企业节电类型

更新时间:2023-10-19 18:07:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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案例一:基本电费持续优化

应用场景---基本电费安容量计费,变压器利用率低,用电负荷不稳定。

应用锦囊---计费方式调整

重庆某摩配制造公司,是一家专门生产制造汽车/摩托车和通用机械橡胶制品的企业。工厂内变压器容量为1250kvA,年用电量约200万千瓦时,基本电费计费方式为按变压器容量计费,年总电费约180万元,基本电费36万元。

经现场调查和数据分析,发现日平均用电负荷为200kw,最大负荷在400kw左右,最大需量值不到500kw,低压变压器额定容量的40%;结合工厂生产计划安排,在生产高峰的状态只存在3个月,根据数据测算到高峰状态下日平均用电负荷增加为300kw,最大负荷在650kw左右。

所以,公司工程师制定了治理方案,将计费方式改为按申报需量计费,每月或每个阶段用电量做出一个优化值,前期申报需量值为500kw,生产高峰的月份申报需量值为650kw,负荷降低后再调整为500kw。

最终,经过数据跟踪和缴费单显示,月基本电费从3万元减少到1.8万元,节约1.2万元;生产高峰月份节约0.66万元,综合一年节约基本电费13万元,降费36%,效果显著。

案例二:负荷管理(移峰填谷)

应用场景:1.配电变压器容量不合理,变压器利用率低。2.企业执行峰谷电价,因生产安排不合理,造成电度电费高。 应用锦囊--计费方式+移峰填谷

重庆某再生资源股份有限公司,主要经营回收处理废旧铅酸蓄电池、再生铅、硫酸、硫酸钠、混合塑料等。工厂内变压器容量为1250kvA,年用电量约100万千瓦时,年总电费约100万元,基本电费36万元。基本电费计费方式为按变压器容量计算。

经数据分析的与现场调查,发现基本电费与总电费比例过大,达36%左右;峰时段电量占总电量的35.7%,此时段电度电费占总电度电费的51.77%;变压器载容比在30%左右,破碎机支路负荷为可中断负荷,且大部分在峰时电价时段用电。

所以,经公司工程师综合分析,将计费方式改为按申报需量计费,同时,移峰填谷,调整破碎机支路负荷至凌晨生产。既满足生产任务,又可以使用低谷电价费用。

最终成效,基本电费降至24.6万元,每月节约基本电费约1.2万元,年节约基本电费11.38万元;使用移峰填谷每月节约电度电费0.51万元,年节约电度电

费6.41万元;总电费全年节约电费支出17.79万元,综合降费比17.79%。成果显著。

案例三:用电管理(负荷转移)

应用场景:企业原变压器设计时无低压联络断路器,低压负荷无法转移;对变压器损耗不了解,造成电量浪费,用电成本增加。 应用锦囊--计费方式调整+运行方式调整+负荷优化

重庆某工程机械有限公司,主要经营工程机械整机及配件的研发、生产、销售及技术咨询、售后维修服务。厂内变压器容量为2*800kvA,年用电量约79万千万时,年总电费约104万元,基本电费46万元。基本电费计费方式为按变压器容量计算。

经数据分析的与现场调查,发现:基本电费与总电费比例过大,达44%左右;1#变压器最大载容比约30%,2#变压器最大载容比约35%;

经公司工程师综合分析后,将1#、2#主变增添一条联络电缆,一组联络短路器和隔离开关;调整运行方式,将2#变压器负荷全部转移至1#变压器运行;对2#变压器做报停6个月处理,2#变压器转至冷备用状态;6个月后将基本电费计费方式由按容申报变更为按需申报;6个月后,2#变压器恢复至热备用状态。

通过一系列节电措施,在2#变压器停报期间:每月节约基本电费约1.92万元,6个月节约基本电费11.52万元。按需量申报基本电费期间:每月节约基本电费约1.54万元。节约2#变压器电度损耗每月0.33万;合计年节约总电费24.72万元,综合降费比23.68%;达到了节电效果。

案例四:用电精细化管理

应用场景:企业用于生产的电能利用率低,电能成本增加;变压器过载,使用寿命降低,同时,过载部分容量将受到供电公司考核。

应用锦囊---损耗管理+负荷优化

重庆某铝合金轮圈有限公司,主要制造、销售汽车铝合金轮圈、摩托车铝合金轮圈、摩托车零部件(不含发动机)、汽车零部件(不含发动机)等。厂内有变压器一期(1250kvA+2*600kvA高压电机)和变压器二期(2000kvA+2*600kvA高压电机),月均电量一期100万千瓦时和二期90万千瓦时。一期各车间电量汇总约77万度,与供电公司计量电量误差较大,损耗无法分摊至各车间,差额一直有公司承担,造成企业成本增加。

经数据分析的与现场调查误差较大原因,发现:各车间分别计量,存在累计误差;1#变压器检修电源箱未安装电能表,存在电量漏记情况;1#变压器存在过载情况,损耗增大;1#变压器载容比约30%,2#变压器载容比约35%;1#变压器

和1#变压器低压各出现至各车间电缆固有损耗;存在漏电情况。

经公司工程师综合分析后,将1#变压器负荷临时转移至2#变压器运行,待新装变压器报批后再对原1#变压器负荷进行分配;对0.4kv检修电源箱进行升级改造,采用插卡式费控电表,对存在漏电情况的电缆进行更换。经过一系列有效措施,企业用于生产的电能有效使用率由原76.82%上升至94.21%,相当于每月节约电量17.39万千瓦时,节约电费10.53万元。

案例五:用电管理(负荷优化)

应用场景:企业对自身用电情况不清楚,盲目增容。 应用锦囊---计费方式调整+负荷优化

重庆某食品有限公司,主要生产、销售:食品、肉食品、调味品、米饭、熟食、面食类、饮料类等。厂区内有2台变压器,1#变压器1250kvA和2#变压器630kvA。年用电量约105万千瓦时,总电费约110万元,基本电费54.1万元。基本电费计费方式按变压器容量计算。因新的生产线准备调试生产,大约新增负荷在300kw左右,计划对原630kV变压器增容至1250kVA处理。

经数据分析的与现场调查,发现:1#变压器最大载容比月25%,2#变压器最大载容比约38%。所以公司工程师将新生产线负荷全部接至1#变运行;将计费方式调整为按申报需量计费。

最终节电成效显著,因未对2#变增容,使企业减少投资超过20万元;每月节约基本电费1.45万元,年节约基本电费17.4万元,降费比32%,使企业节省生产成本。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/hhwf.html

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