强化预处理兼氧好氧工艺处理皮革废水
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第28豢第8期2012年4月
中国给水排水
CHINAWATER&WAmWATER
VDl.28No.8
Apr.2012
强化预处理/兼氧/好氧工艺处理皮革废水
翁觅离
(浙江农林大学环境与资源学院,浙江杭州311300)
摘要:在浙江某制革公司废水处理工程中,针对制革废水舍有铬鞣工艺废水的特点,将铬鞣废水单独分流预处理,实现铬泥的回收利用。综合废水采用初沉和气浮二道物化处理单元强化预处理,从而提高了废水的可生化性,通过兼j艮/好氧生物处理工艺,实现了制革废水的达标排放。介绍了废水处理改造工程的组成、各处理单元的设计参数及运行操作方式,可为制革废水的达标排放和提标改造提供参考。
关键词:强化预处理;制革废水;铬鞣废水
中图分类号:X703.1文献标识码:C文章编号:1000一4602(2012)08—0056—05
EnhancedPretreatment/Facultative/AerobicProcessforTannery
WastewaterTreatment
WENGMi.1i
(&/tooloyEndmnmemandResource,z心洳ngAgricultureandForestryUniversity,Hangzhou
311300,China)
Abstract:Consideringthattannerywastewatercontainedchrometanningwastewater,thechrometanningwastewaterWiELgseparatedandpretreated,andthechrometanningsludgewasrecycledinthewastewatertreatmentprojectofatanneryinZhejiangProvince.Thecomprehensivewastewaterwaspre-
treatedby
pre—settling
andairflotationtoimprovethebiodegradabilityofwastewater.Combinedwithfac—ultativeandaerobicbiologicadtreatmentprocesses,thetannerywastewatermetthedischargestandards.Thecompositionofwastewatertreatmentreconstructionproject,thedesignparametersofeachtreatmentunitandtheoperationmodeareintroducedtoprovidereferenceforup?to—standarddischargeoftannerywastewaterandupgradingandreconstructionofWWTPs.
Keywords:enhancedpretreatment;tannerywastewater;chrometanningwastewater
浙江某制革公司是一家专业制革生产企业,加工各类皮革制品。企业现有一套制革废水处理装置,由于设备老化、处理工艺不合理等因素,使得处理出水不能达标排放,被列入限期治理项目。为了企业正常生产以及环保需要,决定建一座1500m3/d的皮革废水处理厂。受企业委托,在进行了废水水质、水量调查及对同类型废水处理工程调研的基础上,结合该类废水的处理经验¨爿J,进行了工艺改造。1废水水量及设计进、出水水质
该企业生产中使用硫化碱、石灰、酶、铬粉、红矾
钠、兰矾水、表面活性剂、染料等化工原料,废水主要来源于浸灰、脱毛以及铬鞣等工段,铬鞣废水的主要污染物为无机盐、三价铬、合成鞣刺、悬浮物等,该项目将其单独进行预处理以便回收铬,然后再与包括脱脂废水、浸灰脱毛废水、清洗废水和厂区生活污水在内的综合废水合并处理。出水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978--1996)的一级标准,即:COD≤100mg/L、BOD,≤30mg/L、SS≤70mg/L、总铬≤1.5mg/L、NH3一N≤15mg/L。
具体进水水质、水量见表l。
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www.watergasheat.CO∞II翁觅离:强化预处理/兼氧/好氧工艺处理皮革废水第28卷第8期
表1进水水质、水量
Tab.1]l扭ttontquantityand叩la:UI)r
水量/COD/Cr3+/BODs/NH3一N/Ss/
项目色度/倍
(m3?d“)(1ng?Lq)(mg?L。1)(mg?L“)(mg-L“)(1119?L。)
铬鞣废水5001000—25002000—4000350—8001000—3000100—200l0010~2500综合废水l0002000—400010一100500—2000200—50060一1001000一3000平均进水I500≤3ooO≤1000≤l200≤l000≤100《2000
2工艺流程
2.1设计思路
①对铬鞣废水单独进行预处理,沉淀的铬泥进行回收利用,以防止高浓度铬离子对生化处理的冲击和累积,将预处理后的铬鞣废水混入调节池进行综合处理。
②预处理系统采用二道格栅(机械格栅和旋转栅网)去除漂浮物、毛屑等杂质。由于制革废水中含有大量毛屑、猪毛等固形物,如不在预处理阶段去除,会对后续处理产生较大的影响。
③采用调节池预曝气工艺,并将剩余活性污泥回流至调节池,这样一方面可以进行均质,防止调节池淤积和厌氧发臭,另一方面可对废水中的硫化物进行部分氧化。
④设计初沉和气浮二道物化处理单元,在初沉池前投加高分子聚酯(PNS)、阴离子聚丙烯酰胺(NPAM)等混凝剂,对废水中的硫化物以及高浓度悬浮物进行混凝沉淀处理;在气浮池前投加阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)絮凝剂,对废水中的油脂、表面活性剂等进行气浮分离。由于制革废水中含有大量的石灰渣、泥沙等固体物,如不在预处理阶段去除,会对后续处理产生较大的影响。
⑤设置前置兼氧处理工艺降解废水中的有机高分子物质。
⑥采用推流式A/O生物接触氧化工艺,防止污泥膨胀和减少占地面积。将混合液和污泥全回流,一方面增加微生物浓度,另一方面达到脱氮的目的。在工艺流程上充分考虑推流式以节约曝气量。
⑦沉淀池后续微絮凝过滤工艺,以进一步保证出水水质达标。在沉淀池后过滤池前投加少量的CPAM高分子絮凝剂,对出水中的悬浮物和部分难降解的高分子有机物进行接触过滤,确保出水悬浮物、COD等指标达标。
⑧针对制革废水的特点,采用特种水处理机械和设备。制革废水与污泥在预处理和一级物化处理阶段,不宜使用普通潜污泵,本设计选用带切割功能的潜污泵。对铬鞣污泥采用厢式板框压滤机脱水,使得污泥含水率达到60%,其他污泥脱水采用带式压滤机。刮泥机采用加重式,污泥输送采用泵送方式。
2.2工艺流程
对铬鞣废水单独进行预处理,工艺流程见图l。整个废水处理工艺流程见图2。
图1铬鞣废水预处理工艺流程隐.1Flowchart0fc]LrtmllO伽lni玛wastewaterlms-/
pl∞嘲8
预处理后铬鞣废水空气预曝+剩余活性污泥综合废水
甄孤
污泥回流TCPAM
至互噩巫争曩萎翥拿霾L——厂
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警鳖划L———峰忑撇懒…池辛达标排放上清液去溺节池?—币再蒜
图2废水处理工艺流程
啄2玎附chartofmmtewalertrealmomproce,6
铬鞣废水单独收集进入集水池后,通过暗沟(内置沉井式检查井)汇至废水处理站的机械回转格栅,截留固形渣滓用手拉小车清理。去除漂浮物的废水自流进入调节池。调节池的废水用潜污泵提升至沉淀池,加入CPAM去除悬浮物,加入碱液使
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罢
弟28卷第8期中国给水排水www.watergasheat.coin
Cr3+形成Cr(0H),沉淀,铬泥脱水后单独处置,由相关单位进行铬泥回收,经处理后的废水流入综合废水处理调节池。
综合废水通过暗沟(内置沉井式沉砂井)汇至污水处理站的机械回转格栅(粗细各一道),截留的皮屑、猪毛等固形渣滓用手拉小车清理。调节池内设置曝气系统,剩余污泥回流至此进行均质和吸附、预氧化。调节池的废水用潜污泵提升至初沉池,并在泵后加入PNS和NPAM絮凝剂,废水中的硫化物和细小固体及胶体在初沉池中截留沉淀,然后自流入EDUR气浮池迸一步进行固液分离,以去除油脂、表面活性剂以及部分高分子有机物。至此完成了废水的物化处理,COD降至1000mg/iJ左右,ss大部分被去除,硫化物以及铬等重金属浓度达到生化系统能接受的水平。
气浮池出水自流人膜法和泥法相结合的A/O生化处理系统。A段的兼氧生化废水与从0段回流的污泥混合,进行脱氮和进一步的生化处理,然后混合液进入0段好氧生化系统,迸一步去除COD、BOD;,0段出水进入终沉池进行固液分离,出水经加药后进入微絮凝过滤池,最终出水经计量排放渠排放。
初沉池、气浮池等产生的物化污泥泵入污泥池,由螺秆泵打入带式压滤机进行脱水。上清液排入调节池,干污泥外运填埋。
3主要构筑物及设计参数
3.1机械格栅/调节池
格栅井与调节池(综合废水和铬鞣废水)联建。总尺寸为20.0珊x10.0mX2.50111,有效水深为2.0m,有效容积为400m3,HRT为6.0h,钢混结构。前置隔油池有效尺寸为2.01111x10.0nl×2.50m。所有浮油采用人工清除。在调节池中增设穿孔曝气管进行预曝气,曝气量(穿孑L管)按0.02mj/(min?m3)计算,需要的空气量为10m3/min,内设穿孔曝气管。
①粗格栅:综合废水部分1台,Ⅳ=1.5kW,铬鞣废水部分l台,/V=1.1kW,栅闻距为20mill。不锈钢材质。细格栅:综合废水部分1台,Ⅳ=0.55kw,铬鞣废水部分1台,JI\r=0.37kW,栅间距为2咖,不锈钢材质。
②铬鞣废水提升泵2台(1用1备),Q=10m’/h,//=150kPa,N=i.5kW。综合废水提升泵3台(2用l备),Q=45ill3/h,日=130kPa,N=5.5kW。
③预曝气鼓风机2台(1用1备),Q=20.1m3/rain,H=49kPa,N=30kW。
3.2铬鞣废水沉淀池
采用钢混结构竖流式沉淀池,有效尺寸为4.0nlx4.0m×4。0m,有效水深为3.5m,有效容积为50I'113,ttRT为5.0h。排泥采用穿孔管。在竖流式沉淀池进水管设置静态混合器投入混凝剂,CPAM、NaOH投加量分别为6、10mg/L。
3.3初沉池
采用辐流式沉淀池,钢混结构,∥10.0111×4.0Ill,有效水深为3.0in,有效容积为250m3,HRT为3.0h,表面负荷为1.30n13/(m2?h)。在辐流式沉淀池进水管设置静态混合器投入混凝剂,FeSO。、NPA~I投加量分别为100、3mg/L。配置中心传动刮泥机l台,N=0.75kW。
3.4气浮池
采用平流式矩形钢混结构,有效尺寸为9.0mx6.0mX4.0m,有效水深为3.5m,有效容积为190m3,HRT为2.0h,回流比为20%,表面负荷为2.0m3/(in2-h)。在气浮池进水管设置静态混合器投入混凝剂,CPAIVI投加量为10mg/L。
配置EDUR溶气泵2台(1用l备),Q=30m3/h,l-/=51)0kPa,N=15kW。桁车式刮渣机l台,Ⅳ=1.5kW。
3.5兼氧池
兼氧池为钢混结构,有效尺寸为26.0I'll×8.0nl×5,0m,有效水深为4,80nl。有效容积为998n13,配置YDTZ型弹性组合填料600m3,HRT为16.0h(按15001113/d平均流量计),溶解氧为0.5mg/L,下部配置穿孔曝气管,曝气量(穿孔管)按0.02In3/(rain?m3)计算,需要的空气量为19.961113/min。
设备配置:鼓风机2台(1用1备),Q=20.1m3/嘶n,/-/=49kPa,N=30kg/。
3,6好氧生化池
好氧生物接触氧化池为钢混结构,有效尺寸为26.0m>‘6.0m×5.0m,有效水深为4.80m,有效容积为749m3,容积负荷为1.5kgBODj/(m3?d)。内置SNP型弹性填料50(1m3,HRT为12.0h(按1500m3/d平均流量计)。溶解氧为2.5me,/L,下
?58?
WWw.waterg∞heat.COlD翁觅离:强化预处理/兼氧/好氧工艺处理皮革废水第28卷第8期
部配置微孔曝气器,曝气量(曝气器)按0.05m3/(rain?1113)计算,需要的空气量为37.45m3/min。配置鼓风机3台(2用I备),Q=20.1m3/min,//=49kPa,』\r=30kW。鼓风机3台,气量为60m3/min,气水比为50:1。微孑L曝气器700套。
A/O池合建,总尺寸为26.0m×14.0m×5.0mo
3.7终沉池
辐流式沉淀池,钢混结构,∥15.0rll,有效水深为3.5111,有效容积为5301113,表面水力负荷为0.5m3/(1112.h)。配置中心传动刮泥机1台,Ⅳ=O.75kW。
3.8微絮凝滤池
采用矩形钢混结构,有效尺寸为8.0nl×4.0m×3.5m,分成二格(一格为滤池,另一格为清水池,每格为4.01111x4.0m×3.5m),有效水深为3.0m,过滤强度为5.0m3/(n12?h),反洗强度为20m3/(Ⅲ2?h)。在过滤池进水管设置静态混合器投入絮凝剂,CPAI投加量为2mg/TJ。配置反冲洗水泵1台,Q=160nl’/h,H=17.5kPa,N=15kW。
3.9回流污泥(水)池
矩形钢混结构,有效尺寸为4.0m×2.0m×4.0rll,有效水深为3.5Ill,有效容积为32In3。配置污泥提升泵2台(1用1备),口=30m3/h,/-/=300kPa,Ⅳ=7.5kW。混合液回流泵l台,Q=360m3/h,//=60kPa,Ⅳ=11kW。
3.10物化污泥池
矩形钢混结构,有效尺寸为2.0nl×2,0m×4.0m,有效水深为3.5It'll,有效容积为16一。配置污泥提升泵2台(1用1备),口=30m3/h,日=3011kPa,Ⅳ=7.5kW。
物化污泥池和污泥回流池(混合液回流池)合建,尺寸为6m×2mx4nl。
3.11污泥脱水机房
采用带式压滤机对铬泥和综合废水处理产生的污泥进行脱水。机房平面尺寸为7.0mX21.0111,净高为5nl。配置带式压滤机:带宽为1.0nl,功率为5.5kW。
配置进泥泵及冲洗滤布设备。
3.12综合房
综合房为二层建筑物,上层为配电、化验、控制值班室(开间为3.6m、进深为5.01111,二层房间共lO间),下层为风机、加药间,建筑面积为180m2。
配置风机5台(4用1备);加药装置4组,分别投加CPAM、NPAM、FeSO。、NaOH,Ⅳ=0.75kW,配套二联加药柱塞泵4台。Ⅳ=2.2kW。
3.13设备选型
所有关键设备均有备用,以确保处理设备的正常运行。水下部分采取防腐措施,刮泥机、格栅等水下部分采用不锈钢主材,提升设备采用潜水式并配备自耦装置,方便安装和维护。曝气装置采用工程塑料,填料采用PE耐腐材料。
4经济效益分析
①电费。总运行功率为185kW,用电量为3552kW?h/d,电价按0.73影(kW?h)计,则电费为2593元/d。
②人工费。运行工人6人,每人每月工资按1000元计,则人工费为200fr./a。
③药剂费用。硫酸亚铁投药量为0.1kg/n13,药剂单价约为300元/t;片碱投药量为0.05kg/m3,药剂单价约为1500元u/t;CPAM投药量为O.0lkg/Ill3,药剂单价约为35000:Pu/t;NPAM投药量为0.003kg/m3,药剂单价约为25000影t,则总药剂费为795元/d。
则总运行成本为2.39元/m3(设备维修和折旧费用未计)。
5运行结果及技术特点
经过近3个月的调试,该系统运行正常。根据环保监测部门验收采样分析,出水水质完全达到《污水综合排放标准》(GB8978--1996)的一级标准,各构筑物实际运行效果见表2。
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表2各构筑物实际运行效果
T矗b.2A咖al
op豇删i玛弛幽of而巩玛神眦ch姻
CODNH。一NSS
湛铬f
COD/去除Nit,一N去除Ss/去除
项目(mg‘‘mg‘
彰/(mg?封(nag?彰
L’1)L“)%L’1)%L‘1%
进水32301062200110闻节弛276015832II90013
初沉池l580428254071
气浮池I02035652119065
兼氧池8102086—24170lO
好氧池14682128514515
终沉池11819IO7550
滤池9l23IO3550
1.2
第28卷第8期中国给水排水w'ww.walergasheat.corn
6结语
本项目将铬鞣废水单独分流处理,实现了铬泥的回收利用。对综合废水采用强化预处理/兼g/好氧处理工艺,实现r达标排放,为皮革废水的提标改造提供了参考。
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