斜井主提升机的改造

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2 0 1 3年1 0月 总第1 3 5期

机械管理开发M ECH AN I C A L M A N A G E M EN T A N D D E V E Lo PM E N T

设计试验

Oc t ober, 201 3 T ot a l of1 35

斜井主提升机的改造张树祥

(山西华融龙宫煤业有限责任公司,山西忻州 0 3 4 1 1 4) 【摘要】文章主要介绍了煤矿企业斜井主提升机改造的内容和相关施工方法,旨在给相关煤矿企业提高参考意见。

【关键词】煤矿;主提升机;改造

【中图分类号】T D 5 3 4

【文献标识码】 A

【文章编号】 1 0 0 3— 7 7 3 X ( 2 0 1 3 ) 0 5— 0 0 5 3— 0 2

引言

 ̄ a 2 0 1 0 - 2 0 1 2年间,该斜井主提升机未完成6 o ̄ 7 O万咖勺计划目标,改造势在必行。 1 . 2绞车的选型设计 1 . 2 . 1设计依据 (依据采区开采能力进行设计 ) 1 )开采能力为:9 5万t/ a; 2)矸石量:开采能力的2 0%,即为 l 9万; 3)最大班井下人数:3 0 0 J ̄ .; 4)坑木:1 6 m3/ d,支架3 0 t/ d,其他材料3 0 t/ d; 5)综采支架大件重量为:1 4 . 5 t;

某煤矿企业的斜井主提升机机型较老,为 2 M3 5 0 0/ 1 5 0 0型立井单绳双滚筒提升机,主要用于物料和人员的升降。该提升机使用至今,设备老化较为严重,故障率大增,升降能力大为降低,无法满足实际生产需求,改造工程势在必行。

2 0 1 2年该煤矿对斜井主提升机进行改造,改造工程主要包括了绞车主轴、滚筒等,同时,还将原有的直推平移式制动闸改造成盘形弹簧闸,原有的 T K 2 1 2型号液压站更换为T H1 0 2型液压站,并更换了减速机和润滑站,新减速机为 k 8 5 1型行星齿轮减速机。1 主提升机改造

6 )井筒倾角为: 2 1。,斜长为:7 5 0 m;7)车场形式:井底平车场,中间甩车场。 1 . 2 . 2提升容器 I t 5 5 0 n u l l轨距固定式矿车、平板车以及材料车。 1 . 2 . 3选型计算参数确定。井底车场长度为3 5 m,井筒斜长为6 8 0 m,上车场长度为3 5 m,车场内速度为VO为2 . O m/ s,最大提

升速度为5 . 2 m/ s,初始速度为0 . 5 m/ s,主加减速度为 1 . O m/ s,挂钩摘除时间3 0 s,电动机换向时间为 1 0 s。 1 . 3绞车主轴装置改造原有的绞车滚筒拆除方法为:优先将绞车滚筒拆解下然后进行分拆,最后对绞车主轴进行分拆,该种拆解方法耗时较长,不值得推荐。本次改造方案中,绞车滚筒的拆解方法为:对绞车滚筒、大轴及其他附属部件进行整体拆除,然后进行整体安装。该拆除方法可节省大量时间,其具体操作如下:

1 . 1斜井主提升机能力核定

^ 3衙一姗

÷{

式中的A即为斜井主提升能力,单位为万t/ a;b即为斜井主提升机工作时限,单位为3 5 0 d; p m为斜井主提升机日提升煤量,单位为每次;k为斜井主提升机的装载系统,当斜井

的箕斗和串车提升时,倾角为2 5。~ 3 0。,k取0 . 9;k l为斜井主提升机的提升不均匀系数,无缓冲仓矿井系数取 1 . 2,有缓冲仓矿机系数取 1 . 1; k 2为斜井主提升机提升设备的能力富裕系数;T为斜井主提升机提升循环时间,单位为s,次。 计算得出, 万蚀 .但

1 )在绞车更换前,对绞车设备参数进行检测,明确设【收稿日期】2 0 1 3— 0 7— 2 9

备的基础质量,保证设备各部分零件符合设计图纸的标准,偏差值需控制在相关国家标准之内。根据设计图纸检测预埋件数量和设置位置的准确性。检测各部位螺丝的加固程度,

【作者简介】张树祥 ( 1 9 8 0 -),男,山东济南人,毕业于山东科技大学机电工程专业,助理工程师,从事煤矿机电设备管理工作,现任山西华融龙宫煤业有限责任公司机电部副经理。

将衬木安装在滚筒上,同时安装好大轴的轴承座和两端轴

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/qfnj.html

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