一次风机动叶调节机构故障原因分析及处理

更新时间:2023-12-04 21:24:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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一次风机动叶调节装置故障原因分析及处理

摘要: 一次风机动叶调节装置故障严重影响机组安全、经济运行。通过对一次风机动

叶调节装置故障原因分析,提出处理方法并实施,实施后保证一次风机正常运行。提高一次风机的安全性、可靠性、稳定性和经济性。

关键词: 一次风机故障、原因分析、综合治理。 1前言

1B、2B一次风机在2011年10月份上旬,相继出现动叶调节装置无法调节故障。通过对一次风机动叶调节装置故障原因分析,提出处理方法并实施,进一步提高检修管理经验。

2 设备简介

大唐彬长发电公司总装机容量1260MW。1、2号机组分别于2009年8月和9月投产。锅炉为上海电气集团锅炉有限责任公司生产的SG-2084/25.4-M979型超临界直流锅炉,四角切圆燃烧、一次中间再热、平衡通风、固态排渣。锅炉燃烧系统按中速磨一次风直吹式制粉系统设计。

锅炉共配置2台由豪顿华生产的ANT1960/1400F型动叶可调轴流式风机。由风机外的电动执行器上的调节臂驱动扩散筒内的调节驱动装置和叶轮上的液压系统,来改变轮毂上的叶片角度,进而调节风机出力至合适值。

3 运行状况

3.1 1B一次风机动叶调节装置故障情况,详见下表、图:

时间 10月4日15时 随后减负荷 减负荷 10月5日15时 次后进行调整 再调整 再调整 加负荷

机组负荷 465 390 300 387 388 426 426 511 CRT开度 56 63 38 55 42 65 51 62 电流 73 72 67 74 72 91 75 88 1 就地 29 力矩保护动作 就地处理,各参数跟随 各参数跟随 15:17分进行加负荷操作 15:52分两侧电流调平,又重新加负荷 各参数跟随 各参数跟随 各参数跟随 记事 10月6日 430 61 73 14:05分,1B电流73A随开度不再增加,14:23时处理,开度83%,电流突降至63A,将1A加至59%、96A,降负荷至350MW。 稳定数据 350 83 63.6 45 CRT与机械对应、电流不对应,1B油压2.42MPa 从以上数据表明,1B一次风机动叶调节装置电动执行器反馈信号、电流反馈信号、就地开度指示、动叶实际开度已经不对应。

1B一次风机动叶开度、电流、出口风压、出口风量曲线

3.2 2B一次风机动叶调节装置故障情况,详见下表、图:

时间 机组负荷 CRT开度 69 88 电流 80 81.2 就地 记事 9月29日19:01分加负荷后就出现了异常现象 减小开度至77%电流81.2A;77%以下开度增减时,电流、风压、流量、油压等参数跟随。就地最大开度33°。 10月6日稳定工况 10月7日加负荷 427 79 80 32 350 62.6 72.4 26.5 CRT开度与电流不对应,大约15%、就地指示与电流基本对应,就地油压 1.98\\2.03。 力矩已动作,令关小至68%、30度时电流降低约1A。加负荷过程中2B 64% 73A升至79% 80A,后减68% 80A,表现出电流增加缓慢 9月29日19时 405 10月5日10:54分 420 2

从以上数据表明,2B一次风机动叶调节装置电动执行器反馈信号、电流反馈信号、就地开度指示、动叶实际开度已经不对应。

2B一次风机动叶开度、电流、出口风压、出口风量曲线

4 原因分析

1B、2B一次风机故障现象基本相同,调整到一定角度时,风机电机电流、风量、风压无变化,就地开度至某个值后,不再变化,表明此时风机动叶未跟随调节而变化。动叶程控调节时,风机液压油油压跟随,表明液压系统中液压缸、旋转油封工作正常;电动执行器随调节可变化,表明执行器工作正常。问题就出在执行机构拉叉连接的转臂上的轴承、紧钉螺栓处。轴承可能出现损坏卡涩,紧钉螺栓出现松动打滑现象。

5 处理

5.1 1B一次风机处理

10月9日11时,停运1B一次风机,检查执行机构转臂,检查轴承、无损坏,转动轻松自如,内外拉叉的紧钉螺栓松动。重新定位各部件,使得风机叶片、就地指示、CRT反馈一致,CRT开度反馈0—100%对应叶片开度10—50°。紧钉螺栓对应转臂位置,开φ8深2mm槽。紧固紧钉螺栓。轴承清洗、加注润滑脂。

10月9日18时,风机投入运行,动叶调节自如,各参数跟随紧密。 5.2 2B一次风机处理

10月10日11时,停运2B一次风机,检查执行机构转臂,检查轴承有锈蚀、麻点,内外拉叉的紧钉螺栓无松动。重新定位各部件,使得风机叶片、就地指示、CRT反馈一致,CRT开度反馈0—100%对应叶片开度10—50°。更换轴承、加注润滑脂;紧钉螺栓对应转臂位置,开φ8深2mm槽;紧固紧钉螺栓。

10月10日18时10分,风机投入运行,动叶调节自如,各参数跟随紧密。

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6 效果

经过以上处理后,1B2B一次风机运行正常,运行曲线见下图。

1B一次风机动叶CRT反馈、电流、风量、风压曲线(10月9日-10月21日)

2B一次风机动叶CRT反馈、电流、风量、风压曲线(10月10日-10月21日)

7 结论

一次风机动叶调节装置拉叉紧钉螺栓松动、转臂轴轴承锈蚀造成风机叶片无法正常调节,影响一次风机安全、经济运行。通过处理,解决了1B、2B一次风机动叶调节装置故障,提高了检修业务技能及检修管理经验。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/hxbt.html

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