台泥贵港46000td熟料水泥生产线简介

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水泥工程

李春林.等:台泥(贵港)4x6000删熟料水泥生产线简介

中图分类号:TQl72.8

文献标识码:B文章m号":1007-0389(2009)02-,67-07

台泥(贵港)4x6

000t/d熟料水泥生产线简介

李春林,周新彭,夏敬贤(中国中材国际工程股份有限公司,江苏南京21llOO)

摘要:台泥(贵港)水泥有限公司一期、二期4x6000dd熟料水泥生产线带余热发电及码头工程项目目是目前国际上同时在

建项目中的最大总承包工程。文章详细介绍了该工程的建设特点,设备配置,工艺流程及生产线特点;并就实际生产调试中的问题及其处理.以及性能指标考核情况进行简单介绍。

关键词:6000t/d熟料生产线;余热发电;码头;工艺流程;烧成系统;输送

Introduction

offour

6000t/dcement

production

Hues

ofTaiwan

Cement

Corporation(Guigang)

Chunlin,Zhou

xinpeng,Xia

Jingxian(SinomaInternational

EngineeringCo.,Ltd.,Nanjing,JiangBu,211100)Abstract:TaiwanCement

Corporation(Guigang)has

four

6000

t/dcement

production

linesplus

wasteheatpower

generation

and

dock

project

whichisthelargestone

oftheinternationalEPC

projectsabuilding.Thepaper

introducedindetail

theconstructionf萌一

ttlre¥。allocationandprocessofthe

project,硒well船theproblems

inthecommissioning

and

themeR¥LID皓and

theperformance

test.

Key

words:6

000

t/clclinker

productionline;waste

heat

power

generation;dock;process;firingsystem;transportation

0前言

2007年5月20日开工,预计2009年5月完工;配套的铁路专用线项目则预计2009年9月完工。本文台泥(贵港)水泥有限公司一期、二期4x6000

就该项目工程建设特点、工艺流程及生产线的特点、删熟料水泥生产线带余热发电及码头工程项目是

主机设备配置、实际运行及生产期间出现的问题作目前国际上同时在建项目中的最大总承包T程.该一介绍。

项目由中国中材国际工程股份有限公司南京水泥工1项目建设时的环境条件

业设计研究院(以下简称“我院”)总承包。整个工程项目包括:(1)从石灰石破碎至水泥包装全套生产线该丁程是台泥集团旗下香港水泥(国际)有限公

及配套工程。其中石灰石破碎系统4条、熟料生产线司所属台泥国际(广西)有限公司下的全资子公司为

4条、水泥粉磨系统共10套;(2)水泥散装系统8建设业主。该工程建设项目位于广西贵港市覃塘区

套、熟料散装系统8套、水泥火车发散系统4套、码黄练镇,总投资36亿元人民币,是台泥进军华南重

头2个(即白沙码头、仙依滩发货码头);(3)21MW

要组成部分。受当地地理条件限制,基坑及基桩爆破纯低温余热发电机组系统工程2套。项目建成后,可开挖量巨大。小至电缆沟、排水沟、场坪等均需要爆年产熟料720万t.年产水泥900万t、年发电量破。仅此一项费用高达5

000万元.这是工程建设所

2.1l亿kwh。整个项目分二期建设,其中一期工程未预料的。另工程建设期间正赶上2008年度物价高

于2006年8月1日开工。二期工程于2007年4月峰期.且受工程所在地的地理条件影响。经常遭遇强20日开工:一期工程在合同期内完成了全部系统性台风袭击(工程建设期间遭遇二次强台风),导致整

能考核任务。二期4条生产线点火时间分别为2008体工程停滞。此外,国外进口原料立磨供货周期长,

年6月12日(A线)、2008年7月14日(B线)、2008开工时就签订了立磨合同。但其减速机供应周期长年11月30日(D线)、2008年12月20日(C线)。达24个月,从而严重影响整体工期。一期水泥磨于2008年8月2日正式生产、水泥包装

于2008年10月24日投入运营;仙依滩码头工程于

2工艺流程及特点

2008年12月20日投入使用。配套建设的2组

台泥(贵港)水泥有限公司一期、二期4x6000

21

MW的余热发电项目于2007年6月15日开工,删熟料水泥生产线丁程,目前已经基本建成(见图

预计2009年5月和6月分别完工;白沙专用码头于

1),现就工艺流程及配置介绍如下。

水淀工衽型堡墼墼

一67—

水泥工程

李春林。等:台泥(贵港)4x6000t/d熟料水泥生产线简介

17900

t(设置乏堆考虑有利于烟煤和无烟煤的搭配

使用),其堆取料系统由一台DBl200/23.5侧式悬臂

堆料机(产量l取料机(产量280

200

t/h)和两台QG280/36桥式刮板

t/h)组成。此配置同时供一期和二

期的煤磨用煤。石膏、混合材破碎系统及输送系统采

用一台NPC2018型单段锤式破碎机,产量为400t,Il。混合材由火车直接送往水泥辅料预均化堆场(堆

场内主要储存石膏、矿渣、混合材等水泥辅料,供一、

圈1厂区全貌

二期同时使用)。石膏由一台DB600/15型侧式悬臂堆料机堆料:取料机则采用一台QGC600/19型侧式取料机取料。产量为6002.2原料粉磨及废气处理

原料粉磨系统采用一套双风机(即高温风机、尾排风机)的立磨系统。原料磨选用LOESCHE公司的LM56.4型立式磨(见图2),产量为470处理.联合操作条件下处理风量<983操作条件下处理风量<710

000

2.1原燃材料破碎、输送及储存系统

石灰石破碎系统设置有北区和南区两处。北区主要负责一期石灰石供应.南区主要负责二期石灰石供应;同时南、北区可通过可逆皮带互送一、二期石灰石堆场,以备应急。每区石灰石破碎系统采用两台2NPCI818型单段锤式破碎机,产量为l

000t/h;

t/h。

t/h。废气处mⅦ.直接

理选用2x32/13.5x4x10xO.4型号的高浓度电收尘器

766

南、北区破碎后的石灰石通过带式输送机送往预均化堆场。其中北区输送皮带全长达773.44m,输送能力:2000t/h:南区通过6条钢丝皮带机输送到二期均化堆场.输送能力也是2

000t/h。

m弧。按配比计量后

的混合料经过回转式锁风阀(外方提供,起锁风和均匀下料的作用)进入磨内,在磨内经过粉磨、烘干、选

石灰石预均化堆场采用二个长方形预均化堆场,分别对一、二期石灰石进行预均化,每个堆场储量为2x54

000

粉后。成品物料(80恤m方孔筛筛余小于12%)经电

收尘器收集送往生料库:吐渣则由外循环斗提循环人磨重新粉磨(其负荷量小于150t/h)。当停机时,吐渣料以及皮带上的喂料通过气动i通分料阀(此分料阀在停机时可迅速打开)送入中间仓。正常生产时.中间仓内的物料要及时放空,以备下次停机之备用,仓下设有皮带秤一台便于计量。在立磨停机时废气则由旁路管道直接送往电收尘器。考虑到原材料易磨性,此立磨适当放宽了配置要求:LM56.4立磨主电机功率4机主电机4

600

000

t。每个石灰石堆场采用一台DB2000/

000

22.5型侧式悬臂式堆料机.设计堆料能力为2

t/h:取料机采用一台QGl000/38型的桥式刮板取料机。设计取料能力是l

000t/h。

辅助原料破碎分别采用一台齿辊式黏土破碎机(NPGl414型。产量350t/h)和一台反击式砂岩破碎机(NPFl618型,产量600

t/II)。铁粉直接通过砂岩

破碎机皮带上的下料斗送往辅料预均化堆场。此配置为一、二期共用设施。

辅助原料预均化堆场采用长方形预均化堆场由砂岩、黏土、铁粉或者其它辅料组成。储量要求分别为:铁粉4500t;砂岩13000t;黏土23000t;备用料

kW,主减速机4

500213

kW;尾排风

kW,处理风量984m弧。

400t。用一台DB600/15悬臂侧式堆料机堆料,产t/h。为适应生产需要在二期投产后。又增加了

量600t/h:一台QGC600/19侧式取料机取料,产量:

600

一台同型号取料机。

原煤一部分来源火车卸煤机通过皮带运往煤破碎:一部分来源于煤堆场用铲车直接送往原煤卸车斗。原煤破碎系统配置一台PCHl40x150环锤式破碎机,产量600

t/h。长方形煤预均化堆场储量3×

求j7l工程型

图2

LM56.4原料磨

水泥工程

李春林.等:台泥(贵)4x6000

t/d熟料水泥生产线简介

2.3生料均化

SB室。同时,SB室设有一分支三次风以利于在纯氧本系统采用022.5m

NGF型生料均化库(储量

条件下迅速起火燃烧:在三次风管上和窑尾缩口处20000t、储期1.32d),库内下设生料计量仓130m3;设有阀门。以调节窑炉用风平衡。

库底设有环形充气系统:库内物料按DCS设定程序回转窑规格为05

mx74m,斜度4%;其窑头采

分区下料、实现重力均化。系统配套的闸板、气动开

用钢片压紧密封形式、窑尾采用气缸压紧密封形式;关阀、电控流量阀从CP公司引进,固体流量计

窑主电机为单传动装置.功率为710kW,主传转速

(Multistream750型)从Sehenck公司引进。出库生0.35—4.0r/min;另设有辅助传动电机.;大齿圈则采用

料经斗式提升机送入窑尾预热器内,斗提出口处设了喷雾润滑。

置有分料阀可进行倒库。均化库CaCO,标准偏差不窑头采用NC一15Ⅱ型三通道煤管。煤风比为大于0.25%,均化效果为6:1。2.6~3.0、燃烧能力315.400GJ/h、最大喷煤量

2.4熟料烧成系统

18000

kwh。该喷煤管悬挂在电动移动小车上,可随

该系统主要由带RSP预分解炉双系列五级预意上下、左右、前后调节移动以满足煅烧要求。热器系统、05

mx74

m回转窑、CP公司带辊式破碎

2.4.3烧成窑头

机的推动篦式冷却机等组成。出窑高温熟料(约l

350℃左右)落入HE9—

2.4.1烧成窑尾

1445R/1449R推动篦式冷却机的篦床上进行冷却。

本]二程烧成窑尾所用RSP分解炉对煤质、原料

(1)该篦冷机分二段,分别由二组液压传动装

的波动适应性较强,特别是对无烟煤的适应性好。该置驱动(其中一段篦床配用功率90

kW、二段篦床配

分解炉由燃烧器、涡流燃烧室设有撒料棒(即SB室)、用功率l

10

kW),篦床速度可根据篦下压力调节,以

涡流分解室(即SC室)、混合室(即MC室)、加长的上保持一定的熟料层厚度,其冲程次数5—25

l『欠Umin。

升管道(RD)等构成。其中采用了扩大MC室和加长(2)固定篦床及冷却机前端两侧的篦板由梁风的上升管道措施,使炉容加大到3000m,以上,有利

机直接供风。其余篦板分成lO个风室。各配有单独于煤粉的燃烧和物料的分解。预热器Cl筒内部未设

风机供风。进料部位同定篦床采用高效组件(HE组浇注料.而在C2至Cl筒的风管处设有喷水系统。以

件),呈马蹄形布置;采用直接供风,强力冷却;其中随时调整Cl筒的出El温度;同时在C1筒人13设有

Fl和F3风机各分成5个单独风管对缝式篦板实行进风挡板。以便于调节Cl筒的分离效率和系统阻力。小供风区.F2风机单独对中央12块篦板实行中央窑尾系统的阻力损失为(520--560)x9.8Pa。供风(见图3)。需注意的是在第一次投料前,篦冷机2.4.2烧成窑中

固定篦板要预铺粒度为10

i'nln熟料。

本工程j次风管直径03

520

mm.三次风分两(3)各室间隔密封,风量、风压均可单独调节,路(C4级下料)切向进入sB室。喷煤管是垂直插入

从而确保冷风能克服相应区段的篦板及料层阻力.

图中数字为风机代号。其1,2,3,9,10为梁风机

永淀工程幽

图3篦板供风图

一69—

水泥工程

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均匀穿透物料层.使篦床上熟料得到有效的冷却,出库、1座粉煤灰库。其中粉煤灰库采用了IBAU库.其冷却机熟料温度可控制在100oC以下。规格为015rex40m,储量3000t;库内粉煤灰不需要

(4)冷却机尾部配置有4辊辊式破碎机,经破

挤压直接喂入水泥磨进行粉磨。

整个项目共配套了10套由打散机、辊压机、选粉机组成的联合粉磨系统(见表1),分二期建设(其中一期5套、二期5套)。配料站的来料经辊压机的挤压和打散分级机的打散、分离后。其半成品进入水泥磨进行粉磨,粗颗粒继续回到辊压机重新挤压。半成品经过在磨内粉磨后送往选粉机进行选粉分离.成品(约3

400

碎后的熟料落到链斗输送机上。该辊式破碎机可分

成低速、正常、高速破碎三种运行模式,在实际生产中使用效果较好,见图4。另从篦孑L中落人风室的小

颗粒,经弧形锁风阀送到链斗输送机;窑头余风(约

180~250℃)经窑头电收尘器捕集的粉尘,由分格轮收集也送至链斗输送机。

em2/g)送往水泥库储存。不合格品继

续回磨粉磨。水泥粉磨部分配套一台袋收尘器进行水泥成品收集,并对选粉机提供选粉风量。此外系统设有磨头喷水系统,以降低磨内温度:配有助剂加料系统,以提高系统产量;配有粉煤灰加料系统等。另考虑到物料磨损问题,本系统部分非标件直接采用耐磨钢板制作,且在各非标拐角处均采取了防磨损

图4篦冷机辊式破碎机

措施,实际效果良好。

表1水泥制成系统主要配置

设备名称

2.4.4熟料储存及输送

出窑熟料经KZB—Q250一1000/400/4拉链机(输送量正常250ffh最大450fill。功率配置:90kW)输送,到达熟料库顶可通过插板分别进入检斤库(熟料标定、出窑熟料发散)、熟料次库、熟料库、亦可通过鳞板机进入调配库(二条线共用一个)进行熟料搭配调整。

2.5煤粉制备及计量输送

本T程煤粉制备系统采用了MFB3878+35风扫煤磨(烘干仓长3.5in。产量41t/}1)+XWM30选粉机(处理风量,85

000

规格及性能

打散分级机规格:SF600/140,处理能力:300-450t/h,功

率:55kW,分级机规格:Y280S一6、功率:45kW

辊压机

规格:HFCGl40-80一左装。处理量:300-450t,lI、电机功率:630kW,辊直经:1400mm、辊子宽度:800mm

水泥磨

规格:04.2taxi3nl,生产能力:150t/h,转速:15.8dmin,研磨体装载量:217-230t.主机功率:3550kW

O-SEPA

规格:N-3000,转速:135-186r/rain,最大循环

高效选分机量r:450t/h,比表面积:3400—3600cm2/g,功

率:160kW,旁路通过量:250%

m弧)组成的闭路粉磨系统;成品

煤粉收集采用FGM96—2x8M(F)袋收尘器(处理风量

100000m%),原煤人磨计量喂料定量给料机(喂料

量小于65t/h),人窑和入炉煤粉采用K一50和k一80科里奥利秤计量后,由罗茨风机送往窑头和窑尾。另外。磨头仓分别由2个原煤仓组成.可同时储存烟煤和无烟煤(其中烟煤一般在投料初期使用,其后逐渐增加无烟煤的比例,正常生产时达到100%燃无烟煤)。系统烘干热风来源于窑尾。即是出Cl筒热风经引风机送往煤磨系统.此配置有利于无氧状态下烘干煤粉。

2.6水泥粉磨制备、输送及储存

水泥制成系统配料站分二期建设.每期建有2

每期的五套水泥磨布局紧凑.成品输送配置二条成品输送斜槽。每条成品输送能力按同时满足三台水泥生产线使用能力配置,即五条水泥磨可同时生产二个品种的水泥。水泥人库系统一期、二期共设置20座018

15

mx54m水泥库,每座水泥库储存量

000t。水泥人库设置灵活,一期水泥成品可进入

二期水泥库。

2.7熟料发散、水泥发散、火车散装、水泥包装

熟料发散、水泥发散、火车发散和水泥包装主机配置见表2。其中:一期、二期熟料库或调配库熟料出库后分别由共用皮带机送往一、二期熟料发散库

座石灰石库、2座混合材库、2座石膏库、2座熟料

永浆工

程型

顶,经可逆皮带送往一期、二期发散系统:水泥出库

水泥工程

李春林.等:台泥(贵"港)4x6000t/d熟料水泥生产线简介

后可分别送往一期、二期水泥发散系统,或发往火车发散系统,或送往水泥包装系统(水泥包装采用四台哈佛(Hayer)公司的八嘴回转包转机)。2.8码头简介

本工程码头包括仙依滩码头和白沙码头二个。

泥船运,配置相对复杂些。其中熟料船运系统设置了三个码头泊位和三台装船机;其他配套包括一个熟料堆棚(储量10000t),三个卸料坑,4个018m熟料库(储量为12500t)。NCS一500型熟料秤(能力:500t/h),3台圆弧轨道式水泥熟料装船机(装船能

都位于郁江沿岸。其中仙依滩码头主要是水泥船运:力:500t/h)和l台5t固定座式旋转起重机(型号:

白沙码头则是熟料船运和水泥船运都有。

(1)仙依滩码头。仙依滩码头由水泥储存及输送和水泥船运散装组成。其中水泥储存配套了2座012m、有效储量2000t的水泥钢板仓:水泥人库输送由散装灌车直接打到水泥钢板仓内:水泥出库输送系统则设置了2台斗提机(能力:300t/h)承担;水泥船运设置有4个有效储量为100t的05000minx(4500+2

GQ(5—15).O)等等。而水泥船运系统也设有3个水泥散装泊位,每个泊位装船能力也为500t/h。2.9余热发电系统

本系统余热发电由窑尾PH炉、窑头AQC炉、

余热发电水处理、发电主机房、锅炉水处理等系统组

成。AQC窑头余热锅炉采用立式强制循环水管锅炉,从篦冷机引入热源,热回收处理后废气进入窑头

285)mm水泥钢仓,并配有高精度称重传

电收尘器处理。其处理风量(标况)380000m%,产

蒸汽量25400kg/h。

感器系统进行船运水泥的直接计量。以及船运散装泊位二个,装船能力300Vh(见图5)。

(2)白沙码头。白沙码头既有熟料船运又有水

PH窑尾余热锅炉(卧室)从预热器cl风管引入热源,其处理风量:380000m讹。产蒸汽量:33900

kg/ll。汽轮发电机站主要设备及性能见表3。3系统调试运行、性能考核指标情况及存在问题3.1系统存在问题及解决方案

本工程从2008年4月份开始陆续单机试车.生

产调试中的问题及其处理措施简要总结如下。

(1)外围主要问题及处理:煤堆料机、石灰石堆料机系统大车行走软启动故障.更换型号:石灰石取料机下料溜子刮挡墙边,改造溜槽;煤取料机堆场水泥地坪打高,刮板刮地面,进行取料机整体抬高改造

图5仙依滩码头发货

处理;石灰石料堆塌料导致取料刮板过载。调整刮料

表2水泥包装系统主机配置

设备名称水泥散装机水泥电子模块化汽车熟料库底散装机熟料模块化汽车衡

规格及性能

600mmNGD300水泥卸料散装系统;数量:8台;散装头装车能力:300t/h,数量:8台,下降最大行程:l

型号:ZCS-150t数量:8台

型号:SZT-Q300,装车能力:300t/h;伸缩长度:2880rnlll。数量:8台型号:ZCS-150-45(3.4X20);数量:8台

ROTOCEM能力:2000~2200袋/h装机功率:45.5kW数量:4台

型号:DZC一750;输送量:100t/h。数量:4台

表3汽轮发电机站主要设备及性能

水泥八嘴回转式包装机HAVER袋装水泥卡车装车机

系统名称汽轮杌发电机凝汽器

主要指标

型号:BN21-O.7/0.13.额定功率:21090kW,进汽量:112.6t/h.额定转速:3000r/min

型号:QF一25—2。最大输出功率:25MW,额定电压:10.5kV,额定电流:1617A,额定转速:30000drain

型号:N3500。形式:二流程二道表面式,冷却面积:3500m2,额定蒸汽负荷:125.2t,冷却水量:7500m,/h。10500m3/h

汽封冷凝器型号:LQ—40。冷却水流量:55-75m%闪蒸器

产气量:12.8t,h。设计压力:0.6MPa

’’

水浆工疆型丝垫

。卜

水泥工程

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耙子角度:石灰石粒度过大卡死破碎系统板喂机,控湿,系品种水泥所搭配粉料磷石膏以及水分高所致,增设防雨堆篷一个;石膏取料机卷扬机烧损,进行更处理;黏土破碎机振动,更换轴承;石灰石破碎机锤盘磨损,补焊等。另外,煤破碎系统增加了下料斗格筛网、溜子增加防滑衬板。皮带粘接不过关断裂频繁,改善粘接工艺等。

(2)配料系统。配料站各下料溜子积料,进行仓底加捅料口改造;由于原料变化,对配料站板喂机、

项目预热器喷煤管做加长处理.使进入SB室生料

达到1100℃以下;SB炉未出现高温烧损浇注料现象,此外煤管还可以通过手动葫芦进行上下调整,控调整;等等。

(7)窑系统。B线窑口浇注料施T存在问题,没有强度,所以更换;喷煤管偏差过大.调整煤管固定端;回转窑传动增加隔热篷,以控制传动升温;回转

制粒度;石膏破碎篦板频繁堵塞、闷车烧皮带,物料和燃烧火点更接近.从而降低了SB室温度,使温度

换:石灰石堆场取料机地坪积水,增加排水沟、堵截制炉内温度;分解炉煤管垂直度定位增加花轮螺丝

窑大齿圈振动。齿罔外壳体脱落:喷油三螺杆油泵压力低,更换处理;电收尘器升不上压、频繁跳停,后修

kV调整至20

kV后正

常。此问题主要发生在投料初期或工况不稳定时;电

皮带秤改造以增加量程,其中砂岩、黏土达90t/}I。铁改最低电压跳停保护值由25粉达30t/h。

(3)原料立磨系统。立磨金属探测仪处增加木

制模板,避免金探频繁报警;原料立磨系统废气处理挡板(外方提供A\B\C)阀门经常卡死,由外方负责

收尘器拉链机轴承断裂,更换;窑头余风风管浇注

50

mm浇注料.考虑使用PA一802浇注料施工难度

大。故改成K一16浇注料。

修复和改造;立磨选粉机下轴承烧损,采取增加手动

润滑改造;分料阀板动作不灵活,对气动阀门增加油水过滤器;原料磨喷口环增加盖板,以调整风量风速;磨盘刮料器断裂,进行加固改造,并在操作上控制吐渣量等;原料磨振动跳停,由操作根据情况。调整降辊时间解决。

(4)主要风机。C线尾排风机液力偶合器推力瓦轴承频繁高温,主要处理方式为电机重新找正、连接柱销处理、更换润滑油脂、过滤器清理、润滑油泵压力调整、辅助油泵程序更新、更换轴承、偶合器等;液偶冷凝器漏水导致润滑油污染。修复更换冷凝器

(8)均化及入窑。生料均化库底计量仓正压鼓

开.收尘阀门阀杆转轴脱落关闭。仓底供气未及时排

出,导致正压,处理阀门后正常。空气输送斜槽充气盲区堵料,增加充气管路或割通充气区;入库斗提溜

子不正、跑偏,加挡板改善下料点。生料入窑和倒库

分料阀板漏灰,在倒库方向上增加插板阀一个,降低

漏灰。

(9)煤粉制备系统。煤磨选粉机防爆阀破裂导致磨内抽风不足台时降低,更换防爆阀;煤磨传动小齿轮轴承更换,大齿圈密封漏灰,润滑油脂污染。

(10)水泥制成系统。水泥磨出口钢球跑出,磨发散系统分料阀板关闭不严、断裂等。进行加固改

造;水泥散装头加长内筒,以防止粉尘过多。

以上问题都是生产调试中常规问题。总体而言本T程的调试是非常顺利的。调试期间除A线原料

及润滑油:窑头排风机轴承、尾排风机、高温风机轴尾篦缝修复;水泥磨配料站钢仓断裂开,加固;水泥

承质量差。更换:生产中高温风机壳体温度高使交叉

作业中余热发电PH炉施工模板自燃着火,进行防

护处理。

(5)防雨处理。煤磨袋收尘器漏雨导致一灰斗因煤粉蓬料10d后自燃,后加防雨篷得以解决;均化库、水泥库斜槽增加防雨蓬,各下料口与土建接口加固处理,避免漏雨:所有袋收尘器增加防雨蓬;熟

磨调试3d外.其余都在ld内调试正常。四条回转

窑均一次投料成功,未出现预热器堵料现象。3.2性能考核

料库底廊道漏水,堵漏处理;水泥制成系统斗提积水

拉坏斗子。对水泥磨区整体做防雨篷密封解决:

(6)窑尾系统。预热器冷风阀在升温过程中正压烧电缆,增加挡板改走电缆桥架;CI筒收尘逆止阀安装反,调整;预热器空气炮管烟室加长,以防止电缆烧损:此项目C1筒出口膨胀节改成金属膨胀

本工程一期性能考核历经4个月。在合同期内全部完成性能考核任务,主要性能考核指标见表4。

4结语

该工程从单机、联动试车起就都有良好的组织机构,除个别设备外整体调试丁作顺利有序。截止

节,保护伸缩螺栓调整至图纸要求保证膨胀要求;此2009年2月底,该项目共生产熟料188万t,生产水

一72一

永辩工疆

2009年第2期

水泥工程

李春林.等:台泥(责港)4×6000洲熟料水泥生产线简介

表4一期性能考核情况

水分O.5%B线:台时471.53t/h,细度11.33%,电耗14.22kWh/t,水分0.20%

煤磨系统烧成系统

A线:台时44.55t/h,细度2.4%,电耗33.4kWh/t,水分1.4%B线:台时45.2t/h,细度1.6%,电耗34.4kWh/t。水分1.4%

产量4lt/lI(无烟煤),电耗46.5kWlgt,成品细度2.5%

A线:产量6094.2t/d,wO'-CaO)=1.09%,电耗23.4kWM,28d强度产量:6000t/h,热耗:710x4.18I【J瓜g熟料,埘

60.03MPa,熟料温度:52.6℃0e-CaO)=1.2%.熟料出口温度:65℃+环境温

B线:产量6040.1t/d,l£,护CaO)=1.17%、电耗:23.0kWh/t,3d强度度.熟料强度:28d≥60MPa

28.1

MPa,28d强度60.1MPa,熟料温度58.2℃。热耗:小于710x

垒:!墨塑丛g塾盐

水泥磨

’l考核品种PC32.5,台时157.21t/h,比表面积381.75m2/kg,细度品种PC32.5,配比:熟料:石膏:高硅硅砂:石2.6%.电耗27.97kWh,t

灰石=7l%:6%:3%:20%,产量151t/h,电耗

趁考核品种PC32.5,台时157.68t/h,比表面积381.75m2/kg,细度33.8

kwM,比表面积3

400

em2/g,细度≤

2.6%.电耗30.58kWh/t

4%,水泥成品温度≤90℃

吩考核品种PC32.5,台时154.28t/h,比表面积386.44m2/kg,细度

3.4%.电耗32.15

kWh/t峰考核品种PC32.5,台时152.95t/h,比表面积402.5m2/kg,细度

3.5%.电耗28.95

kWh/t芎水泥磨

15配比:熟辫:于亨:石夏石=90%:6%:?,产董147名协(换算堂置种jP0。竺i,产量.1:63400

cm2,譬).电耗36.74kwM。比表面积374.69m2/kg。细度(扣除6%损耗),比表面积3400cm2/g,细

11Il:电耗37jk聊哆

!:丝丝

鏖墨至丝(Q:Q墨堡婴2

泥174万t,系统各项参数稳定,但作为总包工程我(编辑:刘翠荣)(收稿日期:20帕.-03-.03)

们仍需对下一步生产进行保驾护航。

(上接第64页)

从上面的计算公式可知,电容器在工作状况下Qo=Q。’ (W以)2,(1名)=Q。’ 【以 (

的容量比选型容量小。这就是我们一般在设计过程(1-K)=Qc’ (W以)2 (1《)

中需要适当提高电容器容量的原因。于是上面的计,.。.^。…“

算就变成了:

Q。--442.6x(430/404.255)2=_500.8kvar(1)最终电容器的选择及容量确定要经历四个(2)其次串联了电抗器后,因为电抗器本身是过程,即:确定需要补偿的无功功率;确定电容器的一个纯感性负载,把它放在电路中,它也会消耗无功额定电压,这是电容器的选型依据;确定串联电抗器功率。它消耗的无功功率同样需要电容器来提供,这的电抗率;最后换算出最终电容器的容量。

样,就又需要增加电容器的容量。由Q铀=Qo (1一K)(2)需要强调的是电容器的容量跟电抗率不成

Q。=Qq,,(1一K)。

反比。因为巩的确定过程中与(1《)有关系,而且

其中,Q。,广一一串联电抗器后的等效电容容量,

最终计算时有平方的原因,所以,电容器的容量与电抗器的电抗率是成正比的。

电抗率。%。

(3)本文讨论的电容器容量的确定,同样适合

因l《<l,可见,电容器的实际等效电容又减小中高压电容器。

了,夏夏=二姿放大电容器的容量。参考文献上例中:Q。=500.8/(1—0.06)=532.8

Kvar,这与最,。。。

……【l】薛国锋.水泥生产中电动机就地补偿技术的应用【J】.水泥,

1999(6).

最终的计算过程应该是:

水淀工

程些

(编辑:刘翠荣)(收稿日期:2008-12-17)

。3一

得到:

kvar;Q广电容器的容量,kvar;卜串联电抗器

初确定的442.6Kvar相差了1.204倍.实在是一个不小的差别。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/67h1.html

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