1000MW火电机组调试期间跳机分析

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1000MW火电机组调试期间跳机分析

作者:张龙

来源:《建筑工程技术与设计》2015年第16期

【摘 要】结合工程实际,对1000MW火电机组调试期间四次跳机事故进行描述、分析原因及纠正处理。

【关键字】1000MW 跳机 DEH

安徽省某火电工程1000MW机组调试期间发生了三次跳机,从原因上分析,大都由于DEH控制逻辑不合理。该工程中汽轮机选用北重阿尔斯通生产的超超临界、单轴、一次中间再热、四缸四排汽、凝汽式汽轮机。发电机同时选用北重阿尔斯通生产的水-氢-氢冷却、自并励静止励磁发电机。

1. 高压缸热应力保护动作跳机

1.1事件发生前状态。21:25:51,机组跳机前负荷378MW,总煤量172吨,B、C、F磨煤机运行,主汽温度575℃,压力13.78MPa,再热蒸汽温度577℃,1.75MPa。

1.2事件过程。21:24:22 ,C磨煤机跳闸,总煤量降至115吨;21:24:30 锅炉主控退出,协调退出切至TF方式,原因总燃料量控制偏差大,条件:指令大于实际反馈50 t/h(指令172t/h、实际煤量115 t/h);21:29:56汽机主控退出,切至BM方式,原因DEH遥控退出,DCS遥控指令与DEH实际控制偏差大,DEH主动退出遥控至本机控制,控制方式为流量控制;21:42:59-21:49: 30DEH手动调整负荷指令400MW-420MW(21:43:27)-350MW ;21: :42:59-21:49:06 DEH手动调整负荷变化率7%-5%-3%-7%;21:33:03 高压缸应力限制器动作、21:43:17高压缸应力限制器动作解除、21:45:01高压缸应力限制器再次动作、21:49:57高缸应力达到102%;21:50:07负荷358MW,高缸应力达到105%因转子冷应力无延时跳机,保护联锁动作正确,主汽温度570℃,压力21.4MPa,再热蒸汽温度575℃,压力1.57MPa。

1.3原因分析。跳机发生前机组负荷较低,只有三台磨煤机运行发生磨煤机C跳闸事件,工况条件差,系统扰动大,特别是主汽压力波动较大,ALSTOM机组的阀门控制是DEH流量控制和压力的计算结果,在压力升高时会加剧阀门的关闭,转子处于冷却状态产生冷应力超限保护动作跳闸。

1.4纠正措施。要求ALSTOM提供详细的针对平圩三期汽轮机的应力计算方法,这样有利于调试、运行人员在锅炉热负荷出现较大幅度波动时,提前做出正确的运行调整;ALSTOM机组对冷应力较敏感,在参数控制上尽量避免冷应力的出现,ALSTOM机组的阀门控制是DEH流量控制和压力的计算结果,在事故情况下尽可能的调整主汽压力稳定,在DEH切至本

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/bi82.html

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