高效淘洗磁选机在某选矿厂的工业试验及应用

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高效淘洗磁选机在某选矿厂的工业试验及应用

第 39 卷 2011 年第 1 期

文章编号:1001-3954(2011)01-0133-03

高效淘洗磁选机在某选矿厂的工业试验及应用

张润身

河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿 河北秦皇岛 066501

造,磨选一系统工艺流程如图 1 所示。改造后铁精矿品位由 63.7% 提高到 65.2%,精矿中二氧化硅含量由 8.2% 降低至 6.8%,取得了明显的效果。从图 1 可以看出,该流程的两次精选作业都产生大量中矿,这部分中矿需要单独进行细磨处理,流程冗长,操作管理比较困难。而且两次选别所产生中矿的品位和细度 (-200 目含量) 相差较大,合并到中矿再磨系统进行处理时,受中矿再磨系统能力的限制,部分中矿又返回到Ⅱ、Ⅲ 段磨机作业,增加了磨机的负担,制约了Ⅰ段磨机能力的发挥和铁精矿品位的提高。

本栏目编辑 杨 健

矿选矿厂现有 2 个磨矿选别系统,即磨选一系

统和磨选二系统,合计年产铁精矿 75 万 t,铁精矿品位 65.2%。为了进一步提高铁精矿品位和产量,利用 CH-CXJ24000 型淘洗磁选机进行现场工业性试验,并依靠该设备进行工艺流程优化。

2 CH-CXJ24000 型淘洗磁选机介绍

CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机工作原理是:选别筒内形成自下而上连续背景磁场,矿粉进入选别区形成磁链均匀悬浮,受向下磁场力、重力以及上升水流合力作用,下行形成精矿。磁链受螺旋上升水流作用,其连生体部位被切断,混杂的连生体以及周围的脉石向上排出,形成尾矿。CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机结构如图 2 所示。

经 验

1 原选煤工艺存在的问题

该选矿厂磨选一系统原工艺流程为阶段磨矿阶段

选别的磨矿—细筛—磁选工艺。磨机按 3∶2∶1 配置,Ⅰ段磨机采用 2 台 φ2.7 m×3.6 m 溢流型球磨机和 1 台 φ2.7 m×2.1 m 格子型磨机,与高堰式双螺旋分级机形成闭路;Ⅱ、Ⅲ 段磨机采用 φ2.7 m×3.6 m 溢流型磨机,分别与两段高频细筛形成闭路,一段细筛采用 0.12 mm 筛孔,二段细筛采用 0.09 mm 筛孔;选别设备采用 CTB1030 型大筒径磁选机及 CSX-II 型磁场筛选机,磁场筛选机产生的中矿单独进行磨矿选别处理。

该选矿厂 2005 年进行了“提铁降硅”工艺改

1. 给料槽 2. 操作平台 3. 安装平台 4. 电动阀门

5. 精矿箱 6. 给水管

图 2 CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机结构示意

该机独特的磁场设计使其具有强大的脱硅、提精功能,固定磁场用于控制跑尾,循环磁场控制精矿品位,补偿磁场形成均匀磁场背景防止中心“磁空洞”;采用全自动化程序控制,能适应矿量波动,有效防止溢流跑黑现象;独特的“磁悬浮”技术实现了设备的大型化,工作稳定,操作简单。

3 工业试验的矿石性质

该矿主要金属矿物为磁铁矿,细粒不均匀嵌布,结晶粒度一般在 0.01~0.15 mm 之间。脉石矿物主要为石英和铁闪石。矿石中有害成分含量较低,磷一般小于 0.05%,硫一般小于 0.15%,矿石的氧化程度很低,均为原生矿。矿石硬度 f=12~14。

图 1 磨选一系统原工艺流程

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高效淘洗磁选机在某选矿厂的工业试验及应用

第 39 卷 2011 年第 1 期

工业试验采用 2 号矿体,其原矿铁物相分析如表 1 所列,原矿多元素分析如表 2 所列。

表 1 原矿铁物相分析 %

矿物名称磁性铁中铁碳酸铁中铁

赤铁矿、褐铁矿及可溶性硅酸铁中铁硫化铁中铁难溶硅酸铁中铁总铁

铁含量30.100.041.210.051.0132.41

占有率92.870.123.730.153.13100.00

表 3 CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机工业试验数据 %

序号12345678

给矿浓度64.0565.4663.8964.1063.6164.4564.8965.98

给矿品位61.7661.8660.8962.3561.2961.4961.0861.5661.54

精矿浓度61.6163.3063.6165.3965.2259.6662.3864.4163.20

精矿品位66.4466.8166.1067.1765.8266.1465.8166.3766.33

溢流品位12.5111.3211.0712.0412.1511.029.5010.8111.30

作业金属同期生产产率回收率精矿品位91.3291.0890.5391.2691.5691.5691.6091.3491.28

98.2498.3798.2898.3198.3398.4998.6998.4898.40

65.5865.9064.8764.5565.0365.3865.6965.8665.36

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本栏目编辑 杨 健

表 2 原矿多元素分析 %

成分含量成分含量

TFe32.32Pb<0.01

FeO23.47Zn0.029

SiO247.34Cu<0.01

Al2O31.73P0.042

CaO1.54S<0.01

MgO2.30K2O0.21

Mn0.08Na2O0.27

平均64.55

4 工业试验流程

该选矿厂在对原生产工艺进行认真检测、分析的

基础上,结合生产现场实际情况,制定了工业试验流程,见图 3。拆除原流程中两段磁场筛选机,用 2 台 CTB1030 型磁选机替代一段细筛后的 4 台 CSX-II 型粗选磁场筛选机,用 2 台 CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机替代 3 台 CSX-II 型精选磁场筛选机进行精选作业。淘洗磁选机溢流采用中场强磁选机进行扫选,扫选所得粗精矿返回三段磨矿作业,拆除全部中矿处理系统。

由表 3 可以看出,试验指标和生产指标都比较稳定。全自动淘洗磁选机在平均给矿品位为 61.54% 的前提下,平均试验精矿品位达到 66.33%,比上年同期提高 0.97%。作业产率为 91.28%,金属回收率 98.40%。

试验过程中,在全自动淘洗磁选机前安装了一段磁选机进行浓缩作业,其给矿浓度达到 64.55%,减小了矿量波动对淘洗磁选机作业效果的影响。平均精矿浓度达到 63.20%,可以直接进行过滤脱水作业。

经 验

6 应用效果

2010 年 3 月,该矿又在磨选二系统进行了全自

动淘洗磁选机的工业试验,同样获得理想的试验数据。4 月份应用该试验流程进行生产,由于无中矿返回流程,循环负荷降低,提高了Ⅱ、Ⅲ 段磨机磨矿效率。在保证精矿品位的前提下,将一段细筛筛孔由 0.12 mm 增大到 0.15 mm,二段筛孔尺寸由 0.09 mm 增加到 0.12 mm,使一段磨机处理能力有了显著提高。将 4 月份生产指标与工业试验前的 1 月份进行比较,结果如表 4 所列。

表 4 生产指标对比

生产指标2010 年 1 月2010 年 4 月提高率

入磨品位/%30.6530.55-0.1

精矿品位/%65.2266.110.89

尾矿品位/%7.145.33-1.81

金属回磨机处理能力收率/%/(t·h-1·台-1)81.7582.640.89

38.4043.94 5.54

图 3 磨选一系统现场工业试验流程

5 试验结果

工业试验自 2010 年 2 月 5 日~ 3 月 1 日,历时

25 d。每天取样 4 组,除去因检修停机时间,共取得试验数据 92 组。将 92 组数据整理为 9 组,并与同期生产的精矿品位进行比较,结果如表 3 所列。

从表 4 可以看出,在入磨矿石条件接近的情况下,应用全自动淘洗磁选机使铁精矿品位提高了 0.89%,达到 66% 以上。尾矿品位并未升高,金属回收率也没有损失。由于消除了中矿影响,并且放宽了精矿细度,磨机能力提高了 5.54 t/(h·台)。

7 结论

采用 CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机作为精选设备,简化了生产流程,提高了精矿品位,采用全自动控制,操作简单,运行平稳,能有效控制溢流

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第 39 卷 2011 年第 1 期

“跑黑”现象,对稳定生产指标效果明显。利用该机的高效选别能力放宽了精矿粒度,降低了流程循环负荷,在提高精矿品位的前提下使一磨能力得到有效提高,证明全自动淘洗磁选机的应用是成功的。□

(收稿日期:2010-07-09)(修改稿日期:2010-10-05)

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的散煤堆积断面减小,运输能力也明显降低,正常采煤状态下落煤与运煤能力不匹配,造成浮煤。俯采角度大,采煤机滚筒的装煤工况恶化,加上 MXG150/350D 型采煤机本身与弧形挡板不配备,因此,采煤机的装煤效率非常低,导致刮板输送机前方的浮煤大量增加,给刮板输送机的推移造成困难。

本栏目编辑 杨 健

文章编号:1001-3954(2011)01-0135-02

2 解决措施

2.1 采煤机结构的改进

2.1.1 增加采煤机平滑靴底板厚度

由于俯角大,采煤机向煤壁倾倒的趋势必然增加了滑靴的受力和磨损。为减缓采煤机向煤壁倾倒的趋势,对采煤机平滑靴进行了改进,具体方法是:在不影响齿轨轮与齿轨正常啮合的前题下,尽量加大平滑靴底板的厚度。根据平滑靴的结构以及与刮板输送机的配合情况,将平滑靴底板加厚 20 mm (见图 1),这样相对降低了采煤机的俯斜角度 1.8°。

大俯角工作面综采存在的

问题及解决措施

张武东,冯振忠

冀中能源股份有限公司设备租赁分公司 河北邢台 054000

经 验

泉矿 1424 工作面走向长约 814 m,倾向长 110

m,煤层平均厚为 2.8 m,可采储量 36.8 万 t。该工作面位于下解向斜轴部,该向斜走向 NE 40°,其西北翼地层倾角较大,为 38° 左右,东南翼为 24°~27°;受下解向斜影响,回采工作面沿走向方向倾角变化较大,其中在回采工作面 100 m 处,沿走向有 80 m 左右的地层倾角达到 27°~34°,平均 32°。

该工作面主要设备为 MXG150/350D 型无链牵引采煤机、SGZ630/220 型中双链刮板输送机和ZY3000/14/32 型掩护式液压支架。

图 1 改进后的采煤机平滑靴

1 存在的主要问题

1424 回采工作面通过下解向斜轴部时,由于沿回采工作面走向 80 m 范围内的地层倾角较大,形成大倾角俯斜开采,可能在以下几个方面对回采工作造成不利影响。

(1)采煤机的稳定性 由于俯角大,采煤机重心前移,产生压向煤壁倾斜趋势,造成采煤机运行状态不稳定。同时,由于采煤机始终处于煤壁倾斜状态,改变采煤机滑靴与导向装置之间的受力状况,易造成滑靴磨损。

(2)液压支架的稳定性 由于俯角大,在支架自重产生的下滑力和采空区矸石产生的下推力的作用下,液压支架移架时,易失控下滑或向煤壁倾倒。

(3)刮板输送机的稳定性 由于采煤机始终存在向煤壁倾倒的趋势,带动刮板输送机也有前倾趋势,推移刮板输送机时,易造成刮板输送机上移,甚至被推翻。刮板输送机上移后,会造成液压支架的推移导向框架与刮板输送机不在一个平面上,推移刮板输送机时易造成推移导向框架弯曲和损坏。

(4)装煤效率低 由于俯角大,刮板输送机倾角也大,在散煤安息角不变的情况下,刮板输送机上

2.1.2 去掉采煤机滚筒端面截齿

将采煤机 2 个滚筒的端面截齿全部去掉,不让采煤机自行进刀,改用人工放炮方法处理,防止因采煤机自行进刀而进一步加剧采煤机向煤壁倾倒的趋势。

2.2 改进采煤工艺

2.2.1 台阶推进

为了进一步减缓采煤机在回采过程中的实际俯角,提高采煤机工作时的稳定性,工作面采用小台阶推进,即严格控制采高不超过 3 m,始终保持留有适当的底煤;加大采煤机的下切深度,让下切深度保持在 120 mm 以上,使回采工作面沿走向形成宽度为 1 个截深、高度保持在 120~180 mm 的台阶状,刮板输送机沿台阶一步一步向前推进,从而减缓回采工作面的实际俯角。2.2.2 单向割煤

采用采煤机下行割煤、上行装煤的单向割煤方式,同时,还在采煤机滚筒上安装了弧形挡板,以进一步提高装煤效率。

2.3 增强液压支架及刮板输送机的稳定性

由于采煤机、刮板输送机及液压支架三机为一个整体,保持液压支架及刮板输送机的稳定性,有利于增强采煤机的稳定性。

(1)保持液压支架的稳定性 主要是采用带压移

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/i2sm.html

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