脱水车间经济运行
更新时间:2024-04-24 10:22:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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北郊污水处理厂脱水车间经济运行显成效
以公司开展“争优创优”活动为载体,北郊污水处理厂进一步推行精细化管理,将节能降耗工作作为深化精细化管理的切入点,向管理要效益。电费是污水处理厂一项目重要的经济指标,占直接运行费用的至少40%,北郊厂从抓基础工艺运行入手,本着“深挖掘,少用电”的原则,以脱水车间为试点,建立了更为有效地节电制度。
一天内电价是随着不同时段变化的,分为峰段(8:00~11:00,18:00~23:00)、平段(11:00~18:00)、谷段(23:00~8:00),电价分别为0.7091元、0.49元、0.286元。厂领导带邻技术人员反复研究供电政策和脱水系统各项性能参数,决定根据电价规律,避峰就谷,调整脱水系统运转时段,采取经济运行方式降低脱水系统电耗。原来脱水车间运行集中在峰、平时段内,调整为每天11:00~18:00和23:00~8:00两时段内运转,这样脱水系统完全在平段、谷段运行。为监控脱泥车间在调整运转模式前后用电量,于2011年5月17日分别在1号脱水系统、2号脱水系统上安装电表,并每天由专人负责抄表。5月23日脱水系统开始按执行经济运行模式,各班次进行相应调整。
通过近一个月的经济运行,节电效果非常显著。根据每天电量和不同时段电价计算,在相同设备运行时间下,经济运行比传统运行每天可节省约180元电费,每月可节省5400多元电费。通过观察表1可以发现,经济运行条件下出每立方米泥的电费约为传统运行的一半,而且处理量越大,经济运行的节电优越性越明显。若再考虑到每年7~9月份尖峰时段的电费,则可节省约七、八千元电费。
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表1、脱水车间经济运行比较
传统运行 经济运行 传统运行 经济运行 传统运行 经济运行
出泥量 m3 659 918 673 683 611 811
用电量 kw·h 690 810 720 750 600 780
电费 元/d 419 309 437 286 364 297
单位电费 元/ m3 0.64 0.34 0.65 0.42 0.60 0.37
除了节电方面外,经济运行对工艺控制也大有益处。主要体现在: 1、氧化沟污泥沉降性能改善,膨胀现象得到控制。经济运行前,北郊厂污泥沉降比为96%~98%,MLSS为4500mg/L,虽然进入5月中旬,污泥膨胀现象并没得到改善。自从脱水车间采取经济运行方式后,氧化沟污泥沉降性能逐渐好转,MLSS也按预期控制排泥量达到。分析原因发现,传统运行中由于脱水系统集中连续在8:00至23:00工作,此时进入浓缩池的剩余污泥可被完全处理。但在剩下的时段中,浓缩池只进泥不出泥,加之污泥沉降性能恶劣,浓缩池污泥层逐渐升高,如果不能及时有效的控制两座浓缩池的进泥量和延长水力停留时间,则随着进泥量不断增加,后续进入的剩余污泥对较高污泥界面层的形成扰动,使得池内污泥向上涌动,根据无法得到有效沉淀,就通过出水堰流回预处理系统,从而二次进入到氧化沟。回到氧化沟这部分剩余污泥包含大量膨胀型丝状菌,使原本想通过增加排泥量,减小泥龄,更新活性污泥,控制丝状菌生长的工艺调控措施难以取得效果。
经济运行每天分为两次开启脱水机,两次之间时间间隔分别为3小时、5小时,而且分别在上午、及前夜,值班人员可以及时控制浓
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缩池进泥量,避免了剩余污泥回流二次进入生物系统现象发生,使得污泥膨胀得到有效控制。从5月底SV30、MLSS开始平稳下降,目前两沟沉降比40%,浓度为3500mg/L。浓缩池上清液变得清澈,溢流堰清水长流。图1为经济运行前后浓缩清表面情况比较图片。
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图1为经济运行前后浓缩清表面情况比较图片
2、污泥脱水综合指标提高。首先是污泥含水率降低,比较经济运行前后测得污泥含水率(见表2)可以看出,入泥及出泥含水率均低于传统运行方式。
表2 经济运行前后污泥含水率 入泥含水率(%) 传统运行 96.2 96.0 96.6 96.1 平均96.23
经济运行 95.2 95.4 95.1 95.7 平均95.35
出泥含水率(%) 传统运行 74.8 77.7 82.1 77.1 平均77.93
经济运行 73.9 75.3 74.0 80.0 平均75.8
比较同期(5月25日到6月13日、4月25日至5月13日)进泥处理量和用药量,传统运行累计处理污泥12508m3,用药量2100公斤,吨干泥耗药量为4.45‰;经济运行累计处理污泥14098m3,用药量2860公斤,吨干泥药量为4.06‰。分析原因主要是传统运行中脱水机连续运转十几小时,开始进泥主要为浓缩池底部沉淀污泥,这部分剩余污泥在浓缩池停留时间长,浓缩效果好,离心机处理效率好。但由于浓缩池设计量偏小,随着运转时间增加,浓缩池处理能力不能满足离心脱水机处理要求,就会发生污泥由于沉淀浓缩时间不够,造
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成进入离心机的污泥含含水率较高,离心机进泥性质不能长时间稳定,离心机控制参数和加药量需要频繁调整,稍有不及就会造成离心机出泥含水率增加,也就是所说的出稀泥现象,而此时的离心机分离质量也很难保证。
经济运行很好克服了这一问题。经济运行采用两段间歇运行,每段运行时间为7小时左右,之间有约4小时的停止时间,此时间段正好为污泥浓缩沉降提供了时间。这样确保离心机运行时进泥性质的稳定,提高了处理效率,保证了处理质量。虽然没有获得经济运行前后的分离液固体回收率数据,但通过观察脱水机分离液颜色变浅(见图2分离液运行前后比较),也说明处理效果得到改善。
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图2分离液在经济运行前后的比较
由于吨药耗量下降了0.4‰,以每月平均处理干泥量800m3计算,可减少0.32吨絮凝剂的使用量,以每吨3.2万元计算,节约经费约1万元。加上电费减少量,每月共可节约经费1.5万元。
经济运行较传统运行增加了脱水车间职工工作强度,这给经济运行带来的一些困难。北郊厂领导以“争先创优”为工作出发点,给职工认真详细讲述节能降耗、经济运行给公司、个人带来的利益,积极与职工进行交流,做好职工思想工作,北郊厂脱水车间职工“争先创优”的工作精神得到激发,经济运行得到顺利进行。
脱水系统经济运行取得的成功,是北郊厂用科学管理指导生产的结果,是北报厂在“争先创优”活动中的一项重举措,是北郊厂在即分离液改造后在“节能减排”课题上的又一成果,为污水处理经济高
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效、安全稳定运行打下了坚实的基础。
(北郊厂 王淑红)
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