10.8停产事故调查报告

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包铝10.8停产事故调查报告

事故时间:2011年10月8日14:10

事故区域:铝厂动力分厂一、二系列整流所及空压站循环水泵房、铝厂电解一分厂 一、事故经过

1、一、二系列整流所及空压站循环水泵房水淹事故

10月4日9:00,铝厂空压站运行班长许××在设备巡视过程中发现循环水泵房内3#循环水泵(直联泵)声音异常,于是将该缺陷汇报当日值班的车间主任费××,费××与综合班班长吕××到现场确认后,安排运行人员将3#循环水泵停运,启动5#备用循环水泵,并决定国庆节后处理缺陷。

10月8日8:00,根据设备缺陷记录情况,费××在车间早会上安排综合班班长吕××处理3#循环水泵缺陷。

13:30,吕××安排班组人员谷××(电气)为工作负责人,带领维修工达××(本科、给排水工程、25岁、2011年7月11日进入集团从事综合维修工)、高××(中专、机械制造、37岁、2004年11月进入集团从事电测工、2011年5月10日转岗从事综合维修工)处理3#循环水泵缺陷。

13:35,综合班谷××找车间技术主管李××办好《铝厂电气第二种工作票》后,将工作票交给运行班长许××,同时要求启动3#循环水泵以观察其运行情况,谷××与带着机修工具到现场的达××、高××三人确认有异常声音,需将泵体拆开进行处理,于是通知

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运行人员石××停电、挂牌。

综合班谷××关闭3#循环水泵的进口阀(蝶阀,DN300),达××关闭该泵的出口阀(蝶阀),谷××同时对达××关闭的出口阀开度指示进行了确认。

13:50左右,达××将电动葫芦(3吨)移到3#循环水泵上方,以方便吊电机,同时高××、谷××开始拆卸泵体螺栓,中途高××回机修房去取钢丝绳、密封胶等物品,由达××、谷××继续拆卸泵体螺栓及电机地脚螺栓,期间两根双头螺栓由于生锈不便拆卸而留在泵体上。高××返回后,谷××去取拆卸电机接线盒及电线的电工工具,接着高××将电机吊环挂上钢丝绳,并将钢丝绳另一端挂到电动葫芦吊钩上,由达××点动电动葫芦吊动电机及泵体端盖,但不能取出电机及泵体端盖,于是高××使用撬棍撬动泵体与泵体端盖的连接处,突然水从泵体及泵体端盖连接处喷出,高××立即去关闭进口阀(他以为进口阀未完全关闭),此时阀门开度指示指向关闭位置,手柄不能转动(此阀门事后通过测试:转动手柄时,指针指向关闭,但内部阀板已无法转动)。达××放下电机及泵体端盖,然后使用撬棍试图将电机及泵体端盖贴合泵体,但顶不动(据事后分析可能由于电机地脚螺栓仍留在滑槽内而造成电机卡住,或由于留在泵体上的两根螺栓不能对正泵体端盖上的螺栓孔)。

在高××准备去启动墙角的排污泵时,刚去取工具的谷××返回现场,此时3#循环水泵泵体与泵体端盖连接处已大量漏水,谷××抢在高××之前启动排污泵抽水(DN32),并将达××用的撬棍拿过来

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试顶了几下,但仍不能顶动,于是安排达××回去取撬棍,高××去找车间主任费××并电话通知综合班班长吕××,达××回来后地面积水已至膝盖,约50cm深,于是与谷××同时使用两根撬棍试图将电机及泵体端盖贴合泵体,但仍顶不动,当水位上升到离电机进线盒端口约2cm时,谷××与达××担心触电(四台循环水泵正在运行),于是撤出泵房,准备通知运行人员停电(点评:预见性不强,没有意识到严重后果,应在处理无效的情况下,面对铝厂一、二系列停电,应立即通知主管领导、公司负责人及片区最高负责人)。

此时车间主任费××、高××及车间技术主管李××赶至泵房,看到水快淹到电机接线盒,于是将运行中的四台循环水泵紧急停车,并断开电源,同时打电话叫班长吕××来泵房,并安排高××、车间技术主管李××去库房取潜水泵。停泵之后,费××电话通知动力分厂厂长李××,期间费××同时与闻讯赶到的张××下到泵房去关闭出口阀及母管联络阀,但仍然不能阻止漏水(事后测试得知:出口阀及止回阀已关闭到位,水池里的水沿损坏的进口阀从泵体和泵体端盖连接处漏出),放置在泵房里的新购备件泵(计划更换轴弯曲的5#泵)也被淹没。

费××组织吕××、达××、谷××、张××、高××、杨××等再次下去堵漏,杨××发现电机顶不动是被电机地脚螺栓卡住,于是要求达××用撬棍将电机向上撬一下,并用手将卡住的地脚螺栓松动,张××用手摸住留在泵体上的螺栓及泵体端盖上的螺栓孔,指挥其它人用撬棍将泵体端盖贴合泵体,此时约14:55。

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约14:27,动力分厂厂长李××得知消息后,立即通知运行车间主任靳××停止一、二系列整流所供电(点评:循环水泵和整流机组有电气联锁,水泵停后,整流机组仍可运行约20分钟,公司手动停止整流所供电欠妥,可以监护运行约20分钟,为抢险赢得宝贵时间),同时电话汇报铝厂总经理康××、副总经理刘××,副总经理刘××于14:38通知片区总裁段总,段总立即电话询问动力分厂厂长李××,动力分厂厂长李××回复约半小时后即可恢复。

14:29,整流所开始降一、二系列负荷,同时通知铝厂调度。 14:30,副总经理刘××、动力分厂厂长李××及动力车间人员到达循环水泵房现场,采取以下处理办法:组织人员堵漏、外调大功率抽水泵、组织人员烘烤受潮水泵电机、紧急联系借调其它水泵、联系外购水泵。

14:35,一、二系列负荷全部降为0。

约14:55,当杨××等人将泵体端盖贴合泵体并紧固螺栓,成功堵漏,但水已淹没电机,造成水泵电机绝缘受潮,不具备启动条件。

15:30,电厂等处调来的潜水泵加入抽水。

16:00,联系曾在动力分厂工作过的董××、杨××等人。 段总等人召开完另一个讨论会后,约16:00赶至现场(点评:一是公司内部事故上报不及时,二是作为公司最高负责人接到消息后应立即停止一切工作赶往现场,此处耽误抢险时间约1.5小时),并在现场讨论后,考虑用自来水及消防水代替原冷却水源,并安排人员同时实施:拆除自来水管路中的盲板并更换损坏阀门,将泵房旁的自

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来水管道连入二期循环水管道,用来供二期整流柜冷却器付水。由于新增自来水加入原循环水系统,其回水仍然进入循环水冷却水池,造成溢出冷却水池的水部分顺电缆沟流至泵房,潜水泵及时将水排出;另外采取临时配管,将消防水接入一期整流柜两台冷却器付水,其回水从一期整流柜其他四台冷却器付水回水口流入,从付水进水口外排(点评:对管网系统不熟悉,不能及时制订正确措施,耽误宝贵时间)。

19:54,二系列第一台整流变送电,期间电厂备用水池水经过二台泵加压后注入铝厂自来水管路,增加管网压力后,二系列其他整流变陆续送电。

20:11,一系列一台整流变送电成功,电解电流升到60KA。 21:00,二系列电解电流升至280KA。同时一系列其它整流变开始送电。

21:30,一系列电解电流升至150KA。 22:30,一系列电解电流升至231KA。 9日1:00,循环水第一台泵恢复运行。

9日 11:00,循环水共4台泵运行,循环水系统恢复正常运行。 2、一系列2041#电解槽短路口击穿事故

10月8日14:29,一系列因循环水泵被淹、整流变开始降负荷、停电。

20:11,一系列一台整流变送电成功,电解电流升到60KA。 21:30,一系列电解电流升至150KA。 22:30,一系列电解电流升至231KA。

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9日2:40,由于出现断极的电解槽数量较多,出于安全考虑,对一系列停电,将断极较多的电解槽采取停槽措施,一车间停槽19台,二车间停槽19台。

4:10,一系列恢复供电,电流恢复至317KA。

8:00,二车间断极较多的电解槽数量汇总: 2022#、2027#、2032#、2034#、2041#等电解槽断极4根,9:30之前完成2022#、2027#电解槽的换极,各更换2根。

9:30,2041#电解槽短路口被击穿(9:27,一系列电流319KA,电压918V,其中2041#槽电流319KA,电压2.6V),击穿时2045#槽旁电解工李××正在检查槽况,看到亮光后及时撤离(从事后调阅的槽控机记录来看,2041#槽在8:00进行过一次人工抬极操作,当时2041#槽电流322KA,电压2.15V)。

事后,公司管理人员及时赶赴现场召集人员参与2041#槽抢修,期间利用停电时间再次对部分槽况不好的电解槽进行停槽处理,此时一系列一车间总共停槽76台,二车间停槽53台。

15:30,一系列恢复供电。

22:46,公司管理人员及相关技术人员出于安全考虑及方便后期二次启动,决定将一系列全部停槽。停电前电流280KA,电压1V左右电解槽约160台,另外约有十几台槽2.5V左右(点评:停电措施正确,根据现场情况,强行通电、拉槽无用,还易诱发事故)。

在开展电解槽二次焙烧准备过程中,检查发现电解槽断极最多已达十根,若一系列不停槽,很有可能发生更严重的事故。

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16日,两台电解槽天然气焙烧点火。

17日3:00,2041#电解槽母线修复焊接完成,17:00完成前八万吨载流试验,具备送电条件。

另外天然气焙烧的流量问题正与天然气公司、燃烧器设计者和燃烧器制造单位共同研究及探讨,最终流量在使用过程中调整。 二、事故原因 1、设备: (1)工艺安全信息 ※水路管网图不完善。

※未将循环水系统确定为与工艺安全相关的重要系统(点评:对水泵重要性认识不足,它不是铸造、阳极组装车间水泵,而是供电车间水泵,它停运导致全厂直流电全停)。 (2)工艺危害分析

※未对设计院将一、二系列整流循环水合并设计进行工艺危害分析。 ※未对泵房进行识别、评估和控制危险作业。 (3)操作规程和安全惯例

※水泵检修操作规程无出现介质大量泄漏时的处理方案。 ※针对长期不动作的阀门未制定标准进行检查。

※未建立短路口绝缘板更换及非正常状态下抬极、脱极处理等相关标准。

(4)工艺技术变更

※建厂时在设计院设计的空压机循环水管网基础上,增加一、二系列

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整流变循环水管网及阳极中频炉循环水管网(点评:整流水循环水路最好和空压机、铸造和循环水路分开,因为铸造、空压机循环水较脏,有油污,影响散热)。

※针对运行负荷稳定的水泵控制系统增加变频器。 2、技术: (1)质量保证

※循环水泵与其电气控制箱安装位置错位,另外水泵、风机等一般要求现场启动。 (2)机械完整性

※循环水泵阀门无法正常使用。 ※循环水泵阀门开关指示错位。 ※循环水泵控制柜未按顺序排列。 ※重要设备的备用设备可考虑在库房放置。 (3)微小变更管理

※针对不能关严的阀门使用盲板隔离。 3、人员: (1)培训及表现

※维修人员不完全具备工艺操作、维护等经验和知识。 (2)人员变更

※维修人员变动未建立标准来进行,以确保变更后的人员具备最低限度的经验和知识,同时还需考虑关键岗位人员的有序接替。 (3)紧急计划及反应

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※未针对泵房被淹建立相应的应急救援预案(点评:一要进行专业知识培训,要有事故预案和反事故演习。二要进行丰富多采的知识竞赛活动、实际操作比赛、比质量、比时间,要把比赛结果和工资收入挂钩,建立一种机制,一种制度)。 ※未按事故上报流程上报Ι级安全事故。 (4)审核

※对软水处理人员工作记录未进行检查。 4、工作纪律: (1)遵守程序

※维修人员未严格按标准操作。 (2)文件

※泵房监控视频未存档。 三、建议

1、重要管网阀门可考虑选用内部不易腐蚀的材质,如铜、不锈钢等。 2、循环水泵房考虑改用与之流量匹配的排水泵,并考虑自动启动。 3、在条件许可的情况下,新安装的泵考虑选用分体式联接泵(其电机为标准产品,以方便购买和更换)。

4、在进口阀与泵之间的管道下部加装放水阀,用于放空泵内积水或作为判定阀门打开或关闭的依据之一。

5、检修时可考虑采用两根连接泵体与泵体端盖的加长双头螺栓(外露端部拧上螺帽),防止检修过程中因措施不完善造成介质外泄而不能及时堵住。

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6、将一、二、三系列循环水形成独立系统并互为备用(点评:基于国内目前阀门质量现状及使用场合,往往是安装时短时间起作用,时间一长,一年以后,阀门往往不是打不开,就是管不严,不能起到隔水作用,也可以考虑一是把水泵提高至地面,不至被淹,水泵可以使用WFB型无密封自吸泵。二是直接使用闭式冷却塔,一对一或二对一的方式)。

7、将消防水、自来水系统作为紧急备用水源。 8、可考虑在整流循环水泵房适当位置加装隔墙。 9、完善监控系统,严格按集团规定保存录像资料。

10、各区域应将本区域各类水、电、风、气等管线图纸及时更新并在现场存放或悬挂。

11、天车等特种设备要具备证件后才能进行操作。 12、制定、执行备用设备管理制度。 13、阳极车间建议考虑水、电、风备用系统。

14、完善作业票管理,所有工作应在工作现场进行交底,工作注意事项要详细逐条在工作票上注明。

15、针对短路口绝缘板更换及非正常状态下抬极、脱极处理等建立相关标准。

16、事故发生后严格按公司及集团规定上报。 17、变更应建立标准流程,充分考虑变更后的安全性。

18、员工培训及考核根据实际工作需要制订不同内容,同时关注员工在实际工作中的执行情况。

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19、制定应急预案,并应特别关注事故发生后可能造成的次生事故,并加强事故演练(点评:借此事故教训,全厂开展拉网式安全检查,不放过任何蛛丝马迹,各分厂、车间及班组都要写清辖区内安全隐患点,处理措施,防范措施,上报厂部备案,检验是否漏报等,把全厂安全管理推上一个新台阶)。 20、开展工艺安全及风险管理工作。

以上内容只是根据调查期间了解的情况提出的建议,可能存在不尽合理之处,仅供各直线主管在改善时进行参考。 四、事故调查组成员:略

二〇一一年十月十七日

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/af1f.html

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