白市水电厂1、2号发电机一次通流试验方案

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技术方案

日期 2012-08-23 XDGS/GY·F015-2012

项目名称

白市水电厂1、2号发电机一次通流试验方案

湖南省湘电试验研究院有限公司 投诉电话:85542661

写 2012-08-23

初审

复审

湖南省湘电试验研究院有限公司

白市电厂1、2号发电机一次通流试验方案

1 项目来源

该项目由白市电厂提出,湖南省湘电试验研究院有限公司临时计划安排。

2 试验目的

对白市电厂1、2号发变组部分电气设备进行一次通流试验,以校验1、2号发电机出口TA;1、2号主变TA等相关二次回路,确保能由系统对白市水电厂主变压器和厂用电正常送电。

3 机组铭牌参数与系统构成

3.1发电机参数

型号: SF140-64/13500 额定容量:155.56MVA 额定功率:140MW 额定电压: 10.5kV 额定电流:8553.3A 额定功率因素:0.9 额定转速: 93.75转/分

制 造 厂:浙江富春江水电设备有限公司

纵轴超瞬变电抗x\不饱和值):0.20~0.23(标么值) 3.2 主变压器

额定容量: 160MVA 型号: SSP-160000/500 额定电压: (500-2*2.5%)/10.5KV

联结组标号: YND11 短路阻抗Uk:14.91%(3分接头) 制造厂:特变电工衡阳变压器有限公司 出厂年月:2011.6

4 技术标准和规程规范

4.1GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

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4.2设备制造厂家有关技术说明书和调试大纲

4.3 GB/T 19001-2008 idt: ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》 4.4 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系标准》 4.5 GB/T 24001-2004《环境管理体系-要求及指南》

5 试验条件

5.1 电压互感器进行相关试验合格,电流互感器进行伏安特性、变比、极性试验合格。

5.2 电压、电流二次回路已经完备,电压二次回路已进行二次加压试验,电流二次回路已进行二次通流试验,确认电压回路无短路,电流二次回路无开路。 5.3 保护装置已调试完毕,装置系统参数整定符合现场实际,装置定值已按正式定值整定完毕。

5.4 发电机的中性点已经形成,且三相之间的短接排打开; 5.5 解开发电机中性点与接地电阻柜的连接线。

5.5 主变、厂变、GIS及试验范围内的所有一次设备具备试验带电的条件。 5.7 发电机出口PT已经和封母可靠连接,一、二次保险安装到位,PT可靠推入,二次快分开关合上。 5.8 解开封母与励磁变间的连线。

5.9 主变中性点接地线解开,主变中性点不接地。

5.10 本次试验短路点设在断路器5001靠母线侧,短路电流通过5001上端T.A。 5.11本次通流试验升流位置分别为1、2号发电机中性点,电源采用380V三相交流电源。

6 试验项目、步骤和流程

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6.1 试验项目

发电机带主变一次通流试验 6.2 试验步骤和流程 6.2.1 试验相关计算

CT变比:中性点纵差TA变比12000/1,中性点横差TA变比3000/1,中性点接地TA变比800/1;发电机出口TA变比12000/1,GCB两侧TA变比12000/1,主变高压侧TA变比600/1,主变低压侧TA变比1200/1,厂用(832开关下端)TA变比300/1。 发电机短路阻抗:

X1=x\N)2/SN=(0.2~0.23)*(10.5)2/155.56=0.142~0.163Ω

主变短路阻抗:

X2=14.91%*(UN)2/SN=14.91%*(10.5)2/160=0.103Ω

如果采用附图1的方式对发电机进行通流,即从厂用干式变低压侧引三相电源至发电机中性点进行通流试验,则每相电流为

低压侧:i1=U/(X1+X2)=220/0.245~0.266=897~827 高压侧:i2=i1/(525/10.5)=17.94~16.54

最大电流按900A计算,则发电机出口及GCB开关CT二次侧电流为75mA,中性点纵差CT为75mA, 主变高压侧CT为30mA,低压侧CT为750mA。

试验分两次进行,第一次从1号发电机中性点向短路点通流,第二次从2号发电机中性点向短路点通流。

6.3 1号发电机中性点向短路点升流试验步骤

6.3.1 确认隔离开关50011已经在断开位置,断开其操作电源。

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6.3.2摇测干式变44B两侧绝缘良好,44B低压侧至发电机中性点三相电源电缆满足要求(单相电流900A),且绝缘良好。

6.3.3 检查发电机出口断路器801、隔离开关8011已经合上,主变高压侧断路器50016已经合上, 5001已经合上,接地刀闸80167、801117、5001617、500167在断开状态,接地刀闸500117已经合上,2号主变高压侧断路器50026在断开位置。

6.3.4合上厂用10kVIII段开关332,从厂变经1号发电机、1号主变进行短路通流试验,开关过流保护设为36A,延时0.1s。检查1号发电机机端及中性点TA、1号主变TA二次回路及相关保护室内保护、测控、计量、录波、稳控等装置的电流二次回路。

6.3.5 用红外测温仪对短路点及电缆进行温度监视,待二次核相完成后,断开332断路器,短路点升流完毕。

6.3.6 2号发电机中性点向短路点升流试验步骤同上6.3.1-6.3.5,相关开关操作应以现场工作票为准。

6.3.7 结束全部通流试验,恢复系统至试验前状态。

7 试验仪器、仪器接线及人员分工

7.1试验仪器

名称 钳形电表 双钳相位伏安表 型号 337 ML12B 出厂编号 99650520 290518 等级 0.5 1.0 证书编号 JDjl(yb)18111-2011 JDjl(wb)055-2011 有效期至 2012-9-21 2012-8-14 7.2测点布置

(1)发电机机中性点及各TA处。

(2)此次通流TA的端子箱及保护室的二次设备屏(包括保护、测控、录波、计量等)。

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7.3 仪器接线

参见附图1

7.4 试验组织措施和人员分工:

湖南省湘电试验研究院有限公司承担一次通流试验任务,由白市水电厂检查试验范围内的一次设备具备试验条件和及相关的试验准备配合工作以及安全措施。电厂运行人员负责根据操作票进行相关开关的操作。

8 质量控制点:

(1)试验接线检查,确保试验接线正确; (2)TA二次回路不开路。

(3)保证回路电流达到测试仪器的最小显示精度,确保电流相位的准确可靠。 (4)发电机、主变差动保护的差电流为0或接近为0。

9 危险点危险源预防预控措施

9.1 试验前由安装公司确认一次设备具体试验条件。检查TA二次不开路,TV二次不短路。

9.2 试验过程中试验范围内的一、二次设备带电区域不得有其他工作,发电机厂变、主变等相关试验范围内的一次设备处安排专人监护。

9.3临时电源的接线应可靠,防止试验过程中临时电源线跌落或搭接到其他设备上。

9.4用于调压器进线电源的变压器的过流保护定值按其额定电流整定,延时设为0S。

9.5 发电机、主变、厂变等试验范围内的设备处悬挂标识牌并装设围栏。 9.6 为了保证试验顺利进行,试验中使用的短路排通流能力要求按照试验电

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流最大值的1.2倍考虑。

9.7 试验时10kV出线电源开关过流保护整定为一次电流36A,时间整定0.1s。 9.8 试验开始前应根据方案要求编写操作票,试验中所有开关操作应按照操作票进行。

9.9试验时出现异常立即中断试验,待问题分析清楚后再进行试验。 9.10严格按《安规》的要求,禁止穿化纤服装,进入施工现场,要戴安全帽。

10 环境因素的辨识和预控

本试验对环境无影响。

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附图1:短路点设置图

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