浅谈设备管理与维修

更新时间:2023-06-06 23:20:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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浅谈设备管理与维修

一.车间现有的设备状况生产设备127台 普通机床87台 数控机床41 生产设备127台,普通机床87台,数控机床41 台,重点设备38 台,数控机床大多都2000年 台,重点设备38 台,数控机床大多都2000年 以后进车间的,也有一部分是从西安调的,生 产设备都处于运转状态, 产设备都处于运转状态,设备完好率达到 98% 98% 以上 .

二.机电修人员的结构 设备维修人员共有9人,其中机修钳工5人,电工4人,中专以上学历3 人,3人已被公司聘为工人技师。自从2000年以后,车间领导高瞻远 瞩不断将高学历的机电一体化人才吸收到机电修队伍中,这只队伍现 已养成敢打硬拼的工作作风。青年人理论知识丰富,老师傅有实践经 验,他们相互学习,取长补短,团结进步为设备的正常运行奠定了基 础。实践证明这是一支朝气蓬勃具有顽强战斗力的班组,由于工作突 出,机电维修组07年被评为“公司级标兵班组”。

三.创新设备管理方法车间主任高度重视 设备三级保养。如: 车间设备每月一保, 主任亲自带队进行 检查,从未缺席过。 这些做法让一线员 工非常感动,员工 非常重视设备保养, 没有借口没有理由 地做好维护保养。

1.重视设备日保、周保、月保 1.重视设备日保、周保、月保 机械员、动力员将全车间的主要生产设备划分成区域,分配给机电修 每个人,每天早晨开完晨会后,就去巡查自己管辖的区域设备,督促 操作工做好日保、润滑、点检工作,并做好检查记录。机械员、动力 员定期抽查,若因巡查不力,操作工不能做好日保,发现问题后将操 作工和机电修人员一同考核,每周五生产再忙也要抽时间进行保养。 每月的设备一保车间要求必须100%的保养,确因生产不能停机保养, 班组长提前上报机械员、动力员待确认后,抽时间保养完,设备检查 人员进行复查.

充分利用晨会时间,班组长及时向组员传达设备保养相关规定及注意 事项。 日保、周保、月保我们制定了详细维护保养及检查标准,做成样本发 给各生产班组,让操作工保养时做到心中有数。 车间制定了设备三级保养详细的考核办法,做到奖罚分明,考核制度 严格,制度面前人人平等。

2.做好预防性维修 2.做好预防性维修 按照以“预防为主、维修为辅”的指导方针,做好设备预防性维修以 防亡羊补牢。在机械员、动力员的带领下,机电修在做好每天巡检的 时候,时刻关注自己管辖区域设备的运转情况,发现问题及时停车检 修,绝不让问题扩大化。

巡检过程中指导操作工对机床正确的加油润滑点检。怎样凭借声音判 断故障部位。

巡检中检查设备接地情况,发现接地松动及时紧固,确保设备安全, 以防触电事故发生。 对漏油设备做了专项治理。 对设备安全附属装置做了整改,如限位开关。 补齐设备缺件如手球、手柄、油窗等。

3.做好关键设备和重点设备的维护 3.做好关键设备和重点设备的维护 对关键设备和重点设备的维护特别关注, 特别是对购买周期长的零部 件做了一定量储备,对备件二级库建立了台帐,日常备件的领用做了 详细的记录,这些都为生产高潮期设备正常运转起到了重要作用。 机械上对易损件提前做了库存,尤其是数控系统的电路板也有一定的 储备,做到与兄弟单位的资源共享。今后,在条件允许的情况下我们 还将加大数控系统备件的储备,以防设备停台影响生产。 如:今年为防止高温对重点设备数控系统的影响,5月份在动力员的 带领下,提前检查了设备的制冷系统, 更换了5台加工中心的配电柜 空调,有效的降低了设备故障。

4.机电修队伍的整顿 4.机电修队伍的整顿 首先对人员结构进行了调整。其次,整顿工作作风,使维修人员工作 态度由被动变主动,作为一个服务型班组,时刻关注一线生产,提供 优质服务。 车间要求维修人员必须按时上班,严禁迟到、再退现象,每天做好巡 检,发现问题及时检修,工作中有时间多看资料相互学习,按照机电 一体化要求在生产一线发现问题、分析问题、解决问题。机械员、动 力员对新进学员加强了业务能力方面的培训,详细讲解了各类机床的 结构,一般故障的排除方法。

四.维修人员素质的提升,降低了设备停台率 在车间机械员、动力员带领下,从西安厂区调拨的设备经过维修现都 能正常工作。因为在2000年以前集团公司最早的几台1989年改造的 经济型数控机床一直安装在壳二车间,这些设备故障高需要经常维修, 但是通过这些设备的维修,使我们积累一定的工作经验,为以后的维 修做好了基础。如:从西安调拨的数控车由于刀架精度不好影响产品 的加工,在机械员、动力员带领下认真研究图纸,在机械、电气上做 了改动后,现机床正常工作。

从西安厂区调拨的清洗机回来后无法正常运转,经过机电维修人员维 修改造后,现正常工作。另外由于进入清洗机的蒸汽不能闭式循环, 对清洗液浓度有影响,在机械员、动力员带领下对蒸汽做了全闭环改 造,改造后能满足工艺要求。

从西安调拨的004-009、004-015 2台 XH754青海卧加,机床无法动作,急 生产之所急,在机械员、动力员带领下,修复项目达10多项,最终使其 能够满足生产需要及工艺要求。从

西安南厂调拨3台数控铣,经过修复现 已经正常生产。

五.不断学习新技术提高业务水平及管理能力 随着新设备的不断进入,我们感觉肩上的压力越来越大,要想在短时 间做好维护,就必须不断学习给自己充电。例如5台日本大隈卧加到 后,从设备安装、调试、加工、验收我们设备员积极配合厂家做好调 试,认真听取厂家讲解机床的维护,做到不耻下问,虚心学习。对业 务水平提高起到了很大的作用。

几年来,公司组织了许多次的数控培训,我们合理的搭配维修人员进 行轮训,这样做效果非常好, 使大家的自信心得到提高,体现“以人 为本”的管理理念,随后通过交流业务水平得到了提高,学习的理论 充分运用到实践中,有效降低了停台率。 随着“KTJ”活动的开展,在机械员、动力员带领下,维修人员不断开 展自主创新,创新成果达十多项,其中“数控车刀架的改进”项目获 公司2009年度万人千元活动二等奖,“立式磨床退磁器的线路改造” 项目获得公司2006年度万人千元活动三等奖,其它优秀奖 9 项。 “KTJ”成果推广方面如铣床电磁离合器重组在利用已在全车间推广, 员工杨永新发明的磨床铁屑过滤器,经过机电修人员制作已在全车间 磨床使用,由于效果非常好现已在全公司进行推广。

2008年车间在全公司设备维护保养劳动竞赛活动中荣获“优秀车间”。 2009年,2010年车间主任在全公司设备维护保养劳动竞赛活动中荣 获“优秀车间主任”称号。 总之,以上就是我们多年以来的一些做法,虽然有一定的成效,但 离标准还相差甚远,今后我们要在机电一体化的普及上、数控设备的 修理上、新员工的培训上下工夫,不断提高设备的完好率,降低设备 的故障,为使设备维护管理水平再上新台阶而努力。

谢 谢 大 家!

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