提高水泥熟料28天抗压强度优化方案解读

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提高水泥熟料28天抗压强度优化方案解读

2012-12-17 14:45:41 中国建材报 海螺水泥 陈永波

公司5000t/d水泥熟料生产线建成投产初期,窑工艺运行稳定。但受原燃材料资源较差等因素的影响,出窑熟料28天抗压强度一直偏低,2007年全年出窑熟料28天抗压强度平均只有57MPa,最低时只有54.6MPa,给水泥质量控制及混合材掺量带来困难。2008年始,公司成立技术攻关小组,对出窑熟料28天抗压强度进行技术攻关,攻关小组根据熟料28天抗压强度偏低的现象,通过多种数理统计方法的综合应用,探索熟料28天抗压强度降低的原因,结合分析结果,优化原材料结构与生料配料方案,达到了提高熟料28天抗压强度的目的。通过一季度的运行,取得了较好的效果,出窑熟料28天抗压强度明显提升,现已超过60Mpa,产品实物质量较好,水泥磨混合材掺入量相对前期得到有效提高,水泥生产成本下降,给公司正常生产经营及降本增效创造了有利条件,现将相关调整过程及经验介绍如下。 影响熟料28天抗压强度偏低的原因分析

我公司刚投产以来出窑熟料质量数据表明,出窑熟料自投产起28天抗压强度基本上在56-58Mpa之间,为探索影响熟料28天抗压强度偏低的原因,笔者对公司投产以来的熟料质量数据进行全面系统分析,总结出可能影响熟料28天抗压强度的因素,现将影响出窑熟料28天抗压强度偏低的原因分析总结如下:

(1)原燃材料品质较差,有害成份含量偏高。 A.石灰石品位低,MgO、SiO2含量偏高。

我公司下山石灰石品位整体较低,有一段时间入库石灰石CaCO3含量只有79.32%,生料不得不两组份(另加Fe2O3含量>60%的高品位铁粉)配料,加之当时进厂无烟煤质量差,灰份高,入窑煤灰份达35%,造成熟料KH值偏低,严重影响熟料质量的正常控制。期间下山石灰石MgO含量平均在1.72%左右,出窑熟料MgO含量平均值为1.92%,出窑熟料28天抗压强度平均仅57.5Mpa,9~10月份出窑熟料MgO含量平均超过2.0%,28天抗压强度平均仅56.5Mpa。由此可见,MgO对熟料28天抗压强度的负面影响不可低估。

B.配料用粘土碱含量偏高,不利于熟料后期强度正常发挥。 ①碱含量偏高将导致熟料安定性不良,后期强度降低,对高碱熟料的岩相分析发现,碱对熟料矿物,特别是阿利特形貌具有明显影响。生产实践也表明,碱含量偏高给设备的正常运转和生产的顺利进行也带来了危害。

②碱对熟料标准稠度用水量和凝结时间也存在一定影响。

③投产初期火焰光度计尚未采购到位,碱含量无法检测,为表明粘土掺量对熟料28天强度的影响,在日常过程中我们通过粘土掺入量与熟料28天抗压强度进行了对应分析,在熟料率值相对稳定的前提下,生料配料中粘土掺加量与熟料后期强度成反比,且粘土配比超过8.0%时后期强度异常偏低。

综上所述,因我公司粘土质原料中碱含量偏高,日常生料配料粘土掺入量参数与出窑熟料28天抗压强度对应关系较为明显,成反比例关

系,即粘土掺入量增加,熟料中碱含量上升,熟料28天抗压强度下降,反之,熟料28天抗压强度相对上升。

C.高硅砂岩SiO2含量过高,活性较差。

因公司自备砂岩矿修建圭江桥未投入使用,砂岩采用外购形式,进厂砂岩SiO2含量偏高,熟料在煅烧过程中SiO2与CaO是在900℃~1200℃以上的高温开始反应的,此时CaCO3中的CO2逸出后,所生成的CaO表面孔隙率多且疏松,而SiO2颗粒密实,因此SiO2在CaO晶格中扩散速率比CaO在SiO2晶格中低3~4倍,可以说SiO2相是煅烧过程中决定生料活性的主要因素。

另外,高SiO2砂岩易磨性差,难于粉磨,所磨制的生料中细度较粗,造成原料磨台产过低,经济指标较差,同时粗颗粒SiO2生成的粉状熟料在煅烧过程中对C2S和CaO转换率较低,易使熟料中的f-CaO值偏高,砂岩矿石中SiO2含量越高,其活性越差。

D.无烟煤质量差,100%使用时不利于窑工况稳定及熟料烧成。 由于煤炭供应紧张且价格较高,公司逐步加大使用无烟煤,廉价的无烟煤灰份高,高灰份的煤粉燃烧后煤灰掺入量过多,灰粉全部沉落在烧成带的熟料颗粒表面上,造成熟料颗粒表面富硅化,从而改变熟料表层矿物成份与化学成份,C3S含量下降,从而影响熟料质量。 (2)熟料矿物中溶剂矿物多,硅酸盐矿物相对偏少。

由于我公司原材料有害成份偏高,造成熟料煅烧过程中液相偏多,硅酸盐矿物相对较少。

通过对影响熟料强度可以量化的因素进行回归分析,发现数据变化较大的因素有熟料KH、SM,利用数理统计方法算出熟料28天强度对上述因素的回归分析方程及回归相关系数,以确认上述因素对28天强度的相关性及影响程度大小。由于f-CaO跟三率值及窑况联系较大,而熟料的C3S、(C3S+C2S)又与熟料的三率值相关联,故仅具体针对熟料的三率值进行分析对比,以总结出熟料强度及水泥适应性最好的熟料三率值的最佳配伍组合。

根据我公司投产以来出窑熟料率值与28天抗压强度统计分析,三率值对熟料28天强度的影响程度,根据KH、SM、IM、(C3S+C2S)与熟料28天强度存在正相关关系,其中C3S、KH对熟料28天强度的相关系数较高,SM次之,IM最小。

(3)窑工况及操作对熟料质量的影响

当生料化学成份、有害成份等保持稳定的情况下,回转窑的煅烧热工制度对熟料煅烧质量产生重要影响。

①无烟煤灰份高,挥发份偏低,火焰形状难以控制,影响熟料中C3S矿物的晶粒发育大小和活性,而窑内火焰温度取决于两部份因素:一是煤粉热值、灰分和细度,二是取决于二次风温。

②烧成温度及窑速的影响。因石灰石中MgO含量偏高,熟料在烧成时烧成范围变窄,加之双高(高KH、高SM)配料,要求控制烧成带长度比正常情况偏长一些,煅烧温度高一些,要求窑内过渡带升温阶段要求快速升温,即\高温长带\煅烧,同时要求快烧急冷。

③窑内还原气氛的影响。二次风不足且温度偏低,导致还原气氛产生,产生CO气体,熟料中Fe2O3成份被CO还原成FeO,影响熟料液相成分和黏度,影响熟料烧结,产生大量黄心熟料,从而影响熟料质量的提高。

优化原材料结构,调整配料方案

经过对影响我公司熟料28天抗压强度偏低原因的细致、综合的分析,采取了如下措施:

(1)外购部分配料用低碱粘土,降低熟料中碱含量。 (2)适当提高石灰石品位。

(3)加强砂岩开采管理,降低高硅砂岩SiO2含量。 (4)采用高SM配料,增加熟料中硅酸盐矿物含量。

水泥熟料质量较好的主要特征是(C3S+C2S)矿物含量高,由于公司原材料有害成份偏高,造成熟料煅烧过程中液相偏多,硅酸盐矿物较少,针对此情况,公司积极调整配料方案,根据KH、SM、IM、(C3S+C2S)与熟料28天强度存在正相关关系,故将熟料三率值的控制目标值分别调整为:KH:0.900、SM:2.65、IM:1.65。

5)熟料煅烧采用薄料快烧方式,加大窑内通风,减少窑内还原气氛。

①合理控制篦冷机各段篦床上的料层厚度,提高二次风温度,使煤粉燃烧完全、迅速,降低煤灰沉降量,减少还原气氛的产生,同时提高火焰温度,有利于碱份的充分挥发,从而提高熟料质量。

②坚持\薄料快转\的煅烧原则,依据喂料量与窑速相匹配的方法来控制窑内的物料填充率,提高窑速,加大灼烧生料翻滚频次,缩短过渡带长度,延长烧成带长度,促进熟料的矿物形成和烧结。

③生产操作上控制好煤粉的制备,细度、水份严格控制在要求的范围内;在燃烧器的调整方面,掌握合理的喷煤管位置,使火焰顺畅,煤粉有足够的燃烧空间;控制好系统风、煤、料的合理搭配,保持窑内的通风顺畅、稳定热工制度,防止黄心料的产生。

④强化一室、二室高压风风量篦冷机操作,要求快烧急冷,强化冷风对高温熟料的冷却效果。 熟料28天强度明显提高

经过系统调整,出窑熟料28天抗压强度明显提高,现已平均达到60-61Mpa,现将调整前后数据统计(如下表)。

经过调整,我公司出窑熟料28天抗压强度自2月下旬开始上升明显,3月份、4月份平均值已连续超过60Mpa。最高时达到62Mpa产品实物质量明显变好,取得了预期的效果。 结论

(1)石灰石中MgO与熟料28天强度的负面影响不可低估,正常情况下成反比例关系。

(2)在熟料率值相对稳定的前提下,碱含量对熟料后期强度影响对应关系较为明显。

(3)高含量SiO2的砂岩是煅烧过程中决定生料活性的主要因素,砂岩矿石中SiO2含量越高,其活性越差。

(4)水泥熟料质量较好的主要特征是(C3S+C2S)矿物含量高,KH值对熟料强度贡献较大。

(5)熟料煅烧采用薄料快烧方式,加大窑内通风,减少窑内还原气氛,稳定窑的热工制度,同时加强一段冷却效果,提高熟料强度。

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