TJB型旋流式四风道煤粉燃烧器的使用体会

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水泥工程

2009.No.1

和渗c酬刚T

一23一

TJB型旋流式四风道煤粉燃烧器的使用体会

高红旗。江超

(平原同力水泥有限责任公司,河南新乡453011)

中图分类号:TQl72.622.26

文献标识码:B

文章编号:1002-9877(2009)01.-0023—02

我公司首条5000t/d生产线由天津水泥工业设计研究院设计。采用双系列五级预热器和TsD型分解炉,燃料采用低挥发分无烟煤,窑头燃烧器采用TC型四通道燃烧器。2005年4月投产后,窑头燃烧器拢焰罩磨损严重,导致火焰形状不完整,不能适应工艺要求、检修次数过于频繁。2008年2月5日开始使用TJB—KP一14型旋流式四风道煤粉燃烧器。为节约资金,改造时要求新燃烧器按原燃烧器的外形图设计制造,保留了原有的移动小车和燃油助燃系统,保证了顺利更换和正常使用。

流风、旋流风、煤风、中心风风道,并设有油枪通道,最外层套管上设有拢焰罩(采用法兰连接)。喷头部分采用耐高温、抗高温氧化的特殊耐热钢铸件机加工制成,提高了头部的抗高温变形能力。

TC型燃烧器使用情况

该燃烧器结构见图l和图2,由外向里分别为轴

1.1结构及特点

图l

TC型燃烧器拢焰罩磨损状况

制,表2为PID程序控制时窑产量与冷却风量之间的关系。按照此表使用PID程序控制后,篦冷机可以自动根据窑产量调节风机的风量,大大地提高了冷

却效率,降低了冷却风机的电耗,1号~6号风机电耗比人工操作时可以节省40%,而且篦冷机出料温度也降低了10℃以上。

表2窑产量与冷却风量的关系

风机风量/(m'/h)

喂料量/(t/h)

l号

~200~250一300—350一400一450一500—550~600—650一700~750一800

12

o()0

2号左

2000023000260002800028000320()03400036000

40000

2号右

2000023000260002800028000320003400036000

3号

25000500005500060000650007000075000800008500088000880008800088000

4号

30000

5号30o()o500005500060000650007000073000750008000085000850008500085000

6号3000050o()o5500060000650007000073000750008000084000840008400084000

7号4000060000680007600082000860009000095000100000llOOoo110000110000llOooo

8号9号lO号ll号30000

55

40000

6000068o()o760008200086000900009000095000105000105000105000105000

40000

6000068000760008200086000900009000095000105000105000105000105000

40000印000

68000760008200086000900009000096000lo0000100000100000loo(X)0

120001600018000180002000020000220002400024000240002400024000

5000055000600006500070

o()o

o()o

6500070000750008000080000800008600090000900009000090000

73000750008000086000860008600086000

40000

4000040000

40000

4000040000

40()oo

4000040000

4结束语

自2007年1月份开始投产运行,运行已超

过1年半,篦冷机运行良好,没有出现任何故障。

(编辑顾志玲)

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2009.No.1

图2

TC型燃烧器拢焰罩的法兰结构

1.2存在的问题

1)燃烧器由于内风风翅角度小(190),导致火焰不集中,二次风温偏低。为了提高二次风温,必须提高一次风机的转速以提高风压(转速稳定在960r/min,风压一般在26.5kPa,最大30.5kPa)。由于风压过高,导致拢焰罩磨损过快,一般1个月左右更换或补焊一次,否则火焰分叉和扫窑皮,影响熟料的产质量。

2)一次风机的转速高,导致一次风量加大,带入窑内的冷空气较多,增加了煤耗。

3)燃烧器头部为法兰式结构(见图2),造成连接处浇注料厚度很薄且易脱落。

TJB型旋流式燃烧器使用情况

2.1结构及特点

该燃烧器结构见图3和图4。最外层套管上设

有拢焰罩(一体化结构)。燃烧器前端风道采用耐热钢材质制造。尾部煤粉进口段配置耐磨材料。

图3TJB型燃烧器的外观

图4

TJB型燃烧器结构示意

2.2存在的问题

2.2.1

旋流风风翅角度过大

我公司提供的煤样品发热量为21

736kJ/kg,厂家

依此设计的旋流风风翅角度为250。但实际生产使用的原煤发热量为23408~24244kJ/kg,导致火焰过于集中,10m处的窑皮不稳定(时长时掉),严重威胁到窑内耐火砖的安全。调整燃烧器的内外风阀门开度及

间隙,效果不明显。降低原煤的发热量后,产质量不好控制。2008年3月8日止料停窑,将旋流风风翅更换,风翅角度减小为23。。更换后,10m处的窑皮很快恢复正常且很稳定。2.2.2燃烧器头部易结焦

若煤的焦渣特性不适应、熟料结粒偏细或燃烧器头部位置在窑内时,会出现燃烧器头部“结焦”现象。当结焦过厚时,会使火焰形状发生改变,从而影响产质量、煤耗及耐火砖的使用寿命。生产中发现“结焦”

层厚度大于50mm时,及时用钢管清理,可减小不利

影响。3

TJB燃烧器的使用效果

3.1一次风用量减少

一次风机的转速由原来的960r/min降低到710

r/min,一次风用量减小20%。窑头用煤量由此减

少5%(由12.80t/}l减少到12.16t/h)。

3.2熟料质量明显改善

火焰活泼有力且二次风温提高30℃,调节灵活,对原料的适应性增强,黄心料基本消除,fCaO的合格率由70%提高85%以上,熟料的28d抗压强度由59MPa左右稳定提高到62MPa以上。3.3运转率提高

使用3个多月后,拢焰罩磨损很小,不需更换或补焊,窑的运转率由原来的85%提高到95%。3.4环保效益明显

NOx的浓度降低到0.045%~0.075%,降低

近50%。同时由于窑头用煤量减少5%,减少了有害气体的排放量,实现了节能减排的环保效益。

(编辑顾志玲)

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/a1tq.html

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