增塑剂DBP和DIBP

更新时间:2023-09-17 09:45:01 阅读量: 幼儿教育 文档下载

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增塑剂DBP和DIBP产品试样长期存放的酸度变化及控制要点改进 王本武

(山东齐鲁增塑剂股份有限公司 生产技术部,山东 淄博 255400)

[摘 要]文章根据两种邻苯二甲酸酯类增塑剂 DBP 和 DIBP 产品试样在较长时期存放后酸度指标的微量变化,分 析了导致出现该现象的几方面工艺原因,介绍了实际生产中稳定产品酸度指标的工艺改进方案,从数据统计结果可看 出工艺方案改进后产品的酸度指标稳定性明显增强。文章介绍的工艺方案对该类产品生产过程的指标控制具有一定的 指导作用。 [关键词]酸度;变化;中和;水洗;控制;要点 1 基本指标

邻 苯 二 甲 酸 二 丁 酯 (DBP) 和 邻 苯 二 甲 酸 二 异 丁 酯 (DIBP)(其分子式:C6H4(COOC4H9)2,分子量:278.3)仍是当 前广泛应用的通用型增塑剂产品,此两种产品的酸度指标是反 映其中含有微量酸性物质(主要是单酯酸,即邻苯二甲酸单丁 酯和邻苯二甲酸二异单丁酯)量多少的指标[1],我公司此两种产品的酸度控制指标为: DBP:0.03 %(苯二甲酸计,实际生产基本稳定在≤0.01 %); DIBP:0.03 %(苯二甲酸计,实际生产基本稳定在≤0.015 %)。 2 问题表现

多年前,我们发现 DBP 和 DIBP 产品试样在长期(一年以 上)静置存放中有轻微返酸的现象,该现象表现为试样的原酸度指标较之存放初期逐渐升高,虽然数据增长值较小且未超出 质量控制指标的范围,但该指标的数据变化确实是存在的(参 见表 1),此现象引起了笔者的注意。于是进行了长时期的试 样保存对照分析,对照分析的邻苯二甲酸二辛酯(DOP)试样在 很长时间段

(2~3 年甚至更长时间)里未发现有可观察到的酸 度升高现象。因此,专门对 DBP/DIBP 保存样品进行了长期的连续跟踪分析,取得了较客观的对比数据。后来根据这些数据 及其分析结论改进生产工艺方案,使酸度升高现象得到明显的 抑制,且对产品其它指标未发现有任何的不良影响,达到了长 期稳定产品质量指标的目的,为生产优质产品奠定了良好的基 础。

从以上表格数据中看出,DOP 产品没有可观察到的返酸 现象,因此可认为其相对于 DBP 和 DIBP 而言有更好的稳定 性,DBP 和 DIBP 有可观察到的轻度返酸现象。从数据变化看 DIBP 返酸现象又较 DBP 略微明显一些。 3 原因分析

导致试样长期存放后酸度升高现象出现的原因主要包括 以下几方面:

(1)产品中含微量单酯酸。即在现行该行业通用的产品控 制指标下,最终产品在达到控制指标的前提下,产品中仍然存 在现行生产工艺难以完全除去的微量单酯酸成分(存留量≤ 0.005 %),因该成分的存在导致出现产品长期存放的酸度升高 现象。

(2)产品中含有微量 SO42-离子。在当前的生产工艺中, DIBP 和 DBP 生产所用催化剂均为 H2SO4,导致出现最终酯产 品存有难以除去的微量 SO42-,而该离子在后工序中难以彻底 去除,导致产品试样长

期存放后酸度升高。

(3)双酯发生可逆反应。因为两种产品均是双酯,其产品 试样在长期存放过程中因微量水分子的存在发生了可逆反应, 即双酯水解后反应重新生成了微量单酯酸,这些微量的单酯酸 量的存在对外表现为酸度的升高。

(4)多种因素共同作用。分析返酸现象不能排除是以上两 种或两种以上因素的共同作用。

(5)分子结构的影响。DIBP 返酸现象较 DBP 明显,因 DIBP 分子结构是异构体的原因,更容易存留一些微量分子或离子导 致其酸度稳定性更容易升高。 4 工艺改进

根据分析结论进行了一些生产工艺方案的改进工作。在稳 定日常产品控制指标的前提下,采取了相应的工艺措施对此问 题进行了改进,因该问题改进效果在若干天或几月的短时间内 难以观察到,导致形成指标分析跨度较长的情形。经较长时期 的数据对照分析后,逐渐形成了针对此问题的较为系统的稳定 控制方案。在此方面改进的主要工艺方案为:

(1)降低酯化工序溢流物酸度控制指标。酯化工序是双酯 生成的基本反应阶段,也是单酯酸转化成为双酯的关键阶段。 在此工序我们原控制反应釜末釜出口溢流物酸度指标为 2.8 %, 实际控制指标≤2.5 %,发现上述问题后将该指标控制值更改 为 2.3 %,这样因酯化工序输出粗酯酸度相对较低,其实质是 降低了单酯酸在粗酯中的含量,到中和工序后完成中和反应时 相对较容易且更彻底,中和反应的效果相对较好,这样为最终 产品的酸度稳定奠定了基础,此方案同时降低了生产原料邻苯 二甲酸酐的单耗指标。 (2)提高中和碱过量程度。以前,笔者在运用多年的中和 工序的水中加碱(NaOH)的量为实际反应所需碱量的 1.2~1.25 倍,即加入量比实际需要量过量 0.2~0.25 倍,根据上述分析 结论,将此量调高为实际需要量的 2.0~2.15 倍,此方案在反 应中提高了碱的过量程度,此调节过程中同时也注意了水量的 按比例同步提高,即碱水总混合物量保持平衡提高,因中和工 序是降低酸度的关键工序,该调整方案起到了抑制酯化逆反应 即酯的水解反应的目的,在控制了酸度指标长期稳定方面起到 了关键的作用。

(3)提高中和反应温度。中和反应温度对高效率地完成中 和反应起到了重要的作用,因为反应温度越高,中和反应越容 易进行,反应效果越好。但是因为其它一些因素,反应温度不 可能随意提高。笔者摸索将 DBP 中和反应温度从原先控制的 60~63 ℃调高到 63~66 ℃的范围,经过较长时间的观察分 析,认为这是去除酸性离子较好的措施,其对于稳定酸度指标 的效果也是积极的。

(4)提高水洗温度。中和之后粗酯立即进入水洗工序进行 热水洗涤,应尽可能保持水洗水流量稳定,同时控制水的温度 稳定,此方案增强了水洗效果,实质是通过恒定的水洗作用, 尽可能地除去粗酯中的可溶性物质成分,通过较长时间的实验 分析,笔者认为此举也对稳定酸度指标起到了较好的作用(参 见表 2)。 (5)稳定控制酯水分离器界面。在中和工序的分离器中完 成了酯与水的分离,其酯水分界面的稳定对于保持稳定的分离 效果是重要的,此方面主要是加强了日常操作的控制要求,将 其波动幅度控制在极其有限的范围内,此方案也在酸度升高的 问题改进中起到了一定的积极作用。

(6)改进搅拌作用效果。在中和反应器内完成了中和反应, 中和水洗的搅拌作用也是不能忽视的因素,此方面我们根据在 生产中总结的一些经验,将搅拌器浆叶形状和搅拌器的转速均 作了合理的调整,对于控制中和水洗效果,控制酸度指标的稳 定均起了良好的作用。

5 改进后数据分析

通过调整工艺方案后,进行了相关的试样长期保存和对照 分析,整理的部分数据如表 3 所示。

6 结论

综合以上分析和生产工艺改进后的结果可得出结论,经探 索所执行的调整后工艺方案对 DBP 和 DIBP 酸度升高起到了 明显的抑制作用,在稳定此两种产品的质量指标方面起到了至 关重要的作用。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/p9wh.html

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