宣钢炼铁厂提高烧结矿产、质量的生产实践

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宣钢炼铁厂提高烧结矿产、质量的生产实践

刘永刚 于战海 王艳 范文忠

(宣钢炼铁厂技能部)

摘要: 炼铁厂铁前系统通过加强质量把关,料场管理制度化,工艺设备改进,优化工艺

操作及技术进步,烧结矿产、质量指标大幅度提高。

关键词: 技术进步 工艺操作

1.前言

随着炼铁技术的不断发展,高炉冶炼对入炉料的要求越来越高,烧结矿作为高炉炼铁的主要原料,其质量优劣直接影响到高炉冶炼指标。为满足高炉“精料”要求,降低铁前系统生产成本,宣钢炼铁厂铁前系统加强质量把关,料场管理,优化入烧料结构,改进工艺设备使烧结矿产、质量指标大幅度改善,为高炉高产、顺行创造了良好的条件。

化监督

炼铁厂由于料场小,各种入烧料存放难度大,现场施工点多,各种入烧料化学成分波动大。2006年底开始,原料存放逐步制度化 ,各种入烧料根据SiO2

TiO2

TFe高低分堆存放。加大混匀料平铺力度,由技能部安排不定期取样跟踪。2007年,在资金紧张情况下,对原料场进行改造,入烧料成分的稳定从根本上得到保证。

对生石灰、轻烧白云石进厂品质:由技能部、计检站对生石灰、镁灰的粒度、质量进行现场跟踪、检测,强化对进料厂家考核。通过此措施,熔剂质量、粒度改善。(详见表1)

2.质量管理及技术进步

2.1 加强原料管理、强

2007年、2008年钙、镁灰进厂质量对比(表1)

成分 2007年9-12月 2008年1-8月

CaO 77 79.7

钙灰(%)

SiO2 4.70 4.55

CaO 40.1 45.4

镁灰(%) MgO 33 32

SiO2 4.2 3.78

2.2 工艺设备技术改进

2.2.1 三烧自循环返矿进一混打水技术改进

原三烧混配系统,自循环返矿没有计量,由皮带机直送到2#混机,2#混机为球盘混料,给水量少,不能使返矿充分润湿,致使混合料水分波动大。.2006年底,对自循环返矿进一混机进行改进,安

1

装电子皮带称,同时返矿仓北移10米,并扩容改造。新建1#、2#皮带机。对原7#皮带机尾轮延长,自循环返矿由7#皮带机送进1#混机,通过雾化喷头雾化打水,混合料水分稳定,烧结矿产、质量明显改善。

2.2.2 一烧烧结机台车系统进行全密封

从点火器出来到机尾32米的台车的两侧安装密封罩,将台车轮到台车两侧挡板

的上边全部密封,并将罩子上边镶有磁性材料的T形板插入烧结料中,这样在台车的两侧就形成一个密闭的箱体,实现了烧结区域的全密封,有效地减少漏风,同时将机头,机尾双杠杆密封板改为全金属磁性密封板,解决了机头、机尾漏风问题。

2.2.3 四烧生石灰消化器的技术改造 四烧车间生石灰消化器由于设计问题,经常出现消化器塞堵或叶片变形交叉相卡,被迫停机。影响设备作业率,2007年初,将螺旋叶片改型。主传动及被动轴上的连续性叶片改为单叶片螺旋形式焊接,且每个叶片推力面背面加焊小筋板。此改造方案是每个椭圆周上只焊接4个叶片,叶片呈扇形,顶端焊接耐磨合金钢,且主、被动相邻叶片间距较原设计间距增大约20mm。实践证明,改造后的叶片允许部分稍大的颗粒进入箱体内,即使叶片稍有变形,也不会发生交叉相卡,保证了生石灰能够平稳配加,为烧结矿质量稳定创造条件,提高设备作业率。

2.2.4 配加红泥技术改进

改进一、二、四烧一混机加红泥水管设置,由于红泥中颗粒物较多,容易堵塞管路,在受泥池和搅拌池的接泥处加装小孔径的筛片和受泥斗, 出泥口由5×10mm改为10×20mm,减少了红泥堵塞水管,这样保证了红泥配加的稳定,同时为混合料水分稳定创造了条件。

2.2.5 一、二、四烧混合料料仓均设置了料位显示,保证了烧结上料系统与烧结系统的正常衔接,减少了因料仓仓满停料,料头料尾对烧结过程的影响,二、四烧在循环返矿料仓上设置了雷达料位显示,为烧结状况判断提供了有效依据。

下,烧结矿碱度控制在2.2-2.4倍,由于进口粉配比相对较低,在充分发展铁配钙粘结相同时,根据生产经验,FeO含量控制范围是8.0-10.0%。MgO控制在2.8-3.0%。

2.3.2 组织系统攻关,提高烧结料层厚度。

通过合理配矿,优化入烧原料粒级,强化混合制粒控制,改善烧结透气性,细化烧结各岗位操作,使一、二烧车间,烧结料层厚度分别控制在600mm、700mm,提高了50mm、40mm,四烧设置松料器,烧结料层厚度控制在800mm,增强料层自动蓄热,提高烧结矿成品率、产量水平。

2.3.3 改进烧结添加剂配方,提高使用效果

烧结矿中含一定量的硼,可以抑制2CaO·SiO2的相变,有利于减少烧结矿自然粉化现象,改善烧结矿的冶金性能。07年3月份,与添加剂厂家一同改进一烧添加剂配方,增加添加剂中硼元素含量,促进了烧结矿强度的提高。

3.加大对烧结矿质量指标考核

厂对各车间烧结矿产、质量指标考核办法重新修订,各车间对重点岗位单列考核,根据产、质量指标完成情况,与职工奖金挂钩,提高职工责任心,调动了重点岗位职工的积极性。

4.实施后的效果

通过上述措施,烧结矿产量显著提高,2007年9-12月烧结利用系数为1.71/mh,2008年1-8月烧结利用系数为1.79t/m2h,烧结利用系数提高0.08t/m2h,平均日产提高924.13t。烧结矿质量指标也稳步提高。

2

2

2.3优化工艺操作

2.3.1 控制烧结矿适宜碱度、FeO、MgO水平。

在我公司原料条件和入炉结构要求

(详见表2、表3、表4)

2007年、2008年烧结矿质量指标对比(表2)

≤5毫米粒级

质量指标

(%)

(%)

(%)

%)

(%)

转鼓强度

碱度稳定率

亚铁稳定率

品位稳定率

2007月

年9-12

4.2

79.1

95.7

95

95.4

2008年1-8月 4.0 79.89 96.2 95.4 96.5

烧结机产量对比表(表3)

07

一烧

年 9

105621

月 10

110786

月 11

106200

月 12

110198

197635

157341

76773

17482

月 5

月 6

月 7

月 8

17090.75

18014.88

110890

197339

155447

87535

18014.88

110226

197466

155423

84064

17990.4

106082

191769

151957

84177

18197.28

109577

197108

157330

83666

17970.24

190796

154166

78981

18280

月 4

106839

192322

133819

83881

18162.72

190457

136765

63577

16881

月 3

109230

195427

155619

84384

17950.08

195240

150136

65410

15720

月 2

99730

179513

141175

77678

18110.88

二烧

三烧

四烧

年 1

112076

199061

154733

84890

18059.04

日产T/

08

一烧

二烧

三烧

四烧

日 日产T/

3

烧结利用系数对比表(表4)

2007年 9月 10月 11月 12月 平均

一烧 1.63 1.7 1.75 1.75

二烧 2.09 1.97 2.11 2.1

三烧 1.459 1.475 1.475 1.46

1.71

四烧 1.54 1.47 1.57 1.62

200812345678

一烧 1.77 1.77 1.76 1.77 1.74 1.77 1.76 1.73

二烧 2.13 2.13 2.09 2.13 2.11 2.13 2.12 2.12

三烧 1.46 1.47 1.47 1.48 1.48 1.48 1.47 1.46

1.79 四烧 1.63 1.64 1.63 1.65 1.61 1.67 1.60 1.67

月 月 月 月 月 月 月 月

5.结论:

宣钢炼铁厂通过加强铁前系统质量管理及技术进步,烧结矿的产、质量指针大幅度提高,为高炉顺行、高产奠定了坚实的基础。

4

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/h76d.html

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