(最新)变频耐压革新GIS设备安装试验流程“五小”创新成果申报
更新时间:2024-04-26 22:27:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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河北省电力公司“五小”创新成果申报表
申报单位: 邯郸供电公司欣和电建公司
成果名称 发明人姓名或团队名称 成果简介 一、成果提出背景 GIS设备因其集成化程度高、现场安装试验周期短、节省占地等一系列优点后被广泛应用,同时因GIS设备元件安装在封闭外壳内部,规程要求,GIS设备必须进行耐压试验。为避免GIS设备内部的抽压PT、母线PT在工频耐压下发生过激磁损坏,长期以来,现场耐压试验都是分两次进行,PT气室需要进行两次真空处理及充注气体工作,费时费力,重复性工作多,残留气体排向大气,污染环境。 二、成果原理 采用变频耐压试验原理,控制试验频率使其大于131Hz,使得耐压试验时PT内部磁通与正常运行时大小相等,一次性完成GIS设备安装,避免重复充放气,节约人材机费用,有效保护环境。 三、成果实施效果 1、PT随间隔本体一并安装,避免了施工间断,提高了工作效率,缩短工期72小时,作业安全风险大幅降低。 2、PT气室只处理一次,不需使用SF6气体回收装置,减少了真空泵的使用台班,杜绝了SF6气体浪费,避免了第二次真空处理时残余SF6气体排放,实现了绿色环保施工。 3、变频耐压模式下,安装试验流程简洁高效,节约效益突出,根据统计,每个PT间隔可节约1.45万元,该项革新从2007开始先后在68个PT间隔进行应用,累计节约费用98.6万元。 4、该项成果适用于基建和生产专业,应用于生产专业时,效能更加突出。事故抢修时,由于工期大幅缩短,电网运行风险和电量损失大幅降低。 曾获奖励 邯郸供电公司2011年“五小”创新一等奖 生产( )基建(√)营销( )农电( )培训( ) 财务( )科信( )集体企业()其他( ) 变频耐压革新GIS设备安装试验流程 刘靖峰 申报“五小” 分类 发明成果真实性以及同意在公司系统内无偿推广承诺 发明人是否同意: 同意 所在单位初审意见 同意上报 单位排序 2 注:申报表后请附详细的文字说明,并配以图片、照片。
附件:
变频耐压革新GIS设备安装试验流程 一、成果提出背景
1、GIS设备因其集成化程度高、现场安装试验周期短、节省占地等一系列优点,07年以后被广泛应用。因GIS设备元件安装在封闭外壳内部,规程要求,GIS设备必须进行耐压试验。GIS设备内部的抽压PT、母线PT在工频耐压下会发生过激磁损坏,长期以来,现场耐压试验都是分两次进行,PT气室需要进行两次真空处理及充注气体工作。
2、两次真空处理、充注气体,两次耐压试验,一是,造成大量的人、材、机浪费;二是,施工周期长,重复性工作多,工作人员暴露于危险环境下的频次多,不利于施工安全;三是,PT气室多一次真空处理,残留SF6气体不得不排向大气,不利于环境保护,有悖于绿色施工理念。
3、上述问题在现场长期普遍存在,如果能够得到有效解决,安全效益、经济效益和环保效益非常可观。
4、能否创新一种试验方法来改变这种状况?答案是肯定的。创新的关键在于:提高耐压试验时电压频率,让PT内部的磁通量保持正常运行电压下的水平(下图中膝点位置)。就目前而言,各局、各安装试验公司都配备了变频耐压设备,具备了实施技术革新的硬件基础。
U
Фe Ф
膝点
二、成果原理
1、利用串联谐振原理获得高电压对一次设备进行耐压试验。试验原理接线简图和各元件电压相位关系图如下:
UL
UR UC
I UC UL UC UL UR UR
f= 2π LC
1
U
试验频率可通过公式 进行预测计算。
WL UL
品质因数Q又称作电压放大倍数,可通过 Q= = UR R 进行计算。
利用串联谐振原理进行试验,试验电源仅提供试验回路的有功损耗,设备体积小,重量轻,便于搬运,作业过程不需使用吊车,作业
安全系数高。同时,由于Q值可控制在40以上,试验设备的出口电压可以大幅降低。
2、控制谐振频率,使其大于131Hz,使得试验过程中PT不过激磁损坏。110kV电磁式PT最高长期运行电压为69kV(相电压),组合电器耐压试验电压值为184kV。根据电磁学公式U=4.44NfФ,保持磁通量Ф值不变,提高频率f,即可提高电压U。由此可见,将试验频率控制在131Hz时,PT内磁通密度等同于正常运行时的磁通密度,不会发生过激磁发热损坏。同理,220kV电磁式PT最高长期运行电压为139kV(相电压),组合电器耐压试验电压值为365kV,试验频率控制在131Hz时,PT内磁通密度等同于正常运行时的磁通密度,不会发生过激磁发热损坏。
3、试验频率的控制可通过组合匹配试验电抗器,改变现场试验接线来实现。试验前测定组合电器电容量,选择合理的加压试验地点。公式中的L是指试验设备中谐振电抗器的电感量,C是指被试设备电容量,选择电感量时需根据试验范围统计试验设备的电容量,利用频率公式,确定电感量的经济合理数值,因试验频率与被试回路的电抗量和电容量的乘积成反函数关系,所以电感量容易确定,并具有普适性。
三、成果实施效果
1、革新GIS安装试验工艺流程,避免了大量的重复性工作。 工频耐压(或频率低于131Hz)下安装试验流程: 工作 开始GIS本体安装 GIS本体抽真空 GIS间 隔内各气室测微水含量 GIS本体充气静止 工频试验电压检验PT安装质量 GIS工频耐压试验 GIS母线PT、抽压PT气室气体回收 GIS母线PT、抽压PT安装 工作结束 GIS母线PT、抽压PT气室充气静止 GIS母线PT、抽压PT气室抽真空
变频耐压试验下安装试验流程:
工 作开 始 GIS本体安装 GIS 母线PT、 抽压 PT 安装 GIS设备抽真空 GIS设备充气静止 GIS变频耐压试验 GIS间 隔内各气室测微水含量 工作结束
对比而言,变频耐压试验模式下减少了四个安装试验环节(填充黄色底纹环节),消除了重复性工作。以抽压PT气室为例,演示两种试验模式下作业过程。
工频耐压(或频率低于131Hz的变频耐压)下作业过程: ①检修专业安装GIS间隔本体,对抽压PT气室(红框内部分)进行抽真空处理,完毕后充入SF6气体,并静止24小时。 对该气室进行抽真空、充气处理 ②检修专业撤场,高压专业进入,从套管加压 进行耐压试验。 从套管处加入高电压进行试验
③试验结束后,高压专业撤场,检修专业回收抽压PT气室内的SF6气体。受装备水平限制,气体只能回收到1000pa,回收气体需返厂进行净化去脂处理,不能直接使用。处理成本和往返运输费用与批量购置气体费用基本相当。 使用SF6回收装置回收该气室气体 ④检修专业安装抽压PT,并对抽压PT气室进行抽真空、充气处理。抽真空时,残留在该气室内的SF6气体排向大气,直接造成环境污染。 安装抽压PT 对该气室进行抽真空充气处理
⑤充气结束后,检修专业撤场,高压专业从组合电器套管处施加运行电压,验证PT安装合格后,工作结束。 从套管处加运行电压,检验PT安装质量 变频耐压(频率高于131Hz)下作业过程: ①检修专业安装GIS间隔本体,安装抽压PT,对抽压PT 气室进行抽真空充气处理,工作完毕后撤场。 ②高压专业进场,从套管加压试验,控制试验 频率大于131Hz,电压升至额定电压后检测PT二次 电压,验证PT安装合格后,升至耐压电压,试验完毕后 工作全部结束。 从套管处加压进行变频耐压试验,试验频率大于131Hz 对该气室进行抽真空、充气处理
2、GIS设备安装工作一次完成,避免了施工间断,提高了人员、机械使用效率,节约工期72小时,缩短了工作人员暴露在危险环境下的频次,从另一个角度为现场安全做出了贡献。
3、减少了车辆、试验设备、施工机具使用台班,节约了SF6气体,最大限度避免了残余SF6气体排放,同时有效的保护了环境。
4、安全高效,经济效益非常可观。根据统计,该项成果从2007年12月启用,已在32个变电站68个间隔进行应用,累计节约费用约98万元。
5、该项成果适用于基建和生产,应用于生产时,效能更加突出。事故抢修时,由于工期大幅缩短,电网运行风险和电量损失大幅降低。
6、经济效益分析对比表如下:
试验 工频耐压方法 试验 消耗 人 20工日 变频耐压试验 经济效益分析 单间隔 累计施节约费用节约 工间隔 总计 1、人:15工日,每工日100元,共计1500元; 2、材:节约1.5瓶SF6气体,每瓶6000元,共计9000元; 3、机:5吨解放、 8吨吊车每台班600元;双排每台班400元,真空泵每台班400元,SF668个 回收装置每台班600元,共计节约4000元。 4、单个GIS间隔共计节约14500元。 5工日 材 SF6气体 1.5瓶 5吨解放、8吨吊车各2台班;真空泵、SF6气体回收装置各2个台班 无 98.6万元 机 双排1 台班 7、现场应用展示
中华站220kV、110kV组合电器变频耐压试验
郭场110kV线路抽压PT应用变频耐压试验技术,该气室很大,需要耗费2瓶SF6气体,该工程2010年1月29日投运
南屯头110kV组合电器母线PT应用变频耐压试验技术,该工程2011年1月16日投运
中华站110kV组合电器母线PT气室应用变频耐压试验技术,该工程2011年6月3日投运
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