炼钢厂煤气单耗近一周内偏高原因分析

更新时间:2023-11-08 17:20:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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炼钢厂煤气单耗近期偏高原因分析

一、概述

经统计,4月9日以来的一周内,炼钢厂高炉煤气单耗偏高,其加权平均值91.78Nm3/t,较一季度均值即67.33Nm3/t高出24.45Nm3/t,较4月预算即72Nm3/t高出19.78Nm3/t,较2013年度预算即60.92Nm3/t高出30.86Nm3/t。

表1 炼钢厂4月9~15日高炉煤气单耗统计表

日期 单耗(Nm3/t) 产量(t) 9日 92.47 4261 10日 84.87 4866 11日 92.92 4089 12日 77.46 4441 13日 99.90 4454 14日 93.15 4788 15日 101.68 4612 平均 91.78 4502 二、偏高原因分析

1、造成炼钢厂煤气单耗偏高的主要影响因素,包括产量、生产组织与生产节奏、煤气质量及稳定供应情况、加热温度、加热时间、助燃风与煤气的空燃比的调整和优化、管理水平、操作责任心等。

2、炼钢的煤气用户分布比较分散,人员编制少,不易监控、管理、操作及维护,主要是圆坯中包烘烤器、连铸方坯中包烘烤器、在线和离线钢包烘烤器、合金料烘烤器。

炼钢所用煤气计量,分三路,除混铁炉不用煤气外,仅连铸、大包用量两路有计量。其中,连铸(方坯、板坯中间包)正常用量3000~5000Nm3/h,大包(在线及离线烤包器)正常高炉煤气用量6000~9000Nm3/h。

3、主要影响因素及分析:按公司2013年预算,炼钢厂钢坯产量为1706065t/a,煤气单耗60.92Nm3/t,而按以上表1的一周统计,炼钢煤气单耗为91.78Nm3/t,较一季度均值即67.33Nm3/t高出24.45Nm3/t,较4月预算即72.00Nm3/t高出19.78Nm3/t,幅度约27%(另,较2013年度预算即60.92Nm3/t高出30.86Nm3/t,幅度约51%)。

经结合炼钢厂生产准备作业区白朝锋作业长,并现场调研,具体分析如下: (1)生产组织与生产节奏的影响:

第一,过VD的影响:目前所有圆坯均过VD,而方坯也过VD,造成上线钢包增加2.2~2.3个/次,目前即上8个包。每日烤包时间增加,即原来每天在80~100小时,目前在140~150小时,煤气用量相应增加20~50%,折合炼钢煤气单耗增加15Nm3/t以上。

第二,圆坯更换断面的影响:9日圆坯连铸更换断面2次停机、497分钟,11日圆坯换断面、停机373分钟,13日圆坯中包停浇4小时18分钟,15日圆坯更换断面、停机265分钟等,造成圆坯中间包烘烤合格后的不必要等待合计约24小时,增加煤气消耗约60000Nm3,折合单耗增加约2Nm3/t。

(2)钢坯产量偏低的影响:日均4502t/d,较4月份预算即4683.33t/d低约4%,影响煤气单耗

升高约3Nm3/t。

(3)VD钢包透气砖使用深度250mm,较普通钢包使用深度280mm。近期VD生产较多,本期较上月同期多上线钢包6个,平均每个钢包烘烤20小时,煤气流量为3000m3/h,共计消耗煤气约360000m3,1-14日产量为65712t,影响煤气消耗5.5m3/t。 (4)管理与操作的影响。 三、建议

(1)炼钢厂应强化岗位员工的烘烤、加热、煤气专业知识培训,不断提升其职业技能和操作、调节责任心。

(2)炼钢厂应组织外出进行同行考察、交流、对标,找出存在问题及有效对策措施。 (3)炼钢厂应加强专业化管理和专项考核,提高有关员工的工作与生产积极性。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/nxu2.html

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