铁路地基处理总结
更新时间:2024-05-31 00:07:01 阅读量: 综合文库 文档下载
[公路] 高速铁路CFG桩试验总结报告(未完,初期稿件,最终版年底出)
武广客运专线武汉工程试验段 松软土路基CFG桩加固 总 结 报 告
中铁八局武广客运专线试验段项目经理部 二OO六年七月
CFG桩工艺性试验报告
一、试验目的
通过选择不同的施工机械、不同的施工方法,通过在现场的工艺性试验,以复核地质资料以及设备、工艺、施工顺序等是否适宜本试验段施工,确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间、拔管速率等各项工艺性参数,在监理单位确认后,方可进行施工;并经过武汉试验段现场路基CFG桩施工的实践及相关项目的检测,形成适合本标段能够指导现场施工的施工工艺。 二、成桩工艺性试验 (一)机械设备选择
根据现场的地质条件以及国内现有的施工CFG桩的机械情况,我部选择了五种机械,分别为:长螺旋钻机、振动沉管桩机、、旋挖钻机、冲击成孔桩机、锤击沉管桩机,通过现场试成孔试验及现场灌注混合料试验,对于每种机械的性能、适宜地质条件、对相邻桩的影响程度、成桩质量等方面综合考虑,最终确定选用长螺旋钻机及冲击成孔钻机进行工艺性试验。 (二)工艺性试验地点及桩位布置 1、长螺旋钻进法:
试验地点在DK1230+425(桩间距1.5m)及DK1230+419(桩间距1.2m)线路左侧路基坡脚线外侧,红线征地界内侧,该处下卧地质情况为黏土,软塑。
长螺旋钻进法共试验8根桩,分两个独立的桩群,四根一组,桩群净距6 m,桩间距按设计要求正方形布置,间距分别为1.5m和1.2m。具体布置见下图所示: CFG桩平面示意图(单位:cm)
广州
2、冲击成孔法:
试验地点在DK1237+792.75(桩间距1.5m)及DK1237+799.10(桩间距1.2m)线路右侧,红线征地界内侧,该处下卧地质情况为黏土,软塑~硬塑,夹有砾石层。
冲击成孔法共试验8根桩,分两个独立的桩群,四根一组,正方形布置,间距分别为1.5m及1.2m。具体布置见下图所示: (三)CFG桩成桩 1、材料要求
混合料的强度等级要求标准试块养护28天强度为15MPa,坍落度根据不同的施工方法分别控制,现场搅拌混凝土控制为30~50mm(长螺旋明灌法)及110~130 mm(冲击成孔法),泵送法混凝土控制在160~180 mm(长螺旋钻进芯管内泵送)。对于所用的水泥和粗细骨料品种、规格及质量应符合设计要求。 2、配合比
1)长螺旋钻进泵送法
水泥:河砂:碎石:粉煤灰:外加剂:水=1:4.75:6.00:0.67:0.033:1.00 2)长螺旋钻进明灌法
水泥:河砂:碎石:粉煤灰=1:4.15:5.50:0.5:0.9 3)冲击成孔法
水泥:河砂:碎石:粉煤灰:外加剂:水=1:3.95:5.685:0.5:0.012:1.06 3、长螺旋钻进法施工:略,具体见试桩报告。 4、冲击成孔法施工:略,具体见试桩报告。 (四)CFG桩质量检测
CFG桩成桩28天后,分别进行了标准立方体抗压强度试验、低应变桩身完整性检测、抽芯取样强度检测。
1、低应变桩身完整性检测
两组各8根CFG桩的低应变检测结果分别如下: 1)长螺旋钻进法:4根I类桩,4根II类桩; 2)冲击成孔法:8根桩全部为I类桩。 具体检测情况见检测报告。 2、混凝土强度检测
现场制作混凝土标准立方体试件,在养护28天以后,进行试验抗压强度检测,强度均合格并偏高,具体见试验报告。
按照《铁路工程结构混凝土强度检测规程》分别对两组试桩进行了钻芯取样,经加工成标准试件后进行抗压强度检测,强度均合格,并较标准立方体试件偏低。 (五)试桩结论
1.确定施工设备和施工工艺。使用长螺旋钻机成孔及芯管泵送混合料灌注的施工方法,成桩速度快、质量比较好,适合本试验段施工;冲击成孔设备在无水的情况下,对位精确,移动灵活,对于地层变化如存在砂砾层等都能够成孔。在试桩期间也曾试用过多种设备,如振动沉管因地层较硬只能打到地表以下2~3m,很难达到设计深度;锤击沉管虽然成孔质量较好、效率高,但对邻桩影响较大,故均未采用。
2.确定了混合料原材料和配合比。混合料的各种材料技术指标均满足规范要求,采用试验配合比的抗压强度满足设计要求。
3.确定了相关参数。采用长螺旋钻机时,泵送混合料配合比的坍落度控制在160~180mm,混合料搅拌时间控制在60~120s,拔管速度控制在2.2m/min,施打顺序按成排顺度施工,成桩后不允许机械扰动。对于冲击成孔设备,参数同普通砼灌注施工。 三、施工工艺确定
通过现场试桩,两种主要的成桩机械各有优缺点:
(一)长螺旋钻机:主要适用于下卧地层为软土层、黏土层、粉土层的地基处理,对于有岩层及砂砾层的地基处理比较困难。施工机械化程度比较高,对位较精确,成孔率高,不会产生塌孔,可以实现成孔、成桩一次完成,对于地层水位高低没有影响。
(二)冲击成孔钻机:主要适用于没有地下水的地基处理,该型机械结构简单、轻便,移动灵活,对位精确,但是成孔、成桩不能一次完成,需要大量的人工配合,对于CFG桩成桩后的影响较小。 根据武汉工程试验段的地质条件:地基下卧层较复杂以及地下水位较高;两种机械分别适用的地质情况:长螺旋钻机对于地下水位没有限制,而冲击钻孔对于有地下水的地质情况不适应;再依据武广公司的强制性要求,决定选用长螺旋钻机进行施工。 四、路基CFG桩试验段施工
(一)工点:DK1237+800~+930段130m路基CFG桩地基加固。
(二)设计技术交底:2006年1月14日,武广公司武汉项目部组织咨询、监理、设计、施工单位在武汉工程试验段对DK1237+800~DK1237+930段130m路基CFG桩进行了设计图纸的技术交底和施工图核对工作。 (三)施工组织
在130m路基施工中采用长螺旋钻进成孔芯管内泵送混合料成桩的施工方法,在施工中加强泵送混合料成桩的施工控制,以提高CFG桩的成桩质量;加强各工序间的施工配合,以提高成桩的速度;在施工中不断积累相关数据,为以后大面积展开施工提供参考经验。 1、施工准备
测量准备:施工测量严格按测量规范要求进行,所有测量仪器都进行校核与检定,保证测量精度。 技术准备:施工设计图纸及有关施工资料到位后,组织技术人员进行图纸复核,组织相关人员培训、学习相关技术规范及施工细则、设计文件,做好施工前的技术准备工作。
施工技术交底:根据施工图,技术人员要进行技术交底。交底内容包括:施工方法、施工工艺、施工安全、机械使用等。
物资准备:材料的取样试验工作已经按规范要求完成,全部采用试桩所选用的材料。
人员配备:普工5人、钻机操作手4人、汽车驾驶员2人、搅拌机操作手2人、修理工及电工4人、技术负责人1人、现场施工记录人员2人、试验人员1人、现场领工员2人、工班长2人、测量人员3人,计28人。
机械及仪器准备:配置先进的施工机械及土工、混凝土检测设备、测量仪器及仪表。详见下表: 设 备 配 备 表
序号 机械名称 规格 数量(台) 说明 1 长螺旋CFG桩机 DDJ-32 1 2 装载机 CAT938F 1 3 自卸汽车 10t 3 4 挖掘机 CAT320C 1 5 混凝土搅拌机 JS750 1 6 混凝土罐车 7m3 1 7 发电机 250KW 2 8 全站仪 LeicaTCRA1101 1 9 水准仪 1 10 捣固棒 4 11 电焊机 1 12 其它小型机具 2、长螺旋施工工艺流程
长螺旋钻机芯管内泵压混合料灌注施工流程图
钻机就位:钻机就位后,应使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1%。采用在钻架上挂垂球的方法,在钻架上刻上明显的对照位置线,每根桩施工前都有专门的人员进行桩位对中及垂直度检查,满足要求后,方可开钻。
混合料搅拌:混合料搅拌按配合比进行配料。每盘料搅拌时间按照普通混凝土的搅拌时间进行控制,控制在60~120s,塌落度控制在160mm~180mm。具体搅拌时间由搅拌站集中控制室进行控制,并在电脑中有详细记录。
钻进成孔:钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进。先慢后快,同时检查钻孔的偏差并及时纠正。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,放慢进尺,防止桩孔偏斜、位移及钻杆、钻具损坏。根据钻机塔身上的进尺标记,成孔到达设计标高时,停止钻进。
为加强工程地质复核,加密设计地勘断面(25米间隔),在施工前先在规划好的断面位置进行地质复核,并进行详细记录绘制成地质纵断面图,作为施工参考;或在一定区域范围内第一个孔进
行地质复核,作为本区域CFG桩施工的依据。
在钻进时,记录每米电流变化并记录电流突变位置的电流值,作为地质复核情况的参考。 灌注及拔管:钻孔至设计标高后,停止钻进,开始混合料灌注,每根桩的投料量应不少于设计灌注量。钻杆芯管充满混合料后开始拔管,施工桩顶高程宜高出设计高程50cm,灌注成桩完成后,桩顶盖土封顶予以保护。
在灌注混合料时,对于混合料的控制采用记录泵压次数的办法,对于同一种型号的输送泵每次输送量基本上是一个固定值,根据泵压次数来计量混合料的投料量。
灌注时采用静止提拔钻杆,在特殊情况下采用边转边提进行灌注,如圆砾层等情况下,拔管速度控制在2~3m/min。
移机:上一根桩施工完毕,钻机头进行保护,移位,进行下一根桩的施工。
现场试验:对于每盘混合料,试验人员都要进行坍落度的检测,合格后方可进行混合料的投料,在成桩过程中抽样做混合料试块,每台班做1组试块,测定其28天抗压强度。 3、施工工效
该段路基CFG桩施工时间为2006年元月22日~3月3日,其中净工作时间为24天。使用该型号长螺旋钻机芯管内泵送混合料的施工方法,单机成桩工效约450m/天(24小时),且不受地下水的影响,适合各种软土地层。 (四)试验检测
在成桩28天以后,按验标要求进行了混合料28天龄期标准立方体试件抗压强度≮15Mpa;成桩28天后采用低应变检测CFG桩桩身完整性;CFG桩按复合地基设计时,处理后的复合地基承载力、变形模量应满足设计要求;增加单桩承载力检测以校核复合地基承载力。
CFG桩检测试验结果在上报业主、设计、监理方后,在经过第三方检测后,经分析确定,该段路基CFG桩施工,成桩质量满足设计要求及验标要求,可以进行下一步工序施工。 (五)路基CFG桩试验段成果
1、验证了长螺旋钻管内泵送砼施工的参数并加强了各工序间的配合,并使各项参数的确定及控制更加准确、熟练;
2、通过试验段的各项检测结果分析,确定了CFG桩的检测程序及指标要求; 3、修正了原验标中对于桩位偏差的标准,对于个别地段的偏差超限的问题处理方法; 4、对于特殊地质情况下CFG桩成桩的处理方法。
二OO六年八月
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