TJB型旋流式四风道煤粉燃烧器的使用体会
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水泥工程
2009.No.1
和渗c酬刚T
一23一
TJB型旋流式四风道煤粉燃烧器的使用体会
高红旗。江超
(平原同力水泥有限责任公司,河南新乡453011)
中图分类号:TQl72.622.26
文献标识码:B
文章编号:1002-9877(2009)01.-0023—02
我公司首条5000t/d生产线由天津水泥工业设计研究院设计。采用双系列五级预热器和TsD型分解炉,燃料采用低挥发分无烟煤,窑头燃烧器采用TC型四通道燃烧器。2005年4月投产后,窑头燃烧器拢焰罩磨损严重,导致火焰形状不完整,不能适应工艺要求、检修次数过于频繁。2008年2月5日开始使用TJB—KP一14型旋流式四风道煤粉燃烧器。为节约资金,改造时要求新燃烧器按原燃烧器的外形图设计制造,保留了原有的移动小车和燃油助燃系统,保证了顺利更换和正常使用。
1
流风、旋流风、煤风、中心风风道,并设有油枪通道,最外层套管上设有拢焰罩(采用法兰连接)。喷头部分采用耐高温、抗高温氧化的特殊耐热钢铸件机加工制成,提高了头部的抗高温变形能力。
TC型燃烧器使用情况
该燃烧器结构见图l和图2,由外向里分别为轴
1.1结构及特点
图l
TC型燃烧器拢焰罩磨损状况
制,表2为PID程序控制时窑产量与冷却风量之间的关系。按照此表使用PID程序控制后,篦冷机可以自动根据窑产量调节风机的风量,大大地提高了冷
却效率,降低了冷却风机的电耗,1号~6号风机电耗比人工操作时可以节省40%,而且篦冷机出料温度也降低了10℃以上。
表2窑产量与冷却风量的关系
风机风量/(m'/h)
喂料量/(t/h)
l号
~200~250一300—350一400一450一500—550~600—650一700~750一800
12
o()0
2号左
2000023000260002800028000320()03400036000
40000
2号右
2000023000260002800028000320003400036000
3号
25000500005500060000650007000075000800008500088000880008800088000
4号
30000
5号30o()o500005500060000650007000073000750008000085000850008500085000
6号3000050o()o5500060000650007000073000750008000084000840008400084000
7号4000060000680007600082000860009000095000100000llOOoo110000110000llOooo
8号9号lO号ll号30000
55
40000
6000068o()o760008200086000900009000095000105000105000105000105000
40000
6000068000760008200086000900009000095000105000105000105000105000
40000印000
68000760008200086000900009000096000lo0000100000100000loo(X)0
120001600018000180002000020000220002400024000240002400024000
5000055000600006500070
o()o
o()o
6500070000750008000080000800008600090000900009000090000
73000750008000086000860008600086000
40000
4000040000
40000
4000040000
40()oo
4000040000
4结束语
自2007年1月份开始投产运行,运行已超
过1年半,篦冷机运行良好,没有出现任何故障。
(编辑顾志玲)
水泥工程
一24一
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2009.No.1
图2
TC型燃烧器拢焰罩的法兰结构
1.2存在的问题
1)燃烧器由于内风风翅角度小(190),导致火焰不集中,二次风温偏低。为了提高二次风温,必须提高一次风机的转速以提高风压(转速稳定在960r/min,风压一般在26.5kPa,最大30.5kPa)。由于风压过高,导致拢焰罩磨损过快,一般1个月左右更换或补焊一次,否则火焰分叉和扫窑皮,影响熟料的产质量。
2)一次风机的转速高,导致一次风量加大,带入窑内的冷空气较多,增加了煤耗。
3)燃烧器头部为法兰式结构(见图2),造成连接处浇注料厚度很薄且易脱落。
2
TJB型旋流式燃烧器使用情况
2.1结构及特点
该燃烧器结构见图3和图4。最外层套管上设
有拢焰罩(一体化结构)。燃烧器前端风道采用耐热钢材质制造。尾部煤粉进口段配置耐磨材料。
图3TJB型燃烧器的外观
图4
TJB型燃烧器结构示意
2.2存在的问题
2.2.1
旋流风风翅角度过大
我公司提供的煤样品发热量为21
736kJ/kg,厂家
依此设计的旋流风风翅角度为250。但实际生产使用的原煤发热量为23408~24244kJ/kg,导致火焰过于集中,10m处的窑皮不稳定(时长时掉),严重威胁到窑内耐火砖的安全。调整燃烧器的内外风阀门开度及
间隙,效果不明显。降低原煤的发热量后,产质量不好控制。2008年3月8日止料停窑,将旋流风风翅更换,风翅角度减小为23。。更换后,10m处的窑皮很快恢复正常且很稳定。2.2.2燃烧器头部易结焦
若煤的焦渣特性不适应、熟料结粒偏细或燃烧器头部位置在窑内时,会出现燃烧器头部“结焦”现象。当结焦过厚时,会使火焰形状发生改变,从而影响产质量、煤耗及耐火砖的使用寿命。生产中发现“结焦”
层厚度大于50mm时,及时用钢管清理,可减小不利
影响。3
TJB燃烧器的使用效果
3.1一次风用量减少
一次风机的转速由原来的960r/min降低到710
r/min,一次风用量减小20%。窑头用煤量由此减
少5%(由12.80t/}l减少到12.16t/h)。
3.2熟料质量明显改善
火焰活泼有力且二次风温提高30℃,调节灵活,对原料的适应性增强,黄心料基本消除,fCaO的合格率由70%提高85%以上,熟料的28d抗压强度由59MPa左右稳定提高到62MPa以上。3.3运转率提高
使用3个多月后,拢焰罩磨损很小,不需更换或补焊,窑的运转率由原来的85%提高到95%。3.4环保效益明显
NOx的浓度降低到0.045%~0.075%,降低
近50%。同时由于窑头用煤量减少5%,减少了有害气体的排放量,实现了节能减排的环保效益。
(编辑顾志玲)
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