锅炉专业2015年缺陷分析报告

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锅炉专业2015年缺陷分析报告

一、全年缺陷统计分析

2015年共累计缺陷5088项,已处理项,延期缺陷74项,未消除22项,消缺率99.55%。制粉系统缺陷2719项,吹灰器缺陷313项,炉检班缺陷1328项,管阀班缺陷157项,海华物业255项,综合类316项。

设备总体情况良好,设备运行比较稳定可靠,重大缺陷和紧急缺陷很少,大多为一般性缺陷。对设备运行过程中发生的缺陷,需要我们认真的进行分析和总结,全面地掌握设备状况,探讨减少设备缺陷发生的概率,不断提升设备管理水平。

二、缺陷分级管理情况

2015年共发生一类缺陷0项,二类缺陷2项,三类缺陷2115项,文明生产缺陷2971项。

1、一类缺陷管理情况 无

2、二类缺陷管理情况

1)2015年01月15日16:10,#1炉B空预器疏导风机风机外壳有裂纹

处理情况:检查后需停运疏导风机对风机壳体进行补焊,因工期不足,缺陷延期后扩大补焊面,于01月24日17:33验收合格,恢复运行。

2)2015年05月27日07:48, #1机过热器左侧2级减温水调门门芯呲水

处理情况:检查发现门芯泄漏,更换门芯,验收合格,于当日11:39恢复正常运行。

3、三类缺陷管理情况

三类缺陷共计2115项,已处理2093项,延期处理22项。

三、重点缺陷的处理情况 1、重大缺陷

#2炉前墙、左墙水炉底冷壁管泄漏,#1炉后墙炉底水冷壁管泄漏

处理情况:堵漏。 2、重复性缺陷

1)干排渣清扫链轴断、脱轨、积灰

处理情况:定期裁剪清扫链链条、调整张紧装臵、更换压轮,待停机后整体更换清扫链链条。 2)磨煤机拉杆漏粉

处理情况:更换拉杆密封、磨损严重的拉杆,小修整体治理后漏粉现象得到了极大改善。 3)燃烧器前粉管漏粉

处理情况:今年小修时对燃烧器前粉管进行贴高温耐磨陶瓷防磨治理,经过整治后基本杜绝了漏粉现象。

4)给煤机落煤管漏粉

处理情况:针对这一顽固恶疾,小修期间对落煤管进行挖补修复,打磨后加装防磨板,漏粉情况得到改善。 3、未消除缺陷

1)#1机冷再至工业供汽管道电动门不严 处理措施:系统无法解列,停机后处理 2)#1机冷再至工业供汽管道汽动快关阀不严 处理措施:系统无法解列,停机后处理 3)#2机冷再至工业供汽一次电动门关不严 处理措施:系统无法解列,停炉后处理 4)#2机冷再至工业供汽二次电动门关不严

处理措施:一次电动门内漏,系统无法解列,停炉后处理 5)#1机辅汽至暖风器电动门内漏 处理措施:已处理好,无验收条件。

6)#1炉左侧饱和蒸汽取样一次手动门门杆滴水 处理措施:已临时处理,待机组停运后更换阀门。 7)#1炉右墙水冷壁下联箱#1放水手动门内漏

处理措施:已处理,仍内漏,待机组停运后对阀门进行解体研磨或更换新门。

8)#1炉右墙水冷壁下联箱#2放水手动门内漏

处理措施:已处理,仍内漏,待机组停运后对阀门进行解体研磨或更换新门。

9)#1炉右墙水冷壁下联箱#3放水手动门内漏

处理措施:已处理,仍内漏,待机组停运后对阀门进行解体研磨或更换新门。

10)#1炉右墙水冷壁下联箱#4放水手动门内漏

处理措施:已处理,仍内漏,待机组停运后对阀门进行解体研磨或更换新门。

11)#1炉右墙水冷壁下联箱#5放水手动门内漏

处理措施:已处理,仍内漏,待机组停运后对阀门进行解体研磨或更换新门。

12)#1炉右墙水冷壁下联箱#6放水手动门内漏

处理措施:已处理,仍内漏,待机组停运后对阀门进行解体研磨或更换新门。

13)#1炉右墙水冷壁下联箱放水总管手动门内漏

处理措施:已处理,仍内漏,待机组停运后对阀门进行解体研磨或更换新门。

14)#1炉主蒸汽管道疏水一次手动门内漏 处理措施:系统无法解列,停机后处理 15)#1炉主蒸汽管道疏水二次手动门内漏 处理措施:系统无法解列,停机后处理 16)#1炉过热蒸汽取样二次门门杆呲汽 处理措施:系统无法解列,停机后处理 17)#2炉后墙水冷壁#2疏水电动门内漏

处理措施:1)联系运行对该阀门进行吹扫,吹扫后还有待观查,若观查后温度降下来,则安排报验。2)现已冲洗,温度未下降,待停机后处理。

18)#2炉后墙水冷壁#2疏水手动门内漏

处理措施:1)联系运行对该阀门进行吹扫,吹扫后还有待观查,若观查后温度降下来,则安排报验。2)现已冲洗,温度未下降,待停机后处理。

19)#1炉A一次风机出口法兰软连接处渗水 处理措施:停炉后检修法兰软连接。 20)#1炉B暖风器疏水泵不出力

处理措施: 已采购新泵,到货后进行更换。 21)#1炉过热蒸汽3取样一次门门杆滴水呲汽 处理措施:系统无法解列,停机后处理

22)#1炉脱硫吸收塔出口净烟气至烟囱水平烟道滴水严重(已有结冰、挂冰现象)

处理措施:经过挖补处理后,烟道腐蚀严重,仍有滴水现象,延期停炉处理。 四、缺陷管理经验总结 1、原因分析

通过全年缺陷统计分析可以看出,一二类缺陷基本没有,三类缺陷和文明生产缺陷很多,主要集中在炉膛负压不稳定导致设备粉尘污染较重;检修结束后制粉系统漏粉相比去年

大幅减少,偶尔的漏粉、油系统渗油导致周围设备粉尘污染。另外,设备失修、保养不力问题是缺陷频发的主要原因。结合安全文明生产标准化建设,锅炉专业加大对设备渗漏点整治和文明生产治理。 2、对策

1) 加强点检员思想教育,提高点检员责任心。 2) 利用机组大小修、负荷较低时对设备进行检查和综合消缺;

3) 加强检修过程的监控,对维护人员的检修工作要做抽查,发现问题限期整改;

4) 对阀门、油站等进行缺陷统计,制定整改计划; 5) 加强运行人员和检修人员的思想政治教育,提高修养觉悟。

五、缺陷管理方面存在的问题及改进建议

1) 加强缺陷管理,利用各种机会和方式执行消缺计划; 2) 加强大小修质量管理,减少必须停机停炉方可处理的缺陷的发生数量;

大幅减少,偶尔的漏粉、油系统渗油导致周围设备粉尘污染。另外,设备失修、保养不力问题是缺陷频发的主要原因。结合安全文明生产标准化建设,锅炉专业加大对设备渗漏点整治和文明生产治理。 2、对策

1) 加强点检员思想教育,提高点检员责任心。 2) 利用机组大小修、负荷较低时对设备进行检查和综合消缺;

3) 加强检修过程的监控,对维护人员的检修工作要做抽查,发现问题限期整改;

4) 对阀门、油站等进行缺陷统计,制定整改计划; 5) 加强运行人员和检修人员的思想政治教育,提高修养觉悟。

五、缺陷管理方面存在的问题及改进建议

1) 加强缺陷管理,利用各种机会和方式执行消缺计划; 2) 加强大小修质量管理,减少必须停机停炉方可处理的缺陷的发生数量;

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