设备的压力。进入原煤准备车间的皮带上方也安装了除铁器,把进入原煤中的铁器及时清除出去。煤流中有超限物料要及时处理,经常对原煤场受煤坑篦子进行检查,发现断条等问题时,及时汇报处理。

1.3 提高筛分效率,降低煤泥进入系统

为了降低煤泥水浓度,保证分选密度的稳定性,朔中选煤厂对原煤筛分系统进行了改造,增加两台弛张筛,实现3mm粒度的有效分级,减少进入洗煤系统的末煤量,不仅降低了选煤系统的介耗,减轻了煤泥水系统的负担,节约了煤泥水处理的成本,提高企业经济效益。同时,还可使分选密度稳定,优化分选效果,提高精煤回收率。

1.4 采用实时监控,及时调整洗选工艺

传统的化验工序复杂、时间长、结果滞后,指导生产不及时,导致工艺调整延时,常造成产品灰分超差,不能适应产品煤质量控制要求。为了及时了解入洗原煤质量,适时调节生产工艺,朔中选煤厂在原煤入厂皮带上安装了在线灰分仪,操纵人员可以随时掌握最新数据,及时调控生产指标,提高了产品合格率。

2 生产过程中质量控制 2.1 灰分管控措施

保证产品灰分合格是选煤重要任务之一,对动力煤选煤厂尤为重要。朔中选煤厂为了保证产品灰分不超差,一是在产品煤皮带上安装了在线灰分仪,适时了解产品灰分,及时调整工艺;二是在产品煤皮带上安装了自动采样设备,保证采样的代表性,更好地指导生产和装车;三是根据原煤质量,及时调整原煤筛分量和掺入精煤的比例,确保产品灰分不超差。四、对煤泥进行深处理。投资建设了煤泥直接浮选系统,对煤泥进行浮选,降低煤泥灰分,提高产品煤综合发热量。

2.2 水分管控措施

水分是选煤厂洗选产品需要控制的一项重要指标,朔中选煤厂主要生产动力煤,对于动力煤来说发热量高低至关重要,而水分对发热量的影响很大,降低产品水分与降低产品灰分同等重要,都可以提高产品发热量,进而提高选煤厂经济效益。

为了尽可能降低产品煤中的水分,朔中选煤厂做了如下努力:一是提高脱水设备的脱水效果。公司通过技改,提高离心机转速,适当增加筛篮的孔隙,降低产品水分2%-4%。二是煤泥进行干燥,降低煤泥水分,提高其发热量。煤泥水分高,发热量低,不便于销售,堆放在露天会造成环境污染。而且山西地区冬季寒冷,产品水分高会使煤容易冻结导致装卸困难。因此,煤泥干燥对选煤厂的经济效益提高非常重要,不但能给企业带来很好的经济效益,还可以带来很好社会效益。

2.3 杂物管控措施

杂物管控主要从以下几方面着手:一是加大了对运煤系统杂物及除铁器使用的检查,监督除铁器的维护保养,检查除铁器上杂物的清理,严禁除铁器杂物进入系统。二是增设除杂岗位,在脱泥筛前增加除杂人员,将木块、尼龙袋等非铁器从系统中拣除,提高产品煤质量。

3 产品储装运过程质量管理

为了避免精煤场各煤种出现混堆污染现象,朔中选煤厂根据产品煤发热量不同进行分堆堆放。这样既保证了煤种的清洁又能避免混装现象。外运时,根据发热量要求进行单装或配装。配装的通常做法为:通过加权平均数来计算出各煤种实际所需的煤量。再要求装车组严格按照这一理论数据进行推煤装车,结合各煤种配煤数量的多少来确定现场推煤的速度,以达到商品煤在进入缓冲仓时始终能够均匀配煤的目的。

4 采制化全面质量管理

4.1 完善管理制度,加强考核执行力度

为了使煤质管理规范化、制度化,几年来,我们制定了《化验室管理制度》、《采制化设备管理制度》,《采制化奖罚制度》及各类工作人员的岗位职责等14项规章制度并不断的完善、细化,同时也把规章制度执行和掌握与员工的评优、评先和处罚结合起来。

为了增加采制化的代表性和准确性,我们制定了《商品煤外运发热量考核细则》,把厂检测结果与港口反馈结果进行比对,

相差±100大卡的批次分区域按一定的比例进行绩效奖励和单批次罚款,对脱岗、漏采等行为进行严肃处理。2014年上半年累计处罚35人次,共罚款4300元,辞退5人。通过处罚、考核提高了采制样过程中的准确度。

4.2 加强业务知识培训,提高人员技术水平

在采制化中开展质量达标活动及员工业务培训工作。加强对采制化人员定期培训,上岗人员须经考试取得合格证,并持证上岗。配齐和及时更新采样、制样、化验设备与器具,定期检定。员工在实际生产中必须严格按国标操作。针对制样过程中有污染煤样、缩分不均等现象,朔中选煤厂制定了原始煤样留存、抽查比对制度,增加了员工的质量意识,降低了误差。

1年来,我们先后组织3次重要培训:一是对新增员工取证培训;二是针对新国标学习培训;三是针对我厂实际,制定了《采制化细则及注意事项》进行学习,并进行了考试。通过上述培训,有效地提高了采制化人员的素质。

4.3 加强例会制度,及时解决采制过程中出现的问题 定期召开煤质分析例会。选煤厂煤质领导组每月都要定期组织相关队组的人员召开煤质例会,对煤质管理中存在的问题都要进行得失分析,并对下一阶段的工作重点与目标要求做出相应的安排,强化管理人员的煤质意识,提高煤质管理的执行力。

为了总结解决采制化过程中出现的问题,检测中心每周组织全体采制化人员召开例会,研究采制化过程中出现的问题,提出

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