青溪水电厂“12.23”误操作事故通报 - 图文

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安 全 通 报 第二期

广东省粤电集团有限公司 二○一三年三月四日

青溪水电厂“12·23”误操作事故通报

2012年12月23日10:43分,青溪水电厂运行人员在执行

中调操作令“用220kV旁路2030开关代2号主变变高2202开关运行,2号主变变高2202开关由运行转检修”操作时,发生误操作,导致2号主变差动保护动作,联跳变高2202开关、3号4号机组出口803、804开关及厂变812开关,造成厂用电消失。事故发生后,运行值长在未征得调度部门同意的情况下,擅自合上已跳2202和812开关获取厂用电,严重违反调度规程。

现将事故情况通报如下,请各单位根据通报内容认真组织学习,从中吸取教训,杜绝类似事故再次发生。

一、事故简要经过

青溪水电厂4台36MW水轮发电机,两机一变(1、2号机组由1号主变送出,3、4号机组由2号主变送出),电气主接线

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为220kV单母线带旁母接线方式。

图1:事件发生前运行方式简图(详细电气一次接线图见附件1)

12月23日事故发生前,1、3、4号机组运行,总有功负荷105MW,1、2号主变运行,1号厂用变41B预试检修,厂用电由13.8kVⅡ段母线供电(见图1)。

9:53,运行人员张革(当值值长)、李琦按照调度令开始执行“用220kV旁路2030开关代2号主变变高2202开关运行,2号主变变高2202开关由运行转检修”操作。

10:43,运行人员在执行到操作票第25项“在2号主变保护A、B柜退出2号主变差动保护压板”时,由于票面发生错误,而操作人员没有发现错误仍执行了错误的操作,松开了“保护跳

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2202开关功能压板”1XB,导致2号主变差动保护动作,联跳变高2202开关、3号4号机组出口803、804开关及厂变812开关,13.8kVⅡ段母线失电,造成厂用电消失。此时1号机组仍处于运行状态。

厂用电消失后,水导水位持续升高,压油装置压力降低,10:51,当班值长张革在未征得调度部门同意的情况下,擅自合上2号主变变高2202开关、厂变812开关,恢复了厂用电,再报告中调当值调度。

11:57,上游水位达到72.45米,电厂运行向调度申请开出2号发电机组,满负荷运行。此后多次申请开出3、4号机组,因调度对事件原因有疑虑未批准。

16:41,上游棉花滩电站四台机组满负荷运行,上游水位72.90米,即将达到开闸弃水水位,开启3号弧形闸门弃水,泄洪量340立方米/秒。

17:21,接中调命令开3、4号机组,满负荷运行。 17:30,全关3号弧形闸门,结束弃水,事故处理结束。 事故中弃水约90万立方米,损失电量约4.2万度,无人员伤亡和设备损坏。

二、事故原因分析 (一)事故直接原因

电气操作票(编号:Q0101286)第25项“在2号主变保护A、B柜退出2号主变差动保护压板1XB”错误,运行人员按此

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错误项进行操作,导致2号主变差动保护动作,联跳变高2202开关、3号4号机组出口803、804开关及厂变812开关,造成厂用电消失,这是事故的直接原因。

1XB实际是“保护跳2202开关功能压板”(见图2红圈内)。正确的填写应该是“在2号主变保护A、B柜退出2号主变差动保护压板1”(见图3红圈内)。

图2 保护跳2202开关功能压板1XB

图3 2号主变差动保护压板1

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(二)事故主要原因

电厂异动管理标准不完善。2号主变保护装置改造项目从2011年1月投运至今,已完成近两年时间,电气操作票相关项却没有根据异动管理标准进行及时修改。设备异动管理标准本身也存在重大漏项,没有明确对操作票项目的修改,导致运行人员在填写操作票时发生重大错误,以致于出现错误的操作,这是事故的主要原因。

(三)事故重要原因

1、项目验收后电厂没有组织正规的培训,运行人员对技改后的设备不熟悉,不能及时判断操作票是否出现错误。且运行人员业务素质和责任心不强,在实际操作中没有认真核实现场标识,使得错误操作没能及时终止。

2、电厂在制订设备检修计划时没有做好事故预想,盲目赶工期,提前申请到23日由旁路2030开关代2202开关运行操作(原计划工作时间为24日,这样41B和61B检修任务结束,厂用电将恢复由Ⅰ、Ⅱ段母线互为备用供电),使得一个工作面上同时进行两项风险作业,多重风险叠加,再加上遇到错误操作,才导致厂用电消失。

以上为此次事故的重要原因。 三、事故暴露的问题

(一)电厂近年来增加和修订了不少企业标准,但缺乏认真的审核和梳理,一些管理标准本来就存在问题,如电厂异动管理

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标准本身不完善,遗漏了对操作票进行修改的相关项。

(二)电厂相关技术管理岗位人员长期空缺,对设备异动管理缺乏应有的监督和指导,使得电厂安全生产管理存在严重漏洞。2号主变保护改造近两年的时间,电气操作票的修改和完善却没有人负责进行监督管理,埋下了事故隐患。

(三)生产部门对工作中的风险没有严格地进行分析和分解,此次事故发生前,多重风险作业在一个工作面上,却没有制订必要的防范措施,也没有从大安全的角度上考虑生产策划问题,存在人为因素导致风险扩大,尤其是在单段母线带厂用电情况下,本身已具有较大风险,再盲目赶工期导致多项风险叠加发生事故。

(四)运行人员缺乏最起码的运行常识和责任心,在遇到关键操作点不清楚的情况下,不是停下来进行认真确认和核实,而是麻痹大意的轻率作出选择,坚持对不确切的操作项进行操作,直接导致事故发生。

(五)电厂培训工作不注重实效性,尤其是针对重大技改项目的培训存在随意性和走过场,没有按照集团公司《电力企业安全生产培训规定》要求开展工作,导致运行人员在关键操作中由于不熟悉设备而出现错误。

(六)电厂关键预案的演练形同虚设,在发生厂用电消失的事故后不是及时启动事故预案,而是违反调度规定采取不恰当方式恢复厂用电,业务素质和临战经验明显不足,虽没有造成人员伤害和设备损失,但性质非常严重,受到调度部门的通报批评。

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(七)电厂对技术人才的培养和储备不足,对技术后备人才的培养工作明显滞后,也是导致关键岗位人员长期空缺的一个原因。

四、防止事故重复发生的措施

(一)尽快按照集团公司以及电力生产相关要求全面梳理生产管理标准,及时进行查漏补缺工作,确保运行规程、检修规程、标准“两票”等安全生产制度和管理标准正确、完善。

(二)尽快按照电力生产要求配备相关技术管理岗位空缺人员,按照岗位职责履行对生产管理的监督和指导。

(三)生产管理人员一定要加强业务质素培养,要从大安全的角度上去安排工作,要强化对生产中的安全风险进行分析和分解,部门之间加强联系和沟通,尤其是针对重要操作,必须要有反事故措施并事前进行必要的演练。

(四)加大员工技能培训力度,包括技术知识、风险防范、设备运行检修相关管理规定,扎实开展反事故应急演练,对培训效果进行严格的考核验证,确保培训达到预期效果。

(五)加大对生产技术人才的培训和储备,及时掌握新的技术知识,核心技术问题一定要自己掌控,不能依赖厂家和其他检修队伍。

(六)强化员工责任心,以此事件为教训,深入开展查思想、查制度、查隐患工作,并对查出的问题进行全面整改,提高员工安全素质和责任意识,培养员工认真、细致的工作作风,杜绝事

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故的再次发生。

五、事故责任追究

“12·23”误操作事故虽未造成人身伤亡及设备损坏,但性质严重,暴露出电厂在安全管理中存在的较多的问题。根据集团公司《电力生产事故调查规程》和《电力生产事故责任追究和考核管理规定》的要求和事故调查结果,按照事故处理“四不放过”原则,青溪电厂已对相关人员进行了处理,结果见附件2。

附件:1.青溪电厂电气一次系统图

2.关于对12·23误操作事故责任分析及处理的决定

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/a1zt.html

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