2013.2月份工艺检修前后对比分析

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总结 制 造 分 厂 贵定海盘 〔2013〕1期

检修前后对比分析

本次检修主要以分解炉低氮技改项目,窑系统耐火材料检查更换为主线,其它工艺项目以检查维护性能为辅。本次检修于2013年2月8日9:58分止料停窑,对系统进行为期23天的计划检修。各检修项目于3月3日全部结束,并在3月3日10:58分点火升温。

本次检修工艺、环保和耐火材料项目共计50个大项,119个小项,完成率100%。

一、回转窑系统指标分析

1、窑台产与窑炉用煤量及烧成热耗对比分析

项目 窑用煤量 炉用煤量 出口压力/电流(窑) 检修前 检修后 13.2t 12.2t 22.0t 22.5t 23.5kp/130A 23.5kp/128A 出口压力/电流(炉) 24kp/216A 26.5kp218A 103.24kg/t 101.38kg/t 标准煤耗 1、停窑前因窑胴体27.4m温度较高,达到560℃,窑台产在365t/h左右,通过更换窑内耐火材料和低氮技改过后,因窑尾烟室缩口直径变小,三次风量及CKK1.6米管道通风量相对偏大,致使窑炉用风不平衡,窑内通风受阻,烟室缩口结皮加剧,导致窑内还原气氛较重,黄心料频繁产生,质量不受控(76.54%),窑产只能保证在350t/h,通过不断摸索调整,将窑头煤从13.2t/h减至12.0t/h,窑内通风逐渐

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变好,4月份窑台产平均达到376t/h以上,质量合格率达93%以上。

②检修时通过彻底清理煤粉仓积料、罗茨风机过滤网清灰、磨内杂物清理。从上表可以明显看出,检修后窑煤用量减少(从13.2t/h减到12.2),但罗茨风机压力能和检修前匹配,分解炉罗茨风机压力上升,为煤的输送机煤粉燃烧提供有利条件、实物煤耗及标准煤耗有所下降.

2、二次风温与NOx含量及篦冷机匹配对比分析 ①检修前二次风温只能保持在1080度左右,检修后二次风温能保持在1150以上,二次风温度提升较多,。

②检修前预热器NOx含量为950ppm左右,检修后NOx含量为750ppm左右,检修过后氮氧化物有所下降,说明低氮技改对氮氧化物的排放得到改善。

③检修时通过篦冷机风室集料进行清理过后,篦冷机用风减少,检修后篦冷机用风量匹配略有下降。料层控制都为80cm,检修后二段风机群频率从50Hz降到45Hz。 3、预热器出口温度与系统拉风量及窑电流对比分析

检修时,对分解炉及预热器系统结皮进行了彻底清理、更换了新的三次风挡板、修复了分解炉烧损耐火材料、彻底清理了下料溜管结皮,进行了精准的挡板三对应。 项目 预热器出口温度 检修前 检修后 325℃ 315℃ 1506转速/电流 725/214A 740/238A 1538挡板开度/电流 45/44A 45/44A 系统阻力 -5.3KP -6.2KP 02含量 0.9% 1.0% 第 2 页 共 6 页

①从上表可以看出,检修后预热器出口温度由原来的325度左右降至310度左右。

②从上表可以看出,检修后1538电流变化并不明显,1506电流有所上升。说明通过低氮技改过后系统阻力有所上升,电耗略有上升。

③检修前窑电流波动幅度较大通常在650-900A左右,检修后由于窑内窑皮发生变化,从工业看火电视上看窑皮平整有序,检修后窑电流较平稳一般在500-700A波动。

4、原煤品质与生料配料及窑台产对比分析

①检修前后原煤质量变化不明显。原煤发热量在5100大卡左右,煤灰份34%左右,通过校正燃烧器位臵、并且在CKK开机的情况下合理调整三次风挡板开度,使三次风负压保证在-200pa左右,检修后窑台产可以稳定控制在375t/h以上,且质量合格率达90%以上。

②生料配料较检修前稳定性增强。 二、磨机主要参数对比表:

项目 磨机台生料工序主电吐渣斗研磨压高速轴产电耗机电提电流力流(A) 检修前 检修后 403.00 431.00 20.49 19.31 205 210 75 68 90 90 0.5~2.7 0.5~3.0 振动时间 (t/h) kwh/t (A) (Bar) (mm/s) 1、磨主电机电流

检修之前磨主电机电流在185~225A之间波动,平均

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在205A;检修后主电机电流在182~216A之间波动,平均在199A左右,下降了6A。检修对2#磨辊进行更换过后,磨机研磨能力有所提高,吐渣斗提电流及磨主电机电流下降,而磨机台产增加,说明磨内通风良好,粉磨效率高。粉磨后的物料能及时输送出磨机,滞留在磨内的物料减少,磨主电机的负荷减小,所以磨主电机的电流就下降,从而磨机的电耗就下降。

2、生料工序电耗

检修前的生料工序电耗为20.49kwh/t,检修后为19.31kwh/t,下降1.18kwh/t。电耗下降说明检修后磨系统的无功消耗减少,系统的密封效果比检修前良好。特别是对循环风挡板和增湿塔出口入磨挡板进行机械调整后,减少了停磨时磨系统的漏风,降低了停磨时的1618系统风机的负荷,从而降低了生料工序电耗。

3、磨机台时产量

检修前的磨机台时产量403t/h,检修后为431.00t/h,检修后增加了28.0t/h。磨机的台时产量增幅很大,这与检修后磨机不限产有一定的关系。但是检修后磨机产量增幅大而吐渣电流增加不明显,说明检修后磨系统的喂料量、通风量、研磨压力三者之间的平衡更加良好。研磨压力在检修前后没有改变,所以喂料量的增加根本的原因是通风量的增加。说明检修过后,系统的通风阻力减小,通风更加顺畅。 4、吐渣电流

检修前吐渣电流为75A,检修过后为68A,下降7A,检

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修对磨辊跟换以后,磨机料层比较稳定,吐渣量减少,磨机台时产量得到了改善。

5、磨机振动

检修前磨机振动值在0.5~2.7mm/s之间;检修后在0.5~3.0mm/s之间波动;磨机振动值变化不大,但是检修过后产量得到大幅提升。说明检修过后磨机的工况更加良好,操作调整及时,使得磨机的工况更加稳定。 三、煤磨系统

1、系统阻力与拉风量及挡板开度对比分析

①检修后煤磨热风挡板较检修前,开度减小10%左右;冷风挡板开度减小20%,检修后系统热回收效率提高,残余热量有利于余热发电系统吸收,有利于发电量的提高。

②检修时对现场跑冒滴漏点进行了有效的治理,系统阻力较前期下降-100pa,1819拉风量基本维持不变。

2、磨机台产与质量合格率及球耗对比分析

①检修时,对磨内杂物进行清理、对隐患设备进行了处理,检修后磨机台产达到38t左右。

②煤磨检修前选粉机转速为860 rpm,检修后转速为760rpm。煤磨选粉机转速较检修前下降100rpm,煤粉细度可控制在3.0%以下,质量合格率可达100%。 四、总结

此次检修时间较长、任务相对较重,经合理安排、有序组织,总体完成情况较好,工艺常规检修项目都在计划时间内完成。各设备检查和完善性修复有效。但是,分解炉脱氮技改项目为能有

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效预防结皮堵料现象,导致窑台时产量较低,并出现一次结皮堵料停窑,造成一次工艺质量事故,原料磨运行基本稳定,平均产量在460t/h左右。煤磨运行良好,产量可稳定在38t/h左右,余热发电吨熟料发电量在44t/h左右。

报:生产处

〇一三年三月十三日

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效预防结皮堵料现象,导致窑台时产量较低,并出现一次结皮堵料停窑,造成一次工艺质量事故,原料磨运行基本稳定,平均产量在460t/h左右。煤磨运行良好,产量可稳定在38t/h左右,余热发电吨熟料发电量在44t/h左右。

报:生产处

〇一三年三月十三日

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