IGBT模块三电平电路故障时关管顺序的讨论

更新时间:2024-05-30 07:55:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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IGBT模块三电平电路故障时关管顺序的讨论

IGBT模块三电平电路故障时的关管顺序----传统办法

在1字形二极管钳位三电平电路中,当发生短路故障或过流故障时,传统的关断IGBT的做法是,检测到故障的驱动器把故障信息传递给控制器,然后控制器先把外管关断,再关断内管。

这样的特定的关断顺序的原因是:

1. 如果错误地先把内管关断,那么内管IGBT就会承担整个母线电压,这样内管会严重过压而马上损坏;

2. 如果先关外管,外管的电压会被钳在半个母线电压上,不会出现过压,然后再关断内管,内管就安全了。

三电平电路故障时的传统关管顺序的时序关系:

上图是一种三电平拓扑的传统故障管理的典型时序,当短路响应时间过了后,驱动器才能向控制器确认故障,而控制器确认故障则需要2us的时间。也就是说,到控制器确认故障时,短路已经发生了10.5us了(8.5us短路响应时间+2us确认时间)。这个时间还是理论上的最短时间,没有考虑控制器的计算时间及传输延时。所以,三电平中的短路时间,一般都会略高于10us。

CONCEPT提出一种新的方法 CONCEPT提出一种全新的思路:

利用有源钳位功能提供的优势,忽略1字形三电平的关管顺序。当IGBT检测到故障时,无论是内管还是外管,马上把对应的IGBT关掉,然后再向控制器报告;如果检测到故障的通道是内管,会马上给内管IGBT发关断指令,这样会导致内管IGBT过压,但实际上内管IGBT在这种情况下并不能被关断,因为有源钳位功能把内管电压钳住,而不会出现过压。为了验证我们的这一创新性的提法,我们做了一系列验证实验。

三电平电路中有源钳位功能的有效性的研究

以下测试将研究在错误的关断时序时,有源钳位功能如何保护三电平电路中的IGBT模块。

IGBT under test: F3L200R07PE4, 650V/200A, NPC1, 1字型三电平模块;IGBT driver: 2SC0108T2D0-12, CONCEPT,该驱动装备有源钳位功能;有源钳位门槛(TVS

击穿的典型值)设为,479V(1mA,25℃);以支持870V的最大直流母线电压Vdc(每个半直流母线电压均设为相同值以

便于测量)。

以下将考虑三种不同的情况:两种短路情况和一种常规开关事件,每种情况都存在“不正确”的关断时序。

实验一: 在MP与0点间建立短路路径

(a) 所有IGBT处于关断状态,Vdc=870V; (b) 开通S3;

(c) 开通S4,短路电流迅速升高,S3首先出现退饱和,Vce3上升到400V左右,Ic4稳定在某一水平,随后S4也出现退饱和现象;

(d) 首先主动关断S3,(按照传统理论应该先关S4),S3被有源钳位功能限制在线性区内,且Vce3被钳在480V左右;IC4(实际上也是IC3)以较慢的di/dt下降至0,该过程回路中的全部杂散电感中的能量被消耗在S3这个IGBT的线性区内;

(e) 短路电流为0,有源钳位自然结束; 实验二: 在MP与P之间建立短路路径

(a)所有IGBT处于关断状态,Vdc=550V (b) 开通S3,开始出现短路电流,

(c) 开通S4,Vce4下降,D6出现反向恢复并截止,S4上出现短路电流,S3出现退饱和,IC4低于IL,意味着短路回路中有一部分电路被截断了,而不能被D1,D2续流,因而,Vce3产生电压尖峰,冲高到630V后被有源钳位钳到500V左右

(d) S4仍然在饱和导通区,因IL大于IC4,意味着D1,D2在导通,有一部分IL被D1,D2续流

(e) Vce4开始上升,即S4开始退出饱和区,

(f) 控制器发出指令关断S3,(故意这样做,模拟故障状态),可见所有物理量都没有太大变化,这是因为有源钳位电路一直有效,钳住Vce3,可见错误的关断顺序并没有使S3过压;

(g) 关断S4,短路电流Ic4 被切断, Vce4产生尖峰,但也被有源钳位电路钳住,当Ic4为0,故障解除; 实验三: 错误的换流顺序

该实验模拟正常工作中的错误换流顺序。

(a)所有IGBT处于关断状态,Lload=65uH,Vdc=870V (b) 打开S3

(c) 打开S4,负载电流直线上升;

(d) 关断S3,正确的换流顺序应该是先关断S4,但此处故意模拟一个错误,先关S3,如果没有有源钳位电路,负载电流会被D1,D2续流,S3会承担整个母线电压而损坏。

(e) 而此时Vce3出现电压尖峰,大约到600V,然后被有源钳位电路钳到500V左右,负载电流仍然流过S3,S3实际上没有被关断,而是进入了线性区,此时负载电感上仍有电压,因此IL会继续增长,但斜率变小;

(f) 关断S4,Ic4 被切断,IL得以被D1,D2续流,故障状态结束; 三电平电路中传统的故障管理方法中的一个漏洞:

实验一与实验二这两种短路故障中,我们发现,内管IGBT都会参与,我们还发现,内管与外管的退饱和的先后顺序并不是很固定。从+1到-1短路的实验中,如果内管先退

饱和,则内管Vce电压会一直往上涨,且会把整个母线电压拿去,而这样会使内管过压而损坏,在这种情况下,传统的关断顺序并不能解决这个问题,因为内管因为退饱和而过压,这会发生在内管报错之前。

面对这种情况,有源钳位是唯一的解决方案,实验二中,C阶段中内管先退饱和,Vce电压被钳住而不至于过压,是因为装备了有源钳位。如果没有有源钳位,C阶段内管就会因为先退饱和而过压损坏。

关于这一个问题,传统的三电平电路故障管理方法是克服不了的。有源钳位在三电平电路中是非常必要的配置。 实验一与实验二的小结:

实验一与实验二是两种短路故障,分别代表了0电平与-1电平间的短路,及+1电平至-1电平间的短路,这两种情况可以完全覆盖全部的短路状态。实验证明,有源钳位的存在能完全抑制内管过压问题,虽然控制器发出关断指令,实际上IGBT并不能被关断,而是被卡在了线性区内。这样可以保证IGBT不过压。这种状态需要持续的时间是:从内管报错开始,直到外管被关断为止。在实际应

用中,这个就是从内管驱动器发出故障状态信息给控制器,控制器再发关断指令给其他通道的驱动器的时间间隔。显然,IGBT在线性区内的损耗也是比较高的,但不是不能接受的,从实际情况

出发,IGBT在线性区内3~5个us所产生的损耗是可以接受的。 实验三的小结:

实验三不是短路故障,实际上是换流顺序错误,但是可以发现,三电平电路中,如果环流顺序错误,后果是很严重的,内管马上面临过压问题。如果没有有源钳位的保护,内管肯定要损坏,而且没有办法保护。实际应用中,如果PWM信号生成时出现错误,或者传输过程出现错误,导致换流顺序错误,是完全有可能的。

因此,有源钳位功能对于实验三的情形是一种必要的配置。 总结:

CONCEPT提出了一种新的关于管理三电平故障状态的方法,在驱动器检测到短路故障时,直接对该通道的IGBT进行关断,同时马上报错,利用有源钳位功能把IGBT的Vce电压钳住而不至于过压,让IGBT在线性区多内保持几微秒。

同时,我们还提出有源钳位在1字形三电平拓扑中的是非常必要的功能。在一些故障状态下,必须要有有源钳位进行防护。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/iuc6.html

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