整车车内NVH异响的识别及解决方案

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整车车内NVH异响的识别及解决方案

严清梅1

张佳伟1

张娟娟1后军亮1

于洋2

(1.芜湖杰锋汽车动力系统有限公司;2.米勒贝姆振动与声学系统北京有限公司)

【摘要】利用BBM公司的MKII测试设备对某车车内噪声进行测试,发现车内各位置在2

4。7

000~3000

r/min存在

dB(A)的“booming”声,经分析均由2阶噪声引起。且主观评价上也能感觉很大的“轰鸣”声。通过分析进排气噪

000~3000r/min存在一个2阶

声和排气吊挂对车内异响的贡献.找出产生车内“booming”异响的原因在于进气在2

噪声构成的峰值。对产生异响的进气系统进行优化。最后使车内“booming”噪声消除,整车车内NVH达到较好的效

果。

主题词:车内异晌NVH识别中图分类号:U467.4*93

文献标识码:A

TheIdentificationAndSolutionOfNVHInsideTheVehicle

Yah

Qingmeil,ZhangJiaweil,ZhangJuanjuant,HouJunliang',Yu

Systems

Yan92

(1.WuhuJAPHLPoweaain

[Abstract]In

that

Co.,Ltd;2.Muefier-BBMVibroAkustikSystemeBeijingLtd)

was

thispaper,theinterior

noiseofthevehiclemeasuredwith

to

BBMMKIIsystem.Theresultshowed

WaS

4-7

dB(A)“booming”noiseexistedduringen6nespeedfrom2000rpm

3000rpm,which

causedby2ndorder

wag

noiseandnoticeable.Bycontributionanalysisofintakesystem,exhaustsystemandexhausthangers,itorderintakenoise“booming”noise

at

foundthat2nd

system。the

2000—3000r/mincontributedmosteliminatedandinteriorNVH

was

to

this“booming”noise.Byoptimizing

to

intake

was

improved

betterlevel.

Keywords:NVH,abnormal,noise.

咂:

1前言

随着汽车技术水平的进步.汽车NVH性能越来越受到消费者的重视.除了越来越严格的噪声法规要求外.车内噪声的平顺性及客户对对整车NVH主观感受已经成为影响整车在市场定位的重要因素之一。

本文以某四缸两冲程车型车内NVH异响的识别和解决为例.借助BBM公司的MKIINVH测试设备详细测试原车的车内噪声。发现车内存在“轰鸣声”。在借助该测试设备的后处理功能分析出异响出现的频率范围后.通过对进排气系统的排查找出异响根源.并优化进气系统使整车的车内噪声达到一个较好的平顺性要求.

一<稚q箱诅刨嚣迎

图1传卢器布置不意

鉴于采集数据量比较多.本文只列举LF和RR位置.其中LF为前排驾驶员位置,RR为后排右侧乘客位置.图2和图3分别为原乍的前排驾驶员位置噪声和后排右侧乘客位置噪声.从图2和图3可以看出.在2

000r/min至3000

r/rain之间存在一个很大的

2原整车NVH测试及异响噪声问题分析

首先对该车进行初期的噪声测试.测试采取3档节气门全开T况,在标准平直的试验路面上,从最低稳定转速1

500

000

峰值.峰值噪声在4 ̄7dB(A),主观感觉上能听到震耳的轰鸣声.从阶次分析看该异响是由2阶噪声引起的。

r/min开始加速到发动机额定转速4

3车内“booming”异晌噪声问题排查

3.1

dmin。采集各转速下车内及排气尾管的噪声值。

吊钩对车内异响的影响

在装车状态下对排气系统进行模态测试.并对数

传声器的布点位置如图1。

据进行后处理.处理结果显示系统中间管吊钩处在3

2009年增刊

—57—

万方数据 

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阶垂向弯曲振动振型较大位置,见图4。

图2原牟内前排驾驶员噪声及阶次构成曲线图3原车内后排右乘客位置噪声及阶次构成曲线

图4系统3阶垂向弯曲振型

摘除中间管吊钩进行噪声测试.测试结果见图5和图6。虽然摘除吊钩对车内噪声整体有改良效果,但是2

000~3000

r/min之间的峰值依然存在.主观评价

依然明显,即车内的“booming”异响与吊钩关系不大。

图5车内前排驾驶员位置摘除中间管吊钩噪声对比曲线

一58~

万 

方数据图6车内后排右乘客位置摘除中间管吊钩噪声对比曲线

3.2排气尾管噪声对车内异响的影响

南原乍尾管噪声及阶次构成网(见图7)町看出.排气噪声在l500~2500

r/rain之I-日J的2阶比较高.但

在2

500。3000

r/min间的2阶噪声反而是谷值.

这与车内在2

000~3000

r/min噪声总量级及2阶噪

声均为峰值不符.可以推测乍内噪声与排气噪声关系不大。为了验证车内噪声与排气尾管噪声的关系.将排气尾管噪声屏蔽掉再进行测试.

在消声器尾管处联接一无级消声器.并按照3挡

全加速的行驶T.况对系统进行测试.测试结果见图8和图9。测试结果显示。屏蔽排气噪声对前排车内噪声影响不大.但对后排噪声在2

500

r/min之前降低比较

多,为2~5dB(A).说明消卢器低转速的消声量不够。但从车内看.峰值噪声依然存在.尤其是前排的车内噪声.屏蔽排气基本没有改善.由此证实了车内轰鸣声与排气尾管没有关系。

图7原车尾管噪声及其阶次构成曲线

图8车内前排驾驶员位置屏蔽排气噪声对比曲线

汽车技术

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转递厅 rnin4图9车内后排右乘客位置屏蔽排气噪声对比曲线

33进气噪声对车内异响的影响

分析进气噪声与车内轰鸣声的关系.测试的进气噪声及其阶次图如图10所示。从图10可以看出.进气噪声在2

000。3000

r/min之间有一个很明显的峰值,峰值在3彳dB(A),且其峰值2阶噪声的贡献量很大。由此推测.车内的“booming”声很可能是进气噪声引起的。为了验证车内噪声与进气噪声的关系。将进气噪声屏蔽掉再进行测试。

在进气口联接一背压很小的进气消声器.该消声器主要由几个低频的谐振腔构成.因此不会造成发动机进气阻滞。从测试结果看.车内的峰值噪声基本消除.从而验证车内的异响是由进气噪声引起的。见图1l和图12。

转速/r min-‘

图10原车进气噪声及其阶次构成曲线

图ll车内前排驾驶员位置屏蔽进气噪声对比曲线

2009年增刊

万 

方数据∞

转速,r.111j一

图12车内后排右乘客位置屏蔽进气噪声对比曲线

由图lO分析可知2

000~3000

r/min的峰值由2

阶噪声构成.峰值频率为86.6Hz。利用分析软件GT-dB(A),图13

80Hz左右的谐振腔

∞p,

氆鹫

O0

40

80120

160

200

频率,Hz

图14潴振腔的汁算效果

图15进气管路上添加谐振腔

一59一

4优化设计对车内异响噪声的效果

POWER设计一谐振腔满足该频率.并安装在进气管道上.如图13~图15,再进行测试,测试数据见图16和图17。可知该共振腔能将车内峰值降低4 ̄6基本满足设计要求。

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5结束语

本文通过分析进排气噪声和排气管吊钩对车内

异响的贡献量.分析出牟内轰鸣声的原因.并通过屏蔽进排气噪声和摘除吊钩等方法验证了分析的准确性。在找出异响的来源于进气“booming”声后.通过分析软件设计出谐振腔消除了进气轰鸣声.从而从根源消除了车内异响.对车内噪声的平顺性起到了很好的

转速/r min4

控制。

图16车内前排驾驶员位置进气优化前后噪声对比曲线

参考文献

庞剑,谌刚,何华.汽车噪声与振动一理论与应用.北京:北京理T大学出版社.2006.6.

2PaulaOlivierMKllUsermanual2006.2.

转速/r fnin-l

图17车内后排右乘客位置进气优化前后噪声对比曲线(上接第56页)

x/mm

文的研究内容总结如下:

a.

考虑了动力总成的激励.选取了几个典型

工况.利用虚拟样机的方法实现了对动力总成运动空间的模拟.还需要结合试验方法对理论分析结论进行验证:

b.

是在悬置位移约束已知的前提下分析了分

析点或整个动力总成的运动空间问题.属于动力总成运动正解问题。如果已知动力总成的运动空间(在保证动力总成不与其它构件干涉的前提下)。求解悬置的位移约束问题为运动反解问题具有一定难度.该问题是悬置设计时需要重点关注。

c.对比文中提到的3种分析结果.建议采用运动轨迹分析结果和位移分析结果(或二维运动空间分析结果)相结合对分析对象进行运动空间描述。

参考文献

图11分析点工作空间沿z轴投影

在图5所示的分析点距离机舱外围Y向距离为5mm.通过图9和图11也可以检查出分析点与机舱外围发生了干涉,干涉量为1

mm。

本文借助MSCAdams/View完成了动力总成运动空间的模拟.比较前述的3种分析结果可发现.运动轨迹的分析结果很直观.但是不能体现出动力总成与机舱的干涉量.而对分析点进行位移分析和运动空间分析就可以直接查明干涉量.建议采用运动轨迹分析与位移分析或运动空间分析组合起来描述动力总成的运动空间。

李波灏.周舟.下晓光.等.动力总成悬置部件的动态特性建模.2006年MSC.Software中国用户论文集.2006.

2周舟.王晓光.李波灏.基丁MSCAdams/View模型的动力

总成悬置系统匹配没计.2006年MSC.Software中国用户论文集.2006.

结束语

根据MSCAdams/View建立了多体动力学模

3蒋开洪。徐驰.上官文彬.汽车动力总成悬置系统及悬置设

计与试验验证.汽车T程.2002.24(2).

型。实现了对动力总成运动空间的探索研究。针对本

一60~

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万方数据 

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作者:作者单位:

严清梅, 张佳伟, 张娟娟, 后军亮, 于洋, Yan Qingmei, Zhang Jiawei, ZhangJuanjuan, Hou Junliang, Yu Yang

严清梅,张佳伟,张娟娟,后军亮,Yan Qingmei,Zhang Jiawei,Zhang Juanjuan,Hou

Junliang(芜湖杰锋汽车动力系统有限公司), 于洋,Yu Yang(米勒贝姆振动与声学系统北京有限公司)

汽车技术

AUTOMOBILE TECHNOLOGY2009(12)

刊名:英文刊名:年,卷(期):

参考文献(2条)

1.庞剑.谌刚.何华 汽车噪声与振动-理论与应用 20062.Paula Olivier MKII User manual 2006.2

本文链接:/Periodical_qcjs200912016.aspx

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/iyy1.html

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