采煤专业操作要领及事故案例

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采煤专业操作工种目录

1、端头维护工 2、放煤工 3、液压支架工 4、清煤工 5、液压泵工

端头维护工

操作要领

1、安全员以上人员现场把关至少三人配套作业,必须停机停溜锁开关。

2、放顶范围回柱前先退锚,退锚必须加支临时单体帽柱,人员撤离方可加压。

3、放顶作业要坚持由里向外、先支后回、逐排进行的原则,并确保退路畅通。 事故案例: 案例1:

事故简要经过

2006年9月24日五矿综二队早六点班,端头工张某和李某在8119工作面回风落山回柱放顶过程中,回撤跨溜抬棚剩两根柱,又回落山侧梁下单体柱时,大梁突然失稳跌落,将李某的头挤在大梁与梁下单体柱的手把上,经抢救无效死亡。

事故原因

1、回撤抬棚剩两根柱时没有采取防止跌落措施,就进行回柱是事故发生的直接原因。

2、回柱放顶没有安全员以上人员现场指挥,且两人作业,是事故发生的主要原因。

3、没有按照先两端后中间的顺序回柱撤棚,是事故发生的重要原因。

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防范措施

1、回柱放顶过程必须要有安全员以上人员现场指挥,严格把关。

2、抬棚下回柱必须按照先两端后中间的顺序,三人协作,其中两人抬梁一人卸柱。

3、回柱放顶作业必须要有专人监护且保证退路畅通。 案例2:

事故简要经过

2005年元月18日零点班,新景矿综采二队71124工作面,王某等人在回风落山侧回柱放顶过程中,回至最后一根柱时(距外面的密柱1.7m),顶板垮落,将王某埋压致死。

事故原因

1、回柱放顶没有由里向外逐排进行,且放顶不支设临时柱,是造成事故的直接原因。

2、回柱放顶没有安全员以上人员现场把关,没有专人监护顶板是事故发生的主要原因。

3、自保互保意识差,未先支后回,是事故发生的重要原因。 防范措施

1、回柱放顶必须坚持先支后回、由里向外、逐排进行的原则,严禁超放顶步距回撤。

2、回柱放顶必须有安全员以上人员现场把关,专人监护顶板。

3、提高职工自保互保意识,加强正规操作的学习。

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案例3:

事故简要经过

2006年12月16日一矿综采四队零点班,在8101工作面拉机头过程中,工长赵某拉2#架时,顶板有来压显现,但未引起现场人员的注意,赵某继续拉1#架,刚一降架进风顺槽端头冒顶,冒落的煤矸连同“W”钢带将端头工杨某埋压致死。

事故原因

1、拉机头移端头架时,无关人员未撤离到工作面支架内或端头5m以外的安全地点是造成事故的直接原因。

2、工作面端头支护缺棚短柱,便操作端头支架,是造成事故的主要原因。

3、端头巷道压力显现明显未引起现场人员警觉,看惯了干惯了,安全意识淡薄是事故发生的重要原因。

防范措施

1、拉机头移架时,无关人员一定要撤离到工作面支架内或端头5m以外的安全地点。

2、拉移端头支架前,一定要检查工作面端头支护是否完善,缺棚短柱严禁拉架。

3、端头支护形式必须符合作业规程的要求,顶板压力大时,必须要采取加强支护措施。

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放煤工

操作要领:

1、放煤前全面检查尾梁高度、阀组和管路系统。 2、先收插板后摆尾粱调节放煤口,确保后溜煤量均匀。 3、顶煤放净后先调尾粱后关插板,升紧支架手把归零。 事故案例: 案例1:

事故简要经过

2008年1月18日中午班,新景矿综采三队放煤工李某在80113工作面操作92#架放煤时,回液管在接头处崩脱,管内的钢丝将李某脸部划伤。

事故原因

1、液管接头处压接不牢,是造成事故的直接原因。 2、日常检修未能及时发现液管存在隐患并进行更换,是造成事故的主要原因。

3、职工自主保安意识差,没缓慢试送液,是造成事故的重要原因。

防范措施

1、操作支架时,必须详细检查其完好状况。

2、交接班问题隐患要交清,检修设备要到位,发现问题及时处理。

3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。

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案例2:

事故简要经过

2009年7月29日零点班,三矿综采五队K8205工作面,收后部溜过程中,支架工周某操作第9架后部溜千斤时,后溜千斤下腔管从操作阀的根部崩脱,将周某左眼上方打伤。

事故原因

1、支架工未详细检测管路连接及破损情况,是事故发生的直接原因。

2、后溜千斤下腔管管头因长时间老化破损未及时更换,是事故发生的主要原因。

3、自主保安意识差,未缓慢试送液,是事故发生的重要原因。

防范措施

1、操作支架特别是后部溜千斤管路前,必须检查管路有无埋压、断裂,阀组以及各零部件是否齐全紧固,连接是否符合规定。

2、针对收后部溜千斤液管存在隐蔽、易损等特点,检修班要重视收后部溜千斤液管的日常检修工作,必须强制定期检查,定期更换。

3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习,操作支架要先缓慢试送液,确认无问题后,再将手把打到位。

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案例3:

事故简要经过

某矿综采队零点班,放煤工王某在工作面放煤过程中,误操作侧护板手把,将侧护板收回,造成架间漏煤,把清煤工王某的脚砸伤。

事故原因

1、不熟悉支架操作系统,误操作,是造成事故的直接原因。 2、操作支架时,没有将人员撤离3m以外,是造成事故的主要原因。

3、员工自保互保意识差,是造成事故的重要原因。 防范措施

1、操作人员必须熟悉液压支架的性能、构造原理和液压控制系统,能够熟练操作支架。

2、操作支架时,前后3m范围内不得有人。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。

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液压支架工

操作要领

1、操作前要检查支架及管路连接情况,并观察顶板和煤帮。 2、移架顶溜不准强拉硬推,升紧后接顶严密手把归零。 3、更换液管和液压件前,必须进行卸压。 事故案例: 案例1:

事故简要经过

2006年2月20日八点班,一矿综采二队4301工作面,工人杨某在更换 110#架前立柱下腔液管时,误将后立柱下腔液管一块拔掉,导致前后立柱下腔液管全部拨脱,支架卸载自降,将杨某挤在后尾梁四连杆之间,头部受伤当场死亡。

事故原因

1、支架工检修误操作,造成支架卸载自降,是事故发生的直接原因。

2、检修支架立柱未采取防降措施,是造成事故的主要原因。 3、职工正规操作和自保意识差,是造成事故的重要原因。 防范措施:

1、操作支架人员必须熟悉支架管路,防止误操作。 2、更换立柱等液压件时,必须采取临时支护措施,防止顶梁降落伤人。

3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。

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案例2:

事故简要经过

2008年2月19日早六点班,新元公司综采一队310101工作面,当班工长苏某带领姜某等人对55—60架构顶时,在没有采取任何防护措施的情况下,苏某、姜某、王某和朱某进入支架顶梁上方构顶,55—58架煤帮空顶处发生塌顶,碎矸将姜某全身掩埋,经抢救无效死亡。

事故原因

1、空顶下违章作业是造成事故的直接原因。 2、未能有效处理现场隐患是造成事故的主要原因。 3、自保互保意识薄弱,监护顶板不力是造成事故发生的重要原因。

防范措施

1、进入煤帮作业前,必须敲帮问顶,闭锁工作面刮板输送机,停止采煤机运行,采取护顶、护帮措施,确保退路畅通,专人监护顶板。

2、采煤工作面处理冒顶时,人员必须在有支护的地点作业,由两端向中部逐步锁口控制顶板,严禁人员进入液压支架顶梁上方构顶。

3、提高自保互保意识,杜绝“三违”。

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案例3:

事故简要经过

2009年6月10日零点班,新元公司综采一队310202工作面,支架发生咬架,跟班队干庞某和支架工苏某两人负责调架,庞某将第8架支架拉到位后,没有升起支架就站在第7、8架间电缆槽旁观察支架间隙,突然顶板掉矸将庞某头部砸伤,经抢救无效死亡。

事故原因

1、支架未接顶便空顶观察顶板,是造成事故的直接原因。 2、现场基础管理薄弱,导致支架咬架,是造成事故的主要原因。

3、自保互保意识淡薄,是造成事故的重要原因。 防范措施

1、必须保证液压支架接顶严密方可观察顶板,严禁空顶作业。

2、队组要加强现场基础管理,强化职工正规操作意识。 3、提高职工自保互保意识,加强同类事故案例的学习。

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清煤工

操作要领

1、作业时随时观察煤帮和顶板情况,防止片帮和架间掉矸。 2、移架前将浮煤清净,清煤时与割煤拉架保持安全距离。 3、发现履带卡拌或掉出电缆槽,要及时联系停机处理。 事故案例: 案例1:

事故简要经过

2009年7月4日三矿综采一队零点班,K7214工作面,移架过程中,由于90架钻底,支架工闫某叫清煤工贾某配合用木柱提架。在降架过程中前探梁上掉下一块矸砸在贾某右小腿外侧。

事故原因

1、清煤工在降架过程中没有撤至安全地点,是造成事故的直接原因。

2、降架前没有提前处理架间活矸,是造成事故的主要原因。 3、员工自保互保意识差,是造成事故的重要原因。 防范措施

1、清煤工在作业时要注意观察周围情况。

2、清煤工与支架工协作时,要具备支架工的基本常识。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。 案例2:

事故简要经过

2008年4月23日,平舒公司综采一队零点班,81101工作

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面过构造,一块大矸卡在2#支架前煤壁与溜槽之间影响移溜。端头维护工梁某、王某,清煤工焦某进入煤壁处理矸石。期间第2#架支架上方又掉下一块矸石,砸在焦某头部,经抢救无效死亡。

事故原因

1、未敲帮问顶和采取相应措施盲目进入煤帮是造成事故的直接原因。

2、现场安全管理不到位,队干或班组长没人盯在现场,是造成事故的主要原因。

3、自主保安意识差,麻痹大意,违章作业,是造成事故的重要原因。

防范措施

1、进入煤帮作业前,必须敲帮问顶,发现问题及时处理。 2、工作面处理安全隐患,进入煤帮必须有专人监护。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。 案例3:

事故简要经过

2009年11月4日二矿综六队中午班,80914工作面清煤工王某在机组后清煤时,被机组后滚筒甩出的煤块砸伤头部。

事故原因

1、王某在机组后方作业,安全距离不够是造成事故的直接原因。

2、割煤时,采煤机司机未制止其它人员靠近采煤机,是造成事故的主要原因。

3、自保互保意识差,习惯性违章作业,是造成事故的重要

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原因。

防范措施

1、清煤工作业时要与机组保持15米的安全距离。 2、采煤机割煤时,采煤机司机要制止其他人员靠近。 3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。

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液压泵工

操作要领

1、开机前检查各部位、防护装臵等是否齐全可靠,乳化液浓度及液位是否符合要求。

2、点动开关试机,确认无误后再正常开机。

3、泵站压力要符合要求,出现异常声音或压力表波动大要及时停机处理。 事故案例: 案例1:

事故简要经过

某矿综采队检修班,乳化液泵站移出后,因工作面用液,液压泵工李某未全面检查管路连接情况就直接开机, U形卡脱落导致高压液管崩脱将李某打伤。

事故原因

1、未检查管路连接情况就盲目开机是造成事故的直接原因。 2、开机前未点动开关试机是造成事故的主要原因。 3、自主保安意识差、习惯性违章操作,是造成事故的重要原因。

防范措施

1、开机前要仔细检查设备状况、管路连接等。 2、要养成开机时试机的良好习惯。

3、提高自主保安意识,加强正规操作的学习。 案例2:

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事故简要经过

2009年3月30日,三矿运输工区钉道队工人王吉林,在780平硐运输大巷2900米处和其他人换好道岔后,沿大巷往外行走,扒乘电机车后的平板车,平板车落道后将本人挤压致死。

事故原因

1、作业人员收工时违反规定,在封闭大巷行走,违章扒乘矿车,是造成事故的主要原因。

2、队组劳动组织混乱,安全管理不到位,是造成事故的重要原因。

3、队组对作业人员安全教育不够,工人安全意识不强,是造成事故的又一原因。

防范措施

1、井下应严格封闭大巷管理规定,并明确区域范围,加强管理。

2、队组要强化劳动组织管理,严肃劳动纪律。 3、施工队组应进一步加强作业人员安全意识教育。 案例3:

事故简要经过

2007年9月7日,宏厦一建矿建第五项目部716队,在西翼回风巷正前左手帮空帮空顶情况下,工人张立贞进到距正前1.5米处倒耙岩机变向轮,被顶板掉落的矸石砸伤致死。

事故原因

1、工人违章进入空顶下作业,被掉落的矸石砸伤,是造成事故的主要原因。

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2、工作面遇构造,未及时采取安全技术措施,是造成事故的重要原因。

3、管理人员现场把关不严,对现场监督检查不到位,是造成事故的又一原因。

防范措施

1、井上采掘开工作面严禁空顶作业,各施工队组要加强作业人员正规操作意识。

2、工作面有变化,队组应及时向上级部门反映,相关业务部门要制定针对性措施。

3、井下作业队组的跟班队长、工长、安全员、安监员要确实强化现场监督检查。

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2、工作面遇构造,未及时采取安全技术措施,是造成事故的重要原因。

3、管理人员现场把关不严,对现场监督检查不到位,是造成事故的又一原因。

防范措施

1、井上采掘开工作面严禁空顶作业,各施工队组要加强作业人员正规操作意识。

2、工作面有变化,队组应及时向上级部门反映,相关业务部门要制定针对性措施。

3、井下作业队组的跟班队长、工长、安全员、安监员要确实强化现场监督检查。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/5uj.html

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