邯钢西区炼铁厂2#高炉低燃料比冶炼实践
更新时间:2023-12-06 18:31:01 阅读量: 教育文库 文档下载
摘 要 邯钢西区炼铁厂2#高炉,自2009年11月之后,积极探索新的装料制度,改善原燃料条件,加强炉外出铁,推行低硅冶炼,成功实现低燃料比冶炼条件下炉况长期稳定顺行,高炉燃料比保持在505kg/t以下,达到全国同类型高炉先进水平。
关键词 大型高炉;装料制度;低硅冶炼;低燃料比
概述
邯钢西区炼铁厂共有两座高炉,有效容积均为3200m3,中冶南方设计,高炉采用了一系列先进成熟的技术,包括烧结矿分级入炉、碳砖陶瓷杯综合水冷炉底、联合软水密闭循环冷却系统、铜冷却壁、INBA渣处理系统、三座内燃式热风炉等,高炉共有32个风口,4个铁口,设计一代炉龄15年。高炉设计参数见下表:
项目 炉缸直径,mm 炉腰直径,mm 炉喉直径,mm 死铁层高度,mm 炉缸高度,mm 炉腹高度,mm 炉腰高度,mm 炉身高度,mm 炉喉高度,mm 有效高度,mm 炉腹角α 炉身角β 高径比Hu/D
数值 12600 13960 9000 2500 5000 3600 2000 17800 2400 30800 79°18′13″ 82°4′6″ 2.206
1 高炉开炉后生产简述
2#高炉于2009年4月21日点火开炉,开炉后高炉达产很快,4月26日利用系数达到2.0以上,实现了邯钢大型高炉开炉达产最好水平。开炉后,高炉进入强化冶炼阶段,由于邯钢没有操作3200m3级高炉的经验,所以装料制度上采取的是大部分高炉通用的中心加焦
234561023456料制,常用布料矩阵为C332224,料制特点是强烈抑制边缘,发展中心气流,从十字O44322测温分布看,中心第一点温度经常在900℃以上,最高时达到1100℃以上,边缘各点在100℃以下,中心点热电偶经常容易烧坏。这段时间炉况顺行情况尚可,利用系数2.2,燃料比在530kg/t左右。但本阶段炉况稳定性不强,受外界条件波动影响较大,由于边缘压得过重,外围条件稍有波动即容易造成减氧减风,加上6、7月份炉前出铁秩序不正常,铁口深度过深造成烧铁口次数增多,来渣时间晚,重叠出铁多,不来风堵口次数较多,对炉况影响很大。另外,由于对入炉原燃料有害元素监管不力,致使7月份入炉碱金属含量高达9.7kg/t,严重恶化了炉缸焦炭质量,致使高炉从7月下旬开始炉况失常,在处理炉况期间,为了追求风量,一直采用强烈发展中心的料制,燃料比高达560—600kg/t,致使自产焦炭数量严重不足,高炉被迫配吃25—30%比例的外进焦炭,既增加了炉况的不稳定性,又大大的提高了生产成本;同时由于顶温偏高,给炉顶设备带来较大的安全隐患。为了改变这一局面,高炉从11月份开始尝试全新的装料制度,即果断去掉中心焦,采用平台加漏斗的布料形式,下部用较高的鼓风动能吹透中心,活跃炉缸,上部适当疏松边缘,从而获得较高的煤气利用率以降低燃料消耗。从11月开始,炉况逐渐恢复正常,燃料比基本保持在505kg/t以下,各项生产指标也有了长足进步。
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