火力发电厂事故及异常案例汇编 - 图文

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火力发电厂事故及异常案例汇编

大唐华东电力试验研究所

二0一六年九月

前 言

近年来,安全事故频发,据调查,70%以上的安全事故都是由“三违”造成的,惨痛的事实一次次为安全生产工作敲响警钟。为了认真汲取事故教训,提高对各类违章行为危害的认识,采取 针对性措施, 有效杜绝恶性事故的发生,大唐华东电力试验研究所有限公司搜集了本事故案例汇编,请所属企业各级领导和广大员工高度重视,认真组织学习讨论,希望能从中汲取教训,引以为戒,为提高企业 安全生产水平提供帮助。

大唐华东电力试验研究所 生产技术部 2016年9月

目录

汽机篇

某电厂660MW汽轮机带负荷过程振动增大原因分析 .............. 4 某厂1号机振动大机组跳机 .................................. 9 某厂2号机组循环水切换不成功导致非停 ..................... 14 运行监控不到位,转子进水弯曲 ............................. 16 除氧器进汽逆止门不严,小机进冷汽跳机 ..................... 20 机组启动过程中违章操作,造成转子永久弯曲 ................. 23 给水泵出口逆止门不严,汽泵倒转造成设备损坏 ............... 26 低压安全油管道断裂,造成非停事故 ......................... 28 某电厂 2 号机EH 油管道锁母松脱原因分析及应对策略 ........ 30 某电厂2 号机组B 小机跳机 ................................ 33 某电厂2 号机高中压转子对轮错位分析 ...................... 36 某厂330MW机组低压转子瓦温高分析 ......................... 41

锅炉篇

给煤机,连续断(堵)煤................................... 44 给煤机跳闸,炉膛爆燃 .................................... 46 空预器停转,降负荷 ...................................... 47 水冷壁吹损,爆管停炉 .................................... 49

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热工篇

1000MW机组小机MTSI电源故障造成机组跳闸分析 ............. 50 1000MW机组低速碾瓦原因分析与处理 ........................ 52 某厂1号机组异常停机事故 ................................. 58 某厂DCS故障引起循环水进水蝶阀自动关回 ................... 64 某厂给水流量低触发MFT ................................... 66 某厂给水流量低误发触发MFT ............................... 69 某厂回油温度高跳机 ...................................... 71 某厂炉膛压力低低MFT ..................................... 73 某厂350MW汽轮机推力瓦磨损事故分析 ....................... 76 某厂2号炉贮水箱水位高MFT事故分析 ....................... 81 600MW机组高压调节阀晃动事故的处理 ....................... 88 660MW超临界DEH中汽轮机转速波动原因分析与处理 ........... 91 某电厂上汽-西门子1000MW机组轴承温度测点故障处理 ......... 94 上汽超超临界机组给水流量低导致MFT动作事件分析 ........... 95

电气篇

安全措施不全,带地刀合刀闸 ............................... 96 操作丢项解锁,带地刀合刀闸 ............................... 99 甩线不包绝缘,误碰保护停机 .............................. 103 漏切二次压板,差动动作停机 .............................. 106 操作确认马虎,误切励磁停机 .............................. 108 电缆短路着火,引发全厂停电 .............................. 110

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环火处置不当,转子弯曲停机 .............................. 115 铁芯松动磨损,定子接地停机 .............................. 117 设计存在缺陷,转子严重磨损 .............................. 119 局部绝缘缺陷,主变套管烧损 .............................. 123

化学篇

某电厂精处理系统跑树脂事故 .............................. 125 某电厂6号机组抗燃油油质异常 ............................ 129 某电厂精处理制水周期短.................................. 132 某电厂凝汽器泄漏事故 ................................... 134 阳床出水钠含量偏高 ..................................... 135 精处理再生系统树脂混合后出水电导偏高 .................... 136 炉水氯离子超标 ......................................... 138 药剂未经动态模拟试验引起凝汽器结垢 ...................... 140

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汽机篇

某电厂660MW汽轮机带负荷过程振动增大原因分析 【简述】

某电厂2号机组为东方汽轮机厂设计生产的N660-25/600/600 型超超临界压力、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,配套东方电机股份有限公司制造的QFSN-660-2-22B 型发电机。2015 年8 月,首次成功冲转,定速3000r/min 时刻,轴振、瓦振良好,达到了国标对新装机组振动水平的要求。

机组并网后,低压缸瓦振和发电机振动逐渐增大;机组负荷450MW 时,5-8 瓦瓦振超过60μm,7 瓦轴振也超过110μm。振动专业技术人员协助电厂对2 号汽机的振动异常情况进行分析和安全评估。

【事故经过】

从机组首次并网后的历史数据来看,2 号机组的振动异常现象主要有以下几个特征:

(1)首次定速3000r/min 空载运行时,机组轴振、瓦振良好;带负荷后,低压缸B 缸及发电机振动随负荷升高明显增大,其中以5-8 瓦的瓦振及7Y 轴振对负荷的变化最为敏感,负荷大于450MW 时,5-8 瓦的瓦振、7Y 轴振就超过了报警值。

(2)低压缸及发电机振动与负荷的跟随性具有可逆性,即随负荷升高而增大,负荷降低后,振动基本能恢复至原始水平。

(3)初并网时刻,机组负荷33.6MW(无功27.4Mvar),7 瓦轴振/瓦振分别为33μm /13μm,8 瓦轴振/瓦振分别为24μm /38μm;负荷增加至560MW 时(期间调整了无功功率),发电机振动达到峰值,7 瓦轴振/瓦振分别为136μm /76μm,8 瓦轴振/瓦振分别为86μm /92μm。

(4)瓦振与轴振比值偏大,即瓦振大、轴振小的问题:主要表现在5,6,8 瓦上,目前普遍认为瓦振与轴振比值的正常范围为0.1~

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0.5;就2 号机组来说,初定速3000r/min 时,瓦振与轴振的比值不到1,而带负荷后6 瓦比值超过2.5。

(5)6Y轴振经常出现间歇性大幅跳变,在30μm~300μm范围内大幅波动。

【事故原因】

(1)6Y 轴振经常出现间歇性大幅跳变,主要是10Hz 以下低频

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振动,且信号输出时好时坏,信号真实性还有待证实。

(2)振动表现异常的5-8 瓦,以工频为主,从性质上来说,属于普通强迫振动。从机理上来看,振动与2 个因素有关,一是激振力(轴振大小可反映来自转子上的激振力的大小),二是动刚度;与激振力成正比,与动刚度成反比。引起机组振动大故障的原因总的来说只有2 个,一是激振力过大,二是动刚度不足。(3)轴振随负荷升高而增大,是激振力增大引起的。升负荷过程中,6-8 瓦轴振增大,主要是工频分量的增大,表明转子上的不平衡量增加了。不平衡量包括2个部分,一是原始质量不平衡,二是热不平衡量。热不平衡来源,最常见的原因是碰摩和局部受热不均使转子产生临时热弯曲;由于碰摩与无功无关,考虑到发电机转子结构的特殊性,要注意匝间短路和冷却系统局部堵塞等问题。

(4)瓦振随负荷升高而增大,与2 个因素有关:一是轴振增大导致瓦振增大;

二是热负荷的影响使支撑动刚度降低,轴振不变的情况下仍可能使瓦振增大,具体表现为轴振、瓦振增大不成比例,如表1 所示。

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(5)瓦振与轴振比值偏大原因分析:支撑动刚度由结构刚度、连接刚度2 个要素组成。从TDM 历史数据及现场轴承座振动特性测试结果来看,存在支撑动刚度不足的问题。

1)轴承座外部特性现场实测结果:沿轴向方向,从联轴器端到转子端(也即从外端到内端),5-8 号轴承座中分面垂直振动逐渐增大,内端比外端振动高出20μm左右。存在一定的差别振动,表明存在受力不均的现象,导致连接刚度变差。

2)从TDM 记录的超速试验过程瓦振Bode 图上发现,5-8 瓦轴振在3000r/min~3360r/min 范围内均出现共振峰,瓦振则存在至少1 个共振峰,也就是说5-8 瓦轴承座在工作转速下存在一定程度的共振,导致瓦振对激振力的变化比较敏感,出现了“轴振小、瓦振大”的现象。由于轴承座临界转速只是稍大于工作转速,在负荷增加的影响下,轴承座结构刚度会有一定程度的降低,导致轴承座临界转速更加接近工作转速,对激振力的变化(也就是轴振的变化)更加敏感。从560MW 与定速3000r/min 时刻瓦振与轴振比值的对比情况,可以得到验证。

(6)真空严密性试验过程中,真空度降低3kPa,6 瓦瓦振降低20μm。6 瓦轴

承为坐缸式轴承,直接坐落在排汽缸上,表现出对真空非常敏感,也侧面印证了6瓦动刚度不足的判断。电厂技术人员反映,6 号轴承箱曾因安装困难采取过切削处理,此举会降低轴承箱的刚度和强度,基本可以证实对6 号轴承箱存在动刚度不足的判断。

【防范措施】

根据变参数运行试验及振动分析,认为 2 号机组振动异常现象是结构动刚度不足和热不平衡综合引起的,并有如下建议:

(1)由于发电机振动与励磁电流大小表现出正相关性,可能的原因包括匝间短路、转子材质不均、冷却系统不对称引发的冷却不均等。因发电机转子绕组匝间短路对设备安全性的影响远高于其他引起转子热不平衡的原因影响,建议首先请发电机厂家及发电机专家确诊

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是否存在匝间短路故障,并评估对机组安全性的影响。如无匝间短路情况且其他引起热不平衡的原因难以消除,再考虑其他手段抵消或者补偿一部分热不平衡量。

(2)利用合适的机会,对5-8 瓦动刚度不足的原因进行排查:检查轴承紧力、间隙、瓦枕垫块接触状况;台板与汽缸以及台板与轴承座之间接触情况。尤其是6瓦,最好能翻瓦检查,并查看轴振探头是否正常。

(3)对于5-8 瓦轴承座工作状态下共振的问题,主要有2 条解决途径:一是提高动刚度避开共振,也是解决此问题的根本方法,但现场操作起来通常都比较困难;二是降低激振力。即使运行中出现共振,在确保连接刚度无异常后,通过精细动平衡,减小转子上的激振力,也可以取得比较好的减振效果。

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某厂1号机振动大机组跳机 【简述】

湘潭公司1号机由于#6低压加热器水位差压变送器数据失真,造成#6低压加热器汽侧水位过高,中压缸上下缸温差过大变形,#2轴瓦X方向轴振持续上升,机组打闸停机,造成非停事故。

【事故经过】

2015年7月29日12时21分,湘潭公司1号汽轮机#3轴瓦X方向轴振开始缓慢上升;12时23分,#3轴瓦Y方向轴振开始缓慢上升;12时24分,#2轴瓦X方向轴振也开始缓慢升高。12时29分,#2轴瓦X方向轴振升至90μm、Y方向轴振升至52.4μm;#3轴瓦X方向轴振升至42.4μm、Y方向轴振升至34.8μm。值长立即派人就地倾听各轴承声音,检查主汽门、调速汽门实际开度,未发现异常。同时,监盘人员立即对机组相关运行参数进行检查。12时33分,#2轴瓦X方向轴振升至130μm、Y方向轴振升至72.1μm;#3轴瓦X方向轴振升至48.9μm、Y方向轴振升至46.4μm,运行人员解除机组AGC控制方式,调整机组负荷涨至173MW(通过机组实际运行中摸索,负荷180MW时振动值最优),主汽压力提高至12.1MPa,同时将主机润滑油温度降至42.1℃,此期间#2轴瓦X、Y方向轴振继续上升。12时40分,#2轴瓦X方向轴振升至177.4μm、Y方向轴振升至104μm,运行人员就地检查发现#3轴瓦附近声音增大,汽轮机内部无异常声响,运行人员快速降低机组负荷至145MW。12时50分,#1轴瓦X方向轴振达到99.35μm,Y方向轴振54.57μm,#2轴瓦X方向轴振达到250μm,Y方向轴振153μm,#3瓦X方向轴振达到69.03μm,Y方向轴振72.58μm,此时虽未达到汽轮机振动保护逻辑动作的条件(任一轴瓦某方向轴振大于250μm,相邻轴瓦同方向轴振大于125μm,上述两个条件同时具备时,汽轮机振动保护动作,机组跳闸,无延时),但因#2轴瓦X方向轴振持续上升,且上升速度呈增快趋势,当值值长立即下令手动打闸停机。

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机组打闸后,发电部会同设备部专业人员立即就地查看汽轮机惰走过程中各轴瓦和汽缸的情况,除在惰走时,中压缸后轴封处有动静摩擦声外,高、中、低压缸及各轴瓦等其它部位未发现明显异常,汽轮机惰走曲线与典型工况基本一致,未发现异常,13时10分,汽轮机转速到零,投盘车,盘车电流无波动,大轴晃度与原始值一致。

后经进一步检查,发现6段抽汽温度、中压缸排汽温度(该测点位于中压排汽缸下部供热抽汽管道上,距离中压排汽缸底部约400mm),中压排汽缸下半内壁温度(该测点位于中压排汽缸底部,两根供热抽汽管道之间),中压排汽缸上半内壁温度(该测点位于中压排汽缸顶部,两根低压缸进汽管道之间)在汽轮机振动异常上升之前,在不同时间段先后开始下降。到机组打闸前,分别由235℃、241℃、208℃和248℃下降至100℃、121℃、121℃和240℃。

从机组振动开始增大直至停机的过程中,汽轮机所有轴瓦温度、推力瓦温度、轴位移、高压缸胀差均无明显变化,中压缸和低压缸胀差受中压排汽缸温度和低压缸进汽温度降低的影响略有升高,但均在正常范围内。

检查中通过对#6低加汽侧放水,发现#6低加水位变送器测量不准,随后发现变送器一次门处于关闭状态,6段抽汽管道及供热抽汽管道内发现存水。

进入低压排汽缸内部检查,低压末级叶片无损伤。结合机组打闸前中压排汽缸上、下半内壁温度的变化,汽轮机振动呈缓慢爬升无明显阶跃,低压缸进汽温度虽略有下降,但仍有约100℃过热度,以及上述其他检查情况和机组实际运行状态综合分析,基本可以排除中、低压缸进水,对汽轮机造成水冲击的可能性。

【事故原因】

1. 机组停运后对系统进行检查,发现#6低压加热器水位差压变送器一次门处于关闭状态,导致水位测量数据失真,正常疏水调门无法根据真实水位进行调节,造成#6低压加热器汽侧满水,#6低压

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加热器疏水通过汽轮机6段抽汽管道和供热抽汽管道溢流至中压缸排汽口处,造成中压排汽缸下半内壁温度下降,导致中压排汽缸上下半内壁存在约120℃的温差,中压排汽缸后部的中压缸后轴封收缩变形,引起中压转子轴颈与汽封发生动静摩擦,因该摩擦现象在停机前一直未消失,造成邻近的#3轴瓦X方向轴振持续升高,又因本机组为高中压分缸结构,受高中压缸之间的#2轴瓦负载偏轻,同时又是高中压进汽口的位置,易受其他部位振源的影响,在#3轴瓦X方向轴振开始升高约三分钟后连带引起#2轴瓦X方向轴振以更快的速度升高,最终因达到汽轮机振动保护值后打闸停机。因此,#6低压加热器因水位测量失效,正常疏水调门无法正常调节,加热器满水倒流,是本次停机的直接原因。

2. 运行人员监盘不到位,机组启动后未能对#6低加水位偏低,正常疏水调门开度不正常的情况引起重视,主观认为是由于#6低加正常疏水和紧急疏水调门内漏造成的,未进行进一步检查核实,错过了及时发现该加热器水位测量失真的时机。在机组出现振动故障后对故障原因分析能力不强,未能及时发现6段抽汽及中压缸排汽温度异常下降的情况,从而影响了故障处理的准确性和及时性是本次停机的主要原因。

3. #6低压加热器水位保护设置不合理,该加热器水位保护由一个开关量(就地液位开关)和一个模拟量(差压变送器)组成,其中高一值(水位900mm,主控报警)由模拟量控制,高二值(水位1050mm,联锁开启紧急疏水调门、水侧旁路门,关闭抽汽电动门、逆止门和水侧出入口电动门)由开关量和模拟量以二取二的保护逻辑控制,因水位差压变送器即模拟量失效,造成加热器水位高异常后,高一值报警和高二值保护均未发出,致使#6低压加热器未能切除,是造成本次停机的另一主要原因。

4. 设备部热控专工和点检员在启机前后未对机组重要保护和重要参数进行细致检查,未能及时发现缺陷,是本次停机的间接原因。

5. 热控人员在5月12日至5月22日的1号机组停备期间,在

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完成“1号汽轮机6、7号低压加热器液位计表管更换(热控第二种工作票)”工作后,未对#6低压加热器水位差压变送器系统进行恢复,在机组启动前及启动后对变送器进行检查时不认真,未发现该变送器一次门处于关闭状态,造成水位监视数据失真,是本次停机的间接原因。

【防范措施】

1.严格按照集团公司《关于规范发电机组启动阶段管理的通知》要求,机组启动前做好设备、系统的检查、试运行和保护传动工作,机组启动后对主辅机系统进行全面检查,对所有控制系统、保护装置等逐一确认,保证运行状态符合规程要求。

2.严格按照集团公司、大唐国际开展安全隐患排查工作的要求,全面、深入的开展排查工作,对机组各种保护逻辑进行全面检查和梳理,遵循宁可误动、不能拒动的原则,修正错误或不合理的保护设置,增加应有未有的保护设置,同时对保护装置进行彻底检查,消除安全隐患,切实保证设备安全,坚决杜绝走过场的情况发生。

3.认真对照集团公司、大唐国际关于机组“降非停”的工作要求以及我公司制定的“降非停”行动计划查找存在的问题,针对“降非停”行动计划逐项落实,将动态检查作为日常工作的重要内容。

4.发电部特别要加强对运行规程和二十五项反事故措施的培训和学习,深刻理解相关要求;要针对各种典型事故案例开展技术培训。梳理典型事故案例,制定相应的应急处置方案,并组织各运行值进行实战演练,对演练过程中存在问题进行完善,提高故障处理能力。同时开展有针对性的仿真机培训。从故障判断到处理在仿真机上进行逐项演练,提高运行人员基本操作技能和事故应急处置能力。“停备”期间组织运行人员到运行机组相同岗位进行跟班操作。

5.加强运行管理。提高运行人员重要运行参数异常的敏感性,发现设备参数异常及时分析并联系相关人员进行处理,避免此类事件再次发生;要求发电部专工每天对设备运行重要参数进行跟踪检查,发

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现设备运行参数异常要及时分析处理。

6.加强设备管理,规范检修、维护、消缺工作,特别是加强过程管控,加强工作票、操作票管理,严格执行两票管理制度,对票种使用不规范的情况进行彻底整改。严肃执行验收制度,切实落实责任制。加强点检工作,完善点检点设置和规范点检内容,真正发挥出点检工作的重要作用。加强设备部专业人员和检修维护人员的技术培训工作,提高业务水平。

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某厂2号机组循环水切换不成功导致非停 【简述】

哈一热2015年8月4日进行循环水切换操作,由于切换不成功,导致2号机真空下降,机组打闸,造成非停事故。

【事故经过】

4日6时,哈一热厂1号机组按调度令并网,开始1号机组大修后(汽封及喷嘴改造)试运行。事件发生前,2号机组负荷221MW,3、4号循环水泵运行,3号循环水泵电流151A,4号循环水泵电流161A。此时采用双机一塔运行方式(由2号机的循环水泵及水塔为两台机组凝汽器提供循环水),2号机循环水压力0.2MPA,2号机组真空为-87.1kpa。2号水塔水位1.5米,两水塔联络闸板在关闭状态。10时20分,1号水塔注水完毕,联系吊车,准备吊起水塔联络闸板门。为提高2号机组真空,10时29分,启动1号变频循环水泵运行,正常后,开启1号机上塔门,关闭循环水供、回水联络门,倒换为正常运行方式。10时34分,1号变频循环水泵跳闸,2号循泵联锁启动失败,1号机循环水压力降至0.05Mpa,运行值班人员立即开启供、回水联络门,关闭1号水塔上塔门,紧急恢复双机一塔方式。2号机组迅速降低负荷,煤量由162t/h减至138t/h,维持真空不降低。由于1号塔上塔门行程较长,在关闭过程中又出现卡涩现象,此时水塔联络闸板门吊起1/3,3、4号循环水泵电流开始大幅摆动。10时54分,2号机组真空-80.3kpa,低真空保护动作跳闸。

【事故原因】

1. 1号循环水泵跳闸后,循环水供、回水联络门开启,1号塔上塔门行程较长且关闭过程中卡涩,2号塔循环水通过供水联络管,再通过1号塔爬塔门进入1号塔,造成2号水塔水位低,导致2号机循环水泵进空气,进而导致2号机凝汽器进水量变少,2号机真空降低,低真空保护动作机组跳闸。

2. 1号机组启动初期,由于清除水塔内部堆积的废弃填料,水

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塔无法注水,采取了两机一塔的运行方式。

【防范措施】

1. 做细做实事故预案的编制工作,强化各级人员对事故预案的熟悉程度。生产管理人员加强对现场特殊运行方式和薄弱环节的掌控,定期查问现场运行状态。规范重大操作的到位监护制度,杜绝安全问题上的“想当然”。定期组织有针对性的事故演练,让各级人员绷紧安全弦,真正做到在安全生产上如临深渊、如履薄冰。

2. 加强设备的深入、细致治理,杜绝点检和检修工作的不认真、不彻底。深化缺陷管理,用考核缺陷消除率、发生率来促进设备治理。继续深入推进点检定修工作,通过日常点检和精密点检时刻把握设备状态,对脆弱部位和薄弱环节要加大预维护力度。要举一反三,加强对全厂变频器的隐患排查,彻底查清变频器冷却风扇电源空开的跳闸原因。吸取2号循环水泵不能正常联启的教训,加强对备用设备的检查和试运工作,确保备用设备的可靠备用。

3. 夯实运行管理基础,强化“按章办事”意识。从基础的班前、班后会、定期工作、事故预想抓起,管理人员定期考问、不定期抽查,确保各项基本制度在执行环节上不打折扣,对简化工作程序者从严从重处理。细化完善运行管理制度,明确要求、明确后果、明确考核,把“侥幸、麻痹、不负责任”的思想意识彻底消除。

4. 从生产实际出发,改进运行人员的培训体制。细化培训方案,针对不同个体、不同岗位制订不同培训计划。把培训考试侧重点向仿真机操作倾斜,逐步增加仿真机组合事故的难度。将培训工作推进到班组和机组层面,加大值长对值内人员、主值对本机组人员的业务培训力度。面对运行队伍的快速年轻化,要重新完善“师徒合同”制度,加快新人的成长速度。

5. 专门制定公用系统的事故演练方案,完善标准票库中关于公用系统的标准票。针对燃油系统、液氨系统、压缩空气系统、循环水系统的特殊运行方式,要全面梳理规程、系统图、操作票中不足之处,及时进行整改。

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运行监控不到位,转子进水弯曲 【简述】

某电厂1号机组停备后,在向凝汽器注水过程中,由于反措不落实,运行人员疏忽,没有对凝汽器水位进行有效监控,导致#1机汽缸进水,转子严重弯曲。

【事故经过】

8月23日某厂1号机组停备,凝汽器水位在30分钟内(0:40~1:10)由500mm降至50mm的情况,运行人员对凝汽器补水至700mm,并关闭了凝汽器补水二次门。机组有关参数:轴向位移-0.3,差胀-1.7mm,汽缸壁温第12测点调节级上缸前侧外壁温433℃,第14测点调节级下缸前侧壁温417℃,除差胀属正常偏大外,其它未见异常。02:50,凝结器水位降至450mm,凝结器补水至950mm(现场水位计指示),关闭凝结器补水一次门。3:50运行人员发现集控室凝结器电接点水位计指示1050mm(集控室水位表只显示1050mm,其最大值1200mm不显示,是因凝结器现场电接点测量筒最高点是1100mm,没有1200mm这个点)。5:00运行人员检查发现#1凝结器水位仍维持在1050mm,金属温度第12点388℃,第14点376℃,运行人员判断机组盘车状态正常,即放弃了对凝汽器水位和金属温度的监视以及集控凝汽器水位与现场水位计的校对工作。6:40,巡检发现#1机大气释放阀冒汽和真空破坏门冒水,即电告盘前,并查看有关参数为:差胀1.2mm,轴向位移-1.2mm,轴封压力显示为0.025MPa(集控),盘车电流未检查。运行人员以为是轴封漏汽引起大气释放阀冲坏(2个大气释放阀,1个低压纸板边缘冲坏,1个低压纸板冲出一半落在低压缸上),立即压关低温蒸汽总门、轴封新蒸汽一、二次门和除盐水至凝汽器补水一、二次门。当返至8米平台时,发现盘车已跳。此后,运行人员开启了凝结器热水井放水门及#4低加放水门,并组织人员对系统进行检查和人工盘车,但人工定盘难度很大(4个人只能转动10度左右)。在进行7个小时人工定盘直轴后,于13:50、14:25、

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16:40,先后试投了3次连盘,盘车电流摆动幅度分别为15~18.5A、13~15A、15~16.5A。8月24日00:40,盘车电流14A,摆动0.6A;7:00盘车电流14A,摆动0.3A。由于#1机盘车的电流和摆动均未发生太大的变化,加之#1机头没有大轴晃度测量装置(只能以盘车电流及其摆动情况判断)。8月29日,经揭缸检查发现;在汽轮机转子与发电机转子联轴器螺栓未松的情况下,汽轮机转子最大弯曲度部位在第6级后,弯曲度为0.615mm,汽轮机转子叶轮瓢偏度最大的部位在调节级叶轮进汽侧,瓢偏度为0.39mm;松开汽轮机转子与发电机转子联轴器螺栓,测量两联轴器中心,下张口0.005mm,汽轮机转子联轴器比发电机转子联轴器高0.18mm。在发现转子确实弯曲后,该厂才向上级公司进行汇报。9月1日将转子送出进行修复。

【事故原因】

1. 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中:“凝汽器应设有高水位报警装置并在停机后仍能正常投入”的规定以及“停机后应认真监视凝汽器、高压加热器和除氧器水位,防止汽轮机进水”的规定没有得到落实。

2. 运行代班管理存在随意性,#1机组停运后,当班司机抽调从事其他工作,又批准两个副司机请假,临时安排其他机组人员替班,未交代机组、系统,特别是相关指示表记存在的差异及安全注意事项,造成对存在的异常不能及时发现。

3. 劳动纪律松懈,工作时间运行人员在现场睡觉,无人管理;现场作业存在随意性,操作人员在对凝汽器补水过程中,违反有关规定,不使用加力杆直接用手关闭凝结器补水一次门不严等。

4. 运行规程中对凝汽器补水的相关规定缺少数据,可操作性差。有关技术标准没有关于停机后凝汽器水位应维持多高的具体要求。

5. #1机组凝汽器水位没有高水位报警装置,违反了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中第10项防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故第10.1.12条“凝汽器应有高水位报警并在停机后仍能正常投入”的规定。

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【防范措施】

1. 认真检查和整改安全责任制落实情况与安全意识上存在的问题,迅速提高各级人员的安全责任心,使安全生产责任制真正落到实处。

2. 严格请假制度,严肃劳动纪律,整顿生产秩序。停备机组必须保证有2名以上熟悉设备特性的本机组人员在岗,运行机组严禁安排不熟悉设备特性的人员顶岗;严格执行安全生产汇报制度,对安全生产中发生的重大问题,按照及时性要求逐级进行汇报;扎实开展运行分析、异常情况分析、安全日活动,加强检查、督促,不断夯实安全基础。

3. 认真对照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,制定详细的整改计划,对存在的问题结合安全性评价整改工作一并按月考核、落实到位。提出#1机无大轴晃度测量装置改造方案报批后组织实施。完成对#1、2机组凝结器水位、盘车跳闸等声光报警装置的安装、投入以及所有机组报警装置的检查与完善工作;编制、完善机组停运后的有关监测、抄录数据项目表,为运行人员及时准确地抄录有关数据、分析处理机组工况提供可靠的依据。

4. 加快制度修编工作,特别是要按照二十五项反措,对凝汽器水位、低加水位、高加水位、除氧器水位等参数在运行中和停机后维持多高水位的具体数据予以明确,并提出容器水位超过规定值时必须放水并查找原因的具体要求。

5. 强化生产技术培训,提高人员素质。利用讲座、讲课、专题研讨、默画系统图、现场考问等多种形式开展扎实有效的技术培训和技术比武活动,高质量地组织完成《技术标准》考试与特殊工种培训、持证工作。

6. 严格执行“两票三制”。完成标准作业票建库工作,按照集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》要求,全面推行标准化作业并认真做好危险点预控工作。在非标准操作票库尚未建好前,要求有关生产部门做好培训工作,安排专人指导运行人员现场填写作业票,

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规范操作程序。

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除氧器进汽逆止门不严,小机进冷汽跳机 【简述】

滨州公司1号机2015年10月31日降负荷过程中,小汽轮机进汽压力波动,给水泵出力下降,导致给水流量低保护动作,锅炉MFT、发电机解列,造成非停事故。

【事故经过】

2015年10月31日7时,大唐滨州发电公司1号机组AGC方式运行正常,单台100%容量汽动给水泵运行正常,A、B、C磨煤机运行,汽动给水泵汽源为本机四段抽汽,再热冷段至小机的高压汽源电动门开启(高压汽源热备用),来自辅汽联箱的小机调试用汽电动门关闭(自动关闭后,运行人员再次手动校严)。单台50%容量的电动给水泵备用。辅汽联箱汽源为本机四段蒸汽。7时33分,1号机组负荷235MW,运行人员启动D磨煤机升负荷,启动后发现给水流量跟踪缓慢,运行人员解除给水自动,采用手动调节方式,以维持汽水分离器出口蒸汽过热度。7时56分,C、D给煤机断煤,运行人员解除燃料自动,机组切至机跟随滑压方式运行。因燃料量减少负荷逐渐下滑,空气炮投入无效果,投入AB层等离子稳燃,C磨维持给煤量20t/h左右运行。8时12分40秒,C给煤机给煤量降至0t/h,剩余A、B两台制粉系统运行,运行人员手动调节给水泵转速,使给水流量从782.63t/降至577t/h后,给水流量趋于稳定。8时15分40秒,给水流量554.34t/h再次突然大幅降低,调节给水泵转速没有效果。8时15分57秒,给水流量低保护动作。8时16分00秒,锅炉MFT,联跳汽轮机、发电机解列。

【事故原因】

通过查询历史数据得到,锅炉给水流量大幅波动、且快速下降至310t/h,锅炉“给水流量低低”保护动作,导致锅炉MFT、联跳汽轮机。第一次给水流量持续下降,原因是机跟炉滑压方式运行,锅炉D、

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C给煤机相继断煤,运行人员为维持汽水分离器出口蒸汽过热度,调节水煤比,手动降低给水泵汽轮机转速,使给水流量降低。第二次给水流量大幅降低,分析为小机进汽温度大幅度下降,蒸汽做功能力不足,汽泵出力下降,小机调门开大,汽泵转速仍然降低,从而引起给水流量低至跳闸值,导致机组跳闸。事故过程中,1号机组滑压运行方式。四抽压力与小机进汽压力接近,略高于除氧器压力0.05MPa,四抽温度与小机进汽温度相当。8时13分39秒,锅炉D、C给煤机断煤30分钟后,锅炉给煤量已不能维持稳定负荷,导致机组负荷突然大幅度降低,四抽压力与小机进汽压力分别由0.71551MPa,0.71505MPa开始降低,辅汽联箱压力由0.63932MPa也开始降低,除氧器压力由0.66374MPa也开始降低,但降低幅度明显小于四抽压力与小机进汽压力降低幅度。8时14分11秒,四抽压力、小机进汽压力与除氧器压力三者压力相当,均在0.663MPa左右。随着时间的推移,除氧器压力高于四抽压力和小机进汽压力,小机进汽温度由364.93℃开始下降。8时15分22秒,除氧器压力为0.64615MPa,四段抽汽压力为0.57387MPa,小机进汽压力为0.567MPa,除氧器压力比四抽压力高0.07MPa,比小机进汽压力高0.08MPa,此时小机入口蒸汽温度由345.50℃开始快速下降,8时16分0秒,机组跳闸时,小机进汽温度已剧烈下降至238.63℃。从曲线上分析,小机进冷汽,此时主要是除氧器中饱和蒸汽进入小机导致小机入口温度下降。由于3号高加疏水(负荷247MW,疏水流量120t/h左右、温度190℃)进入除氧器汽化(除氧器绝对压力0.718MPa,对应饱和温度为165.98℃)以及减负荷过程中,给水流量降低,除氧器水位上升,导致除氧器压力高于四抽压力,使除氧器内蒸汽因抽汽逆止门不严返至小机,小机进汽温度大幅度下降,蒸汽做功能力下降,小机低压调门虽持续开大,但汽泵转速依旧降低,从而引起给水流量低至跳闸值,导致机组跳闸。

【防范措施】

1. 结合1号机组停机机会,对除氧器进汽逆止门进行修复,必要时进行更换,消除除氧器返汽至四抽的隐患。另外,安装过程中,

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注意2号机相同类型逆止门边缘有无磨损,做到防微杜渐。

2. 低负荷(180MW及以下)情况下,密切注意四抽与除氧器差压以及小机进汽温度变化,当进汽温度迅速下降时,开启3号高加危急疏水至凝汽器调门,同时开启危急疏扩减温水,注意真空变化。严防除氧器中饱和蒸汽进入小机。

3. 除氧器进汽压力,温度无远传测点,不能随时监视除氧器的运行状态,为判断事故原因带来一定困难,建议增加除氧器进汽压力,温度热工远传测点,并送至DCS。运行中,注意观察除氧器进汽温度以及小机进汽温度变化,如果小机进汽温度下降速度过快,影响小机出力,启动电泵备用。

5. 小机高压汽源充分暖管,运行中保持热备用。

6. 优化快减负荷操作预案,加强应急演练,以确保异常情况下机组安全运行。

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机组启动过程中违章操作,造成转子永久弯曲 【简述】

2003年07月20日,某电厂一台300MW机组,在备用后热态启动过程中,因人员违章操作,致使汽轮机高中压转子产生永久性弯曲,被迫停运20余天,进行直轴处理。

【事故经过】

2003年07月20日16时00分,某厂接中调命令2号机组准备开机。当时2号机高中压内缸外上壁温度363.5℃,外下壁温度346.3℃,内壁上下温度测点损坏;中压第一级出口上壁温356.21℃,下壁温测点损坏;高中压胀差-1.78mm。16:20向2号机辅汽联箱送汽。16时45分,锅炉点火。

17时40分高、中、低压轴封进汽门暖管。18时02分,开大轴封进汽门向低压轴封送汽,操作中运行人员去汽机零米层调整循环水出水门,忘记了向高中压轴封送汽。18时03分,真空泵启动抽真空。18时32分,相关运行人员在用餐时才想起高中压轴封未送汽,马上报告机组长,机组长决定吃完晚饭马上去送。18时32分,运行人员发现机组负胀差增大,到现场将高中压轴封送汽。

20时51分,冲转前条件确认:高中压内缸外上壁温度338.21℃,过热汽压力5.17MPa,炉侧过热汽温度455℃,高中压胀差-2.25mm,高中压缸膨胀15.6/15.7mm,转子晃度0.028mm,凝汽器真空-87.1kPa,油温36.5℃。

21时13分,机组冲转,设定目标转速500rpm,升速率100rpm/min。转速升至500rpm,打闸检查正常。

21时18分,挂闸进行第二次升速,设定目标转速3000rpm,升速率300rpm/min。21时22分,转速升至1138rpm,2号轴振X方向达190μm,2号瓦振达70μm,检查顶轴油泵已停。21时23分,转速升至1308rpm时,振动保护跳机,SOE首出为“瓦振大”,在降速过程中因振动上升,立即破坏真空紧急停机。

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21时41分,机组转速到零,投入盘车运行。有关技术人员研究分析后认为转子存在热弯曲,决定连续盘车4小时后再开机。21日至23日,经与厂家及省试验研究所有关专家讨论后,试开机4次并在中低压转子对轮上加平衡块499克,均未获成功。判断为转子永久性弯曲,决定开缸检查。08月03日,开缸检查,发现高中压中间汽封梳齿局部轻度磨损,高中压转子弯曲250μm,2号瓦轻微研磨。经直轴处理后。08月16日20时58分,2号机组启动正常。08月17日02时00分,2号机组带满负荷300MW运行正常。

【事故原因】

1. 运行人员违章操作。运行人员在机组热态开机时,违反《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第10.1.3.6条中“机组热态启动投轴封汽时,就确认盘车装置运行正常,先由轴封送汽,后抽真空。”的规定,高中压轴封送汽滞后于抽真空时间近30分钟,致使冷气沿高中压转子轴封处进入汽轮机,转子受到局部冷却,是造成此次事故的直接原因。

2. 机组冲转参数选择不合理。冲转时主蒸汽温度与热态开机要求不匹配,不仅未达到《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第10.1.2.4条中“主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度50℃,但不超过额定蒸汽温度”的要求,冲转时主蒸汽温度左侧307.43℃、右侧350.4℃,而高中压内缸外上壁温度为338.21℃,启动时出现了负温差,是造成此次事故扩大的直接原因。

3. 振动发现不及时,处理不果断,存在侥幸心理。振动测量、监视不及时,未能严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》第10.1.4.1条“机组启动过程中,在中速暖机之前,轴承振动超过0.03mm”。和第10.1.4.2条“机组启动过程中,通过临界转速时,轴承振动超过0.10mm或轴振动超过0.26mm立即打闸停机,严禁强行通过临界转速或降速暖机。”的相关规定,机组在启动过程中已出现异常振动,没有及时采取措施予以消除,直至SOE“瓦振大”保护动作停机,惰走过程中没有采取破坏真空缩短惰走时间的

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果断措施。停机后在未查明原因采取措施的前提下多次开机,是造成此次事故的间接原因。

4. 运行人员责任心不强。当机长接到发现高中压轴封未送汽的报告时,未立即采取送轴封的措施,而是吃完晚饭才去送,拖延了送轴封的时间,是造成此次事故的间接原因。

5. 参数测点布局不合理,消缺不及时。如主蒸汽温度测点、转子晃度表测量点布置不合理,高中压缸内壁上、下温度测点损坏;中压缸第一级出口下壁温测点损坏,使运行人员失去了有效的监视手段,埋下了事故隐患,是造成此次事故的间接原因。

【防范措施】

1. 重大操作管理人员不仅要到位,更要履行职责,及时发现、制止违章违规行为。

2. 提高班组长(机长)、主值的遵章守纪意识、管理能力和操作技能,消除盲目乐观思想,要严肃认真对待每一项操作,使安全生产始终在控、可控。

3. 对设备缺陷要积极创造条件予以消除,保证设备能够健康运行。对暂时无法消除的缺陷,要制定针对性的防范措施,并具有可操作性,以防止事故的发生、扩大。

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给水泵出口逆止门不严,汽泵倒转造成设备损坏 【简述】

某厂2号机汽泵停运过程中由于出口逆止门不严,造成了汽动给水泵组高速倒转,小机和汽泵设备损坏严重。

【事故经过】

某发电厂2号机300MW机组,配100%容量的汽动给水泵。给水泵的出口逆止门是湖北高中压阀门厂生产的RCV250—1198/360型。1996年1月28日7:59,2号机组因锅炉MFT,机组解列,联动汽动给水泵组跳闸,但由于给水泵出口逆止阀卡涩,而锅炉省煤器前又没装逆止阀,高压给水回流,使汽动泵组倒转,产生强烈振动,导致给水泵出口电动门在关闭过程中(约1/3位置时)将电动头震落,并将各种表管震断,引燃大火,给水泵给水入口管也被震断。汽动给水泵组倒转转速进一步飞升至8748r/min,而喷出的大量水、汽自行将大火扑灭。事后检查给水泵损坏报废,小汽机除汽缸损伤较轻外其余本体部分报废。事故停运888小时,少发电量2000万kWh。

【事故原因】

1. 给水泵出口逆止阀卡涩,是引起泵组倒转的直接起因。? 2. 给水泵出口电动门的电动头强度差在泵组倒转引起的剧烈震动中,被震落使电动门无法关到底,这就使水泵倒转速进一步飞升。?

3. 锅炉省煤器入口未装逆止阀,使锅炉内压力水得以返流,造成水泵倒转。

4. 在运行监视上,由于运行人员未能正确地判断出汽动给水泵组在“倒转”,使倒转时间延长。

【防范措施】

1. 在锅炉省煤器入口加装一道逆止阀。

2. 制定出详细的汽动给水泵、电动给水泵倒转的运行反措,并补充到运行规程中执行。?

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3. 对厂内其余的汽动给水泵、电动给水泵的出口逆止阀进行检查更换。

4. 加装山东电科院科技发展中心研制的防倒转转速/报警装置。 5. 机组启动前对给水泵各保护、联锁逐项试验并合格;正常停给水泵应先关出口门确认关严后再停泵;事故情况下应及时关闭出口门。

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低压安全油管道断裂,造成非停事故 【简述】

七台河3号机组运行中低压安全油管道突然断裂,导致隔膜阀上腔失压,AST油泄压,机组全部进汽门关闭,机组跳闸,造成了非停事故。

【事故经过】

6月11日七台河公司3号机组负荷339MW,A、B、C、D磨运行,A侧送、引、一次风机运行,B侧送、引风机、一次风机运行,A、B汽泵运行,电泵联锁备用,机组各主要参数运行平稳。17:40:20.9汽轮机AST母管油压低信号1、2、3动作,同时汽轮机所有进汽门全部迅速关闭,17:40:21.9机组负荷由339MW迅速下降为0MW,随后17:40:26.7发电机逆功率保护动作,17:40:27.9汽轮机ETS保护动作,机组跳闸,17:40:28.9锅炉MFT,17:40:29.9汽轮机转速下降。

【事故原因】

根据保护动作时间及主汽门关闭时间判断出先是汽轮机主汽门关闭,导致机组逆功率,发电机保护动作引起汽轮机跳闸锅炉MFT。从跳闸过程曲线上分析造成主汽门关闭的原因是调节保安系统AST油失去压力,能造成调节保安系统AST油失去压力有两种原因,一种是薄膜阀上腔油压失压导致薄膜阀打开使AST母管油液经无压回油管路排至EH油箱;另一种是两组AST电磁阀(共4个),每组至少有一个AST电磁阀开启,则AST母管油液经无压回油管路排至EH油箱。经过电厂热控检测发现4个AST电磁阀均正常,由此判断薄膜阀上腔低压安全油失压是导致机组跳闸的主要原因。

从低压安全油系统分析知道,在正常情况下,只有就地手动停机或机械超速保护动作时,隔膜阀上腔低压安全油才会失压。针对上述低压安全油失压原因分析,分别对危急遮断器和低压安全油系统泄漏采取两方面检查措施。

针对危急遮断器,通过对薄膜阀上腔排气口处接压缩空气管路,

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能够在薄膜阀上腔建立起气压,薄膜阀动作正常,同时汽轮机手动挂闸顺利成功,危急遮断滑阀不存在卡涩现象,说明危急遮断系统动作正常,并且危急遮断器滑阀以及危急遮断器滑阀至薄膜阀上腔油管路不存在问题。同时薄膜阀动作正常,也说明薄膜阀膜片等阀门本身不存在问题。上述检查排除危急遮断器误动可能。

针对低压安全油系统漏泄,机组投入盘车后,启动高压备用油泵运行,对高压备用油泵进行检查,油泵出口油压0.4MPa(正常运行时油压为1.0MPa),电流16.8A(正常运行时电流为30A),对高压备用油泵进行排气检查,排气管开启后未见空气只有油流出,排气操作后泵出口压力及泵运行电流均无变化,说明高压备用油泵出口油压及运行电流偏低原因不是由于泵内存气导致出力下降,而是低压安全油系统存在漏泄。

现场利用窥镜设备对主油箱至前箱低压安全油管路进行检查,在检查中发现前箱下部低压安全油供油管路疑似存在焊口裂开现象,随后启动高压备用油泵,在焊口处涌出大量润滑油,由此判断为机组主油箱至前箱低压安全油供油管路存在漏泄,导致低压安全油压无法建立。

【防范措施】

在对泄漏部位管路进行处理期间,应对其他油管路的支吊架进行检查,确保支吊架安全牢固,减少管道在运行中所受到的应力及振动情况;考虑到泄漏部位的隐蔽性,为避免类似事件的发生,应对油管路内其他焊接处进行仔细检查,以免有所遗漏。

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某电厂 2 号机EH 油管道锁母松脱原因分析及应对策略 【简述】

某电厂 2 号机组运行过程中,A 侧中压主汽门EH 油进油管上滤网前锁母处发生EH 油泄漏,现场检查泵侧锁母有松动,由于机组正在运行,电厂将锁母紧至原来位置后用强力胶封住,并加装视频监视。

【事故经过】

2016 年1 月19 日,2 号机组正常运行中,巡检人员发现2 号机组A 侧中压主汽门EH 油进油管滤网前存在EH 油泄漏,检查发现该处锁母松动,为保证机组持续运行,现场将锁母拧紧后用强力胶封住,并架设视频监视器时刻监视泄漏点,电厂技术人员反映该处EH 油管曾发生短时间管道振动,且EH 油管漏油、EH 油管振动事故在该厂其他机组也多次发生。经现场检查,该泄漏点位于 A 侧中压主汽门下方侧面,泄漏点已封堵,锁母已拧紧,使定位标志线与原来位置重合,漏点旁约1m 处架设监视器,地面可见油污,管道上未见明显锈蚀。现场检查 EH 油管弯头均采用弯管,整个管路沿EH 油流向采用水平+向上方向布置,无U 形膨胀设计。为了避免EH 油管振动,从油泵至油动机的管道上设有较多固定用架子,EH 油泵出口油压稳定。从电厂技术人员处得知,EH 油管振动及泄漏1-4 号机均曾发生,管道振动一般发生在负荷调节阶段,持续时间一般几分钟至十几分钟不等,与运行工况无关且不可复现,其他运行时间管道稳定,油压稳定,调节正常。该厂 3,4 号机EH 油管均采用弯头连接,发生故障较少,因此2 号机在两年前也改为弯管连接,1 号机尚未改进。2 号机改为弯管连接后故障率有所下降。按照运行规程,EH 油每个月滤油1 次,持续4~5 天,油质化验结果合格率较高(NAS 标准6 级),不合格则持续滤油直至化验合格。1-4 号机各汽门及调门卡涩故障发生较少。机组大修期间对锁母O 型垫圈进行检查,对损坏的进行更换,发生过振动故障的垫圈损坏率较高。除明确损坏后更换外,部分伺服阀从投

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产至今一直在使用,使用年限较久。伺服阀在大修期间拆下送至上海能见电力科技有限公司进行检测与冲洗,并出具检测报告,检测报告内容较少,测试温度、测试引用标准等信息未标明。

【事故原因】

EH 油管振动及漏油是较普遍的高压抗燃油系统故障,根据现场检查情况,对存在的问题及故障发生可能原因分析如下:

1. 伺服阀使用年限较久,存在部分磨损可能,根据经验,伺服阀滑阀及进出油封口若存在磨损,则存在因伺服阀密封不严或调整困难引起油压高频、低幅度振荡的可能性,该频率与管道振动频率一致时,可能引起管道大幅振动。

2. 机组长期带稳定负荷运行,部分阀门不参与调节,管道中非垂直部分存在空气析出形成气囊的可能,在阀门参与调节时汽液非稳定流动造成管道振动,空气量较多时甚至影响阀门正常调节。因此要严格按照运行规程进行周期性阀门活动试验,在管道振动时改变对应阀门的阀位,若确实因空气影响造成振动,则阀门活动一段时间后振动现象应减弱或消失。

3. 油动机晃动引起管道振动,在升降负荷过程中,由于负荷率、调整精度、信号及传动迟缓的影响,油动机也随之上下晃动,从而引起油管振动。

4. EH 油清洁度不够或油质老化,部分堵塞滤网或伺服阀流动通道,引起EH油的非连续性通断,引起管道振动。

5. EH 油系统管道布置不合理以及固定不好引起管道振动。弯头过多,布管不平,固定位置不科学以及固定过松等均会造成个别位置管道振动过大。一般加强易发生振动部位尤其是质量比较密集部位的固定(如加强滤网模块固定刚度)对降低振幅比较有效。

6. EH 油管与阀门本体直接相连,管道上必然存在一定振幅的振动,密封圈长期使用或储存时间较长后容易老化变硬,管道振动时易破损造成EH 油泄漏。

7. 伺服阀检测报告内容不完整,伺服阀检测应包括阀值、阶跃

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响应、迟滞等,应标明测量时的环境温度等信息。具体见《GB/T 15623.2 2003 液压传动电调制液压控制阀第一部分:四通方向流量控制阀试验方法》。

【防范措施】

1. 对出现故障的管道对应伺服阀进行更换,确定振动是否因伺服阀磨损引起;

2. 加强滤油,保证EH 油的清洁度,及时添加新油或更换已老化油;

3. 定期进行全行程阀门活动试验;

4. 优化管道固定架子布置位置,加强滤网模块固定刚度,在合适时机将1 号机EH 油管接头更换为弯头;

5. 避免使用存储时间较久的垫圈,对使用中的垫圈进行定期检查及更换;

6. 伺服阀检测试验应按照规程《GB/T 15623.2 2003 液压传动电调制液压控制阀第一部分:四通方向流量控制阀试验方法》进行。

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某电厂2 号机组B 小机跳机 【简述】

某电厂 2 号机组运行过程中,B小机跳机,RB动作,机组负荷由600MW减至300MW,造成减负荷事故。

【事故经过】

某电厂2号机汽轮机型号为 N660-25.00/600/600,额定负荷660MW,超超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机。于2015 年9 月24 日投入生产。机组配置2×50%BMCR 的汽动给水泵,小汽轮机是东方汽轮机厂生产,型号为G16-1.0,配置前置泵、主给水泵为上海修造厂生产,型号分别为HZB253-640,HPT300-340-6S。小汽机采用高压抗燃油控制,控制油直接来自大机EH 油母管。2016 年2 月23 日08:38,2B 汽动给水泵运行中跳闸,无首出,RB 动作,B 磨煤机跳闸,A 磨煤机跳闸。负荷由600MW 减至300MW,通知热控、检修检查,09:05 B小机冲转,10:50 B 小机并泵。10:55 启动B 磨煤机运行,投入AGC,加负荷至500MW。

【事故原因】

2 号机B 小机跳机时检查系统的蒸汽参数及本体的振动、瓦温、油压、油温等参数无异常,跳机时B 小机ETS 无首出,查DCS 记录,查到只有3 个高压保安油建立压力开关PS1,PS2,PS3 和3 个高压遮断电磁阀(1YV,2YV,3YV,4YV)都同时动作,动作时间为08:38:15.899。跳机约8min 后,B 小机挂闸、冲转一次性成功,检查各参数正常。正常停机时,控制逻辑首先发出B 小机高压遮断电磁阀动作指令,卸载高压安全油,之后高压保安油开关变送器(MEHB 高压保安油建立1,2,3)显示保安油压力消失,之间存在约130ms 时间延时,表明从高压遮断电磁阀动作指令发出到保安油压开关变送器接收到油压消失信号之间存在一定延时。故障跳机时,MEHB 高压保安油建立消失与高压遮断电磁阀动作指令同时出现,与正常停机现象不一致,且未记录到跳闸首出,分析表明,只有在高压保安油压力首先降低至高压保

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安油建立开关动作值以下,高压保安油建立开关动作,并通过DEH控制逻辑快速跳B 小机,同时发出高压遮断电磁阀动作指令时才有可能。因此判断本次故障是高压抗燃油压力先被卸载引起的跳机。小机控制油来源于大机EH 油母管,回油至大机无压回油。安全油来源于抗燃油直接节流及卸载阀节流孔,通过高压遮断阀两级节流降压后至大机无压回油。小机安全油压管上有就地压力表 1 只,安全油压力建立开关变送器3 只,高压遮断电磁阀中间有高、低压试验用开关位电磁阀各1 只由于小机安全油压力无 DCS 监视测点,因此安全油压卸载的详细时间点、油压是否有波动等无法确知,因此仅能通过油系统来对故障原因进行逐一分析与排除:

1. MEHB 小机EH 油母管油压波动。由于小机母管油压来自大机,大机有1 个油压监视测点,且故障过程中该测点压力几乎不变,同时小机EH 油母管上设有2 个储能器,因此发生油压大幅度波动的可能性较小。

2. 小机安全油压波动过大。由于正常运行时安全油压力一般在9MPa 左右,安全油建立开关触发压力为7.8MPa,当安全油压波动较大时,有可能会触发安全油建立开关并导致无首出跳机。由于安全油无DCS 测点,因此无法准确判断运行过程中安全油压波动情况。若存在安全油压波动,则进油或出油口至少有 1 个存在压力波动,由于出油口仅有2 个串联节流孔,因此进油口油压波动的可能较大。安全油主要来自卸载阀节流孔和母管节流孔,由于卸载阀供油与汽门油缸相连,因此仅有开启的门会向安全油管排油,查低压调节汽门阀位指令与反馈信号,发现指令不动时,反馈波动较大(达到3%),此时低调卸载阀排至安全油管的油压也会有一定的波动,建议对低调门阀位控制进行改进。

3. 卸载阀上针型阀泄漏。机组投产时间较短,设备较新,且若发生针型阀泄漏,则该故障会一直存在,安全油压较原来低,现场压力表未显示出该现象,且现场检查未发现卸载阀上有外漏油点,因此基本排除。

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4. 进油口堵塞。卸载阀节流孔和母管节流孔存在异物堵塞,导致油压降低至7.8MPa 以下,由于该故障不可复现,且安全油压无监测点,因此无法准确排除,建议加强滤油。

5. 汽门滤网堵塞。小机各汽门前均有独立滤网,同时堵塞概率极小,且汽门阀位会有变化,因此基本排除。

6. 试验电磁阀6YV误动。该电磁阀为带电打开,失电关闭,正常运行时处于失电状态,检查故障时该6YV 处于失电状态,因此该故障基本可以排除。

7. 高压遮断电磁阀误动。高压遮断电磁阀工作原理为带电关闭(油压建立),失电打开。高压遮断电磁阀有电源监视,监视表明电源正常未间断,因此排除4 个电磁阀同时故障失电的可能。检查控制逻辑,非试验状态下高压遮断电磁阀动作指令仅来自于 B 小机跳机信号,且每个电磁阀指令均独立发出,根据遮断电磁阀组工作原理,在节流孔正常时,若要导致跳机,则至少需要2 个电磁阀同时误动(上、下各1),概率极小,基本可以排除。若高压遮断电磁阀组上、下两级节流孔调整失当,其中 1 个节流孔较大,比如靠近安全油的节流孔较大,则当靠无压回油的任1 个电磁阀误动,则可能将安全油压卸载至7.8MPa 以下,造成无首出跳机。由于中间点无油压监视测点或就地表,因此无法准确排除。建议在合适时机对遮断电磁阀组进行逐个动作试验,通过安全油压建立开关确定是否存在该现象。

【防范措施】

1. 加装高压安全油压力监视点;

2. 选择合适时机进行高压遮断阀组试验,对每个电磁阀进行单独试验,同时监视安全油压值;

3. 检查电磁阀控制线路是否存在松动、破损,接头焊接是否存在虚焊等;

4. 优化低调门控制参数,提高调门反馈稳定性; 5. 加强滤油。

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某电厂2 号机高中压转子对轮错位分析 【简述】

某电厂 2 号机大修过程中发现高、中压转子对轮中心偏差较大,同时发现基础出现破损现象、2号轴承箱位置发生变化。根据问题特征进行分析,并提出了处理意见。

【事故经过】

2015 年4 月21 日,电厂2 号机组按计划停机大修,在对汽轮机进行解体大修过程中,发现冷态未断开对轮的情况下,3 瓦脱空50 丝左右,解开对轮后,中心复查时发现,高压转子对轮比中压转子对轮高了1.02mm,随后对轴瓦及汽机基础平台、中间轴承箱等进行了仔细检查,发现了以下问题:

1. 汽轮机基础一、二次灌浆侧面发现较大面积破损;经检查,个别破损点面积较大,其中2 瓦下方,2 号轴承箱前箱侧基础上存在宽40cm,深3.5cm 的破坏面,1 瓦下破坏面长度达到约110cm,4 瓦下方也有此种情况;敲开破坏面表皮,发现混凝土有疑似灼伤痕迹,且破坏面附近均有温度较高的管道经过。2 瓦下方2 处破损点。

2. 高、中压转子在冷态解开对轮后存在较大高度差;冷态未断开对轮的情况下,3 号瓦脱空50 丝左右。

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3. 根据大修前对前箱、高压缸、2 号轴承箱的测量结果,汽轮机前箱机头侧有翘起,2 号轴承箱高压缸侧翘起,对前箱及2 号轴承箱翘起处台板与二次灌浆进行测量,发现部分区域未接触,用塞尺能明显测量到间隙,大修前汽轮机前箱、高压缸、2 号轴承箱杨度测量值如下图所示。

4. 汽轮机平台下方,中压联合汽门前的热段再热蒸汽管道支吊架受力明显偏低,根据现场读数及冷态参考点计算,约有20t 左右的下拉力作用在中压缸前箱侧,热再管道支吊架冷态受力情况如下图所示。

5. 从本次检修解体后3 瓦现场图片看,3 瓦正常运行时吃力较重。3 号瓦上瓦有摩擦痕迹,3 瓦侧中压汽封下部也有磨损。

【事故原因】

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(1)2 号机组于2009 年12 月1 日通过168 小时试运后正式投入商业运行,至今已运行5 年半。根据电厂技术人员反映,电厂对汽机岛沉降情况一直有跟踪测量,测量结果有时升,有时降,没有特定规律。根据经验,如果是基础出问题,对轮高度差可能会比1.02mm 大很多,且大修前机组振动情况一致良好,因此基本排除基础发生沉降的可能。

(2)汽轮机基础一、二次灌浆侧面破损点均接近温度较高的蒸汽管道,且敲开破损点的表皮,对内部进行敲击检查,发现破损点表皮下的内部灌浆坚实紧密,未发现裂痕等损伤迹象,因此,灌浆表皮损坏可能是高温蒸汽灼伤造成的局部损坏。

(3)由于破损处上方均属于润滑油工作区域,因此表皮下的黑色痕迹可能是热灼伤造成的,也有可能是润滑油微漏滴下后污染造成的。

(4)根据电厂运行记录,在200MW 以上工作时,3 号瓦瓦温比2 号瓦高了将近30℃,停机减负荷至100MW 时,2,3 号瓦瓦温都在78℃左右,再往下减负荷,2 号瓦温度还会高于3 号瓦,说明不同负荷下,2,3 号瓦的承载力发生明显变化,另运行参数显示,2,3 号瓦振动在运行过程中呈反方向变化趋势,同时,静态测量表明2号轴承箱在2,3 号瓦下方台板与基座间均未充分接触,说明2,3 号瓦发生明显跷跷板现象。

(5)用行车在2 号轴承箱各角向上起吊,测量2 号轴承箱的负载分配情况,当在2 号轴承箱发电机侧(机侧)施加36t 向上提升力时,其下方台板与基座间隙达到0.5mm,同时2 号轴承箱前箱侧下沉约0.15~0.20mm,在2 号轴承箱前箱侧施加向上提升力时情况类似,充分说明2 号轴承箱确实发生跷跷板现象,根据对轮高差,可以判断冷态时3 号轴瓦侧处于下压,2 号轴瓦侧处于翘起状态,与冷态时对轮解开前3 瓦脱空50μm 相符,具体起重时各测点间隙值如下图所示。

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(6)由于冷态时热再管支吊架处于几乎不承力状态,根据冷态参考点数据,判断本次检修冷态时中压缸3 号轴承侧承受20t 左右的下拉力,结合2 号轴承箱冷态时发生的跷跷板现象,怀疑该支吊架下压时可能存在卡涩,当机组热态运行时,管道受热膨胀,支吊架受压下行,托住管道,若支吊架下行卡涩,则管道向上膨胀,将3 瓦处抬起,使3 瓦受力增加,瓦温升高,则此时2 号轴承箱本体受力主要集中在轴承箱2 号瓦侧的台板与基座之间,若长时间在此工况下运行,2 号轴承箱台板将发生中间向下凸起的变形,长时间在此工况下运行则易形成永久变形,则机组负荷降低时台板未必能恢复原样,则此时就会发生明显跷跷板现象,在冷态检修时,由于机组台板已经变形,两端高、中间低,则支吊架受力降低,管道自身重力将中压缸及2 号轴承箱3 号轴瓦侧向下拉,2 号轴承箱2 瓦侧抬升,解开靠背轮后高压侧对轮比低压侧高。

【防范措施】

1. 初步判断平台基础一、二次灌浆到目前运行状态是安全的,灌浆的强度经专业公司测量,采集4 个测点,强度全部达到45MPa,灌浆强度合格;建议采用超声波等检测技术检查一、二次灌浆破损处的具体深度。

2. 检查热再管支吊架下行区域,若存在卡涩,应按设计参数重

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新调整。

3. 鉴于机组运行至今,运行状态良好,因此不建议对存在间隙的台板与二次灌浆进行补浆,避免造成永久变形。

4. 建议轴系中心不要做大的调整,2 瓦中心稍微做一下调整,2 瓦检修完后先查一下中心,再确定调整方案。

5. 由于箱体变形暂时没有回复到位,下次开机暖机过程中,中压缸一定要缸胀充分后(可用高旁进行调整),才能升速。

6. 应形成并完善检修记录卡,做好每次检修的数据记录,完善设备台账。

7. 对机组滑销系统进行详细检查,保证机组热态运行时自由膨胀充分。

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某厂330MW机组低压转子瓦温高分析 【简述】

某电厂330MW机组带负荷后出现低压转子瓦温高的问题(5、6号轴瓦),且轴瓦前后瓦温偏差较大。通过分析瓦温高及瓦前后温差大的原因,制定了调整方案,经过调整瓦温治理得到了良好的效果。

【事故经过】

某电厂3 号机组为某公司生产的N330-17.75/540/540 型亚临界、一次中间再热、三缸双排汽、凝汽式汽轮机。该机组启动为中压缸启动方式,首次冲车过程中,随着汽轮机转速升高,5 号、6 号轴承温度逐渐升高,机组定速后,汽轮机组除5 号、6 号轴瓦温度外,各参数均正常。当系统真空达到机组正常运行要求时,6 瓦后瓦温度高达109℃,其前、后瓦温差也达24℃,5 号轴瓦温度也处于高限值。经过一段时间空负荷运行观察,6 瓦瓦温始终接近跳机温度值没有下降趋势。

【事故原因】

查阅机组低压缸轴瓦现场装配资料,5,6 号轴瓦下垫铁安装、轴瓦标高均符合厂家标准要求,各轴瓦的间隙值也符合规范,轴瓦进、回油量处于正常范围内,5,6号轴瓦瓦振、轴振均在3 丝以下。据此可以排除轴瓦温度高由以上因素引起。通过冲转过程中观察5,6 号轴瓦温度变化与系统真空有密切关系,从轴瓦温度变化趋势中可以看出,改变系统真空对瓦温变化有相当大的影响,机组真空增大时,5,6 号瓦温差值也增大,当机组真空达-82kPa 时,6 号瓦温度已迫近厂家规定的停机值(110℃),6 号轴瓦前后轴瓦温差高达24℃。以上数据为下一步分析处理问题提供了有利依据。该机组低压缸轴瓦由轴承座、下部垫铁、瓦套、支承轴瓦组成,原始安装时底部垫铁没有斜度,所以轴瓦安装在水平面上。当机组运行系统抽真空时,由于低压缸材质较软,刚度不足,低压缸受大气压力影响而向下变形,随系统真空提高,变形量越来越大,因此低压缸的中心形成一个向下的挠度

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曲线。由于低压转子轴瓦坐落在低压缸上,所以6 号轴瓦向相对低压缸中心方向倾斜,后轴瓦乌金面与转子轴颈接触面加大,轴瓦后端承力超载,轴瓦前端承载减少,整个轴瓦载荷不均匀,这就是造成轴承后瓦温度高且前后端温差大的主要原因(如图1,2 所示)。

为了消除机组运行时轴瓦的不安全隐患,必须降低低压缸轴瓦温度,减少轴瓦前后瓦温差,以增加机组轴瓦的稳定性,确保机组安全稳定运行。根据问题原因分析结果,参考厂家建议,提出现场处理轴瓦温度高及前后瓦温差大问题的方案:重新调整6 号轴瓦状态,将底部垫铁取出,加工成带有一定斜度的斜垫,争取做到在机组正常真空状态运行时,轴瓦倾斜成水平状态,以此斜度值来补偿系统抽真空后轴瓦的倾斜度,低压缸变形产生的挠度恰好使前、后轴瓦乌金面与转子轴颈充分接触,使轴瓦载荷均匀,保证轴颈与轴瓦充分接触,不仅可以降低轴瓦温度,同时还可以消除前后瓦产生的温差。具体方案为将该轴瓦下部垫块取出,加工成后侧比前侧小10 丝的楔形块,不改变轴瓦标高,然后按标准要求装配。经处理后启动观察,此次处理效果不明显,机组定速后,低压缸轴瓦温度依旧偏高。具体数值见表2 所示。从表2 中数据可以看出,5,6 号前、后瓦温在同样工况方式下基本没有变化,真空为-82kPa 时,6 瓦后瓦温度依然达到108℃,前后瓦温差依旧很大,说明调整后的楔形块的斜度不足,机组处于高真空运行时,轴瓦仍处于倾斜状态,轴瓦载荷仍不均匀。根据此次处理经验,下次处理时应重点考虑加大该垫块的斜度值,才可从根本上彻底解决该问题。参照上次处理经验及处理结果,改变6 号瓦垫块10 丝斜度,并没有改变该瓦的承载能力,2 次启机工况状态下,6 瓦承载始终偏大且承载不均匀。所以应继续加大6 号轴瓦底部垫片斜度值以改变在机组抽真空状态下的承载情况。此次处理方案为:不改变轴瓦标高,下部垫铁由原来的10 丝斜度加大为25 丝,要求垫铁由专业磨

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床进行加工,保证垫铁斜度精确度。垫铁经磨床加工后测量前后斜度为24.5 丝,重新装配后机组再次启动,5,6 号轴瓦温度及前后瓦温度有了显著改善,此次处理达到了预期目的,取得了良好效果,第2 次改变垫铁斜度装配后,系统真空大幅变化时,5,6 号瓦温基本未发生改变,与以往同工况条件下对比,该次处理后6 号后轴瓦温度降低了23℃,温差也缩至14℃以内,取得了明显的效果,从根本上解决了低压缸瓦温受系统真空影响的问题。

【防范措施】

1. 保证机组瓦温在允许范围的情况下,尽可能提高系统真空值,确保机组热效率。

2. 在冬季工况下运行时,由于环境温度较低,机组系统真空相对较高,此时可以通过增大轴封溢流阀开度来降低轴封供汽压力,相对降低系统真空,以此来控制低压缸轴瓦温度。

3. 机组夏季工况下,尽可能保证润滑油供油温度在合理范围内,以保证机组正常运行,保证瓦温等各项参数不超标。建议机组尽量保持润滑油进油温度40℃运行,这样对低压缸瓦温控制较为有利。

4. 根据6 号轴承后瓦瓦温与低压缸轴封供汽温度变化曲线可以看出:轴封供汽温度上升,6 瓦后瓦温度相应升高;轴封供汽温度下降,6 瓦后瓦温度相应降低。所以低压缸轴封供汽温度对6 号轴承后瓦瓦温影响比较大,在保证机组运行安全情况下,尽量降低轴封进汽温度也是调整6 号轴瓦温度的一种有效措施。

5. 建议定期监测5,6 瓦处顶轴油压及轴瓦进油压力,确保各瓦回油量在正常范围内。

6. 建议汽轮机厂家改进该类型机组低压缸设计、制造工艺,对其缸体进行加固,加强低压缸刚度,从根本上解决该类型机组轴瓦缺陷问题。

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锅炉篇

给煤机,连续断(堵)煤 【简述】

2003年9月15日,某厂由于燃用煤种水分大,粘结性强,在运行过程中出现堵煤及断煤现象,最终导致大幅度减负荷,甚至锅炉灭火。

【事故经过】

2003年9月15日10:19分,B磨煤机出口温度突然迅速上升,最高101℃,磨煤机电流从38A降到25A,B磨堵煤了,值班员立即采取措施处理。

10:20分,B给煤机跳闸,负荷快速下降。

10:23分,投入CD1、CD3、AB2成功油枪稳燃。几分钟后,A、C给煤机也随后出现堵煤现象,A磨煤机出口温度最高88℃,C磨煤机出口温度最高91℃,致使负荷最低下降到158MW,两汽泵流量瞬间低到160t/h左右,汽泵再循环开,两汽泵均出力不足,给水流量大幅下降,单元长立即命令:解CCS为TF控制方式,降低机前压力,提高小机进汽参数,汽泵出力迅速恢复;同时命令机侧启动电泵,以防不恻;通知值班员调整好A、6制粉系统,稳定负荷、汽压。其间派人立即到就地投电泵冷却水,退电泵电加热。

10:40分,单元长通知检查B给煤机,令起E磨煤机,稳定负荷180MW,逐步退CD1、CD3、AB2油枪,退电泵,投入CCS控制方式,将机组调整至调度负荷运行。

【事故原因】

因为天气连续暴雨,造成煤质水分含量较高,其次由于下煤管设计存在缺陷,导致在运行过程中出现给煤机断煤现象。

【防范措施】

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1、因天气连续几天下暴雨,接班后单元长要求大家作好制粉系统的事故预想,检查油枪和电泵是否正常备用,加强制粉系统地运行监视和巡检,每个小时对原煤仓震打放炮一次。

2、当出现给煤机跳闸事故时,CCS控制方式下,一方面使主汽压波动较大,影响汽泵出力;另一方面使其它磨负荷增加,因天气恶劣,这样使其它磨的工况恶化,加剧负荷波动。因此以后处理类似事故,应立即先解CCS为TF方式(解前注意设定值和实际值的偏差不要过大),降低主汽压,尽快稳定负荷(不宜低于165MW),防止汽泵出力不足现象发生。

3、投油枪的时间间隔应稍长点,一方面可以防止油压低油枪跳闸,另一方面可以减少主汽压的波动。

4、调整磨煤机的过程中,注意每台磨的给煤量、出口温度和一次风母管压力,可以提高一次风母管压力,防止出现连续堵煤现象,增大磨煤机风门开度,防止一次风机失速。

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给煤机跳闸,炉膛爆燃 【简述】

2013年9月 18日,由于给煤机断煤,燃烧不稳,未燃尽的煤粉较多,投油后出现爆燃,炉膛负压波动,引起MFT。

【事故经过】

2013年9月18日,某厂机组负荷192MW,A、B、D、E煤层运行,CCS控制方式。

7:11分,B给煤机落煤管堵煤,B给煤机跳闸。 7:13分,D给煤机落煤管堵煤,D给煤机跳闸。

7:14分,B、D磨煤机跳闸,燃烧不稳,负荷从190MW下降至80MW。

7:14分,投油枪AB1、AB3,炉膛出现爆燃现象。炉膛负压波动最高到+3700Pa,出现MFT的严重后果。

【事故原因】

由于在运行过程中,给煤机出现断续断煤现象,燃烧不稳,未燃尽的煤粉量大,出现两台给煤机断煤后,立即投油枪稳燃,炉膛出现爆燃现象。炉膛负压波动最高到+3700Pa,出现MFT的严重后果。

【防范措施】

1、B给煤机出口堵煤,陆续D给煤机堵煤,影响A煤层着火燃烧稳定性,致使负荷大幅度降低。

2、B、D给煤机出口堵煤后,A和E层煤粉着火燃烧不好,部分煤粉没有着火,当油枪投入时,炉膛内部产生爆燃现象,炉膛负压瞬间高至+3700Pa,由于炉膛出现爆燃,出现MFT的严重后果。

3、投油枪过程中,根据燃烧情况,及时投油枪。

4、当负荷大幅波动时,还应注意两汽泵时而出力时而不出力,并切回机侧“转速自动”。

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空预器停转,降负荷 【简述】

某厂A空预器主电机变频跳闸,联启辅电机变频没有成功,A空预器停转。导致机组被迫降低负荷运行。

【事故经过】

2003年9月24日8时,某厂A空预器主电机变频跳闸,联启辅电机变频没有成功,A空预器停转。运行人员就地启动A主电机旁路成功后,就地检查发现A变频器控制柜内着火,灭火后通知检修人员处理。后发现是A辅电机变频器控制回路的隔离变压器烧损、着火,导致同一控制柜内的主电机变频器,辅电机变频器控制回路二次线,主回路电线烧损,断线,损失严重。9月24日20时A主电机旁路突然跳闸,A空预器停转,当时低压班有人在现场变频器控制柜内作抢修工作,观察到A空预器旁路停止,停止指示灯亮,其他指示灯未亮。就此,导致机组被迫降低负荷运行。

【事故原因】

1、5A主电机旁路控制回路比较简单,能导致其跳闸原因主要有几点:热继电器动作;远方停止信号发出;就地跳闸按钮;变频器控制柜来的接点;KM接触器本身问题;整个线路接线有问题等。

2、逐一分析:1)现场看热继电器没有动作,但从24日8时A 空预器主电机运行电流曲线表看A空预器的电流波动很大,运行情况异常。后因主电机变送器接线烧断,无法监视到电流,不知道后来的电流情况。2)经热工人员说,运行人员当时并未对A空预器进行操作,即远方停止信号没有发出。3)当时没有人按动就地停止按钮。4)变频器控制柜内接线基本完好,待可以停设备后再详细检查。5)检查KM接触器外观,线圈完好。6)检查旁路柜线路接线正常。由上述推断可能跳闸原因:1)二次回路出现问题,导致运行中的回路停止。原因可能是接线出问题,可能是继电器或接触器本身误动。2)机械

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上有异常,导致大电流,回路马上跳闸。3)其他不明原因。上述原因中以1)为可能性最大。

【防范措施】

1、仔细检查旁路控制柜内的接线,待可以停设备后仔细检查变频 器控制柜内接线,做到控制回路的接线上万无一失。

2、更换新的旁路接触器,热继电器,并对拆除下来的旧接触器, 热继电器做试验,观察是否因为此原因跳闸。

3、建议机械上检查找出电流大的原因,并消除。还有做好空预器 停转后及时盘动的措施,以免影响再次启动。

4、以此为教训,以后认真研究工作,做细工作,提高技能,提高 技术水平,做好所属设备的检修维护工作。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/klww.html

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