直径300 mm电渣重熔钢锭的补缩工艺
更新时间:2023-12-06 04:33:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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直径300 mm电渣重熔钢锭的补缩工艺
邵青立
Filling Technology for Preventing Shrinking of 300 mm Round Electric Slag Remelting Ingot
Shao Qingli
(Hebei Metallurgical Experiment Works, Shijiazhuang 050031)
1 快锻机开坯对Φ300 mm钢锭补缩端的要求
河北冶金实验厂采用双极串联电渣炉生产Φ300 mm电渣锭,供快锻机开坯,精锻机成材,其补缩端要求为:
(1) 补缩端头不得有渣沟,锻压钢锭时,渣沟处应力集中,易开裂。 (2) 补缩端不得有大台阶,台阶过大增大切头量。
(3) 补缩端缩孔深度小于10 mm,端面平滑;缩孔较深,锻压时缩孔处易开裂,导致端头开花或裂纹向里延伸,降低成材率。
(4) 钢锭补缩端最好有10~15 mm的光滑凸台,凸台边缘距锭身有10~15 mm。端头凸台距锭身有一定距离,开锻时端面凸台较后受力,端头不易开裂(图1)。
图1 锻造要求的钢锭端头形态
Fig.1 Requirement of top of ESR ingot for forging
2 补缩工艺的研究与制订
2.1 电渣重熔时冷却条件
结晶器进水温度40 ℃、出水温度68 ℃,进出水管管径30.48 mm,循环水压力0.35 MPa。
2.2 传动控制系统
重熔电流控制直流电机转速,直流电机通过齿轮与减速箱联接,减速箱带动钢丝绳使自耗电极上升或下降。直流电机可正反两个方向转动。 2.3 根据锻造要求确定补缩工艺
电渣重熔进入补缩阶段时,首先降低渣温,使高温区收缩,渣皮向里延伸,钢锭凝固层变厚,钢锭周边出现10~15 mm宽平台;补充钢液,使钢锭形成10~15 mm厚凸台;然后保温使钢液缓慢收缩形成深度小于10 mm的平滑缩孔。
可将以上补缩工艺分为3个阶段:(1) 平台形成阶段,此时钢锭上端面既不上涨也不下陷。(2) 凸台形成期,在钢锭上端面中部隆起一个厚度为10~15 mm距锭身10~15 mm的凸台。(3) 保温使上端面平滑。 2.4 控制重熔过程满足补缩工艺
2.4.1 在补缩第1阶段,降低渣温使高温区收缩,只有降低输入功率,在电压不便调整的情况下减少电流,有3种方法:① 由正常重熔电流通过提升电极,减小电极在渣池中的埋入深度而减小电流。② 停止电极自动下降,使埋入渣池中的电极自行熔化,随着电极埋入深度减小,电流自然下降。③ 通过手动调节,降低电机转速,使电极的下降速度减慢,逐渐减小电流。
以上3种降低电流的方法由①到③依次减慢。降流曲线如图2所示。
图2 3种降流曲线
Fig.2 Three kinds of electric current decreasing curve 用方法①降低功率,电极熔化补缩速度呈阶梯形变化,与钢液的凝固速度不一致,补缩时形成端头渣沟或高凸台。
用方法③降低功率,手动操作电流的下降速度不均匀,并且功率下降缓慢,补缩速度大于凝固收缩速度,补缩时易形成有渣沟大台阶。 用方法②降低功率,电流随时间变化呈抛物线关系,电极熔化速度稍大于凝固速度,在电流自然降至零位后停留15 s左右,能形成10~15 mm宽上端面平滑的凝固层。若停留时间短高温区收缩不够,平台宽度不足;若停留时间过长,高温区收缩过度,熔池温度过低,在补缩第2阶段会形成周边不规则的凸台。
2.4.2 补缩第2阶段凸台形成期,电极熔化速度大于钢液凝固收缩速度。重熔电流控制在1 000~2 000 A,停留时间3~5 min得到理想效果。电流过高,则高温区扩大,凸台直径增大,凸台根部形成渣沟。电流过低,熔池温度低,凸台周边不规则。停留时间过长,则形成大台阶;停留时间短,补缩量不够。
2.4.3 凸台形成后进入补缩第3阶段。在不供给钢水的情况下,钢液温降越缓慢,形成的缩孔就越平滑。由图3可知,要使熔池温度缓慢降低有几种方法:① 通过提高进水温度或减小冷却水流量的方法减少冷却水带走的热量。② 减少渣面辐射热的损失,防止渣面快速降温。
图3 重熔时热量分布示意图
1-熔化电极吸收热量;2-辐射热量; 3-冷却水带走热量;4-钢锭传给结
晶器壁的热量;5-钢锭的储热;6-底水箱带走的热量
Fig.3 Schematic of heat distribution during electric slag
remelting
1- Absorbed heat of electrodes; 2- Radiation heat; 3- Heat loss with cooling water; 4- Heat transferring to wall of crystallizer; 5- Reserved heat in ingot; 6- Heat loss with bottom water box 方法①在实际生产中不便操作,而方法②较易做到,效果好。停电后使高温电极覆盖在渣面上,约10 min后钢液凝固,此时抬升电极,使渣池快速降温约10 min后凝固,完成整个补缩过程。
3 结论
双极串联电渣炉生产Φ300 mm W9Mo3Cr4V钢锭的补缩工艺:关掉自动下降开关,重熔电流由额定值自然降低至零位,停留15 s后将电流升到1 000 ~2 000 A,保持3~5 min,停电,停电后10 min抬电极,停电后20 min脱钢锭。
作者简介:邵青立,男,31岁,工程师。1989年毕业于唐山工程技术学院钢铁冶金专业。从事特殊钢冶炼。
作者单位:河北冶金实验厂,石家庄 050031
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