-648~-695m南翼胶带机大巷揭7、7-2煤总结
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淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿分公司
-648~-695m南翼胶带机大巷揭8、7-2煤总结
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2009年5月25日
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一、工作面概况
1、概述
-648m~-695m南翼胶带机大巷为南翼采区皮带机出煤系统,设计底板标高为-644m~-695m,巷道方位为193.5度。该巷道断面形状为拱形巷道,设计断面为5808mm×4530mm,采用U型棚支护。
2、煤层情况
8煤:黑色,粉末状为主,次为块状、片状、鳞片状,弱油脂光泽~油脂光泽,暗煤、亮煤为主,夹少量镜煤条带及丝炭,半暗~半亮型。真厚为2.82~3.29m,平均为3.05m;结构简单,偶见1~2层夹矸。
7-2煤:黑色,碎块、块状为主,次为粉末状,弱玻璃光泽~玻璃光泽,暗煤为主,亮煤次之,夹少量镜煤条带,半暗~半亮型。真厚为1.07~1.25m,平均为1.17m,结构简单。
8煤层直接顶板为砂质泥岩,厚1.69m,其上为0.65~0.85m厚的煤线,直接底板为砂质泥岩,厚2.28m;7-2煤层直接顶板为砂质泥岩,厚2.28m,直接底板为砂质泥岩,厚10.75m。
3、水纹地质
巷道揭煤过程中未见有涌水现象。
二、前探钻孔施工情况
根据《集团公司井巷揭煤管理规定》及该巷道揭8、7-2煤设计要求,2009年9月4日~9月10日巷道在测点光8+25.3m处施工了5个前探钻孔,以确切掌握施工前方煤层赋存、地质构造情况。
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前探孔实际施工参数
孔 -50 -45 -42.5 方 倾角终孔 见止煤深度(m) 深度 (m) 18-19,20.5-24,27-28 30-31,35.5-41 30-30.5,36-41.5,49.5-52.5. 67.5-70.5,76-78 27-29,31.5-41. 33 41 53 78 51 备注 补2 3 4 号1 2 位193.5 193.5 193.0 193.0 208.0 -32.0 -14.5 -13.5 -3.0 -13.5
三、突出危险性预测、测压情况
根据《集团公司井巷揭煤管理规定》及巷道揭8、7-2煤设计要求,在距8煤顶板煤线法距10.0m停头,抽采队于2009年9月7日夜班至9月22日中班施工了3个测压孔,测得最大混合原始瓦斯压力3.0MPa,最大8煤瓦斯压力2.3MPa。中国矿大通过煤样化验结果计算得:8煤原始瓦斯含量W=8.26m3/t、7-2=7.02m3/t,根据瓦斯压力及瓦斯含量测定结果确定该工作面为突出危险工作面。
原始瓦斯压力测定钻孔实际施工参数
孔号 倾角(°) 夹角(°) 见止煤线深 见止8煤深度(m) 见7-2煤深度(m) 孔深(m) 测1 测2 测3 左偏22 右偏20 右偏22 19~19.5 15.5~16 18~19 22~25 18 21.5~24.5 26.5 —— 27.3 27.3 19.5 28 四、防突措施及效果检验
1、区域防突措施
2
2009年11月17日~2010年1月6日,巷道底板距8煤层顶板煤线法距7.0m处,由勘探处对8煤、7-2煤施工了264个抽采钻孔,控制巷道轮廓线外15m范围内的8煤顶板煤线、8煤、7-2煤煤体,且保证措施孔控制范围边缘线距巷道轮廓线不小于7m。措施孔施工过程中选取了37个钻孔进行了水力冲孔增透措施。
2、区域措施效果检验
截止2010年4月8日预抽率为58.0%,抽采时间为140天,根据揭煤设计要求2010年3月2日~3月17日施工4个残余瓦斯压力测定钻孔,测得最大残余瓦斯压力0.2MPa。煤样化验所得8煤最大残余瓦斯含量1.68 m3/t,7-2煤残余瓦斯含量1.01 m/t,且校检钻孔施工过程中均未出现异常现象。2010年4月7日该揭煤头通过集团公司揭煤前的验收工作。
残余瓦斯压力钻孔施工参数表
孔号 倾角(°) 夹角(°) 见止煤线深 见止8煤深度(m) 见7-2煤深度(m) 孔深(m) 检1 检2 检3 检4 -26.0 -23.5 -6.0 -15.0 左偏20 右偏20 右偏22 0.0 24.5~25.8 20.5~21.8 24.1~25.9 16.0~16.9 29.3~36.7 25.5~33.0 30.2~38.5 20.4~26.0 43.0~46.0 39.4~42.3 46.3~49.7 31.5~33.8 47.0 43.3 50.5 34.6 3
4、区域验证(工作面预测)
巷道于2010年4月13日施工至距8煤顶板煤线法距5.3m位置,2010年4月14日~2010年4月17日,根据揭煤设计要求施工了3个区域验证钻孔,测得D、K、K1值如下。
8煤顶板煤线D=-1.40<0.25, K=3.36<15; 8煤D=-2.62<0.25, K=3.57<15; 7-2煤D=-0.51<0.25, K=1.42<15。
测得8煤顶板煤线最大K1=0.03 mL/g.min1/2 <0.5 mL/g.min1/2 8煤最大K1= 0.07 <0.5 mL/g.min1/2 7-2煤最大K1= 0.03 <0.5 mL/g.min1/2。
根据校检结果及钻孔施工过程中未出现其他异常现象,故确定该揭煤工作面无突出危险。
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区域验证钻孔施工参数
孔号 倾角(°) 夹角(°) 见止煤线深 见止8煤深度(m) 见7-2煤深度(m) 孔深(m) 检1 检2 检3 -32.0 -32.0 -10.8 左偏15.5 右偏15.5 0.0 12.6~13.6 12.2~13.4 13.5~14.7 16.4~21.0 16.0~19.6 18.7~25.5 24.9~26.7 24.5~26.3 31.8~34.6 27.7 27.3 35.6
5、最后验证
巷道于2010年4月21日施工至距8煤顶板煤线法距2m位置停头,2010年4月22日~4月25日施工5个最后验证钻孔。测得最大钻屑量S=3.8Kg/m,最大K1=0.17ml/gmin1/2,且验证钻孔施工过程中均为出现异常现象。
五、巷道揭煤情况
1、揭煤日期及长度
2010年4月26日(巷道底板距8煤顶板煤线法距2m)至2010年5月23日(巷道顶板距7-2煤底板法距大于2m)揭煤时间27天,揭煤长度41.3米,采用远距离全断面一次性爆破进行揭煤,循环预测指标均未超标,揭煤及循环预测期间均未出现异常现象期间未见异常情况,揭煤期间巷帮钻场保持连续抽采。
2、实际巷道见煤情况
巷道在测点P23+37.6m处距8煤顶板煤线法距2.0m; 巷道在P23+42.1m处见8煤顶板煤线; 巷道在P23+48.6m处见8煤; 巷道在P23+63.0m处见7-2煤; 巷道在P23+78.9m处揭煤结束;
实际煤厚:煤线厚0.50m,8煤厚3.11m,7-2煤厚1.35。
六、小结
本次揭煤长度41.3m,实现安全揭煤。揭煤前钻孔施工和揭煤过程中均未出现任何动力现象。
巷道距8煤顶板煤线法距7m位置至揭煤结束日期为:2009年11月17日~2010年5月23日,共计187天
远距离放炮揭煤起止日期为:2009年4月26日至2009年5月23日共27天。
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井巷揭煤工期统计表
巷道掘进(仅指从法距7米至揭煤结束) 揭煤总 工期 (从法距7米开始打钻起至揭煤结束) (即打钻抽采+预测+掘进的总天数) 区域措施 揭煤 地点 顾北矿 所揭煤层 原始 压力(MPa) 原始 含量3(m/t) 前探 测压 天数 钻孔法/巷道法 钻孔量 (m) 区域措施孔开工日期 打钻 抽采天数 效检及预测天数 巷道 长度 掘进施工天数 揭煤结束日期 -648m~-695m南翼胶带机大巷 3.0(混合) 8 2.37-2 (7-2煤) 8.26 (8煤) 7.02 (7-2煤) 18 钻孔 12048 09.11.17 140 22 53.4 29 2010.5.23 187
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