步进电机的故障诊断与分析处理

更新时间:2024-06-26 04:28:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

步进电机的故障诊断与分析处理

摘要:步进电机属于特殊的电动机种类,控制其转速的因素主要有转子齿数、脉冲频率和拍数,而与负载、电压、温度等因素是没有关系的。步进电机工作时转速和步数不受负载变化和电压波动的影响,也不受环境条件(温度、冲击、和振动等)变化的影响,只与控制脉冲同步,但它仍有转子和定子构成,而转子和定子是由铁心和绕组构成。所以在转动过程会出现各种故障。

关键词:步进电机;故障;分析

1

1、步进电机及常见故障

步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的多相时序控制器。

虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能像普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。

步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一, 广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 步进电动机的最大缺点在于其容易失步。特别是在大负载和速度较高的情况下,失步容易发生,同时功率也不太大。目前,步进电动机主要应用于经济型数控机床的进给驱动,一般采用开环的控制结构。也有的采用步进电动机驱动的数控机床同时采用了位置检测元件。构成了反馈补偿型的驱动控制结构。在数控系统中,虽然其种类及规格有多种,结构有所不同,但在运行中常发生起动及运行速度慢、失步现象严重、控制绕组接线错误及运行中常出现绕组短路、开路或击穿等故障。故障出现后影响了数控系统不能正常工作。

2、常见故障原因

1) 驱动步进电机的脉冲频率太高,使步进电动机不能响应,发生失步或堵

转。

2) 驱动电源不佳而造成步进电机失步。

3) 步进电机控制及驱动电路常见的故障有停转、摆动和不能紧锁。

2

4) 工作台负载过重能造成步进电机失步甚至停转。 5) 步进电机本身问题或绕组烧坏造成失步或停转。

3、常用检修方法

1) 直观检查法:(目测法)就是用眼睛和其它感觉器官发现故障部位的方法,

通过观察便能及时排除许多故障。

2) 万用表法:就是用万用表测量步进电动机绕组的电阻,工作电压,工作电

流,与正常值相比较从而确定故障原因的方法。

3) 摇表法:(兆欧表法)就是用摇表测量步进电动机的各项绝缘指标,与正常

值相比较来确定故障原因的方法。

4) 波形图法:用示波器观测各主要电路的波形,通过对波形分析来判断故障

的方法。

4、典型故障分析与处理

4.1 起动和运行速度慢,影响系统同步

(1)步进电动机检修时,常要将定子各相控制绕组中串联的小电阻摘下,进行绕组检测和修理,检修后未再接入串联电阻,有时小电阻损坏或失效未更换,造成难起动,运行速度减慢。小电阻失效或未接入,则回路时间常数加大,使脉冲电流上升沿和下降沿由陡变为平坦,恶化了频率特性,也即恶化了步进电动机运行特性。所以,当步进电动机修完后,一定要接入小电阻;检修过程也必须用万用表检测小电阻有无断路、短路或击穿故障,如有则应同时更换合格的同规格小电阻,不要使之失效仍接入线路,不然影响抑制绕组中电感,使系统不同步,又为查找故障增加麻烦。

(2)定转子气隙不均,使定转子相擦,造成起动困难或运行速度减慢。由于气隙不均造成定转子相擦,加大了步进电动机静态力矩,阻力加大使动态特性变坏,导致起动和运行速度减慢。当发生此类故障时,应仔细检查定转子相擦的原因。根据造成的具体原因,采取有效措施,排除故障,使气隙均匀。

①检查中如发现因轴承损坏或端盖止口与定子外壳不同心所至,应更换新的合格轴承,及新配端盖,新端盖止口车削要按外壳止口公差尺寸配车。

3

②如检查出属转轴变弯,可采取调直方法调直弯曲端或更换新轴。 ③测量转子外径如发现椭圆度超差,将转子进行精车一刀或磨削加工,消除不圆度。应注意车削或磨削加工时,加工量不宜过大,仅需将椭圆大直径车去或磨去,否则气隙加大,会导致电机其它性能变坏。

4.2 步进电动机运行中失步

当步进电动机改变负载运行时,如带大惯量负载则产生振荡,造成电机在某一运行频率下,起动丢步或停转滑步。造成步进电动机运行中失步。为了消除大惯性负载引起失步,可以采用机械阻尼的方法,用以消除或吸收振荡能量;也可以通过加大负载的摩擦力矩的方法,从而改善运行特性,消除失步。因为步进电动机受控于电脉冲而产生步进运动,采取如上措施能使电脉冲正常,不受干扰,从而消除电机运行中失步。

另一种失步可能是原采用双电源供电的而改为单电源供电,又未采取相应补救措施,使起动频率和运行频率降低,矩频特性恶化而失步。当是此种原因所至,应重新恢复双电源供电。有些使用单位或部门,为简化电路采用单电源供电造成电动机运行失步,这种做法不当,要知道采用双电源是为了提高起动和运行两种频率,改善矩频特性,从而改善了输入步进电动机绕组中脉冲电流的上升沿和下降沿。用单电源供电,脉冲稳定电流得不到维持,步进电动机功率相应减小,所以在驱动中相当于容量减小而过载,效率降低而失步。采用双电源,用高低两套电路,即在步进电动机绕组脉冲电流通入瞬间,对其施以高压,强迫电流上升加速;池电流达到一定值后,再改施以低压,使电机正常运行。这种措施不仅使驱动电源容量大大减小,同时也提高了运行效率,改善运行特性,电动机不会失步运行。

4.3 控制绕组一相反绕,影响正常运行

当步进电动机不能正常运行时,除上述两种原因影响速度或失步外,可能是定了控制绕组有一相反接。当一相绕组反接,相当于通电电流方向相反,电流相互抵消,电动机在此相内无脉冲电流,运行失常或根本不能运行。在通电情况下,检测三相电流就能发现。检测出反接相后,将该相绕组首末引出线对调,按

4

正确接法接好,再通电运行进行电流的检测。

4.4 开路故障

定子控制绕组开路故障,表现为一种是引线接头处断或焊接处全脱焊,或从某一匝中导线折断;另一种情况是导线将断未断,如假焊、虚焊,或有裂纹。 此故障可采用检测普通三相电动机断路方法来检测,较方便的是用万用表电阻档来检测,当指针不动或电阻很大,说明所检测一相绕组为开路。

修理方法是找到故障处,将断开两头漆皮刮掉后拧紧再焊牢,包上绝缘。

4.5 短路故障

步进电动机定子控制绕组一般为单根导线绕制的多匝绕组,短路也是匝间短路。检测方法主要分以下两步:

① 目测法:凡短路的绕组因短路电流大而过热,绕组导线绝缘层有发黑变脆的糊焦状,凡有此种情况的为故障相;

② 用在通电运行状况下,测量各相电流,凡电流大的相为故障相。 故障相找到后,如果短路在端部外层,采用加热绕组后,轻轻撬起短路匝,用薄绝缘纸垫好,再压实,线圈局部加热,再刷上1032号绝缘漆后烘于即可;如短路严重不能局部修理,只有重绕线圈换上。

4.6 击穿故障

击穿故障的绕组可目测出,也可用兆欧表摇测其绝缘电阻,一般击穿后绕组将接地,检测相绝缘电阻为零者,说明即击穿又接地。

4.7 电源装置故障使步进电动机不能运行

功率放大失灵,门电路中电子开关损坏及计数器失灵是常发生的。可采用万用表及示波器等仪表,对照线路逐段检测。如测出放大程序逻辑部分无信号或信号弱,说明功率驱动器有毛病,对其应进一步检测和排除故障至有正常信号;当电子开关未在起动位置,门电路就开通,说明起动开关已经损坏,只有更换合格的开关;如反馈信号没有,即反馈没有电压值,说明反馈环节有故障,应检测脉冲数选器及整形反相环节等,找出毛病调整至有正常反馈电压为止。门

5

电路不关闭,步进电动机不停机,说明计数器有故障,应检测计数器,找出毛病,调整和修理使齿轮灵活,计数准确,达到计数器在规定的脉冲数后电动机就停转,即达到了当输入脉冲数刚好为所选定的数字门电路就关闭,电机停转。当发现电动机通电顺序不对,不符合设定顺序,说明环形分配器失灵,因它的级数应等于电动机的相数,在此情况下,它才按规定逻辑给电动机各相绕组依次通电,使之顺序转或逆转。总之,对电源装置应经常检测和调试,防止故障出现,影响电动机正常运行。

4.8 机械方面故障使电动机过热 4.8.1 步进电机发热原因分析

对于所有的电机而言,其内部都是由绕组和铁心组成的,绕组存在电阻,一般会产生一定的损耗,损耗的大小由电流的大小决定,也就是常说的铜损,如果通过的电流不是标准的正弦波或电流,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,交变磁场中依然会产生一定的损耗,其大小主要跟电流、频率、材料及电压等因素相关,成为铁损。不管是铁损或者是铜损,其表现的形式都是发热,发热都会影响电机的效率。步进电机一般追求的是力矩输出和精确定位,要求的电流较大,效率相对较低,并且有谐波损耗,电流交变的频率随着转速而变化,产生一定的损耗,因此,步进电机存在一个普遍的问题就是发热现象,而且比普通的电机发热现象更为严重。

4.8.2 步进电机发热的合理范围

电机发热允许到什么程度,主要取决电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130℃以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130~C,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90~C以下。所以步进电机表面温度在70~C~80~C都是正常的。简单的温度测量方法有用温度计的,也可以粗略判断:用手可以触摸1 2S以上,不超过6O℃:用手只能碰一下,大约在70℃~8O℃;滴几滴水迅速气化,则90~C以上了。

6

4.8.3 速度对步进电机发热的影响

在对步进电机采用恒流驱动技术时,在低速或静态时,步进电机的电流维持在恒定状态,输出的力矩也保持恒定,当速度提高到一定程度,电机反电动势逐渐升高,电流逐渐降低。所以,由于铜损导致的发热现象和速度就有关系了。低速和静态时,发热率较高,高速时,发热率低。但是铁损对发热情况的影响不大,但是发热现象是由二者共同作用的,所以上述情况属于常见情况。

4.8.4 发热带来的影响

发热一般会对电机造成一定的使用寿命影响,对于一般而言,不需要在意,因为电机的设计使用寿命在理论范围内。但是由于发热会出现一些负面的影响。例如,电机内部由于发热会导致内部元件膨胀系数的变化,直接影响电机的动态效应,速度一旦提高,容易出现失步故障。

4.8.5 如何减少电机的发热

如果要降低电机的发热,就必须减少铁损和铜损。减少铜损,就需要降低电流和电阻,因此在选型时,要尽量的选择电流小和电阻小的电机,对于两相的电机而言,本办法串联的就不能并联,但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。对于已经选定电机,则应充分利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,前者在电机处于静态时自动减少电流,后者干脆将电流切断,另外细分驱动器由于电流波形接近正弦波,谐波少,电机发热也会较少。减少铁损的办法不变,电压等级与之有关,高压驱动的电机虽然会带来高速特性的提升,但也会带来发热的增加。所以应当选择合适的驱动电压等级,兼顾平稳性、高速性和噪声、发热等指标。

7

五、结语

本文针对步进电机使用中出现的问题,分析了原因,并找出了对策。综上,针对步进电机的使用,应注意以下问题: 1)步进电机尽量应用于低速转动场合。

2)应用于较高转速的场合时,应适当设定电机的匀加速过程和匀减速过程参数,充分利用步进电机低速时的大输出力矩,顺利启动。避免高速启停,以免烧毁步进电机组件。

8

参考文献

[1] 王毅,何朕,苏宝库.摩擦模型的Simulink仿真[J]电机与控制学报,2004,

8(1):60--92.

[2] 焦竹青,屈百达,徐保国.遗传算法在直流伺服系统摩擦补偿中的应用[J]

西安交通大学学报,2007,41(8):944—948.

[3] Canudas de Wit C,Olsson H,Astrom K J,et a1.A New Mod.el for Control

of Systems“tll Friction[J].Automatic Control,IEEETransactions on,1995,40(3):419—425.14j Rusu C.Model Based Design Controller for the Stepper MotorlC J//IEEE International Conference on Automation,Quality

[4] and Testing,Robotics,2008.AQTR 2008.2008,2:175—179. [5] 坂本正文.步进电机应用技术[M].王自强,译.北京:科学出版社,2010. [6] 王益全,张炳义.电机测试技术[M].北京:科学出版社,2008.

[7] 武建文,李德成.电机现代测试技术[M].北京:机械工业出版社.2006. [8] 周黎,杨世洪,高晓东.步进电机控制系统建模及运行曲线仿真[J].电机

与控制学报,2011,15(1):20—25.

[9] 陈林. 对步进电动机步距角的分析和计算.《新余高专学报》,2003年02期. [10]

李炳成.电火花切割机进步电机失步等故障的检修.《电加工与磨具》,

2006年第6期. [11]

黄兆斌,黄云龙,余世明.几种步进电机加减速方法的对比研究及其应用.

《机电工程》, 2011年08期. [12]

刘希璐,李世良.步进电机常见故障的分析和排查.《黑龙江科技信息》,

2012年21期.

9

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/6xw3.html

Top