采用不定形耐火材料喷补修复石灰窑炉衬的研制及应用

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石灰窑用耐火材料

REFRACTORIES&L【ME

Apr.2007V01.32No.2

采用不定形耐火材料

喷补修复石灰窑炉衬的研制及应用

秦福札

(马鞍山钢铁股份公司,马鞍山

243000)

摘要:石灰窑炉由于常年在高温下运行,受到高温的侵蚀、物料冲刷及石灰中杂质的各种物理化学变化,炉

衬会出现不同程度的损坏。马钢研制出一种不定形耐火材料,采用喷涂工艺修复石灰窑炉衬,取得了较好的成效,并将其在国内推广。

关键词:不定形耐火材料;喷补;修复;石灰窑炉;应用中图分类号:TQl75.73

文献标识码:A

文章编号:1673—7792(2007)02—0004-04

Development

andApplicationofUnshapedRefractory

forGunningRepairofLimeKilnLining

Qi|lFuli似a’anshan

Iron

andSteelCo.,Ltd,Ma’anshan243000,China)

Abstract:Limekilnissubject

to

hightemperatureerosion,material

wear

andthevariouskindsofthe

occur

physiochemicalchangesoftheimpuritiesinlimeandthedifferentdegreesofdamages

becauseitis

operatedunderhishtemperaturealltheyearround,AnunshapedrefractoryisdevelopedbyMa’anshanIronandSteelCo.,Ltd.Thegunningprocessisadopted

to

repairthelimekilnlining,thebetterresultis

our

achievedandthegunningwiththeunshapedrefractoryispopularizedin

country.

Keywords:Unshapedrefractory;Gunning;Repair;Limekiln;Application

石灰窑炉是工业高温炉中的热工设备,常年在高温中运行,由于受高温的侵蚀、物料的冲刷及石灰中杂质发生物理和化学反应的影响,一般石灰窑炉衬在4—6年就会出现不同程度的破损。轻者耐火工作层剥落,重者耐火砖脱落到保护层,生产中发现窑壳见红。从而,造成石灰窑保温性能减退,不但生产不出优质产品,还会大量浪费能源。这时必须要进行一次周期性的停窑大修。在早期都是采用砌筑这种老式的传统修复工艺。工期长、耗资大。在当今市场经济下已不被人们所接受。马钢研制出一种不定形耐火材料,采用喷涂工艺修复石灰窑炉

为国内石灰行业修复大小十多座石灰窑,取得了较

好的成效,深受用户的一致好评。1喷涂材料的研制开发、

用不定形耐火材料喷补热工窑炉早就在冶金行业的炼铁高炉、热风炉等窑炉中得到成功应用。高炉内衬与石灰窑内衬环境不同,前者为酸性、后者为碱性,在石灰窑内实施喷涂不定形耐火材料会有一定的风险。针对这一难题,由马钢烧结厂、钢铁研究所、修建工程公司和耐火厂家的工程技术人员进行攻关.研制出适合石灰窑炉衬材质及石灰窑环境的喷涂料.为配制出附着力强、反弹率低、耐磨

衬,被称为石灰窑炉衬修复的一次革命。已成功地

收稿13期:2006一12一lO

作者简介:秦福札(1947一),男。丁程师

万方数据 

石灰窑用耐火材料

2007年4月第32卷第2期

耐火与石灰

表1

喷涂料主要性能及理化指标

耐压强度高的喷涂料.攻关人员多次调整成分配

方,并反复进行模拟试验终于获得成功。

为证实研制的这种新材料的效果,1993年6月首先在马钢第二烧结厂l。250m3炭石灰窑进行试喷。喷补最大厚度250—350mm,喷补用料80t。喷补后内壁平整光滑,整个窑墙整体性强。通过四年多的生产运行,未发现内壁喷涂料脱落,窑况一直正常。经马钢公司技术中心论证认为可以推广应用。随后于1997年9月及2001年3月对马钢第三炼钢厂3‘、2。两座250m3焦烧竖窑先后成功地进行了喷补。笔者在2001年中国石灰工业技术交流与合作大会上作为经验进行汇报.引起国内石灰行业厂家的高度关注,在短短五年内就为国内十多座石灰窑实施内衬喷补,收到了较好的成效。喷涂料性能列于表1。

2喷涂的原则

石灰窑炉衬修复采用喷补工艺与砌筑工艺截然不同的是,在大修中不需要将窑内耐火砖全部拆

除。本着保留完好部位的衬砖、重点喷补损坏部

位、砌筑窑口和烟道部位的方法进行修复的原则。

石灰窑在正常生产中,炉内虽然整体受热,但三带的热温分布有所差异。预热带和冷却带一般控制在400~6000C,炉衬砖破损一般不太严重,有的

还比较完好。只有在生产中控制不当,煅烧带上移或下移,长时间内温度过高,才会造成局部炉衬侵

蚀受损。在修复过程中完好部位不做喷涂。只有在局部受损部位作扫描喷涂,以保持平整光滑。

石灰竖窑受损最严重的是煅烧高温区域。温度最高达到12000C左右,在此区域窑内耐火砖受高温的侵蚀,特别是石灰石杂质及有害成分产生的物理和化学反应,生成玻璃质流体。其主要有以下反应:

xCaO+Si02-*xCaO Si02

万 

方数据xCaO+A1203一xCaO。A1203

xCaO+Fe203—呶CaO Fe203

在较低的温度下,石灰吸收SO:要比吸收C02侠得多,达到550%时,石灰与S02反应生成亚硫酸钙;温度在更高的情况下,生成硫化钙和硫酸钙。以上这些副反应都可以促使石灰烧结。这些玻璃质流体附在石灰的表面,堵塞了石灰的气孔.严重影响石灰活性。更为严重的是这些杂质形成的液相一旦粘结在窑壁上,就会形成挂壁瘤,这种瘤块在高温中越结越大、越烧越牢,严重影响窑况的正常运行。在物料的冲击或人工处理下将会使耐火砖松动或剥落。失去高铝或镁铬耐火材料工作层后,粘土质保温层经受不住高温的侵蚀及物料的冲刷.很快就形成坑洞。窑壁坑洞面会越来越大、越剥越深。严重的直至窑壳。碳酸钙行业石灰生产要求高温慢烧,石灰在高温区域停留时间较长,煅烧带损坏更为严重。这段区域是喷补的重点。

从已喷补的石灰窑来看。马钢第三炼钢厂3—250m3焦炭竖窑煅烧带烧损深度为250.350ram。靠南面犬约有6~7m2耐火砖脱落到窑壳,窑壳严重变形。如不及时修复,将会导致炉衬垮塌。天铁集团

石灰疆铲14、2一两座150m3和济钢鲍德炉料公司3.、

妒150ms气烧窑内衬烧嘴部位四面墙体烧损严重。

双层上下烧嘴1.7—2m左右的高铝砖工作层脱落从200-390mm不等,煅烧带四周窑墙均有损坏,其情

况比较严重。鞍钢集团公司活性石灰厂掣430m3焦烧竖窑煅烧带炉衬局部脱落至窑壳,生产时外壳见

红。常州市碳酸钙有限公司要求产品质量指标,为中烧偏老,石灰在高温区域停留时间长,中部煅烧带挂满了瘤块,待瘤块清除后发现损坏深度达400mm左右。安阳钢铁集团冶金炉料公司∥窑炉衬一条线破损深度达到450mm。由此可以看出:石灰窑损坏部位集中在煅烧区域,但这一区域是石灰烧成的关键部位,如不及时修复,会造成热耗高、产

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量和质量下降。严重的会出现炉衬垮塌、窑壳烧穿等~系列隐患。所以该区域是喷补修复的重点。

窑顶部的窑口和烟道口受加料斗的撞击及物料冲击,节能性竖窑比较普遍存在的问题,上海卓越纳米新材料有限公司2*石灰窑窑口破损严重,烟道口完全垮塌。这部位无法采用喷补修复,只能用局部砌筑修复的办法进行,使窑体完全恢复原貌。

前进行试喷。以确定最佳加水量、喷补压力及射流速度。按现场工艺进行模拟试验,把反弹量控制在10。15%以内。其强度达到lh内开始硬化,2h后用砖块敲打喷涂体很难打散的标准才能在窑内作业。3.4赜涂作业

首先喷涂炉衬损坏最深的部位,第一次喷涂厚度20—30mm,待其固化后再喷,每次喷涂厚度为40~50mm,喷完一段后,即用木方将其涂面抹平,以保持整体表面的平整度。全部喷补完成结束,再

3喷涂的要点及实施步骤

石灰窑炉衬喷补应注意四个关键问题:

喷补材料的质量及配方;及加工;制度。

3.1炉衬分析及方案确定

首先对炉衬进行勘察.对炉衬的结构、损坏程度、耐火砖的材质成分进行分析,制定出喷补方案。根据炉衬损坏程度决定采用锚固件形状、数量、设置锚固网面积等,并制定出喷补各部不同厚度的程序。对耐火材料不同的材质成分(高铝、粘土、镁铬等)配制不同成分的喷涂料。并对高温带、低温带及烧嘴部位材质成分及指标均略有调整。

3.2喷涂面处理

喷涂面的处理非常重要.它直接影响新旧衬体

(3)精良的喷补技巧;

(1)

从上往下全部喷涂一层,厚度为50ram,使石灰窑炉内衬完全成为一个整体。施工应连续进行,如中途因故中断一个小时以上,应对喷涂处做接茬处理.并用水湿润后方可继续进行喷补。

喷涂时应自上而下、从左到右。喷枪以回旋进向.喷涂体不得有蜂窝和夹层。反弹料不得重新使用。必须及时清理。3.5烘窑

烘窑对不定形耐火材料来讲是非常关键的步骤。正确的烘窑方法是提高炉衬的寿命保证,要严格按照升温曲线要求制定烘炉方案。用煤气烘炉比较方便可靠.根据窑径的大小,自制二根煤气火棒将其一周打眼。并安装调节阀。点火后伸入窑内,温度高低按升温曲线调节。但对没有条件的只有用固体燃料进行烘窑,也可以采用烘窑开窑同时进行的方法。先将石灰石铺设到窑体检修门下1.5m处,摆放引火柴,用点火器或者火把点燃后,加固体燃料.待形成火层后用开窑门或开风机的调节方法来控制温度。烘窑一般为5—6天,烘窑结束后加适当的燃料烧旺后.加入混合料正式投入生产。

(2)炉衬侵蚀面的处理

(4)正确的烘窑

的结合程度。①首先用风镐清除瘤块及侵蚀面上的残渣;②喷涂面上再用高压风枪吹扫浮灰;③向喷涂面喷洒少量水分湿润;④锚固件设置,为使喷涂

面和喷涂料附着牢固,需按安装设置不锈钢锚固件,间距100mmxl00ram左右,锚固件打人炉衬砖缝中。对砖衬全部脱落部位,直接在炉壳上焊接,长度为300~400mm。3.3试喷

为了达到理想的喷补效果.需在正式喷补作业

4喷涂工艺特点及经济效益

喷涂工艺的特点是炉衬整体结构好、耐磨、耐

压强度高,喷涂面不易开裂。经济效益本身无法看

表2竖窑炉衬修复喷补与砌筑工艺费用对比袭

万方数据 

石灰窑用耐火材料

2007年4月第32卷第2期

耐火与石灰

出,只有通过与砌筑工艺相比,就不难看出投资可降低。与该公司3 窑2005年lO月14日采用砌筑工艺节约一半l以上。如250m3石灰竖窑内衬总体耐火砖修复投入生产的对比(见表4),不难看出喷涂大大近500t,仅工作层就要200多t,采用喷补工艺一般优于砌筑的窑。

用料在100t左右。从已喷补的石灰窑就不难看出喷涂工艺的优点所在。详见表2。

表3

竖窑炉衬修复喷补与翻筑工艺工期对比裹

采用喷涂工艺工期短。女1250m3的石灰窑一般施工周期约一周就可投人生产。也就是说从停窑到

投产只有12—15天时间.比老式砌筑工艺缩短75%

的大修工期。详见表3。

石灰竖窑采用喷涂工艺修复后,炉衬整体结构好,喷面不易开裂。消除了漏风跑气的隐患。已喷补的一些石灰竖窑未做统计。2006年2月常州市碳酸钙有限公司2 窑3月2日投人生产后,煤耗大幅度

表4常州市碳酸钙有限公司2.窑与3.窑对比

注:该公司采用煤石比1:11.8,换算成配煤8.47%。2006年4月2日取样分析。2 窑石灰利用率

93.65%。3t窑石灰利用率为92.5%

使用寿命从最早喷补的马钢3座石灰竖窑的运研究,不断完善喷涂工艺,为工业炉窑技术的发展行情况来看,使用寿命都达到了4年以上。

作出贡献。

喷涂工艺在石灰窑炉衬修复中应用已有十多初建民缱辑

年.工艺技术也比较成熟。还要通过积极地探索和

粤爷%¥爷%淬萄尚毒爷%≯}均粤爷%—.啐壹辛=%芦争毒铲%溥窄劫粤辛已峰¥簪%p帑戋琴啕粤宰e峰粤爷%溥穹¥爷%—匀¥爷%淬.啐毒爷%声枸¥爷%—峰岛争e嗨

(上接第38页)

度上都产生了相似的碰撞点。+高度在结晶器底面PIV系统可以帮助研究人员在任何区域进行以上。此数据不作为决定因素。

研究,这是着色、LDA或热导线测量仪所无法达通过研究发现,8 SEN有最好的改善特性。到的。将激光和数码技术结合在一起。研制了流图lO示出了目前设计和采用8笔EN设计之间的波体流动研究的有用工具。尽管不是专门为钢铁工动差。可以看出有效地利用了出口几何形状,弯

业进行的设计。但证实此技术对解决相关问题非月面稳定。

常有用。随着这项新技术的应用和改进。可以获5结论

得对结晶器、中间包和钢包钢水流动的更全面更

定量的理解。

借助于吼V,研究人员对各种不同水口设计进行了试验及定量分析.以便为连铸选择最佳水雷中兴编译自(AISTech2005

Proceedings)。39√仃

口。通过PIV系统的定量结果和水模型试验,可王晓阳

以选择合适的水口设计。并已在实际连铸中得到收稿日期:2006一10-09

证实。

万 

方数据

石灰窑用耐火材料

采用不定形耐火材料喷补修复石灰窑炉衬的研制及应用

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):

秦福礼, Qin Fuli

马鞍山钢铁股份公司,马鞍山,243000耐火与石灰

REFRACTORIES & LIME2007,32(2)

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/77ai.html

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