南钢6米焦炉置换成高炉煤气加热的经验
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2010年第四届全国焦化技术及生产年会 2010年6月8日—11日
南钢6米焦炉置换成高炉煤气加热的经验
张新民 赵昌辉(南京钢铁联合有限公司)
【摘 要】本人结合生产实践摸索出一套适合6米焦炉,焦炉煤气置换为高炉煤气加热的操作方法,详细阐述了煤气置
换的前期准备工作、人员分工、操作步骤和加热制度。
【关键词】加热 6米焦炉 置换 焦炉煤气 高炉煤气
0.前言
南钢现有3座6米焦炉,其中两座采用高炉煤气加热,一座采用焦炉煤气加热。由于高炉检修,每年焦炉都需要进行多次的煤气置换。为了保证置换的安全进行,缩短置换时间,最快稳定焦炉炉温,厂部技术人员制订了严格的规章制度,下面简单阐述焦炉煤气置换成高炉煤气加热的操作方法。
1.置换前准备工作
1.1 对高炉煤气管道系统清扫、清洗和维护保养;
1.2 清洗所有高炉煤气考克,加油润滑密封,保证运转灵活,并进行查漏处理;
1.3 检查蓄热室封墙、废气盘单叉接头、斜道区外部正面墙等处的密封情况,并进行处理; 1.4 有关用高炉煤气加热使用的仪表和调节机构,进行检查、校对,使处于完好、灵活状态;
1.5 准备310mm×310mm石棉板、开关高炉煤气和焦炉煤气考克扳手、手电筒、斜型压力表、爆发筒、高2米的U型表,以及相关煤气操作工具;
2.人员分工
为保证置换过程中的安全,以及快速完成置换工作,减少对焦炉生产的影响,置换前需确定指挥人,做好人员分工(下表1),保持通讯畅通。
表1 人员分工明细表
人员分工 总指挥人 负责人 机侧废气盘 焦侧废气盘 机高炉煤气考克 焦侧高炉煤气考克 焦炉煤气考克 炉顶看火 液压交换机操作 中控室 人数 1 1 7(含1名负责人) 7(含1名负责人) 3(含1名负责人) 3(含1名负责人) 2 2 1 2 职责 总协调、监督 负责整个置换过程指挥、联系、确认 机侧废气盘取连接销、放石棉板、拧顶丝操作 焦侧废气盘放石棉板、取连接销、拧顶丝操作 开机侧高炉煤气考克 开焦侧高炉煤气考克 关闭焦炉煤气加减考克 检查燃烧情况 手动换向 吸、压力监控以及调节 3.加热制度的初定
3.1 标准温度
结焦时间不变,保持当前的标准温度,然后根据焦饼中心温度和焦饼成熟状况确定标准温度。 3.2 高炉煤气流量确定
由于高炉煤气热值仅为焦炉煤气的20—25%,而且使用高炉煤气时,耗热热量比使用焦炉煤气高10
(1)3
—20%,因此同一结焦时间,需用的煤气量是高炉煤气的5.2倍,确定理论高炉煤气流量62000m(3、24
2010年6月8日—11日 2010年第四届全国焦化技术及生产年会 4号炉55孔)、73000m(5号炉60孔)。再确定机、焦侧煤气流量分配,根据公式V焦/V机≈1.05(L焦
(2)
/L机)(S焦/S机),确定机、焦侧煤气流量。 3.3 孔板尺寸确定
参照同一结焦时间另一座高炉煤气的孔板尺寸,考虑3号焦炉投产早,孔板尺寸放大1—2mm,如下表。
表2 3座焦炉平均孔板尺寸
焦炉号 3# 4# 5# 机 129 127 127 焦 133 131 131 机边 68 66 66 焦边 72 70 70 3
3.4 分烟道吸力
由于高炉煤气加热,总废气量约为焦炉煤气加热的1.5倍,阻力为焦炉煤气的2.5倍,因此在结焦
(4)
时间、斜道口开度和废气盘翻版开度不变的情况下,比用焦炉煤气时大1.6—1.8倍,3座焦炉机、焦侧烟道吸力如下表
表3 3座焦炉烟道吸力表
焦炉号 3# 4# 5# 机 220 210 215 焦 240 240 235 3.5 分门开度
(5)
烧高炉煤气单个分门开度约为焦炉煤气两个风门开度综合的90%,我厂机、焦侧分门开度分别为
(6)
200、210mm。根据经验,边1风门、边2风门分别取为中间的40%、90%。风门开度
(7)
分门开度最后确定以看火孔压力10—15pa,a=1.15—1.2来确定。
4.焦炉煤气置换成高炉煤气加热的操作步骤
4.1 送煤气进入地下室高炉煤气管道,为了时间上充分和防止意外,这一步最好在前一天做,抽去炉中DN1400高炉煤气主管盲板,放散30分钟,机、焦侧高炉煤气主管分别做爆发试验,并用含氧分析仪测煤气中含氧量,试验合格后,关闭放散阀门,在地下室烟道走廊分析CO含量小于0.03%,消除漏气。 4.2 置换前,机焦侧高炉煤气主管分别做爆发试验,用含氧分析仪测煤气中含氧量,试验合格后,方可进行置换。
4.3 置换工作宜安排在上午进行,以便调火查找、处理泄漏点,调整看火孔压力和煤气压力、风门开度、测量蓄顶吸力,调节炉温。
4.4 准备4台对讲机、便携式报警器8台、呼吸器4套、2公斤灭火器8个,通知消防车、救护车现场待命;
4.5 置换期间,焦炉停止生产,禁止一切明火。
4.6 准备就绪后,负责人通知交换工换向,换向后将交换机切换到手动状态,切断电源。(以下我们以南钢3号焦炉8:30向开始置换为例,说明整个置换过程。)
4.7 换向结束后,关考克人员从交换机端开始,逐一关闭下降气流(A列)的焦炉煤气加减考克。需多次确认A列加减考克全部关闭到位。
4.8 废气盘操作人员依次:卸掉单号废气盘煤气口连接进风门的小轴;放入石棉板,摆正位置;将顶丝拧紧,确认盖严。
4.9 考虑我厂高炉煤气压力高,正常大于8000pa,为了防止高炉煤气顶开下降气流煤气砣,导致煤气泄
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2010年第四届全国焦化技术及生产年会 2010年6月8日—11日 漏,我们采取一次性送高炉煤气,上两步动作确认无误后,将高炉煤气支管翻板开度固定在50%,逐一打开机、焦侧下降气流(单号)高炉考克。第二次换向前,烟道翻板开度固定在45%(比烧焦炉煤气时大15%),支管压力调整到设定值、烟道吸力比设定值大20pa。
4.10 以上3步工作完成后,检查无误后,负责人通知交换工,第二次手动换向。换向后,中控室调节煤气压力、烟道吸力到设定值,通知炉顶人员看火,检查燃烧情况,保证看火孔微正压,以此来调节吸力。 4.11 同时关考克人员从交换机端开始,逐一关闭下降气流(B列)的焦炉煤气加减考克。需确认B列加减考克全部关闭到位。
4.12 废气盘操作人员依次:卸掉双号废气盘煤气口连接进风门的小轴;放入石棉板,摆正位置;将顶丝拧紧,确认盖严。
4.13 逐一打开机、焦侧下降气流(双号)高炉煤气考克。
4.14 以上3步工作完成后,检查无误后,负责人通知交换工,第三次手动换向。
4.15 地下室人员进行泄漏点检查,废气盘操作人员调节风门开度铁板。同步进行,炉顶人员根据燃烧情况,调节合适的吸、压力。
4.16 检查吸、压力、流量计等仪表正常,按3—5%比例掺烧焦炉煤气,仪表投入自动,交换机投入自动。 4.17 卸掉焦炉煤气大把,使交换考克处于45o。
5.总结
上述焦炉煤气置换成高炉煤气加热的操作步骤,是在南钢炼铁新厂6米焦炉多次置换的基础上总结出来,操作安全简便,整个置换过程在40分钟内完成,不影响焦炉的正常加热,对焦炉生产影响较小,已经成为南钢3座6米焦炉置换成高炉煤气加热的固定方法。
参考文献
[1]《炼焦》,冶金工业部,55页。 [2]《炼焦生产问答》,冶金工业出版社,李哲浩,159页。 [3]《炼焦》,冶金工业部,56页。 [4]《炼焦》,冶金工业部,56页。 [5]《炼焦工艺学》,冶金工业出版社,392页。 [6]《炼焦工艺学》,冶金工业出版社,393页。 [7]《炼焦新技术》,冶金工业出版社,潘立慧等,108、109页。
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