空白CCC内审检查表

更新时间:2023-09-29 01:58:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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内审检查表 编号:HDDQ/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员: 日期: 部门 条款 审核内容 审核记录 评价 内审检查表 编号: QB/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员:米磊 日期:2005.9.10 条款 文件和记录 生产过程控制和过程检验 部门 生技科 质检科 审核内容 a)文件是否发生更改,更改是否经过批准? b)现场是否存在失效版本? c)记录的填写、保存、标识、检索、处置是否符合文件要求? d)生产人员能力是否符合要求? e)生产设备是否按要求进行了维护保养? f)生产过程是否按要求进行了过程检验,确保了产品结构和关键元件、材料与型式试验合格产品保持一致? 审核记录 文件更改进行了记录,并经过批准,文件均实施了更改。 现场发现文件均进行了有效标识,未发现失效文件。 查现场记录,记录填写完整认真,保存良好,标志清晰,按类别进行存放,查找方便,记录均在保存年限内,无处置情况。 生产人员未发生变动,经过一年的工作,员工对CCC理解更加到位,人员操作能力得到进一步提高,产品生产加工质量也得到提高。 查生产设备维护保养记录,对母排加工机均按要求实施了维护保养,设备运行良好稳定。 查装配过程检查记录,产品均进行了过程检验,对产品一致性进行了检验,无不一致情况的发生,产品结构和关键件、材料的一致性得到有效保证。 评价 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求

内审检查表 编号: QB/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员:翟海燕 日期:2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 采购过程控制和进货检验 检验试验仪器设备 供应科 质检科 质检科 a)供应商是否进行了评价和日常管理? b)采购的关键元器件和材料是否按要求实施了进货检验? c)关键元器件和材料的定期确认检验是否符合文件要求? a)检验设备是否发生过失准、失效等情况? b)检测设备是否按计划进行了周期检定? 查供应商评价记录和供应商日常管理记录,抽取3个供方,德力西、桓台铜排、曲阜电缆。均按要求实施了评价和日常管理。供方产品质量良好,保持稳定。 查进货检验记录,对采购产品均实施了进货检验,符合进货检验规范的要求。未发生检验不合格情况。 查关键元器件和材料的定期确认检验记录。 对断路器、开关、母排、绝缘子、导线等关键件/材料,均按要求实施了定期确认检验,产品质量稳定,符合要求。 进一年来,检测设备运行良好,在使用、运行检查过程中未发生过失效或失准情况。 查检测设备检定证书,不能提供2005年度的计量检定证书。 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 不符合

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内审员:翟海燕 日期:2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 检验试验仪器设备 例行检验和确认检验 不合格品控制 质检科 质检科 质检科 仓 库 车 间 c)检测设备是否按要求进行了运行检查,当检测设备失准时,是否采取相关措施? a)是否按要求实施了例行检验,例行检验内容是否符合标准要求? b)是否按要求进行了确认检验? a)针对发现的不合格品是否采取了标识或隔离等措施? b)对不合格品是否进行返工等,并在处置后进行了重新检验? c)对不合格的发生是否采取了纠正措施? 查运行检查记录,检测设备均按策划的时间进行了运行检查,检测设备运行良好,未发生检测设备失准情况。 查例行检验记录,对每台出厂产品在出厂前均实施了例行检验,检验内容符合标准要求,产品均合格,检验员能熟练准确进行试验。 查确认检验记录,对认证产品均按要求实施了确认检验,检验内容符合标准要求,检验产品均合格。 未发生不合格情况 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求

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内审员:米磊 日期:2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 内审 认证产品一致性 生技科 质检科 仓 库 车 间 a)是否按策划的要求实施了内部审核? b)是否将顾客的投诉作为内审的输入? c)对内审发现的问题是否采取了纠正措施? d)对采取的纠正措施是否进行了验证? a)是否对产品的结构、关键元器件和材料、铭牌等的一致性进行了检验? b)仓库的关键元器件和材料的规格型号、供应商是否和型式试验合格产品保持一致 c)车间产品的铭牌、产品结构、关键元器件和材料的规格型号、供应商是否和型式试验合格产品保持一致 d)产品的变更在实施前是否经过CQC的批准 内审已按策划的要求实施 进一年来由于产品稳定,未出现过顾客投诉情况。 针对去年内审和CCC工厂检查提出的问题,公司各部门均采取了有效的措施,并对采取的措施进行了跟踪和验证,未再次发生类似情况。 在进货检验、例行检验和过程检验时,质检科对产品一致性进行了检验,未有不一致情况。 仓库的物资进行的明确的标识,CCC认证产品的关键件、材料的一致性均符合要求。 车间的所有认证产品的一致性均符合要求。 产品的一致性得到有效控制和保持,未有产品的变更情况 符合要求 符合要求 符合要求

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内审员:米磊 日期:2005.9.10: 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 包装、搬运和贮存 车间 仓库 a)成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要产品包装良好,搬运方法良好,储存环境良求? 好,能防止产品的损坏。 b)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质? c)产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求? 符合要求

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内 审 实 施 计 划

编号:QB/JL—081—2004 审核目的 评价工厂质量保证体系运行的有效性;认证产品的一致性. 审核范围 公司低压成套开关和控制设备产品,与认证产品有关的各部门和加工场所。 审核依据 CNC2004-01C-010:2001;CCC认证制度;GB7251;公司的质量管理体系文件。 审核组 组长:米磊 组员:翟海燕 制定人 米磊 审核日期 2005年9月10日 批准人 刘继涛 时间 8:30~8:30 8:30~9:30 首次会议 批准日期 2005年9月8日 部门 过程 领导层,质量负责人 1.1/1.2/9/认证标志管理 3.1/7/9/10 4.1/4.2/4.3/4.4/7/9/10 2/3.2/4.5/5/6/7/8/9 9:30~11:30 供应科,仓库 14:30~16:00 生产技术科,车间 16:00~18:00 质检科 18:00~18:30 末次会议

内审检查表 编号: QB/JL-092-A

不 合 格 报 告

编号:QB/JL—083—2004 受 审 核 部 门 审核日期:2005 年9月10日 质检科 审核人员:翟海燕 不合格事实描述(列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文) 不能提供检测设备的检定证书。 不符合CNCA-01C-010:2001工厂质量保证能力要求,6.1条款的要求。 严重程度 ■一般 □严重 不合格原因分析: 设备已送检,证书尚未出具。 采取的纠正措施: 督促证书 签字:米磊 完成日期:2005.10.8 跟 踪 验 证 结 论 审核员签字: 时间: 内 审 报 告

编号:QB/JL—084—2004 审核目的 评价工厂质量保证体系运行的有效性;认证产品的一致性. 审核范围 公司低压成套开关和控制设备产品,与认证产品有关的各部门和加工场所。

内审检查表 编号: QB/JL-092-A

审核准则 CNC2004-01C-010:2001;CCC认证制度;GB7251;公司的质量管理体系文 件。 审 核 组 米磊、翟海燕 审核时间 2005年9月10日 审核综述: 本次审核共发现严重不合格 0 项,一般不合格 1 项。通过本次审核,发现CCC体系已得到有效的实施和保持,公司产品质量、管理、员工能力得到进一步提高,产品一致性得到保持。尤其是产品检验,供应商控制,产品一致性等有了更大提高,但人员的分工还需进一步明确。 审核结论: 体系运行基本有效; 产品一致性得到有效控制; 附件: 不合格报告 备注: 编制:米磊 批准:刘继涛 时间:2004年9月1日

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