XT-12B通井机发动机升级技术改造

更新时间:2024-07-04 19:22:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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XT-12B通井机发动机升级技术改造

一、XT-12B通井机现状

作业大队现有XT-12系列履带式通井机(以下简称通井机)30台,经过多年使用,部分通井机发动机老化、磨损严重,期间先后多次对发动机进行维修,但效果不佳,发动机故障率高,油耗大,大修后使用期短,维修成本高,出现动力不足、提升载荷降低和作业效率下降的现象,不能满足修井工艺需求。 二、更换发动机可行性分析

通常发动机的功率和转速体现了其运行情况是否良好。功率转速应该与发动机所带动的工作机械要求的功率、转速相适应,只有当发动机输出的扭矩与工作机械消耗的扭矩相符时,两者才能在一定的转速下按一定的功率稳定工作。

通过比较分析潍柴生产的WD615T1-6型柴油发动机与6135AK-6柴油发动机的功率、转速、扭矩、外形尺寸等指标(表1)可知:用D615T1-6型柴油发动机替换6135AK-6柴油发动机在XT-12B通井机上使用具备可能性,通过一系列相关技术改造可使部分发动机老化严重的XT-12B通井机恢复原机性能或甚至超过原机性能。另外,通过市场了解得知,由于上柴6135AK-6柴油机目前已属于淘汰产品,可靠性低、油耗大、排放不达标等已不适应目前的生产经营需求,而潍柴WD615系列发动机已成为目前的主流产品,配件渠道通畅易购,故考虑用WD615T1-6型柴油发动机替换6135AK-6柴油发动机。

表1 两款柴油发动机的比较

发动机型号 生产厂家 冷却方式 型式 进气方式 汽缸数/个 排量/升 长度(飞轮壳至风扇)6135AK-6 上海柴油机股份有限公司 水冷 直喷四冲程 自然吸气 6 12.88 1542 WD615T1-6 潍柴动力股份有限公司 水冷 直喷四冲程 涡轮增压 6 9.726 1510 /mm 总宽度/mm 总高度/mm 额定功率KW 额定转速r/min 最大扭矩KN.m 978 1484 119 1800 758.9 678 1316 128 1850 800 以下上柴6135AK-6型柴油发动机,简称S机;潍柴WD615T1-6型柴油发动机,简称W机。

1、功率:由表1可知,W机的额定功率比S机高了9kw;由图1可知,当发动机转速低于1800r/min时,、W机输出功率始终比S机稍大。加之通井机本身应具有一定的储备功率,因此用W机替换S机在功率方面是可行的。

S机W机1451251058565900输出功率曲线输出功率KW1000110012001300140015001600170018001900柴油机转速r/min

图1 输出功率曲线

2、转速:从转速上分析(表1)发现,W机转速比S机大,所以替换方案是可行的。

3、扭矩:柴油机的扭矩变化比较平坦。由图2可知,两者的扭矩相差很小,当发动机调整运转时,W机的扭矩总是比

S机的扭矩略大。考虑到通井机应具

有一定的储备扭矩,所以W机替换S机在扭矩上是可行的。

9008007006005004003002001000900S机W机扭矩曲线图扭矩N.m100011001200130014001500160017001800柴油机转速r/min

图2 输出扭矩曲线

4、耗油量:由图3可知,在任一转速下W机的耗油率总比S机低,当发动机调整运转时,W机比S机的耗油率更低。由此可见,用W机替换S机有直接的经济效益。

S机W机250燃油消耗率g/kW.h燃油耗油率曲线240230220210200900100011001200130014001500160017001800柴油机转速r/min

图3 燃油消耗率曲线

三、改造方案及实施

把原通井机的上柴6135AK-6柴油发动机,更换为国内成熟的WD615T1-6型柴油发动机,并整体匹配散热系统、动力连接系统、启动系统和电器系统等。

散热器 6135AK-6 柴油发动机 飞轮壳体离合器 中央传动 滚筒 图4 原机动力系统传动示意图

从外形尺寸(表1)上,W机比S机略小,因此XT-12B的实际空间能容纳W机。

1、散热器:由于W机与S机水箱外形尺寸相当,为确保散热效果,使用与W机配套的原厂水箱进行匹配,可长时间持续工作。

2、飞轮连接:由于S机的飞轮、飞轮齿圈及壳体与离合器匹配,所以保留原S机的启动马达、飞轮、飞轮齿圈及壳体,在W机与飞轮壳体之间加工了一过渡连接盘以保证可靠连接。升级改造后示意图如图5。

散热器 WD615T1-6 柴油发动机 过渡连接盘飞轮壳体离合器 中央传动 滚筒 3、电气系统:采用XT-12B通井机原控制线路,把W机上的水温传感器和机油压力传感器改为原S机上的传感器。

4、排气管位置孔:由于W机的排气管位置与S机排气管位置不同,需在原机发动机护罩上盖另外开孔处理。

5、气路系统:由于W机的随机打气泵排量略大于S机排量,所以安全调压阀相应调整为排量稍大的安全调压阀。 四、改造效果

自2009年以来,作业大队先后分三批,对12台XT-12B通井机进行了升级改造,期间严格明确了责任人对设备的动态跟踪。实践证明,更换发动机后的XT-12B通井机从工作系统的动力到行驶速度、爬坡能力等方面均完全符合原机的各项工作要求,经过现场使用效果良好,噪音小、耗油率低,可靠性高,冬季冷启动性能好,材料配件消耗少,大钩提升速度快,功率和扭矩储备系数大,非常适合油田目前的深井作业,深受使用单位的欢迎。

XT-12B型通井机发动机升级改造成功,不仅改善了设备性能,也为该类设备的优化配置改善提供了成熟的方案。 五、效益分析

图5 升级改造后的动力系统传动示意图

1、经济效益

单台通井机技术改造过程共用了8.5万元,直接节约了维修费约2万元。升级改造后的XT-12B通井机,单机月耗油量比现役同类发动机节约17%左右,直接体现了其经济性。升级改造后的发动机可靠性高,配件渠道畅通易购,互换性好,结构合理,便于日后的维修同时也减少了维修费用和配件费用。

目前作业大队已累计推广应用12台XT-12B通井机,累计节约维修费用约24万元,累计节约燃油费24.1万元,经济效益可观。

2、社会效益

升级改造后的通井机与原机相比,噪音小、耗油率低,可靠性高,冬季冷启动性能好,大钩提升速度快,功率和扭矩储备系数大,非常适合油田目前的深井作业。经现场试验表明,起下油管的工作效率提高约20%,节约燃油约17%,已累计节约柴油35吨,按吨油二氧化碳排放量3.2吨计算,共计减少了二氧化碳排放量112吨,经济效益和社会效益可观。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/5rl.html

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