机械密封失效分析与改进

更新时间:2024-05-10 07:23:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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催化剂浆液泵机械密封失效分析与改进

P-204Ⅱ泵是丁醇装置的加氢催化剂浆液泵,投产以来,机械密封频繁失效,运行周期平均为1周左右,为此在检修过程中对该机械故障进行了分析,并采取了相应的改进措施。

一、泵的基本情况

该泵为单吸悬臂卧式离心泵,主要技术参数如下:

介质 5%wt催化剂(固);95%wt水

该泵为催化剂混合槽(位号为:V-202Ⅱ;容积为:0.48M3)的外送泵,为间歇式操作。催化剂在V-202Ⅱ配好后,混合液用该泵送出,运行时间大约15~20分钟。

介质温度 常温 介质粘度 200cp 流量 2m/hr 扬程 17m 二、泵端机械密封结构及冲洗方式

1.机封结构形式

泵端机械密封为博格曼机封,型号为: M7N/45-G9-Q2BVGG.动环材质为碳化硅,静环材质为石墨,O形圈为氟橡胶,弹簧为波纹弹簧。机封结构如图1所示:

图1

2.泵的冲洗方式

该泵的冲洗方式为PLAN02,即用泵本身的液体冲洗机封,在混合液送完后,再加入清水反冲洗机封,防止催化剂沉淀在密封腔内。

三、机封的故障诊断

1. 故障现象:

(1) 动静环“O”形圈硬化失效。 (2) 动静环接触面有明显环状磨损痕迹。 (3) 密封腔内有催化剂。

(4) 动环弹簧被催化剂卡滞,弹簧失效,失去补偿作用。

2. 失效分析

(1) 催化剂混合液送完后,用清水冲洗机封,但是不可能冲洗的很干净,停泵后,催化剂不可避免地沉积于密封腔中,使动环与轴套的间隙被催化剂阻塞,同时动环弹簧被催化剂卡滞,导致轴向调节量不够,造成密封面间不能很好地贴合,发生微漏。催化剂颗粒进入密封端面后,进一步加剧了端面的磨损,造成泄漏量增加,最终导致机封失效。

(2) 该泵为间歇式操作。V-202Ⅱ槽子比较小,用该泵很容易就把槽子送空,时间大约为15~20分钟。在这个时间段,一旦操作人员有其他的操作要进行,就容易发生槽子被送空了,泵依然在运行,造成机封干磨,机封瞬间失效。这种情况在实际操作过程中发生过几次。

3. 机械密封的改进措施

(1) 改变冲洗方式。如图2所示:

图2

冲洗方式由原来的PLAN02改为PLAN32,即为由原来的自冲洗改为从其它地方引入纯净的液体冲洗机封,且该液体可以和原来的混合液混合在一起。新冲洗液在密封腔冲洗完机封后到达叶轮处,然后和其它混合液一起被叶轮送出。这样就可以保持机封处为纯净的液体,不再会发生催化剂沉淀现象。

(2) 改变静环材质

静环材质由原来的石墨改为碳化硅,,这样动静环均为碳化硅材质。碳化硅具有良好的耐磨性和抗腐蚀性,使催化剂难以对其造成磨损。

(3) 改变辅助密封圈的材质

辅助密封圈选用氟橡胶外包四氟材料的O型圈,耐腐蚀,弹性好。 (4) 改变操作泵的操作步骤。

如图2所示,开泵前,先打开阀门A,然后再按步骤启动泵。停泵时,先停泵,然后让密封冲洗液冲洗密封腔5~10分钟后再关闭阀门A。这样操作是防止催化剂沉积到密封腔内,同时可以防止机封干磨。因为即使槽子被送空,依然有冲洗液冲洗润滑机封,不会干磨机封。

四、效果

改造后的机械密封冲洗系统自2006.8月投入运行以来,机封运行良好,至今尚未更换。改造是非常成功的,每月可节省该机封4套左右,大大降低了维修费用。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/odrg.html

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