衬砌不密实原因分析

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邯长铁路扩能改造工程Ⅰ标

新阳邑隧道二衬无损检测不密实分析处理报告

一、 检测结果

受北京铁路局质监站委托,廊坊市中铁物探勘察有限公司于2011年10月对16日对新阳邑隧道DK74+500~+600段二衬进行了检测。本次检测采用美国GSSI公司生产的SIR-3000型地质雷达,配备400MHz收发单置屏蔽天线进行,经室内资料整理、数据分析与判读,检测结果如下:

隧道衬砌不密实的里程段统计表

序号 1 2 3 4 5 里 程 DK74+588 DK74+573-DK74+575 DK74+581-DK74+585 DK74+592-DK74+593 DK74+550 位 置 右拱腰 拱顶 拱顶 拱顶 拱顶 长度(m) 1 2 4 1 1 密实情况 不密实 不密实 不密实 不密实 不密实 二、事情经过

DK74+592~DK74+593段二衬浇筑时间2011年7月31日,DK74+588和DK74+581~DK74+585段二衬浇筑时间2011年8月2日,DK74+573~DK74+575段浇筑时间2011年8月9日、DK74+550浇筑时间2011年8月28日。在混凝土浇筑过程中,存在混凝土浇筑不连续现象,

有时因为现场准备不充分,混凝土到现场后未能及时浇灌,在最后需要补方时,等待时间较长;搅拌站也存在混凝土连发不及时,中间有停顿;存在一定问题,到现场后有初凝、离析现象;对混凝土出现初凝后,采取措施不当,混凝土在砼车未充分旋转即进行了浇筑施工。 三、原因分析

1、喷射混凝土表面平整度超标凹凸不平的现象较普遍,防水板铺挂时富余量过大,与喷射混凝土面不够密贴,在浇筑混凝土时防水板挤压发生褶皱,造成二衬与初支间出现空隙;

2、砼施工配合比水灰比偏大、混合料坍落度大、砼振捣不密实,砼自重下沉;砼收缩徐变造成不密实现象;

3、砼骨料含量偏大,混凝土和易性差,振捣后发生离析,造成混凝土内部不密实;

4、用输送泵送砼时,拱顶面的砼在输送过程中把部分空气密闲在狭小的空间内无法排出,造成留有狭小的缝隙; 四、处罚决定

1.项目部副经理兼第三架子队队长谢庚波,现场管理不到位,负有领导管理责任,罚款1000元。

2.第三架子队现场负责人朱群利,现场组织管理力度不够,负现场管理责任,罚款1000元。

3. 第三架子队现场技术员刘乔外负有现场技术管理责任,混凝土检测不到位,罚款500元。

4. 第三架子队现场领工员马家勇,现场盯控落实不到位,混凝土浇筑前充分拌合不足,罚款500元。

5. 第三架子队安质部长周洋,质量监控存在疏漏,罚款500元。 6.施工队伍在施工过程中对混凝土浇筑过程,存在振捣不密实、为了不堵管,选择的坍落度较大,负有施工质量责任,罚款3000元。 五、 吸取教训和采取的措施

此事件的发生,反映了现场管理人员缺乏高度的质量意识和责任心,在今后施工管理中一定要以此为戒,努力提高质量意识和责任感,严格履行岗位职责,紧紧抓住施工工序的各个环节,加强管理和盯控力度,发现混凝土坍落度不足或过大时,及时联系拌合站,调增配合比,并对已进场的混凝土采取增加减水剂或做退场处理。严格执行施工规范,把高标准、严要求、重质量,充分地体现到施工过程管理中去。 1、整改措施(衬砌背后回填注浆)

根据检测结果,对衬砌不密实地段采取,拱顶钻眼回填注浆,打眼时控制好深度,防水板处混凝土采取人工凿除处理,防止防水板被打穿,注浆流程及要点如下:

(1)、浆液配合比:水泥浆水灰比为:0.5:1~1:1,水泥采用42.5级(R)硅酸盐早强水泥。并通过试验按需掺配高强减水剂、速凝剂;添加剂的性能质量应符合GB8076规定,使用前进行试拌合试验,凝结时间宜初凝不超过5min、终凝不超过10min。

(2)、注浆压力(压强)和灌浆管设置:应待二次衬砌砼强度达到龄期的75%以上时才能注浆,一般初压0.2~0.5MPa、终压0.5~1.2MPa,可采用逐渐加压式注浆,也可采用定压注浆,注浆时将注浆芯管安装在预埋的灌浆管上,预埋的灌浆管间距取200cm-400cm,注浆速度一般为30~60L/min。预埋的灌浆管应注意避免破坏防水板,灌浆管端头设置防

堵设施,注浆结束后应将灌浆管孔封堵密实;

(3)、注浆前应先对注浆管路系统用1.5~2.0倍注浆终压进行吸水试验,检查管路系统能否耐压,有无漏水,机械设备是否正常,试运行20min后,进行注浆现场试验,确定注浆参数。试验及压浆过程中,要求有值班施工技术人员在场,并根据现场注浆实际情况,作出准确判断及时对浆液稠度和凝固时间作出调整。

(4)、注浆时应合理确定注浆顺序,注浆前应先对管孔进行清理。注浆时如出现压力迅速上升而浆液却不易注入或注入量很小的情况,应加大水灰比、降低浆液浓度,同时检查注浆管有无堵塞,并加以疏通。相反当发现注浆压力较低或压力上升缓慢而浆液注量却特别大时,应停止注浆,检查是否有漏浆或串浆的现象并及时加以堵塞,同时宜采用减少水灰比或在水泥浆中掺入适量(5%~10%)的水玻璃或采用双液注浆以缩短凝结时间;当压注水玻璃液后,压强明显上升,达到目标要求时,可停止压注水玻璃,仍用原水泥浆液,或用小泵量间歇式注浆。 (5)、注浆结束标准宜以注浆压力和注浆时间、注浆量综合判定。当达到下述情况之一时即可结束注浆:①当注浆压力达到设计终压时;②当注浆量达到或超过设计注浆量,孔口管出现冒浆时;③当注浆压强已达到设计终压,且稳压10min后,即使进浆量仍未达到设计浆量,也可结束注浆;④注浆时衬砌表面如出现有渗漏水部位,可改用压注水泥-水玻璃或其他化学浆液进行注浆堵水。

(6)、注浆过程中要经常检查浆液质量,控制好浆液水灰比、注浆压力、注浆量,并逐管填写注浆记录。注浆完成后应检查固结效果,分析注浆记录,对注浆量偏少和有怀疑的灌浆管应重点检查,采用冲击-回波法、

地质雷达法、声波监测和直接钻芯取样等方法观察浆液充填和密实情况,如发现效果不佳,应进行补管注浆。

2、在今后混凝土浇筑施工中应加强现场管理,主要从以下几方面入

手:

(1)防水板施工:防水板施工前一定要处理喷射混凝土基面,保证其圆顺,对外露的钢筋头等凸出物体一定要处理彻底,不留死角,防水板板铺挂时要松紧适度,且与喷射混凝土面要密贴。

(2)严把混凝土原料的质量关,混凝土浇筑前现场需做好充分准备,包括和电力部门联系是否会出现停电,现场台车安装、混凝土输送泵输送管、振捣器是否就位并检查是否可正常使用,施工人员是否到位。混凝土到场,首先进行塌落度测量,满足规范要求,再进行浇筑。 (3)混凝土浇筑过程,分层浇筑、振捣密实。

中铁十局邯长第一项目部

2011年10月27日

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/imjh.html

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