广东电网公司2009年度过电压专业工作总结

更新时间:2023-11-30 05:21:01 阅读量: 教育文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

广东电网公司2009年度过电压专业工作总结

广东电网公司2009年度过电压专业工作总结

2009年,在南方电网公司和省公司正确领导下,各单位认真贯彻南方电网公司和省公司安全生产工作会议精神,积极抓住创建“国内领先,国际先进”电网公司工作契机,扎实开展安全生产创先工作,认真贯彻和落实广东电网公司2009年反事故措施和输变电专业重点工作,抓好设备全过程管理,圆满完成了电网迎峰度夏、国庆六十周年及澳门回归10周年保供电等各项重点工作和年度生产任务,电网和高压电气设备保持安全稳定运行。

35kV及以上电压等级变电站1708座,其中500kV变电站31座、220kV变电站264座、110kV变电站1247座、35kV变电站166座。

10kV及以上变电站避雷器运行数量63007台,其中500kV、220kV、110kV、35kV和10kV各为807、6562、18168、3424和34046台。

35kV及以上输电线路3938回,总长度48212km,其中500kV线路107回,总长度5429km;220kV线路(包括电缆)742回,总长度16622km;110kV线路(包括电缆)2774回,总长度22207km;35kV线路315回,总长度3954km。

10kV及以上避雷器事故和障碍各2起,事故率和障碍率均为0.0032次/百台〃年;发生缺陷270起,缺陷率为0.429次/百台〃年。

110kV及以上线路雷击跳闸率0.22次/百公里〃年40雷电日,500kV、220kV和110kV线路分别为0.10、0.12、0.32次/百公里〃年40雷电日。110kV及以上线路仅110kV线路发生雷击事故2起。110kV线路雷击跳闸引起的变电站失压事故1起。雷电波入侵引起的变压器跳闸故障1起。

109

广东电网公司2009年度过电压专业工作总结

第一部分 主要工作成绩

一、变电站110~220kV非GIS出线间隔增装避雷器专项工作成效显著

为防止雷电入侵波进入变电站引起断路器爆炸,根据《广东电网公司2008年反事故措施》和广电生部?2008?140号《关于增装变电站110-220kV出线间隔避雷器的通知》的要求,2009年全面稳步推进变电站 110~220kV非GIS出线间隔加装避雷器的工作,全省变电站110~220kV非GIS出线间隔增装避雷器计划完成率总体情况良好,总共安装了10416相,完成率达到92.71%,其中500kV、220kV和110kV变电站110~220kV非GIS出线间隔增装避雷器累计计划完成率分别为99.35%(220kV)、92.47%(220kV)、92.62%(110kV)和92.3%(110kV)。深圳、中山、河源、清远、云浮和湛江等局完成全部。目前还剩余819相没有完成,其中500kV变电站220kV避雷器3相,220kV变电站200kV避雷器138相,220kV变电站110kV避雷器231相,110kV变电站110kV避雷器447相,计划在2010年全部完成。

2009年全省没有发生由于开关断口遭受重复雷击侵入波而导致110kV、220kV开关爆炸或闪络雷害事故,两年运行情况表明变电站110~220kV非GIS出线间隔增装避雷器专项工作取得明显的成效。

二、 雷电活动参数分析的基础工作取得突破性进展

作为防雷技术管理的一项基础工作,广东省雷电活动参数研究取得突破性进展。针对广东雷电强度大、线路防雷存在特殊性,电科院充分利用广东省现有雷电定位系统多年雷电监测资料,依托“广东雷电参数研究”科技项目,根据不同地区甚至不同线路走廊雷电活动规律和雷电参数特征,对广东省及其各行政市雷电活动分布和雷电参数进行统计分析,构建雷电参数统计样本数据库,开发雷电参数分析的应用系统,基于此系统进行长短期各种典型雷电参数的分析和研究,为各电压等级输电线路各区段雷击闪络特性研究,防雷综合治理措施研究等,提供了极其宝贵的数据和手段。绘制了由广东省落雷密度分布、各市级行政区落雷密度分布两个图组组成《广东省地闪密度分布图集》,将各地区地闪密度分布图中采用不同的颜色将雷电活动分为五个雷区等级,为广东电网及全省输变电工程选址,新建、改建输电线路进行防雷配臵,以及为运行线路实施综合防雷和差异化防雷策略,以及防雷改造提供指导。

110

广东电网公司2009年度过电压专业工作总结

佛山局开发“基于Google Earth的雷电定位系统”,根据历年来佛山地区雷电活动规律、雷电活动走廊、地闪密度图、雷电流幅值概率分布图等作为参考,针对不同地形地貌、不同条件进行雷电的查询和分析,对不同地区的防雷重要程度因地制宜地进行划分,为变电站的防雷设计和改造提供有效的辅助工具。 三 全面开展500kV变电站接地网状态评估工作

2009年,在南方电网率先全面启动了500kV变电站接地网的状态评估工作并取得阶段性成果,完成了500kV汕头、曲江、砚都、横沥、莞城、鲲鹏、鹏城、东莞、茂名、深圳、香山、罗洞和港城变电站等13个500kV变电站状态数值评估,发现从设计、施工、交接验收到运行维护等多个环节存在的问题,结合特性参数的安全限值有针对性地提出整改方案、措施和建议,部分方案在地网改造中获得成功应用或列入技改实施计划,为变电站地网的运行管理和改造工作提供可操作的依据,取得积极成效。

完成500kV汕头站和曲江站大面积外扩地网被破坏后地网安全性状态评估预测,为将来地网被破坏后的大修改造提供依据和指导。

对所发现的500kV横沥站外延地网受破坏导致地网电阻不合格问题,提出基于CDEGS软件的地网降阻设计方案并在改造中成功得到应用。

对于500kV莞城站接地网接地电阻偏大、故障状态下部分场区接触电压可能超标等问题,正在制定地网改造方案。

针对500kV砚都站接地网接地电阻偏大和电缆沟镀锌扁钢腐蚀严重等问题,确定了地网整改方案并安排在2010年完成整改。

针对低水平接地阻抗的500kV香山变电站存在单相接地故障短路点处的接触电压超过或接近安全限值的问题,提出降低接触电压效果良好的在220kV场区和主变中压侧场地地网加密网格整改措施的具体设计方案。

随着500kV变电站地网安全性状态评估工作经验的积累,在修编并即将颁布实行的广东电网公司企业标准《电力设备预防性试验规程实施细则》中,将变电站接地网预防性试验的重点从单纯接地阻抗测量转到以必要时开展接地网安全性状态评估为主的模式,项目研究成果将在广东电网运行变电站接地网预防性试验中得到更广泛的应用。

111

广东电网公司2009年度过电压专业工作总结

第二部分 生产技术指标

一、 雷害情况

输电线路方面,110kV及以上线路雷击跳闸534次(其中500kV、220kV和110kV线路分别雷击跳闸31次、113次和390次),占线路跳闸总数的55.9%,较2008年62.3%减少。雷击跳闸仍是输电线路故障的主要原因(占55.9%),线路防雷形势依然严峻,线路防雷工作要长抓不懈。

110kV及以上线路雷击跳闸率0.22次/百公里〃年40雷电日、略低于2008年的0.25。其中,500kV线路跳闸率为0.10次/百公里〃年40雷电日,较2008年(0.06)有所上升;220kV线路跳闸率为0.12次/百公里〃年40雷电日,较2008年(0.13)有所下降;110kV线路跳闸率为0.32次/百公里〃年40雷电日,也较2008年(0.37)有所下降。以上指标均满足国家电网公司500kV、220kV和110kV线路雷击跳闸率0.14、0.31、0.52次/百公里〃年40雷电日的管理目标要求。

110kV及以上线路雷击重合闸成功率较高,为90.3%(2008年86.6%)、线路强送电不成功导致的永久故障3次,永久故障率为0.6%(2008年1.8%),仅110kV线路发生雷击事故2次,事故率0.0016次/百公里〃年40雷电日。

110kV线路跳闸引起的变电站失压事故1起。2009年7月5日14:52珠海局110kV乐唐乙线162开关零序I段、接地距离I段保护动作,C相,测距1.234km。当时110kV乐唐甲线停电检修、110kV乐唐乙线退出重合闸,造成唐家站全站失压。14:58强送成功。事后查线发现110KV乐唐乙线N4C相玻璃绝缘子及跳线有闪络痕迹,查雷电信息系统有雷,雷电流幅值-133.8KA,110KV乐唐乙线N4塔型为JGU1-12,接地电阻17.4欧,需要加强线路耐雷水平。

变电设备方面,雷电波入侵引起的变电设备故障1起,为2009年6月13日阳江局110kV桂山站#2主变由于雷电浸入波造成110kV中性点间隙放电导致主变差动保护动作跳闸,根据雷电定位系统分析110kV城桂线第9个杆塔遭受雷击,雷电侵入波沿城桂线进入桂山站。

二、 典型的过电压设备故障情况

避雷器事故2起(均为110kV),一起为深圳局220kV水贝站112PT A相避雷器事

112

广东电网公司2009年度过电压专业工作总结

故,事故原因是由于避雷器密封不良导致内部受潮、避雷器阀片釉面沿面闪络引起(详见附录一);另外一起为佛山局110kV古灶站133开关拒分,开关非全相运行(一相运行),不接地变压器中性点没有安装放电间隙,中性点过电压值超过中性点避雷器的额定电压导致避雷器爆炸和全站失压事故(详见附录二),防范措施是针对同厂家、同类型开关进行检查及整改,防止拒分缺陷。

避雷器障碍2起(均为110kV),一起为深圳局110kV大富站110kV避雷器阀片表面不清洁产生爬电(详见附录三),另一起为潮州局220kV饶平站#2主变变中侧C相避雷器工艺和安装存在不足,因刮风引线折断松脱引起的110kV避雷器对地放电(详见附录四)。

近年来避雷器虽无类似2003年抚瓷避雷器大面积集体性故障,但每年都有故障情况,没有特定的规律,由于存在不确定性,如220kV水贝站112PT A相避雷器事故前进行带电测试和停电预试并没有发现异常和先兆,因此需要进一步研究探索更有效发现避雷器内部缺陷的带电检测技术。除加强产品质量把关外,加强带电测试、红外检测和运行巡视等的反措仍不能放松。

此外,发生2起因主变中性点过电压保护异常动作引起的故障,一起是揭阳局220kV榕紫甲乙线故障引起4台110kV主变跳闸事故(详见附录五),这是一起因管理缺位引起的本来可以避免的停电事故,针对该事故所暴露出到目前为止仍然存在有关规定执行不到位的问题,为避免类似事故的再次发生,广东电网公司通过广电生部(2009)202号文《关于开展220kV、110kV主变中性点过电压保护配臵复查及整改的通知》,要求全省范围内限期进行核查并整改。另一起是阳江局110kV桂山站#2主变由于雷电浸入波造成110kV中性点间隙放电导致主变差动保护动作跳闸故障,这些故障本来可以避免,反映出运行单位对省公司关于220kV、110kV主变中性点过电压保护配臵相关一系列管理规定执行不到位的问题,对220kV、110kV主变中性点过电压保护配臵工作仍需要长期落实。

三、 避雷器缺陷情况

避雷器缺陷270起(其中500kV、220kV、110kV、35kV、10kV和变压器中性点避雷器缺陷各为11、44、123、14、68和10起),缺陷率为0.429次/百台〃年(其中500kV、220kV、110kV、35kV、10kV和变压器中性点避雷器缺陷率各为1.363、0.794、0.780、

113

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/inht.html

Top