OQC检测前不良改善报告

更新时间:2023-11-15 22:41:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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OQC检验前三大不良改善报告

不良原因分析:

1)在线材剥头铆接时,端子深压,致使端子将线束中的部分铜丝切断,只

有部分或几根铜丝连接,引起通信不可靠。当线束摇晃时,线束中的铜丝处于时断时通的状态,造成外连接的LED不亮或闪烁。

2)端子铆接到了线材的外皮绝缘部分,端子浅压,端子未与线束中的铜丝存在可靠的电气连接,端子极易与线束断开。当摇晃线束时,端子与线束中的铜丝处于时断时通或完全断开的状态,造成外连接的LED闪烁或不亮。

3)按键板的测试工装保养不够,针座存在较大磨损,尚在使用,导致部分线束不良导致的LED闪烁判定为线束未与工装针座未接触好,经员工再次插入,发现LED亮,就判定为产品合格,致使存在不良的按键板出货。

改善措施:

1) 要求制线时,做如下调整:

调整刀具,控制端子压着质量.

端子压着后, 压好的端子要全数检验,并用抽检办法确认全数检验的效果,确保端子压着不良的不合格线束不流入下道工序

2)建立按键板测试工装档案,调整产品测试工装,对工装上的针座要求每500-1000次更新一次,并做好记录。确保测试的工装状态完好。

3)按键板测试时,要对线束来回摇晃3次,若发现指示灯闪烁,立即将产品判为不良品,并对此不良品分析,做纠正预防。

4)加强线束供应商管理,对来料的线束按标准抽检,并抽取0.5%做破坏性检验,检验端子的压着是否存在深压和浅压问题。要求供应商提供出货检验报告。

5)加强按键板成品检验,产品入库时,除对其做原定项目的检验外,在抽取0.2%做破坏性检验,检验端子的压着是否存在深压和浅压问题。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/38iv.html

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