变电站电气工程质量监理旁站点及旁站监理记录

更新时间:2023-11-12 22:15:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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变电站电气工程质量监理旁站点及旁站内容

序号 1 旁站项目(部位、工序) 主要旁站内容 主变与轴线偏差;主变冲击记录仪所记录的冲击值见证签证(DL/T5161.3表4.0.2);主变破氮气(干燥空气)前,氮气(干燥空气)压力检查记录的签证(DL/T5161.3表4.0.3);标准工艺施工(填写监理旁站记录表) 专项施工方案;控制器身空气相对湿度(小于80%)和露空时间,芯部见证签证,详见(DL/T5161.3表4.0.6);温湿度及主变附件安装、芯部检查露空时间;套管外观质量;法兰、密封圈、螺栓安装;套管起吊(司机持证上岗);绝缘油试验记录签证(DL/T5161.3表4.0.4);主变真空注油及密封试验签证详见(DL/T5161.3表4.0.8);标准工艺措施(填写监理旁站记录表) 试验设备检验合格;试验接线检查;试验程序和电压符合规程、试验方案与厂家现场代表共同确认;核对和记录试验结果;试验过程中的安全措施(填写监理旁站记录表) 检查施工现场空气质量、相对湿度(小于80%或按照厂家规定执行);安装元件外观质量检查;导电杆装配检查;法兰连接检查;GIS安装检查,详见DL/T5161.2-1.0.2;标准工艺施工(填写监理旁站记录表) 试验设备检验合格;确认试验程序和现场试验电压,记录加压位置及试验时间、电压及试验结果;检查现场试验设备和试验接线,检查过电压保护装置的设置和保护电压值;参与试验过程,确认试验电压和试验时间,确认试验结果;检查试验过程中安全措施(填写监理旁站记录表) 备注 主变就位 2 主变套管安装、器身检查 3 主变耐压或局放试验 GIS设备组装 4 5 GIS设备耐压或局放试验 6 电缆及附件质保资料及外观质量;电缆最小的弯曲半径量测;施工人员持证上岗及施工工高压电缆头制作及耐压试验 艺,施工证书号记录;剥切线芯绝缘、屏蔽、金属护套时,线芯沿绝缘表面至最近接地点 要求;热缩或冷缩电缆头制作;钢铠地线与铜屏蔽地线应设置;冷缩管及包绕自粘带施工工艺;标准工艺措施;耐压试验过程旁站(填写监理旁站记录表) 全所接地网测试 仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等相关设备合格证,试验设备检定合格证书;试验 7

方案执行,测量点的布点与数量是否满足要求; 电极布置夹角及电极长度;试验程序和试验参数检查;核对和记录试验结果;试验过程中安全措施(填写监理旁站记录表)

JZL6:旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称:

编号:

日期及天气: 旁站监理的部位或工序:1#主变就位 旁站监理开始时间:8:30 旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工单位: 旁站监理结束时间:14:20 施工单位投入吊车一辆、台柴油发电机一台、油压千斤顶6台,另配备钢轨、垫木等工具,共13人作业。施工人员佩戴安全帽,作业区设置安全标示牌,现场安全受控。上午8:30分开始施工,下午14:20分完成1#主变就位工作。 主变在就位过程中平稳未出现倾斜现象,主变本体就位中心及轴线符合设计要求。 冲击记录仪记录数据、主变破氮气(干燥空气)前氮气(干燥空气)压力检查记录数据符合规范要求。并对主变冲击记录仪所记录的冲击值记录(DL/T5161.3表4.0.2)、主变破氮气(干燥空气)前氮气(干燥空气)压力检查记录(DL/T5161.3表4.0.3)进行监理见证签字确认。 发现的问题及处理情况:无 旁站监理人员(签字): 年 月 日 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、

关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份,监理项目部留存。

JZL6:旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称:

编号:

日期及天气: 施工单位: 旁站监理的部位或工序:1#主变吊罩检查、穿墙套管安装 旁站监理开始时间:9:00 旁站的关键部位、关键工序施工情况: 工作前进行了站班会,并进行了相关安全、技术交底。最后明确分工,项目经理:王军,吊机指挥:周志海,安装配合人员:吴广杰、周立均等12人。均按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章。现场监理员:李斌。 在统一指挥下,进行了主变吊罩检查,起罩过程顺利,其他检查试验正常,吊罩检查步骤严格按“主变吊罩专项方案“实施。 主变为特变电工衡阳变压器厂生产的SZ11-50000/110三相自冷式有载调压变压器(编号:110356401)。吊罩工作于8点开始,当时空气相对湿度为75%,8:10时破氮,当时压力表显示压力为0.037MPa,起吊由专人指挥,吊车25T,吊机操作员、吊车均有上岗、工作证、特种车辆检查合格证。起罩于9:00时开始,器身较清洁、线圈引线整齐、绝缘包扎规范、然后对主变进行绝缘电阻摇测,试验过程均按规范要求进行。试验数据均在合格范围内,下罩时间为10:20,下罩顺利。10:50开始抽真空,11:45开始注油(注油前压力为0.08MPa), 14:40注油结束。并完成了芯部见证签证(DL/T5161.3表4.0.6)、绝缘油试验记录签证(DL/T5161.3表4.0.4)、主变真空注油及密封试验签证(DL/T5161.3表4.0.8)监理签证。 15:00时,主变套管起吊安装,套管外观质量符合要求。法兰、密封圈、螺栓安装工艺规范,符合标准工艺要求,18:20时安装完毕。 发现的问题及处理情况:无 旁站监理人员(签字): 年 月 日 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、

关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份,监理项目部留存。

旁站监理结束时间:18:20

JZL6:旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称:

编号:

日期及天气: 旁站监理的部位或工序:1#主变耐压试验 旁站监理开始时间:9:30 旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工单位: 旁站监理结束时间:10:30 本次耐压试验总工作负责人:徐涛 电气试验人员:李红辉、任静杰等 项目经理:叶甍。所有人员均持有上岗证。现场监理员:李斌。 设备试验变频电源选用上海思源VF-SR变频串联成套试验装置、测试用钳型电流表等议器均有合格证。试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章;主变耐压试验步骤严格按本工程“主变交流耐压试验方案”实施。 耐压试验主变:特变电工衡阳变压器厂SZ11-50000/110 (编号:110356401)。 耐压前经吊罩检查铁芯、夹件等绝缘良好、组装完善、油位正常、油化合格,按“GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准”进行耐压前各项试验合格;耐压试验前对主变进行各部位放气、按规范对短路、接地处逐一进行严格检查,并严格执行有关高压试验的安全措施。 高压试验过程中,严格监护被试设备的异常情况;并设置好防护栏,防止外来人员误窜入试验场地,严格监视试验电压。更换完接线后,应经严格检查,电容器在充分放电结束后方能进行下道工序。 耐压试验过程正常,未发生异常现象。 备注: 待续时间:60s 加压部位 高压 低压 发现的问题及处理情况:无 旁站监理人员(签字): 年 月 日 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、

关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份,监理项目部留存。

试验电压(kV) 112 28 频率(HZ) 56.10 54.08 结论 通过 通过

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