漏钻孔不良分析及整改报告(8D报告样版) - 图文

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·· 8D Type: Customer Internal Major Supplier √ EHS Other Number CS201305001 Due Date 2013-06-20 RMA/NCR # TPF20130620 Severity: Critical Customer/Supplier TIPTOP √ Minor Contact: TERRY D1. Identify Team Members/Roles & Responsibilities Champion: Leader: Team members: 1. 2. 3. 4. 5. 6. D2. Define the Problem Dept/Role 副总经理/杨青春 品质经理/刘文忠 钻孔主管/石国春 客服主管/童小斌 品质主管/谭宗涛 FQC主管/苏燕 Phone/e-mail yqc@tiptoppcb.com.hk liuwenzhong@tiptoppcb.com.hk sgc@tiptoppcb.com.hk cs@tiptoppcb.com.hk tzt@tiptoppcb.com.hk sy@tiptoppcb.com.hk Problem Statement: 漏钻孔 Problem Description: 贵司反馈我司供应之PCB板,型号FPS-100-D0000370-104(TIPTOP料号:HF2E08331A0)在产线发现有漏钻孔不良6PCS,周期:2013; (NG图片如下) Problem found at: SMT线 Qty Tested: Part #: FPS-100-D0000370-104 D3. Implement & Verify Interim Containment Action(s) Defective: 漏钻孔 Description: PCB Qty Stopped: 6PCS Process: SMT % Effective Date Implemented FBP-QMS101-B

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Page 2 of 5 Verification: Validation 1. 贵司在线板3780PCS,立即安排我司驻厂人员至贵司现场进行返工处理,经返检未发现不良品,另外在线6PCS PCBA板请贵司帮忙作废处理,我司愿承担报废损失; 2. 贵司库存板102270PCS,D/C:2013,采取换板方式处理; 3. 查工厂ERP系统,我司仓库库存619220PCS,开《不合格品处理单》退FQC部门进行返检,未发现NG品。(附《返工单》) 100% 2013-06-20 返工单 4. 召集相关单位开会检讨及制定改善措施; D4. Define & Verify Root Cause(s) % Contribution Occurrence: Verification 发生原因: 根据贵司反馈的问题,我司生产、品质共同分析原因如下: 1. 经查实,5月20日贵司有反馈料号:FPS-100-D0000210-106有2PCS漏钻孔不良现象,而此板我司恰好是在20号投诉前有入库出货(如下记录),并通过两款板不良图片进行对比分析,发现此两款板所造成的真因即为相同; ERP入库记录 100% 2. 此槽孔是在钻孔工序使用钻孔叠加方式生产,主要原因为此板在钻孔工序生产时槽刀的进刀转速过快造成的断刀,导致部分叠加孔未钻穿。(如右下图) Escape: 流出原因: 此槽孔有一个导通孔可以通电,测试1. 钻孔QA检查底板时检验漏失,导致流至下工序。 难发现,因FQC检查2. 因不良品的槽孔上下有钻孔,成导通孔测试可“PASS”,但由不仔细导致流出 于FQC/FQA检查人员检验漏失,导致流至客户端。(如右图) Does this problem apply to similar and/or other products at: Y/N Y N N This site? External site(s)? Responsible 钻孔 Verified Y/N Y D5. Identify & Verify Proposed Permanent Corrective Action(s) FBP-QMS101-B

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Page 3 of 5 % Effective Occurrence: 纠正措施: 1. 针对钻孔房正在生产的PCB板,将需要钻槽孔的进刀速F整体下降30%;降低转速,防止槽刀进刀转速过快,造成断刀。(如下图) 100% 2. 当钻机断刀报警发生的情况下,先由钻孔操作员查找断刀孔径大小及位置,再用钻好分孔图的红胶片进行核对,然后对漏钻孔的板子重新补钻,最后由钻孔QA按照对红胶片,测量孔径,板面检查等项目经确认OK后,方可转入下工序,(如下图) 责任人:钻孔主管/石国春 执行日期:2013-6-20 FBP-QMS101-B

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Page 4 of 5 Occurrence: 永久性纠正措施: 1. 经工艺部有效验证,槽刀进刀速F降低30%后,槽刀未再次发生断刀现象,由此我司工艺部立即将之前SOP进行修改,针对钻槽孔作业参数进行修改为由之前:按《槽刀参数表》中的参数进行钻槽孔,现改在备注栏上注明:对所有板子带有槽孔的下刀速度F整体下降30%;并把此项要求列入SOP书中,同时将更改后的槽刀参数对照表张贴于每台机器上,以便提示作业员按照标准参数作业; 槽孔参数(修改后S现场槽刀参数对照OP)表 2. 为了防止槽刀钻到面板与中板时,突然底板断刀而漏钻,避免底板漏钻流出,在钻完一首板后,先由钻孔操作员将底板与面板、中板分开,并在底板的板角边上划一条宽5CM的黑线作为区分,再将底板放置于QA检查站底板区域,钻孔OA用红胶片100%全检并测量孔径,并做好检验记录;若检查到有漏钻孔板,放置在不良板区域,退其钻孔重新返钻,直到合格为止; 责任人: 钻孔主管/石国春 QA主管/谭宗涛 执行日期:2013-06-20 D6. Implement Permanent Corrective Action(s) Date Implemented Occurrence: Escape: 以上措施由钻孔主管/黄贤辉执行,QA主管/谭宗涛进行监督和稽查,并跟进下批次品质无异常后方可结案。 D7. Action(s) to Prevent Re-Occurrence 2013-06-20 1.为了防止再次发生漏钻槽孔不良流出,FQC在成品出货前,先将PCB板统一分好方向,再5-10块板一叠对光照孔检验有无漏钻孔不良现象。(示意图如下) FQC对光照孔检验有无漏钻孔 Responsible Verified Y/N Date Implemented 苏燕 Y 2013-06-20

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Page 5 of 5 2.以漏钻孔不良实物图片,对钻孔操作员、FQC、OQC在班前 会议加以宣导和培训,并将客诉漏钻孔不良信息张贴于FQC现 场,以加深检验人员对板面漏冲孔问题认识。 苏燕 2013-06-20 2013-06-20 Y 3.品保稽核专员每班对工序的作业方法、改善对策进行稽查,对违规、对策落实不到位之部门进行通报批评,并责令改善。 谭宗涛 Y Where appropriate - Product FMEA Process FMEA Control Plan Procedure Update these items to reflect changes: D8. Communicate Results & Recognize Team Date Opened 2013-06-20 Date Closed Last Updated 2013-06-20 Reviewed & Approved by Reported by 童小斌 刘文忠 FBP-QMS101-B

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